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    港口門座起重機(jī)主繩斷裂解決方案

    2022-05-06 02:42:04王海波
    港口裝卸 2022年2期
    關(guān)鍵詞:門機(jī)機(jī)主作業(yè)量

    王海波 李 奔

    曹妃甸港集團(tuán)股份有限公司

    1 引言

    港口門座起重機(jī)(以下簡(jiǎn)稱門機(jī))是件雜貨、散貨碼頭裝卸船作業(yè)的核心設(shè)備。2017年~2019年期間,某碼頭多次出現(xiàn)門機(jī)主繩突然斷裂的情況,嚴(yán)重影響生產(chǎn)安全及經(jīng)營(yíng)效率。經(jīng)過(guò)分析,針對(duì)性地提出一種改造方案,有效地解決主繩非壽命斷裂問(wèn)題。

    2 改造前門機(jī)鋼絲繩工作條件

    改造前共有59臺(tái)門機(jī)運(yùn)行,各門機(jī)均采用6×29Fi+IWRC-1770型鋼絲繩,鋼絲繩運(yùn)行條件信息見(jiàn)表1。

    表1 通用碼頭改造前鋼絲繩運(yùn)行條件表

    2017年~2019年,通用碼頭多次出現(xiàn)鋼絲繩在無(wú)明顯斷絲、直徑變化不大的情況下突然斷裂的情況,嚴(yán)重影響生產(chǎn)安全。部分門機(jī)主繩斷裂情況統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表2。

    表2 2017年4月~2019年5月門機(jī)主繩斷裂情況統(tǒng)計(jì)表

    鋼絲繩工作時(shí),除受到拉應(yīng)力外,還在滑輪、卷筒上纏繞產(chǎn)生接觸和彎曲應(yīng)力,這兩種應(yīng)力呈周期性變化,易引起金屬疲勞[1]。

    鋼絲繩在正常使用條件下很少出現(xiàn)整體斷裂,而通用碼頭MQ40-37型門機(jī)主繩作業(yè)量明顯低于正常水平。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)觀察,斷裂鋼絲繩內(nèi)層鋼絲有多處明顯磨損,且斷裂情況多出在超負(fù)荷測(cè)力裝置附近。該型門機(jī)測(cè)力裝置采用反向彎曲結(jié)構(gòu),在通過(guò)該結(jié)構(gòu)時(shí)變形集中,同時(shí)內(nèi)部鋼絲互相磨損,斷絲嚴(yán)重且不易觀察。因此認(rèn)定該反向彎曲結(jié)構(gòu)是導(dǎo)致主繩多次突然斷裂的主因。

    3 改造方案

    結(jié)合實(shí)際情況提出如下3種可行方案。

    3.1 減小鋼絲繩反向彎曲程度

    通過(guò)減小超負(fù)荷裝置的變形率來(lái)減小鋼絲繩反向彎曲程度,將超負(fù)荷裝置整體向外移動(dòng)150 mm(見(jiàn)圖1)。

    圖1 整體外移150 mm方案示意圖

    移動(dòng)前受力分析見(jiàn)圖2,計(jì)算支持滑輪和開(kāi)閉滑輪傳感器受力[2]。

    圖2 原結(jié)構(gòu)取力傳感計(jì)算圖

    支持滑輪傳感器受力:

    F遠(yuǎn)=2×10×cos(158°/2)×558.84/450=47.4 kN

    (1)

    開(kāi)閉滑輪傳感器受力:

    F近=2×10×cos(160°/2)×416.96/450=32.3 kN

    (2)

    移動(dòng)后受力分析見(jiàn)圖3,計(jì)算支持滑輪和開(kāi)閉滑輪傳感器受力。

    圖3 外移150 mm方案取力傳感計(jì)算圖

    移動(dòng)后支持滑輪傳感器受力:

    F遠(yuǎn)=2×10×cos(167°/2)×512.59/450=25.8 kN

    (3)

    移動(dòng)后開(kāi)閉滑輪傳感器受力:

    F近=2×10×cos(168°/2)×395.6/450=18.4 kN

    (4)

    通過(guò)外移測(cè)力結(jié)構(gòu),可以減小變形率,減輕鋼絲繩在滑輪處彎折的幅度;與此同時(shí),也可以減小滑輪對(duì)鋼絲繩的擠壓力,從而使磨損和單絲折斷的情況得到改善。

    該方案可緩解鋼絲繩反向彎曲程度,鋼結(jié)構(gòu)改動(dòng)較少,成本較低。外移測(cè)力結(jié)構(gòu)后,測(cè)力傳感器受力變小,需更換傳感器。

    3.2 改為正向彎曲結(jié)構(gòu)

    重新制作超負(fù)荷測(cè)力裝置鋼結(jié)構(gòu),由反向彎曲改為正向彎曲,可繼續(xù)使用原結(jié)構(gòu)的滑輪、安裝基準(zhǔn)等(見(jiàn)圖4)。

    圖4 反向彎曲與正向彎曲結(jié)構(gòu)改造前后對(duì)比圖

    該方案改造后可完全解決反向彎曲問(wèn)題,但改造后超負(fù)荷裝置滑輪包角較小,易出現(xiàn)跳槽情況[3];同時(shí)需制作新的鋼結(jié)構(gòu),改造成本較高。

    3.3 改為新型無(wú)彎曲結(jié)構(gòu)

    最新型的門機(jī)已經(jīng)將超負(fù)荷測(cè)力裝置改造為位于大拉桿根部的無(wú)彎曲形式,該形式可完全解決反向彎曲產(chǎn)生的影響,也不會(huì)有脫槽的風(fēng)險(xiǎn),但須完全放棄原有測(cè)力裝置,并改造大拉桿結(jié)構(gòu),改造工程量巨大。

    綜合考慮,決定使用方案2,即從根本上解決鋼絲繩磨損問(wèn)題,又最大限度的節(jié)約改造成本。同時(shí)在取力滑輪上裝設(shè)防脫槽裝置,預(yù)計(jì)改造后門機(jī)主繩作業(yè)量將提高到與其他同型號(hào)門機(jī)相同級(jí)別,即110萬(wàn)t左右。

    4 實(shí)施效果

    經(jīng)查詢,每根主繩單價(jià)約為1萬(wàn)元,單臺(tái)門機(jī)4根主繩成本約4萬(wàn)元。單臺(tái)門機(jī)改造前后的主繩安全作業(yè)量分別為65萬(wàn)t、110萬(wàn)t,單噸作業(yè)量可節(jié)約鋼絲繩成本約0.025元。按照通用碼頭40 t門機(jī)年作業(yè)量1 000萬(wàn)t計(jì)算,每年可節(jié)省鋼絲繩成本為25萬(wàn)元。

    5 結(jié)語(yǔ)

    以上方案的實(shí)施,增加了門機(jī)鋼絲繩的使用壽命,既降低了門機(jī)作業(yè)的單噸鋼絲繩消耗成本,又降低了頻繁更換鋼絲繩的人工成本,可為類似門機(jī)的結(jié)構(gòu)改造提供參考和借鑒。

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