杜昭童
(中車成都機車車輛有限公司 技術部,工程師,四川 成都 610051)
城軌車輛緊急通風系統(tǒng)是空調(diào)系統(tǒng)的重要組成部分,當城軌車輛在緊急情況下無法從接觸網(wǎng)取電時,車輛無法產(chǎn)生輔助AC380V電源,會導致空調(diào)系統(tǒng)停止工作,車輛無法產(chǎn)生新風,在封閉的車廂空間內(nèi)會導致二氧化碳含量迅速升高,為了在緊急情況下繼續(xù)讓車輛內(nèi)空氣流通[1],在車輛上安裝緊急通風逆變器,將車輛蓄電池(DC110V)逆變?yōu)锳C380V電源供空調(diào)通風系統(tǒng)使用。
在車輛的試運行過程中發(fā)現(xiàn)車輛緊急通風逆變器啟動存在問題,故障現(xiàn)象具體描述為:當車輛不通高壓電(DC1500V)時,通過車輛人機界面(HMI)顯示屏集控啟動空調(diào)系統(tǒng),經(jīng)延時檢測車輛三相電源缺失后會自行啟動緊急通風,現(xiàn)車經(jīng)延時后發(fā)現(xiàn)個別車緊急通風不啟動,空調(diào)機組報出無運行反饋,且不啟動問題隨機出現(xiàn)。
針對以上問題,首先對設備工作原理進行分析,對啟動緊急通風的控制程序進行核查,緊急通風下的軟件控制邏輯[2],通常為:啟動上電判斷滿足啟動條件后,輸出逆變器啟動信號持續(xù)20s(根據(jù)具體項目可調(diào)),為避免超時自檢在逆變器上電運行15s時進行逆變器運行反饋檢測,每次檢測函數(shù)會檢測30次(每次延時100ms)。如果第一次運行反饋(逆變器運行18s后)檢測空調(diào)沒有檢測到反饋信號,則撤銷啟動信號(斷開逆變器啟動),間隔2s后,再次輸出逆變器運行信號進入第二次反饋檢測;如果第二次運行反饋檢測(逆變器再運行20s后,整個過程約40s),還沒接收到逆變器運行反饋信號,即上報逆變器無運行反饋故障。
空調(diào)機組的正常通風與緊急通風切換時間為15s,即關閉所有正常通風的相關接觸器,新風閥開啟,回風閥關閉,然后延時15s開啟緊急通風的接觸器,緊急通風接觸器正確閉合后,輸出逆變器運行信號,軟件邏輯如圖1所示。
圖1 軟件控制邏輯
緊急通風逆變器停止觸發(fā)條件:
當緊急通風時間達到45min,將退出緊急通風模式[3]。
控制器檢測到AC380V電源恢復正常,等待10s后,AC380V仍然正常,則停止緊急通風,5s后轉(zhuǎn)入正常工作狀態(tài)。
集控模式下實時檢測到TCMS網(wǎng)絡下發(fā)的SIV正常數(shù)量,當SIV正常數(shù)量大于0且AC380V電源恢復正常時,停止緊急通風。
控制器接收到“停止”指令時,空調(diào)機組停機。
緊急逆變器與空調(diào)控制柜的接口和故障信號控制部分的原理圖,如圖2所示,其中X1為控制連接器,X2為供電連接器,控制:啟動、運行、故障輸出線,其中故障輸出線由空調(diào)控制柜給出“+DC24V”的電壓信號給逆變器(X1:B6),在逆變器有故障時,逆變器內(nèi)部控制板的繼電器K1閉合,發(fā)送“+DC24V”電壓信號(X1:B5)給空調(diào)控制柜;在逆變器正常運行時,逆變器內(nèi)部的繼電器斷開,逆變器不會發(fā)送故障信號給空調(diào)。
圖2 逆變器電氣原理圖
由于逆變器安裝于車下,因此線纜需要從車上空調(diào)柜內(nèi)經(jīng)過車內(nèi)線槽和車體空腔走線至車下的緊急通風逆變器裝置處,根據(jù)線纜的布線規(guī)則,DC110V/DC24V控制線與交流AC380V需隔離布置并且綁扎,按施工標準進行作業(yè)。
針對此故障,首先對控制軟件進行了核查,確認軟件啟動邏輯及指令發(fā)出均符合設計要求[4],核對控制指令及反饋指令的觸發(fā)時間,確定空調(diào)控制器準確發(fā)出了啟動緊急通風信號輸出給逆變器,但是逆變器沒有正確的反饋出運行信號,因此初步懷疑是由于線路問題導致,隨后對硬線線路進行檢查。
校線和絕緣測試檢查發(fā)現(xiàn)線路導通良好,無接地和短路現(xiàn)象,結合多次測試故障觸發(fā)的隨機性和不規(guī)律的特點,判斷線路可能存在干擾,使用示波器抓取故障波形,在逆變器運行時故障輸出線(X1:B5)(6203號線)對空調(diào)“-DC24V”存在幅值50V(設置為20V/div)左右的雜波,如圖3所示,可造成空調(diào)控制柜誤保護。
圖3 示波器抓取干擾波形
為了確定干擾的具體存在位置,做了以下驗證[5]:
外接一根DC24V負線,挑出故障信號6203號線空調(diào)端,用示波器電壓鉗測量6203號線和外接負線發(fā)現(xiàn)逆變器運行時,6203號線存在嚴重雜波,說明干擾來自6203號線周圍電磁干擾。
外接一根DC24V正線替代6203號線,從T3:78點外接至逆變器控制板X1/B6點,此時驗證逆變器可正常工作,無故障報出,且示波器測量無雜波,確定了干擾來自6203號線。
從電磁兼容方面來分析,逆變器的交流輸出線路、車上其他設備的線路,都可能是干擾源,交流信號與直流信號一般要分開走線,或作屏蔽處理。而逆變器的故障輸出信號,是一個DC24V直流信號,當逆變器正常運行時,此6203號線信號相當于在逆變器端懸空,極易受到干擾。
針對以上問題,制定了以下3種方案來進行全面解決,并分別對此進行了驗證。
①重新梳理走線路徑,交直流控制線及主電源線分開走,并更換屏蔽線纜。
經(jīng)現(xiàn)車驗證,將車上6203線換為1根屏蔽線,其他位置走線保持不變,緊急通風逆變器可以正常工作,空調(diào)未報出故障,用示波器測量6203號線和DC24V負線有微弱雜波,不會導致誤報故障。
②在空調(diào)故障信號接收端進行濾波處理。
經(jīng)現(xiàn)車驗證,在車上故障信號接收點(T3:78腳)與車體外殼間加濾波電容(330nF),緊急通風逆變器可以正常工作,空調(diào)未報出故障,用示波器測量6203號線和DC24V負線之間無雜波。
③在緊急通風逆變器內(nèi)故障信號發(fā)出端作濾波處理。
經(jīng)現(xiàn)車驗證,在緊急通風逆變器內(nèi)部的故障信號發(fā)出端口,逆變控制板JP6:1腳和2腳之間,加濾波電容(330nF),緊急通風逆變器可以正常工作,空調(diào)未報出故障,用示波器測量6203號線和DC24V負線之間無雜波。
對已經(jīng)制造完成的車輛,采取了解決對策中的方案③增加濾波電容;對正在制造中的車輛,采取方案①,重新布置走線路徑,并采用屏蔽線纜,預防干擾的產(chǎn)生。經(jīng)過試驗,方案中所選用的濾波電容型號定為:JURCCX2-334KMPX/MKP,此電容具有良好的抑制電磁干擾的作用,能夠承受過電壓沖擊,且此電容即使失效后,也不會導致電擊的產(chǎn)生,不會危害人身安全。
同時,緊急通風逆變器正常反饋信號電路與故障反饋信號電路一致,為避免正常反饋信號也出現(xiàn)干擾問題,在緊急通風逆變器控制板JP6:4腳和JP7:2腳之間,也增加一個濾波電容,如圖4標記處所示。
圖4 增加濾波電容后原理圖
處理后實物圖如圖5所示,經(jīng)現(xiàn)車測試所增加的濾波電容起到了良好的抑制干擾作用。
圖5 增加濾波電容后實物圖
通過采取更換屏蔽線纜和增加濾波電容的方法減小了線路中產(chǎn)生的干擾,解決了試驗過程中出現(xiàn)的緊急通風逆變器不啟動問題,使設備能夠正常運行,降低了故障率,對車輛的運營和后續(xù)檢修提供一定輔助參考。