何立成
(中石化勝利石油工程有限公司,山東東營(yíng) 257000)
勝利油田頁(yè)巖油藏主要分布于濟(jì)陽(yáng)坳陷沾化凹陷和東營(yíng)凹陷,目的層為沙河街組[1-2],已有多口探井在沙河街組一段、三段下亞段和四段上亞段獲得工業(yè)油氣流[3-6]。頁(yè)巖油儲(chǔ)層物性差,一般為泥質(zhì)灰?guī)r和云巖等,孔隙度和滲透率低,需采用水平井體積壓裂技術(shù)才能實(shí)現(xiàn)有效開(kāi)發(fā)[7],儲(chǔ)層改造體積很大,為保證井筒密封完整性,對(duì)水泥環(huán)強(qiáng)度及彈塑性能要求很高。同時(shí),勝利油田沙河街組頁(yè)巖油水平井還存在水平段長(zhǎng)、井壁穩(wěn)定性差和壓力體系復(fù)雜等問(wèn)題,導(dǎo)致固井作業(yè)時(shí)面臨套管居中和安全下入難度大、水泥漿性能要求高和油基鉆井液驅(qū)替困難等難題[8]。為此,筆者研發(fā)了兩親沖洗隔離液體系,優(yōu)選了塑性膠乳防竄水泥漿體系,并采取了應(yīng)用整體式扶正器、漂浮頂替技術(shù)、偏心引鞋輔助套管下入技術(shù)等配套技術(shù)措施,初步形成了勝利油田沙河街組頁(yè)巖油水平井配套固井技術(shù),并在預(yù)探井YYP1 井進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),一界面固井質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)、二界面固井質(zhì)量合格。
1)油基鉆井液清洗困難。頁(yè)巖油水平井的水平段較長(zhǎng),鉆井過(guò)程中井壁失穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)大、管柱摩阻大,因此多采用油基鉆井液鉆進(jìn)。目前,勝利油田常用的氣制油合成基鉆井液油水比一般為85∶15,摩阻系數(shù)小于0.15,破乳電壓不小于500 V?,F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用表明,油基鉆井液能保持頁(yè)巖地層井壁穩(wěn)定,且使井眼擴(kuò)大率不大于5%,保障了安全高效鉆井完井[9-11]。固井作業(yè)時(shí),常規(guī)前置液與油基鉆井液的相容性差,易提前稠化導(dǎo)致無(wú)法正常固井施工[12-13]。另外,油基鉆井液在井壁形成的含油濾餅和在套管壁附著的油膜清洗困難,不易形成良好的潤(rùn)濕反轉(zhuǎn)效果,嚴(yán)重影響水泥環(huán)膠結(jié)質(zhì)量。例如,BYP5 井一界面優(yōu)質(zhì)率80%,二界面優(yōu)質(zhì)率61%。
2)長(zhǎng)封固段固井對(duì)水泥漿性能要求高。勝利油田沙河街組頁(yè)巖油藏具有埋藏深(3 500 m 以深)、地層壓力高(壓力系數(shù)1.75~1.85)、地層溫度高(超過(guò)120 ℃)和壓力體系復(fù)雜等特點(diǎn),水平井水平段長(zhǎng)度超過(guò)900 m,這要求水泥漿體系具有良好的防竄性能和沉降穩(wěn)定性能,以克服水泥漿硬化后的體積收縮,避免產(chǎn)生微間隙導(dǎo)致層間竄流[14]。另外,沙河街組頁(yè)巖儲(chǔ)層微裂縫發(fā)育,固井作業(yè)時(shí)存在較大的井漏風(fēng)險(xiǎn),要求水泥漿具有一定的防漏堵漏性能,且需要合理設(shè)計(jì)漿柱結(jié)構(gòu)。
3)后期增產(chǎn)措施對(duì)水泥環(huán)膠結(jié)質(zhì)量要求高。由于頁(yè)巖油儲(chǔ)層為低孔低滲儲(chǔ)層,需要采取大型壓裂增產(chǎn)措施進(jìn)行開(kāi)發(fā),易造成水泥石破碎或形成微裂縫。同時(shí),壓裂作業(yè)時(shí)套管會(huì)因受壓受熱而發(fā)生膨脹,由于水泥石和套管的膨脹率不同,易出現(xiàn)微間隙,儲(chǔ)層流體容易對(duì)水泥環(huán)造成侵蝕和“溶解遷移”,破壞了井筒的完整性,造成層間流體竄流從而影響油井產(chǎn)量及壽命。
4)水泥漿頂替效率低。由于頁(yè)巖油水平井的水平段較長(zhǎng),固井時(shí)受重力影響,套管居中度差,易發(fā)生偏心,甚至貼在下井壁,造成環(huán)空窄間隙處水泥漿頂替效率降低,導(dǎo)致鉆井液及巖屑不易清除,影響水平段固井質(zhì)量。
針對(duì)上述固井技術(shù)難點(diǎn),從提高油基鉆井液沖洗效率、水泥漿防竄性能和水泥石彈塑性及強(qiáng)度等方面進(jìn)行攻關(guān)研究,研制了兩親沖洗隔離液體系,優(yōu)選了纖維膨脹水泥漿體系和塑性膠乳防竄水泥漿體系,并采取了一系列固井技術(shù)措施,形成了勝利油田沙河街組頁(yè)巖油水平井固井技術(shù)。
為有效清洗油基鉆井液在井壁上形成的濾餅或套管上附著的油膜,達(dá)到潤(rùn)濕反轉(zhuǎn)目的,提高界面膠結(jié)質(zhì)量,研制了兩親沖洗隔離液體系,并對(duì)其主要性能進(jìn)行了室內(nèi)評(píng)價(jià),其配方為9.0%表面活性劑+4.5%潤(rùn)濕反轉(zhuǎn)劑+1.5%緩凝劑+0.3%抑泡劑+0.6%懸浮劑+0.7%消泡劑+加重劑+水。
2.1.1 懸浮穩(wěn)定性
配制密度1.85 kg/L 的兩親沖洗隔離液,在溫度90 ℃條件下養(yǎng)護(hù)2 h,再在室溫下老化7 d,測(cè)量上部、中部和下部的密度,評(píng)價(jià)其懸浮穩(wěn)定性。試驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn),該隔離液未出現(xiàn)分層沉淀現(xiàn)象,上部、中部和下部的密度分別為1.846,1.851 和1.855 kg/L,上下密度差為0.009 kg/L,表明該隔離液具有良好的懸浮穩(wěn)定性,可以防止長(zhǎng)水平段固井過(guò)程中因加重材料沉淀堆積造成的環(huán)空堵塞。
2.1.2 沖洗效率
針對(duì)套管表面附著的油膜和井壁上的濾餅,分別利用相關(guān)試驗(yàn)裝置對(duì)兩親沖洗隔離液的沖洗效率進(jìn)行了測(cè)試。
1)油膜沖洗效率試驗(yàn)。在室溫下將特制瓷板(質(zhì)量為W0)豎直放入裝有油基鉆井液的燒杯中浸泡12 h 后取出,稱(chēng)其質(zhì)量為W1,然后將瓷板固定在攪拌器上并浸泡在隔離液中勻速攪拌一定時(shí)間,然后取出瓷板稱(chēng)其質(zhì)量為W2,沖洗效率即為油膜損失質(zhì)量(W1-W2)與油膜質(zhì)量(W1-W0)的比值,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1。由表1可以看出,沖洗時(shí)間為10 和20 min時(shí),兩親沖洗隔離液對(duì)油膜的沖洗效率分別為86.27%和97.10%。
表1 兩親沖洗隔離液油膜沖洗效率試驗(yàn)結(jié)果Table 1 Test results of flushing efficiency of oil film by amphiphilic flushing spacer
2)濾餅沖洗效率試驗(yàn)。應(yīng)用旋轉(zhuǎn)黏度計(jì)測(cè)量沖洗效率的步驟為[15]:測(cè)量200 mL 漿杯的質(zhì)量為W′0、25 目篩子質(zhì)量為W′2;在常溫、壓力6.9 MPa 下濾失30 min 制得濾餅,并固定于漿杯內(nèi)壁,漿杯及濾餅的總質(zhì)量為W′1;將120 mL 隔離液加入漿杯中,旋轉(zhuǎn)黏度計(jì)在600 r/min 轉(zhuǎn)速下沖洗10 min,然后將隔離液和殘餅緩慢傾倒于篩子上,沖掉殘余物質(zhì),測(cè)量篩子與殘餅的總質(zhì)量為W′3、濾紙質(zhì)量為W′4。W′0,W′1,W′2,W′3和W′4分別為175.80,183.30,113.00,113.80 和0.25 g。沖洗效率為濾餅損失質(zhì)量與凈濾餅質(zhì)量的比值,即:沖洗效率=[(W′1-W′0)-(W′3-W′2)]/(W′1-W′0-W′4)。根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù),計(jì)算得到兩親沖洗隔離液對(duì)濾餅的沖洗效率為92.41%。
沖洗效率試驗(yàn)結(jié)果表明,兩親沖洗隔離液具有良好的界面清洗效果,能夠降低油膜表面張力,改善界面潤(rùn)濕性,起到潤(rùn)濕反轉(zhuǎn)的作用。
2.1.3 相容性試驗(yàn)
首先,將密度1.83 kg/L 油基鉆井液和密度1.85 kg/L兩親沖洗隔離液按不同體積比混合,觀(guān)察發(fā)現(xiàn)油基鉆井液和兩親沖洗隔離液混合后沒(méi)有發(fā)生增稠、絮凝現(xiàn)象,表明兩者具有良好的相容性;然后,利用旋轉(zhuǎn)黏度計(jì)測(cè)量混合液在溫度88 ℃下的流變參數(shù),結(jié)果見(jiàn)表2。由表2可以看出,隨著兩親沖洗隔離液體積的增加,混合液的塑性黏度和動(dòng)切力降低,表明兩親沖洗隔離液對(duì)油基鉆井液具有一定稀釋作用,有利于提高頂替效率。
表2 油基鉆井液與兩親沖洗隔離液相容性試驗(yàn)結(jié)果Table 2 Test results of compatibility between oil-base drilling fluid and amphiphilic flushing spacer
勝利油田沙河街組頁(yè)巖油水平井固井面臨高溫高壓、長(zhǎng)水平段、體積壓裂對(duì)水泥環(huán)膠結(jié)質(zhì)量要求高等需求,因而要求水泥漿體系具有良好的防竄性能、沉降穩(wěn)定性能和防漏性能。為此,直井段和斜井段水泥漿性能應(yīng)滿(mǎn)足API 濾失量小于100 mL,游離液小于1%,上下密度差小于0.03 kg/L 等要求,并具有一定的防漏性能;水平段水泥漿性能應(yīng)滿(mǎn)足API 濾失量小于50 mL,游離液為0,上下密度差小于0.02 kg/L,24 h 抗壓強(qiáng)度大于14 MPa 等要求,并具有良好的防竄性能和一定的彈塑性能。
根據(jù)勝利油田沙河街組頁(yè)巖油水平井固井要求,直井段和斜井段固井設(shè)計(jì)采用纖維膨脹水泥漿體系,配方為G 級(jí)水泥+2.0% 大溫差降濾失劑+0.8% 分散劑+2.0% 膨脹劑+1.0% 大溫差緩凝劑+1.5%增韌劑+水。同時(shí),在該體系中加入復(fù)合纖維堵漏材料,以形成三維空間網(wǎng)架結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)前期防漏,并提高地層承壓能力[16]。水平段固井采用塑性膠乳防竄水泥漿體系,配方為G 級(jí)水泥+30.0%熱穩(wěn)定劑+2.0%填充劑+2.0%降濾失劑+0.5%分散劑+10.0%膠乳+2.0%膨脹劑+0.3%抑泡劑+40.0%彈性劑+水。該體系中加入了膠乳,能提高水泥漿抗氣侵氣竄的能力,并且加入了彈性劑,能改善水泥石力學(xué)性能,降低水泥石的彈性模量,從而滿(mǎn)足頁(yè)巖儲(chǔ)層長(zhǎng)水平段固井及后期壓裂開(kāi)發(fā)的需求[17]。2 種水泥漿體系的基本性能見(jiàn)表3。
表3 纖維膨脹水泥漿體系和塑性膠乳防竄水泥漿體系的基本性能參數(shù)Table 3 Basic performance parameters of the fiber expanding and anti-channeling plastic latex cement slurry system
2.2.1 水泥石力學(xué)性能試驗(yàn)
根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《油井水泥石性能試驗(yàn)方法》(SY/T 6466—2016),測(cè)試2 種水泥漿凝固后水泥石的力學(xué)性能參數(shù),并計(jì)算彈性模量[18-19],結(jié)果見(jiàn)表4。由表4可以看出,水泥石具有較高的抗壓強(qiáng)度,且彈性模量均小于7 GPa,具有良好的抗變形能力,能夠滿(mǎn)足大型壓裂對(duì)水泥環(huán)膠結(jié)質(zhì)量的要求。
表4 水泥石力學(xué)性能試驗(yàn)結(jié)果Table 4 Test results of mechanical properties of cementstone
2.2.2 防竄性能評(píng)價(jià)
采用靜膠凝強(qiáng)度分析儀、增壓稠化儀和濾失儀,測(cè)量了塑性膠乳防竄水泥漿的靜膠凝過(guò)渡時(shí)間和稠化過(guò)渡時(shí)間,以評(píng)價(jià)其防竄性能[20-21]。測(cè)得塑性膠乳防竄水泥漿的靜膠凝過(guò)渡時(shí)間為24 min,稠化過(guò)渡時(shí)間為16 min。經(jīng)計(jì)算該水泥漿的SPN為1.9,表明其具有良好的防竄性能。
2.2.3 防漏性能評(píng)價(jià)
基于高溫高壓濾失儀,改造得到了水泥漿防漏性能評(píng)價(jià)裝置,基本原理如圖1所示,將一個(gè)帶孔或縫的金屬板放置在濾失筒底部,通過(guò)氮?dú)饧訅褐? MPa
圖1 水泥漿防漏性能評(píng)價(jià)裝置基本原理Fig.1 Basic principle of evaluation device for cement slurry lost-circulation-control performance
注:1)試驗(yàn)條件為0.1 MPa×30 ℃;2)試驗(yàn)條件為0.1 MPa×90 ℃;3)試驗(yàn)條件為30 MPa×124 ℃。并穩(wěn)壓10 min,測(cè)量水泥漿通過(guò)孔板或縫板的濾液質(zhì)量,評(píng)價(jià)水泥漿的防漏堵漏效果[22-23]。分別采用φ1.0 mm 孔板和縫板,進(jìn)行纖維膨脹水泥漿在加入復(fù)合纖維材料前后的防漏性能評(píng)價(jià)試驗(yàn)。結(jié)果發(fā)現(xiàn),未加入復(fù)合纖維材料的纖維膨脹水泥漿幾乎全部漏失,而加入復(fù)合纖維材料的纖維膨脹水泥漿的濾液質(zhì)量分別占水泥漿總質(zhì)量的25.65%和28.70%,且通道完全堵塞。這表明,纖維膨脹水泥漿在加入復(fù)合纖維材料后具有良好的防漏堵漏性能,且能提高地層承壓能力。
2.2.4 流體相容性
為保證固井施工安全,將油基鉆井液、兩親沖洗隔離液和纖維膨脹水泥漿分別按照2∶1∶7 和1∶1∶1 的比例進(jìn)行混合,使用增壓稠化儀,在模擬井下溫度90 ℃、壓力70 MPa 的條件下,進(jìn)行流體相容性試驗(yàn),結(jié)果發(fā)現(xiàn),混合液的稠度保持在10 Bc 以下,稠化時(shí)間超過(guò)300 min,未出現(xiàn)提前稠化和“鼓包”現(xiàn)象,表明油基鉆井液、兩親沖洗隔離液和纖維膨脹水泥漿具有良好的相容性,可保證固井施工安全。
針對(duì)頁(yè)巖油水平井長(zhǎng)水平段固井時(shí)套管居中度差、頂替效率低和套管下入困難等技術(shù)難點(diǎn),采取了應(yīng)用整體式彈性套管扶正器、偏心導(dǎo)向引鞋和環(huán)空加壓等固井技術(shù)措施。
1)應(yīng)用整體式彈性套管扶正器[24]。整體式彈性扶正器具有強(qiáng)度高、啟動(dòng)力小和復(fù)位力大等特點(diǎn),具有更好的套管扶正作用,因此,為提高套管居中度,選用了整體式彈性套管扶正器:水平段每根套管需安裝1 只扶正器;斜井段每2 根套管安裝1 只扶正器。模擬計(jì)算結(jié)果表明,安放整體式彈性套管扶正器后,水平段及斜井段的套管居中度達(dá)到86.3%以上,能有效提高環(huán)空頂替效率。
2)采取環(huán)空加壓技術(shù)措施[25]。在固井作業(yè)時(shí),為避免水泥漿候凝過(guò)程中因失重導(dǎo)致油氣水竄,影響固井質(zhì)量,采取了環(huán)空加壓技術(shù)措施(即環(huán)空憋壓3~5 MPa),使水平井眼內(nèi)水泥漿當(dāng)量密度達(dá)到1.90~1.95 kg/L,從而達(dá)到壓穩(wěn)地層的目的(儲(chǔ)層地層壓力系數(shù)為1.75~1.85)。
3)應(yīng)用偏心導(dǎo)向引鞋。針對(duì)水平段和斜井段套管下入困難的問(wèn)題,應(yīng)用了偏心導(dǎo)向引鞋,以輔助下入套管。該引鞋設(shè)計(jì)為偏心錐形冠部,可引導(dǎo)套管串避開(kāi)井眼內(nèi)臺(tái)階,上部為硬質(zhì)合金復(fù)合片,下套管過(guò)程中可進(jìn)一步修整井壁;并配合使用整體式彈性套管扶正器,降低下套管摩阻,保證了套管順利下至設(shè)計(jì)井深。
4)應(yīng)用漂浮頂替技術(shù)。采用清水作為水平段和斜井段套管或全井套管的頂替液,以加大套管內(nèi)外液體密度差,使套管因受到浮力而向上漂浮,可輔助提高套管居中度,改善環(huán)空頂替效率[26]。
YYP1 井是勝利油田部署在濟(jì)陽(yáng)坳陷沾化凹陷渤南洼陷的一口水平預(yù)探井,采用常規(guī)方式完井。該井完鉆井深4 902.00 m,垂深3 545.00 m,水平位移2 055.88 m,水平段長(zhǎng)938.92 m,采用三開(kāi)井身結(jié)構(gòu):一開(kāi),采用φ444.5 mm 鉆頭鉆至井深500.00 m,φ339.7mm 表層套管下至井深499.80 m;二開(kāi),采用φ311.1 mm 鉆頭鉆至井深3 357.00 m,φ244.5 mm 技術(shù)套管下至井深3 356.00 m;三開(kāi),采用φ215.9 mm鉆頭鉆至井深4902.00 m,φ139.7 mm 油層套管下至井深4899.87 m,水泥漿均返至地面。該井目的層為沙三下亞段頁(yè)巖油層,在鉆進(jìn)4 674.68~4 687.00 m和4852.00~4902.00 m 井段、通井過(guò)程中共發(fā)生3 次井漏,累計(jì)漏失鉆井液85.2 m3。完鉆后靜止15 h測(cè)后效,鉆井液槽面見(jiàn)米粒狀無(wú)色透明氣泡,約占槽面總面積20%,鉆井液密度由1.83 kg/L 降至1.76 kg/L,漏斗黏度由96 s 降至76 s,計(jì)算油氣上竄速度18.3 m/h。
YYP1 井三開(kāi)井段固井套管串組合為偏心導(dǎo)向引鞋+φ139.7 mm 套管1 根+1#浮箍+φ139.7 mm 套管1 根+2#浮箍+φ139.7 mm 套管串。為提高套管居中度,在套管串安放整體式彈性套管扶正器:井口至造斜點(diǎn)每5 根套管安放1 只,造斜點(diǎn)至A靶點(diǎn)每2 根套管安放1 只,A靶點(diǎn)至井底每1 根套管安放1 只。
該井三開(kāi)井段固井施工時(shí),注入密度1.83 kg/L兩親加重沖洗隔離液30 m3,密度1.05 kg/L 兩親沖洗隔離液2 m3,先后注入纖維膨脹水泥漿87 m3(密度1.85 kg/L)和塑性膠乳防竄水泥漿30 m3(密度1.92 kg/L),然后注入清水和密度1.95 kg/L 鉆井液進(jìn)行頂替,碰壓后環(huán)空憋壓3 MPa,6 h 后敞壓候凝??刂剖┕づ帕坎淮笥?.0 m3/min,固井作業(yè)一切正常,候凝72 h 后聲幅測(cè)井結(jié)果顯示,一界面固井質(zhì)量為優(yōu)質(zhì),二界面固井質(zhì)量為合格。
1)兩親沖洗隔離液可有效清除套管壁附著油膜和井壁含油濾餅,能改善環(huán)空界面膠結(jié)條件,提高固井質(zhì)量。
2)塑性膠乳防竄水泥漿具有低濾失、零游離液、良好的沉降穩(wěn)定性與防竄性能和水泥石抗壓強(qiáng)度高與彈性模量低等特點(diǎn),不但保證了頁(yè)巖油儲(chǔ)層長(zhǎng)水平段固井質(zhì)量,而且滿(mǎn)足了大規(guī)模體積壓裂對(duì)水泥石的性能要求。
3)纖維膨脹水泥漿具有良好的防漏堵漏效果,可實(shí)現(xiàn)固井作業(yè)前期防漏、提高地層承壓能力,保證了固井作業(yè)安全。
4)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)表明,勝利油田沙河街組頁(yè)巖油水平井固井技術(shù)能夠解決頁(yè)巖油長(zhǎng)水平段固井存在的技術(shù)難點(diǎn),提高固井質(zhì)量,滿(mǎn)足大規(guī)模體積壓裂對(duì)水泥環(huán)膠結(jié)質(zhì)量的要求,建議在頁(yè)巖油開(kāi)發(fā)中進(jìn)行推廣應(yīng)用。