杜樂(lè)樂(lè)
(濟(jì)南軌道交通集團(tuán)建設(shè)投資有限公司,山東 濟(jì)南 250014)
梁王站位于規(guī)劃舜城大街與規(guī)劃檀公西路交叉口,沿規(guī)劃舜城大街東西向布置。梁王站為11m島式站臺(tái)地下兩層車(chē)站,明挖法施工,長(zhǎng)度344m,標(biāo)準(zhǔn)段寬20.9m,結(jié)構(gòu)底板埋深17.28~19.81m?;颖Wo(hù)等級(jí)一級(jí)。
地質(zhì)情況:梁王站頂板覆土約2.4~4.1m,該站地層自上而下依次揭露為:人工填土層、粉質(zhì)黏土、卵石、含碎石粉質(zhì)黏土、碎石層,以殘積土為主,局部揭露粉土、膠結(jié)礫巖。
水文情況:水位埋深6.60~8.10m,該車(chē)站區(qū)域沿線(xiàn)地下水類(lèi)型為第四系松散層孔隙水及灰?guī)r巖溶水。該區(qū)域第四系孔隙水含水層水量豐富,第四系含水層以碎石、卵石、含碎石粉質(zhì)黏土等為主,裂隙發(fā)育的粉質(zhì)黏土、粉土具有一定的滲透性,地下水主要受大氣降水補(bǔ)給和下部巖溶承壓水頂托補(bǔ)給,第四系孔隙水具承壓特性[1]。車(chē)站北側(cè)為濟(jì)青高鐵和石濟(jì)客運(yùn)專(zhuān)線(xiàn),車(chē)站距離濟(jì)南白泉僅2公里,圍繞如何保證基坑開(kāi)挖過(guò)程中,坑外水位穩(wěn)定減小周邊地表沉降,保證泉脈不受基坑開(kāi)挖降水影響進(jìn)行研究。
項(xiàng)目采用的MJS工法(MetroJetSystem)又稱(chēng)全方位高壓噴射工法,在濟(jì)南地鐵的建設(shè)史上尚屬首次。該工法在傳統(tǒng)高壓噴射注漿工法的基礎(chǔ)上,采用了鉆桿內(nèi)部增設(shè)中央排泥孔及鉆頭部位集成的地內(nèi)壓力監(jiān)測(cè),當(dāng)高壓噴射過(guò)程中地內(nèi)壓力增加時(shí),可以通過(guò)鉆桿內(nèi)的排泥孔實(shí)現(xiàn)強(qiáng)制排泥,從而降低了地內(nèi)壓力的聚集,減少高壓噴射施工對(duì)周邊環(huán)境的影響。與傳統(tǒng)的高壓旋噴樁相比,MJS工法樁在成樁直徑、成樁深度以及環(huán)境友好性方面都有較大優(yōu)勢(shì)。經(jīng)調(diào)查,MJS工法有以下技術(shù)難點(diǎn),施工過(guò)程中需研究克服。
第一,用電需求大。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)可知,施工MJS一套設(shè)備用電總量約432kW。第二,MJS施工工效低。MJS主機(jī)從接桿、下桿、噴漿、提桿平均約8h,遇超深施工可能發(fā)生斷桿、埋桿問(wèn)題。第三,MJS實(shí)樁長(zhǎng)度短、空樁較長(zhǎng)、質(zhì)量控制難度大。該項(xiàng)目MJS工法樁為基坑底部全方位注漿加固封底,標(biāo)準(zhǔn)加固長(zhǎng)度為3m,高低跨銜接處加固長(zhǎng)度分別為6m、6.5m、10.5m,空樁長(zhǎng)度31.4~41.885m,塌孔風(fēng)險(xiǎn)大,封底加固質(zhì)量難以保證。第四,膠結(jié)礫巖自身強(qiáng)度高,施工效率及質(zhì)量控制難度大。該項(xiàng)目基地大面積存在膠結(jié)礫巖、含碎石粉質(zhì)黏土、碎石層等,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)地連墻施工數(shù)據(jù)采集實(shí)測(cè),最大強(qiáng)度高達(dá)70MPa,MJS額定注漿壓力40MPa,難以穿透該地層。同時(shí),MJS引孔機(jī)遇到該地質(zhì)成孔效率低,單臺(tái)設(shè)備平均12h成孔1根,對(duì)鉆頭磨損程度較大。此外,該工法樁注漿過(guò)程中部分水泥漿會(huì)滲透至孔周邊地層、污染地下水源,在一定程度上降低降水施工效果,同時(shí),返漿量控制難度大,消耗材料多,成本高[2]。第五,基坑水系發(fā)達(dá)。濟(jì)南境內(nèi)泉水眾多,擁有趵突泉、黑虎泉、珍珠泉、五龍?zhí)?、百脈泉等“七十二名泉”,被稱(chēng)為“泉城”,地下水四通八達(dá)互相連通,一旦某個(gè)點(diǎn)降水,必將影響泉脈。濟(jì)南也被稱(chēng)為全球最難建設(shè)地鐵的城市之一。該車(chē)站涉及白泉泉域,根據(jù)以往研究成果,西邊界為東塢斷裂,斷裂以西為濟(jì)南泉域,屬于白泉泉域的排泄區(qū)。該處受新構(gòu)造運(yùn)動(dòng)及高承壓水頭、長(zhǎng)期的水位波動(dòng),以及長(zhǎng)期由南向北的徑流環(huán)境作用下,場(chǎng)地各黏性土層中存在豎向?qū)严?,而黏性土層中含姜石,局部夾角礫,導(dǎo)致該區(qū)域黏性土具有一定透水性。該區(qū)域灰?guī)r埋深一般在60~80m,石灰?guī)r地層之上普遍分布較厚的碎石土含水層,該層溝通巖溶水,形成強(qiáng)承壓水頭,通過(guò)黏性土的孔隙和豎向裂隙向上補(bǔ)給第四系孔隙水。白泉泉群的形成條件就是高承壓巖溶水透過(guò)較厚的第四系土層出露地表。第六,臨近既有鐵路線(xiàn)。根據(jù)鐵路部門(mén)要求,鐵路沿線(xiàn)200m內(nèi)不允許進(jìn)行基坑降水作業(yè),該車(chē)站北側(cè)緊鄰濟(jì)青高鐵和石濟(jì)客專(zhuān)橋梁,無(wú)法進(jìn)行基坑降水作業(yè)。因此,采用坑內(nèi)疏干井結(jié)合回灌施工確?;庸こ陶_M(jìn)行。
MJS工法與傳統(tǒng)高壓噴射注漿工藝比較優(yōu)勢(shì)明顯。
第一,采用了獨(dú)特的多孔管和前端造成裝置,實(shí)現(xiàn)了孔內(nèi)強(qiáng)制排漿和地內(nèi)壓力監(jiān)測(cè),設(shè)置了排泥管及排泥口,實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)制排漿,通過(guò)調(diào)整強(qiáng)制排漿量來(lái)控制地內(nèi)壓力,使深處排泥和地內(nèi)壓力得到合理控制,保證地內(nèi)壓力穩(wěn)定。第二,降低了在施工中出現(xiàn)地表變形的可能性,大幅度減少了對(duì)周邊環(huán)境的影響。第三,地內(nèi)壓力的平衡穩(wěn)定進(jìn)一步保證了成樁直徑和對(duì)噴漿量的控制。第四,較傳統(tǒng)高壓旋噴樁工藝,實(shí)現(xiàn)了水平、斜向、垂直方向的地基加固施工,特別是水平方向的加固能力是其他工法無(wú)法比擬的。
MJS工法主要包含2個(gè)單元4個(gè)分工序,其一,地質(zhì)鉆機(jī)引孔作業(yè);其二,MJS主機(jī)全自動(dòng)旋噴作業(yè)。
采用地質(zhì)鉆機(jī)進(jìn)行先導(dǎo)成孔作業(yè),成孔直徑約200mm,一般引孔應(yīng)超過(guò)成樁深度1m,采用泥漿護(hù)壁避免塌孔。
現(xiàn)場(chǎng)主機(jī)型號(hào)為MJS-65CVH,最大施工深度在50~60m,理論最大成孔直徑4200mm(實(shí)際施工中能達(dá)到直徑3000mm),噴射角度5~360°,主機(jī)上主要包含2個(gè)儀表盤(pán):一是可調(diào)參數(shù)設(shè)定,包括角度、提升步距及速度、水泥漿壓力、倒吸水壓力、空氣壓力。二是地內(nèi)壓力監(jiān)控設(shè)備,用于監(jiān)控地下壓力。
正式噴漿前先清水掃噴,確保噴嘴達(dá)到指定深度,噴漿壓力為額定40MPa,水流壓力為5~20MPa,空氣壓力0.5~0.8MPa,提升速度25mm/min(1m/40min)。
噴漿采用純水泥漿,配合比由現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)確定,由后臺(tái)攪拌后通過(guò)灌漿泵輸送至主機(jī)進(jìn)行噴漿作業(yè)。
第一,MJS施工需要一定場(chǎng)地,設(shè)置后配套設(shè)施,后臺(tái)輻射半徑最大100m。第二,單套設(shè)備正常工效為3根/d,需24小時(shí)連續(xù)作業(yè)。第三,設(shè)備耗電量較大,單套設(shè)備需300~400kW。第四,施工班組盡量選用熟悉工程所在地地質(zhì)情況的鉆機(jī)班組。第五,場(chǎng)地需設(shè)置循環(huán)漿池及廢漿池,電纜及輸漿管線(xiàn)較多,對(duì)文明施工要求較高,需配置專(zhuān)職文明施工人員,場(chǎng)地硬化后更利于組織施工,提高工效。第六,水泥需求量較大,需確保供貨充足方便。
第一,噴射注漿不得使用過(guò)期和受潮結(jié)塊的水泥制備漿液。第二,水灰比1∶1,期間檢查泥漿比重。第三,在日平均溫度低于5℃或最低溫度低于-3℃的條件下施工時(shí),噴射注漿應(yīng)采取防凍措施。
第一,噴射注漿垂直成孔時(shí),宜采用鉆機(jī)進(jìn)行預(yù)成孔,孔徑宜為160~350mm,孔位偏差1/150。第二,在易塌孔的土層成孔時(shí),應(yīng)采用外套管或泥漿護(hù)壁措施(設(shè)備功率應(yīng)滿(mǎn)足地質(zhì)要求,滿(mǎn)足噴漿效率)。
第一,下放鉆桿完成后,應(yīng)檢查下桿深度,并應(yīng)按專(zhuān)項(xiàng)施工方案設(shè)定噴射角度、步進(jìn)間隔時(shí)間、步進(jìn)距離等參數(shù),步進(jìn)距離宜為25mm。第二,噴射注漿前,應(yīng)校核旋轉(zhuǎn)夾管和噴嘴方向,依次開(kāi)啟回流氣、回流水,打開(kāi)排漿閥門(mén)測(cè)試排漿壓力,并開(kāi)啟同軸壓縮空氣和高壓噴射流。第三,噴射注漿完成后應(yīng)在原孔位回灌漿液。第四,噴射注漿宜間隔施工,間隔距離宜為水泥土增強(qiáng)體有效直徑的2~3倍。第五,相鄰水泥土增強(qiáng)體的噴射注漿施工間隔時(shí)間不宜小于24h。
地內(nèi)壓力控制系數(shù)為1.1~1.6,噴射注漿時(shí),應(yīng)對(duì)地內(nèi)壓力進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),并滿(mǎn)足地內(nèi)壓力控制值的要求。當(dāng)施工中發(fā)現(xiàn)地面隆起等異常情況時(shí),應(yīng)降低地內(nèi)壓力控制系數(shù)。
封底范圍土層為16-1粉質(zhì)黏土,C=29,按《MJS高壓噴射注漿施工技術(shù)規(guī)范》(征求意見(jiàn)稿),有效成樁直徑暫按2200mm、鉆孔間距按照1800mm×1650mm布置,搭接寬度為400mm。
為檢測(cè)封底效果,先進(jìn)行MJS試驗(yàn)段的施工,試驗(yàn)段共布置326根,試樁通過(guò)取芯驗(yàn)證咬合和成樁效果,對(duì)該范圍進(jìn)行MJS加固后,通過(guò)施工降水井驗(yàn)證封底效果。試驗(yàn)段共設(shè)置8口降水井,間距為10m,井與井之間設(shè)置觀測(cè)井(共計(jì)10口)。
通過(guò)取芯驗(yàn)證成樁效果,集中取芯方法包括以下三種:第一種,通過(guò)取距離樁中心不同距離驗(yàn)證成樁直徑及咬合效果。第二種,取單樁距離樁中心相同距離驗(yàn)證單樁成樁效果。第三種,取不同時(shí)期施工的樁,驗(yàn)證樁間咬合情況,相鄰樁間隔時(shí)間48h以上。
同時(shí)進(jìn)行第一倉(cāng)及第三倉(cāng)降水試驗(yàn)。第一倉(cāng)基坑采用MJS封底加固后,第三倉(cāng)未采用加固措施,兩倉(cāng)基坑面積、地質(zhì)情況、降水時(shí)間相同,通過(guò)對(duì)比降水試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,MJS工法封底加固后明顯出水量變小。
7.3.1 出水量情況
第一倉(cāng)及第三倉(cāng)在基坑面積相同、地質(zhì)情況相同的情況下,第一倉(cāng)基坑內(nèi)出水量遠(yuǎn)小于第三倉(cāng)基坑內(nèi)出水量,說(shuō)明第三倉(cāng)明顯受到坑外水量補(bǔ)給;第一倉(cāng)的MJS封底加固隔水效果明顯;第三倉(cāng)水位無(wú)法降至基坑底部。
7.3.2 坑內(nèi)觀測(cè)井水位降深情況
第一倉(cāng)及第三倉(cāng)在降水試驗(yàn)時(shí)間相同的情況下,按目前的降水試驗(yàn)方案,第一倉(cāng)能有效將水位降至基坑底部1m,第三倉(cāng)降水效果不理想,無(wú)法將基坑水位降至基坑底部。
7.3.3坑內(nèi)觀測(cè)井水位恢復(fù)情況
水位恢復(fù)階段,第一倉(cāng)及第三倉(cāng)在水位恢復(fù)試驗(yàn)時(shí)間相同的情況下,第一倉(cāng)水位恢復(fù)的速率及恢復(fù)率遠(yuǎn)小于第三倉(cāng),說(shuō)明第一倉(cāng)水位恢復(fù)慢,恢復(fù)至原水位需要時(shí)間長(zhǎng);第三倉(cāng)水位恢復(fù)快,恢復(fù)至原水位需要時(shí)間短,能很快恢復(fù)至原水位。群井試驗(yàn)中第三倉(cāng)48小時(shí)恢復(fù)至原始水位。
7.3.4 坑外觀測(cè)井水位變化情況
降水試驗(yàn)期間,第一倉(cāng)坑內(nèi)試驗(yàn)對(duì)坑外水位變化無(wú)明顯關(guān)系,第三倉(cāng)坑內(nèi)試驗(yàn)對(duì)坑外水位變化有直接影響,坑內(nèi)外存在明顯水力聯(lián)系。
MJS施工工藝較傳統(tǒng)高壓旋噴加固大大提高了施工效率、縮短了施工工期(約46天),采用分倉(cāng)劃分區(qū)域施工有效地保證了施工工期。施工設(shè)備占地較小,主要依靠后配套設(shè)備,能同時(shí)多臺(tái)設(shè)備進(jìn)行施工,高峰期梁王站有10臺(tái)設(shè)備同時(shí)施工。
MJS工法在梁王站順利施工完成,驗(yàn)證了MJS工法首次在濟(jì)南地區(qū)的粉質(zhì)黏土層中是可行的。從取芯情況來(lái)看,該工法在粉質(zhì)黏土層中加固效果較好,能形成完整加固體,并能很好地咬合形成整體的封底加固層,施工過(guò)程中也總結(jié)出了適用于濟(jì)南地區(qū)粉質(zhì)黏土層MJS工法的施工參數(shù)。
通過(guò)研究MJS工法樁深成垂直加固工藝,確保了地下垂直43.5m深基坑底部單樁直徑2.2m的加固質(zhì)量,成功突破了8158m2深基坑大面積全覆蓋基底封底隔水的技術(shù),實(shí)現(xiàn)了減小深基坑降水對(duì)保泉線(xiàn)的微擾動(dòng)的技術(shù)瓶頸,填補(bǔ)了深基坑大面積MJS與地連墻的結(jié)合封底保泉的技術(shù)空白,實(shí)現(xiàn)了深基坑降水回灌對(duì)泉水的保護(hù),確保了深基坑地鐵建設(shè)的安全可靠。在封底隔水帷幕的安全保證下,減少基坑內(nèi)降水井?dāng)?shù)量、同時(shí)減少回灌,極大地促進(jìn)了泉城“保泉”重大任務(wù)的落實(shí),減少水資源浪費(fèi),并取得了良好的質(zhì)量效果和安全保障,達(dá)到了預(yù)期的“三個(gè)零”目標(biāo),實(shí)現(xiàn)了深基坑降水對(duì)保泉線(xiàn)的“0”擾動(dòng),實(shí)現(xiàn)了封底加固“0”污染,實(shí)現(xiàn)了臨近運(yùn)營(yíng)高鐵線(xiàn)橋梁深基坑開(kāi)挖“0”擾動(dòng)。
泉城大面積深基坑MJS封底隔水的成功實(shí)施,為臨近鐵路運(yùn)營(yíng)線(xiàn)、周邊復(fù)雜環(huán)境的深基坑結(jié)構(gòu)開(kāi)挖降水施工提供了前提與保障。針對(duì)不同地質(zhì)、不同深度、不同水力情況、不同環(huán)境的情況,逐一研究攻克各項(xiàng)技術(shù)難題。同時(shí),為了積極響應(yīng)濟(jì)南市政府“保泉節(jié)水”的號(hào)召,通過(guò)該工法的研究與創(chuàng)新,一方面保證了濟(jì)南白泉泉域生態(tài)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定,減少了水資源的流失,另一方面通過(guò)回灌系統(tǒng)的凈化與沉淀,確保了回灌至地下的水源滿(mǎn)足濟(jì)南市地下水質(zhì)的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)要求。
MJS封底及降水回灌對(duì)于保泉線(xiàn)的微擾動(dòng)及保護(hù)技術(shù)在濟(jì)南地鐵6號(hào)線(xiàn)梁王站的成功應(yīng)用,證明了濟(jì)南地區(qū)在泉域富水區(qū)域、臨近鐵路線(xiàn)的深基坑開(kāi)挖及降水施工中深基坑大面積運(yùn)用MJS封底隔水是可行的,既能保證基坑開(kāi)挖安全,又能達(dá)到“保泉節(jié)水”的目的,還不影響臨近高鐵營(yíng)業(yè)線(xiàn)的行車(chē)安全,在類(lèi)似工況的地鐵施工中,尤其是在“保泉優(yōu)先”的濟(jì)南泉域地鐵施工中,有較高的推廣價(jià)值。