洪浩 王震坤 隋海然 陳壹杰 馮雨 許雪楠 田曉霞 劉菲 張志鑫
(1、吉林宏日新能源股份有限公司,吉林 長春 130000 2、吉林大學,吉林 長春 130000)
熱風爐在糧食等烘干作業(yè)中廣泛應用,燃料多以燃煤為主。普遍存在環(huán)保排放不達標問題。也有企業(yè)為了滿足環(huán)保排放要求,安裝環(huán)保設施,承受較大經(jīng)濟壓力。生物質(zhì)燃料作為可再生能源有其自身的優(yōu)勢,燃料本身含硫低,燃燒后無需經(jīng)過脫硫處理,采用科學合理的低氮燃燒技術,可有效控制氮氧化物的排放量。尤其在碳達峰、碳中和“3060”目標的提出,對綠色低碳發(fā)展和生態(tài)文明建設提出了更高的要求。這充分展示了我國為應對全球氣候變化做出的新努力和新貢獻。為了適應越來越嚴格的環(huán)保要求且兼顧企業(yè)運營成本,燃煤改燃生物質(zhì)熱風爐是未來使用熱風爐的發(fā)展趨勢。
現(xiàn)有的燃煤改燃生物質(zhì)熱風爐,都是在原有燃煤爐的結(jié)構(gòu)稍作改動,降氮效果并不明顯,仍會存在煙氣中氮氧化物排放超標問題,制約了生物質(zhì)熱風爐的市場推廣。因此有必要開發(fā)出一種以生物質(zhì)為燃料的熱風爐低氮燃燒方法及裝置,有效降低氮氧化物的產(chǎn)生和排放,使生物質(zhì)熱風爐同時能夠滿足日益嚴格的環(huán)保排放要求和降低企業(yè)運營成本。
糧食烘干熱風爐絕大部分的設計燃料為高熱值燃煤(傳統(tǒng)糧食烘干熱風爐),通過提供較高過量空氣系數(shù)形成煙氣溫度約700℃,然后經(jīng)過對流煙管管束將空氣加熱至烘干溫度。用于糧食烘干的熱風溫度有120℃、150℃、200℃三種熱風溫度。有較少一部分熱風爐改用生物質(zhì)燃料,通過對熱風爐改燃生物質(zhì)用戶的調(diào)研發(fā)現(xiàn),絕大多數(shù)用戶只是在原有燃煤熱風爐結(jié)構(gòu)上加裝了一個煙氣再循環(huán)入口或是在爐膛側(cè)面布置一排二次風管,降氮效果不明顯。為了使煙氣溫度能夠降到滿足后續(xù)烘干要求,通常采用向爐內(nèi)通入冷空氣,大大地增加了煙氣中的氧含量,使得煙氣污染物排放濃度的折算值升高,導致氮氧化物排放不達標。
傳統(tǒng)糧食烘干熱風爐對煤種要求高,一般熱值要在4500 kcal/kg 以上;燃燒效率較低,燃燒過程中摻混大量冷風,導致排煙熱損失大,燃燒不經(jīng)濟;燃燒方式采用絕熱燃燒,氮氧化物、煙塵、二氧化硫等污染物排放值高,環(huán)保不達標,正面臨關停整改的問題。
在已有改燃生物質(zhì)糧食烘干爐案例中,由于秸稈成型燃料熱值低(3000 kcal/kg),現(xiàn)有改造方法大多數(shù)并沒有進行鍋爐燃燒空間及爐膛結(jié)構(gòu)改造,鍋爐出力不足,出現(xiàn)烘干溫度不達標的情況;生物質(zhì)燃料熱值單價高于燃煤,普通改造后無法增加燃燒效率,烘糧成本高;現(xiàn)有的生物質(zhì)熱風爐普遍存在燃燒過程中結(jié)焦結(jié)渣積灰等問題,燃燒狀態(tài)差,很難做到連續(xù)穩(wěn)定運行。
綜上所述,燃煤熱風爐改燃生物質(zhì),不是一個簡單改造問題,也不是把燃料直接替換為生物質(zhì)就可以解決的問題。而是需要針對生物質(zhì)燃料特性,糧食烘干爐所需要溫度、風量進行糧食烘干爐改燃生物質(zhì)專業(yè)設計,才能達到預期效果。
基于生物質(zhì)燃料的燃燒特性,生物質(zhì)熱風爐糧食烘干改進采取如圖1 所示的工藝流程。
圖1 糧食烘干工藝流程
生物質(zhì)熱風爐糧食烘干工藝由料倉、生物質(zhì)熱風爐、凝渣器、管式換熱器、除塵器、煙囪、烘干塔及向烘干塔輸送糧食的輸送系統(tǒng)等組成。生物質(zhì)燃料從料倉經(jīng)過給料機送入生物質(zhì)專用熱風爐,通過空氣分段供給,既能保證熱風爐內(nèi)燃料充分燃燒,又可控制爐內(nèi)合理的過量空氣系數(shù)。充分燃燒后的煙氣進入凝渣器,煙氣經(jīng)過換熱冷凝,使煙氣中具有熔融性的灰分在不銹鋼管外表面凝結(jié)析出,有效避免了熔融性灰分阻塞后續(xù)的管式換熱面。經(jīng)過管式換熱后的煙氣經(jīng)除塵器處理后排出。滿足溫度要求的空氣從管式換熱器出來,分段通入烘干塔進行糧食烘干作業(yè)。
為了解決現(xiàn)有生物質(zhì)熱風爐燃燒不充分、燃燒效率低、尾部煙氣NOx 濃度高、煙塵堵塞換熱面等問題,本生物質(zhì)熱風爐結(jié)構(gòu)作如下改進:
3.2.1 加寬爐排面積。在傳統(tǒng)烘干爐理論設定的爐排寬度基礎上進行加寬,保證單位時間內(nèi)燃料床的燃料能夠燃盡,保證鍋爐出力及熱效率,降低爐排面積熱負荷,降低單位面積燃燒強度,避免因燃料床局部溫度過高產(chǎn)生結(jié)焦現(xiàn)象,降低了燃料床NO 的生成。在運行過程中保持“薄料層,快轉(zhuǎn)動”的運行狀態(tài),可以使秸稈顆粒、秸稈壓塊等這樣低熱值的燃料在有限空間內(nèi)發(fā)揮充足的熱量。
3.2.2 增加爐膛內(nèi)部空間。爐膛內(nèi)部主要由主燃區(qū)、上升區(qū)、再燃區(qū)、旋流燃盡區(qū)組成。對爐膛內(nèi)部空間進行合理分配,使揮發(fā)分與氧氣充分接觸,降低爐膛內(nèi)氧含量,降低氮氧化物排放濃度。
3.2.3 鍋爐系統(tǒng)密封。鍋爐本體外墻采用不低于5mm 厚度的鋼板進行滿焊密封保溫;煙道連接處一律采用滿焊形式焊接;除塵器落灰口避免使用插板等簡易漏灰方式,改用密閉卸灰閥。降低了系統(tǒng)過量空氣系數(shù),改善排放情況。
3.2.4 合理設置煙氣再循環(huán)。再循環(huán)煙氣分別設置在主燃區(qū)下方爐排前部,以及再燃區(qū)上部,采用全口徑煙氣再循環(huán)技術,即未加裝煙氣再循環(huán)系統(tǒng)前與加裝后的煙氣總量比率為1:2。再循環(huán)煙氣(1)可以降低主燃區(qū)燃燒溫度,循環(huán)煙氣量可控,控制程度以不影響主燃區(qū)的正常燃燒情況下,盡可能多的通入煙氣循環(huán)量。這樣避免了主燃區(qū)局部燃燒溫度過高,降低了熱力型氮氧化物的生成。循環(huán)煙氣中殘余的氧氣在循環(huán)的過程中再次參與燃燒,這樣降低尾部煙氣氧含量的作用。從而降低了氮氧化物的排放濃度。再循環(huán)煙氣(2)可以控制熱風爐出口煙溫,無需從外部通入冷空氣即可滿足烘干工藝溫度的需求。
3.2.5 合理配置二次風位置及風量。二次風設置在主燃區(qū)的兩側(cè)及上升區(qū)的中部。一次風與二次風的比率為6:4,通過合理控制一二次風的比率,使揮發(fā)分充分燃盡的同時,使過量空氣系數(shù)降低,降低氮氧化物的排放濃度。
3.2.6 爐膛底部布置二氧化碳脈沖噴氣管,降低燃料N的生成。在聯(lián)合風箱內(nèi)安裝二氧化碳脈沖管,通過還原反應,制造還原性氣氛,降低原料層溫度,為減少NO 創(chuàng)造有利條件。
改進熱風爐結(jié)構(gòu)包括進料斗、給料機、加寬鏈條爐排、前拱、后拱、再循環(huán)煙氣(1)、再循環(huán)煙氣(2)、聯(lián)合風箱、二氧化碳脈沖管、主燃區(qū)、上升區(qū)、再燃區(qū)、旋流燃盡區(qū)、一次風、二次風等,具體結(jié)構(gòu)如圖2 所示。
圖2 熱風爐結(jié)構(gòu)示意圖
根據(jù)上述技術改進,對吉林省某糧食收儲公司的燃煤糧食烘干塔項目進行改造,改造后使用糧食烘干塔專用生物質(zhì)鍋爐替換原有燃煤鍋爐,鍋爐烘干塔配備PLC 自動控制系統(tǒng)精準控制,可實現(xiàn)遠程監(jiān)控,便于統(tǒng)一管理。鍋爐結(jié)構(gòu)進行分區(qū)設計,采用多級配風、煙氣回流技術,全口徑利用回流煙氣,燃燒效率達到85%以上,比原燃煤鍋爐提升超20%,對烘干塔側(cè)進行余熱回收再利用設計節(jié)能30%。改造后的熱風爐適用于秸稈壓塊,秸稈顆粒,稻殼壓塊,稻殼顆粒等各種生物質(zhì)成型燃料。以燃燒秸稈壓塊燃料為例,經(jīng)過2 個多月運行,對運行進行檢測和數(shù)據(jù)整理,進行以下效益分析。
以烘干同樣重量(12400 噸)糧食為分析對象,烘干時間18 天,燃料單價、人工日工資等以2020 年實際市場價格為計算依據(jù)。經(jīng)分析比較,使用生物質(zhì)秸稈壓塊的熱風爐在燃料、人工、電費均要比改造前要節(jié)約許多,僅燃料使用費用就降低了24.6%。如表1 經(jīng)濟性對比分析表。結(jié)果表明:采用傳統(tǒng)燃煤糧食烘干熱風爐的烘糧費用為39 元/噸,采用改進后的秸稈壓塊熱風爐烘糧費用在29 元/噸。
表1 經(jīng)濟性對比分析表 單位:元
改造后保障正常烘干工況下,環(huán)保排放測試結(jié)果為:顆粒物25.2mg/m3,二氧化硫36mg/m3,氮氧化物237mg/m3。檢測排放達到(DB22/T2581-2016)《生物質(zhì)成型燃料鍋爐大氣污染物排放標準》限值的要求,排放限值如表2。
表2 大氣污染物排放指標
采用技術改造后,鍋爐效率達到85%,與傳統(tǒng)燃煤糧食烘干熱風爐相比提升了20%以上;燃料適應性廣,適用于秸稈壓塊,秸稈顆粒,稻殼壓塊,稻殼顆粒等各種生物質(zhì)成型燃料。
熱風爐、烘干塔均配備PLC 自動控制系統(tǒng),對設備進行精確控制,并可實現(xiàn)遠傳可視化集中管理,全部電機進行變頻升級改造。圖3(a)為熱風爐控制畫面,圖3(b)為烘干塔系統(tǒng)控制畫面。
圖3
在運行過程中,監(jiān)測排煙氧含量在9.6-9.9%時,一次風機的頻率在13-14 HZ 范圍內(nèi)。二次風機的頻率在20-22HZ范圍內(nèi),可將引風機的頻率調(diào)至40-45Hz,鏈條爐排運轉(zhuǎn)的頻率在23-26 Hz,給料機的頻率在13-15 Hz 左右,爐排機的頻率在25-26 Hz 左右,引風機的頻率在40-45 Hz 范圍內(nèi)。此時的爐膛溫度在1300℃范圍內(nèi),通過對煙氣回流風機控制,將回流風機的頻率調(diào)至35-40 Hz 范圍內(nèi),管式換熱器入口煙氣溫度可控制在700℃范圍內(nèi)。爐側(cè)余熱回收精準控制換熱管束入口溫度,提升鍋爐效率,塔側(cè)熱風回收提高換熱器入口溫度節(jié)能30%,變頻設計節(jié)電10%,上傳遠程平臺,方便集中統(tǒng)一管理,相比于傳統(tǒng)燃煤鍋爐及生物質(zhì)改造方案,技術、成本、環(huán)保、安全優(yōu)勢明顯。