蔡 航
(陜西渭河煤化工集團有限責任公司,陜西 渭南 714000)
陜西渭河煤化工集團有限責任公司(簡稱陜西渭化)硫回收裝置采用荷蘭荷豐兩級克勞斯(Claus)+低溫SCOT(LT-SCOT)加氫還原工藝[1],接收處理300 kt/a合成氨裝置(一期項目)、200 kt/a甲醇裝置(二期項目)、400 kt/a甲醇裝置(三期項目)3套裝置低溫甲醇洗系統(tǒng)產生的富H2S酸性氣,酸性氣中H2S濃度為25%~40%(體積分數(shù),下同),設計硫回收率在99.9%以上、硫磺產量為10 kt/a。自2011年投產以來,因上游GE氣化系統(tǒng)實際生產所用原料煤含硫量低于設計煤種含硫量,入口酸性氣中H2S濃度遠低于設計值,硫回收裝置實際運行負荷低(僅約50%)[2]。
硫回收裝置中,空氣、助燃氣和大部分酸性氣通過主燒嘴的不同流道進入主燃燒室前部,通過燃料氣接近完全化學當量式燃燒及酸性氣部分燃燒產生1 000℃以上的高溫,高溫過程氣再與進入主燃燒室中部的剩余部分酸性氣混合,在高溫下發(fā)生Claus反應,為保證得到較高的硫回收率,主燃燒室爐膛溫度控制在900℃以上。據(jù)陜西渭化的實際生產經(jīng)驗,一般在主燃燒室中生成硫單質的比例占到硫回收裝置總硫回收率的60%~70%。陜西渭化硫回收裝置自投運以來,每次停車大修期間均對主燃燒室進行內部檢查,其耐火襯里、花墻等結構基本上均保持完好,未作改動。
2020年11月硫回收裝置大修后恢復運行僅月余,主燃燒室爐膛溫度就開始出現(xiàn)異常,同時伴有催化反應床層溫度偏高、硫比值儀故障多發(fā)、Claus尾氣中(H2S+SO2)含量偏高等問題,其他過程工藝參數(shù)也有不同程度的變化,此問題屬首次出現(xiàn),工藝人員一時難以準確判斷癥結所在。
主燃燒室爐膛溫度探頭有2處,位于爐膛中部,分布在距燒嘴軸向距離相等的徑向圓上——TE-07位于時鐘11點方向、TE-08位于9點方向,均配有氮氣連續(xù)吹掃。正常工況下,TE-07、TE-08示數(shù)穩(wěn)定在900~950℃,差值<15℃。2021年1月下旬,此兩處溫度示數(shù)差值開始增大:TE-07抬升勢頭明顯,后穩(wěn)定在970℃以上;TE-08則呈下降趨勢,持續(xù)時間較長,逐漸穩(wěn)定在750℃左右,偶有起伏,如圖1(注:時間序列——自出現(xiàn)主燃燒室爐膛溫度異常開始計時,1 T=6 h)。
圖1 溫度異常事件處理前后TE-07/08的變化趨勢
硫回收裝置負荷率進入穩(wěn)定期后,觀察工況,除去爐膛溫度變化外,爐頭壓力由正常值0.01 MPa極緩慢上漲至0.02 MPa后保持穩(wěn)定;一級Claus反應器床層溫度分布正常,但上床層溫度(TE-11A)、中床層溫度(TE-11B)、下床層溫度(TE-11C)整體較檢修前偏高,大致分別在260~270℃、310~330℃、325~340℃,均在控制指標范圍內;而二級Claus反應器床層溫度分布與檢修前相比基本無變化,床層最大溫升約20℃;硫比值儀指示(H2S+SO2)含量初期約0.8%(體積分數(shù),下同),期間硫比值儀故障數(shù)次,修復后硫比值儀指示(H2S+SO2)含量逐漸攀升至2.7%,工藝人員懷疑硫比值儀示數(shù)偏高,但標準氣手動標定顯示硫比值儀示數(shù)正常,也曾手動取樣分析,顯示H2S濃度約0.5%;SCOT加氫還原反應器需要的還原氣流量增加約15 m3/h,但SCOT反應器床層溫升穩(wěn)定在15~25℃范圍內,并無明顯變化;硫回收裝置下游吸收塔及焚燒爐工況均未見明顯異常,排放煙氣中SO2濃度在控制指標范圍內。硫回收裝置主燃燒室溫度異常事件持續(xù)過程中系統(tǒng)主要工藝運行數(shù)據(jù)如表1。
表1 主燃燒室溫度異常事件持續(xù)過程中系統(tǒng)主要工藝運行數(shù)據(jù)
基于上述主燃燒室溫度異常事件持續(xù)過程中的各工藝參數(shù),我們需要判斷解決的問題有兩個:一是TE-08溫度示數(shù)為何異常?二是硫比值儀示數(shù)為何偏高?不排除兩者具有相關性。我們采用的方法是,根據(jù)事實提出假設,以此作為引導的方向,力求找出解決問題的辦法。
2.1.1 吹掃氮氣帶水
關小溫度探頭吹掃保護氮氣,TE-08示數(shù)回升至800℃左右,但與TE-07仍有150℃以上的溫差;保護氮氣投用后,TE-08示數(shù)又降至約700℃,可見溫度元件工作正常。
爐頭吹掃/降溫氮氣管線低點導淋進行排放,未見水跡;檢查保護用S4蒸汽及氮氣調節(jié)閥,確認無內漏跡象。
2.1.2 燃料氣帶液
陜西渭化硫回收裝置使用的燃料氣為甲醇合成系統(tǒng)弛放氣,甲醇合成弛放氣經(jīng)水洗并減壓后,用于硫回收裝置點火升溫及助燃,若燃料氣帶液,可能會導致爐膛內溫度降低,表觀為火焰中出現(xiàn)火星。
當時從燒嘴處觀火孔可見火焰閃爍,有煙霧狀物質連續(xù)出現(xiàn),從燃料氣管線低點導淋排放,未見水跡;增大或減小燃料氣用量,自觀火孔觀察火焰中并無火星,火焰閃爍狀態(tài)和煙霧狀物質形貌與調整前相同。由此推斷燃料氣無帶液。
2.1.3 酸性氣帶液
酸性氣帶液有兩處可能的源頭,分別進行切出操作以幫助判斷:首先,將酸性氣加熱器的4.0 MPa蒸汽切出,爐膛溫度整體降低約30℃,而TE-08未有回升趨勢;隨后,將SCOT段再生塔解吸氣切出,受益于酸性氣濃度提升,爐膛溫度整體緩慢升高約50℃,TE-08無明顯變化。由此推斷酸性氣無帶液。
2.2.1 酸性氣分流比例不當
陜西渭化硫回收裝置主燃燒室采用分流法,酸性氣經(jīng)加熱器預熱后,約70%酸性氣進入燒嘴,與空氣在燒嘴腔體內混合后燃燒;約30%酸性氣直接進入爐膛中部,與爐膛前部煙氣混合,H2S與SO2在高溫下反應生成硫單質,此反應為吸熱反應。正常工況下,通過增加進入爐膛的酸性氣量,可在一定范圍內提高爐膛的溫度,但相應地會增加一級Claus反應器的負荷,原因是:H2S在爐膛前部與空氣混合后燃燒生成SO2,放熱較多,故爐膛溫度升高;而酸性氣分流進入爐膛中后部,停留時間較短,H2S與SO2反應轉化率較低,Claus反應多轉移至一級Claus反應器中進行(2H2S+3O22SO2+2H2O,4H2S+2SO23S2+4H2O)。但本次主燃燒室溫度異常時,增加酸性氣分流量并不能明顯地提升爐膛溫度,且一級Claus反應器溫度逐漸接近360℃的控制上限,為保護催化劑,沒有繼續(xù)增加酸性氣分流量。
2.2.2 酸性氣濃度偏低
陜西渭化硫回收裝置接收一期、二期、三期生產裝置低溫甲醇洗系統(tǒng)產生的酸性氣,酸性氣濃度的分析頻率為各生產裝置分別每周進行3次,故硫回收裝置酸性氣與空氣的前饋控制處于停用狀態(tài)。當時根據(jù)近1月的酸性氣濃度分析數(shù)據(jù),硫回收裝置接收的酸性氣濃度范圍約25%~33%,與檢修前相差不大,酸性氣量也無明顯變化,由此可不考慮氣化用煤品種及含硫量變化的影響;據(jù)以往硫回收裝置的運行經(jīng)驗,即使酸性氣濃度偏低,在燃料氣投用量足夠大的情況下,爐膛溫度可以穩(wěn)定在850℃以上,而當時的工況異常顯然不只因為酸性氣濃度偏低。
停車檢修結束后,硫回收裝置進入開車階段,導入酸性氣后不久,硫比值儀即出現(xiàn)故障,當時考慮到環(huán)保要求而未作退氣處理,在此期間,由于崗位操作人員經(jīng)驗不足,空氣加入量嚴重過量,且因處于酸性氣導入初期,硫回收裝置負荷較低,反應器床層雖未出現(xiàn)“飛溫”,但過氧狀態(tài)持續(xù)時間超過8 h,有可能致使催化劑硫酸鹽化,導致硫回收率降低,硫比值儀示數(shù)偏高。
據(jù)這一假設,執(zhí)行熱浸+去硫酸鹽化操作:提升一級、二級Claus反應器入口溫度至指標上限,并降低風氣比(即制硫爐內工藝氣燃燒所需空氣體積與工藝氣體積的比值),將硫比值(H2S/SO2)保持在4∶1~6∶1,持續(xù)時間48 h,但硫比值儀示數(shù)并未出現(xiàn)預期中的降低。
2.4.1 TE-08熱偶故障
TE-08熱偶工作正常,已由關閉/投用吹掃氮氣的方法予以驗證(見2.1.1有關敘述)。
2.4.2 硫比值儀故障
由于對硫回收裝置的認識尚不足,且運行中硫比值儀故障率較高,根據(jù)之前的描述,我們曾初步把問題歸因于硫比值儀可能存在故障而導致假指示。除去爐膛溫度低無法解釋,其余操作指標基本上可以維持,未對尾氣排放指標造成大的影響;另外,對Claus尾氣中的H2S含量進行手動取樣分析,分析結果為0.5%,而硫比值儀示數(shù)在2.6%,也增加了此原因的可信度。
2.4.3 燒嘴氣流分布不佳
據(jù)本次檢修期間的檢查結果,燒嘴錐形鼻燒熔形變較明顯,但沒有可用備件,僅對其進行輕度切削打磨后回裝,點火投用至今,由此懷疑其形變導致可燃氣與空氣混合效果不佳,致使火焰長度及高溫區(qū)分布受影響。于是,觀察加減負荷時的工況變化:酸性氣處理量減少600 m3/h,TE-08下降;增大燃料氣供給,并調大分流酸性氣比例,TE-08溫度回升但不明顯,一級Claus反應器床層溫度整體上漲約15℃。就工藝參數(shù)的變化情況而言,并不能明確得出燒嘴氣流分布不佳的結論。
對上述可能的原因(方向)一一驗證后,問題并沒有得到解決,只能繼續(xù)觀察運行。
異常工況出現(xiàn)約1周后,系統(tǒng)運行工況又發(fā)生了變化,除上述異?,F(xiàn)象繼續(xù)存在外,TE-07、TE-08均呈下降勢,TE-08甚至低至600℃以下;爐頭壓力由0.02 MPa開始向0.03 MPa躍升,在爐頭壓力漲至0.03 MPa邊緣時,燒嘴壓差由鋸齒形波動過渡到更大幅度,呈現(xiàn)出與硫冷凝器嚴重液硫堵塞而引起的爐頭壓力波動類似,且觀察發(fā)現(xiàn),爐頭壓力變化與硫回收裝置整體處理氣量有直接關系,總氣量超出一定值即出現(xiàn)壓力波動加劇狀況。
此時由燒嘴處觀火孔觀察爐膛內火焰的顏色,燒嘴正面可見黃白色火焰,偶見紫光,有煙霧狀物質連續(xù)在觀火孔處盤旋,整體觀感火焰渾濁且不穩(wěn)定;前部爐膛內火焰顏色為黃白色,較刺眼;中路爐膛火焰顏色為櫻桃紅;后部爐膛火焰為暗紅。
針對上述工況,按照液硫通道堵塞的處理辦法,檢查各液硫封出口液硫流動情況,發(fā)現(xiàn)主燃燒室廢熱鍋爐后無液硫產出,對其進行疏通后,液硫逐漸排出,除爐頭壓力降至正常值外,硫回收裝置工況亦發(fā)生了一些變化:爐頭壓力降至0.01 MPa,燒嘴壓力穩(wěn)定在-0.30 kPa左右,無異樣波動;爐膛溫度逐漸回升至正常范圍900~920℃,TE-07、TE-08趨于一致且保持穩(wěn)定;一級Claus反應器床層溫度逐漸下降,整體降幅接近30℃(可能還有酸性氣濃度偏低影響),二級Claus反應器溫度稍降,降幅約5℃;硫比值儀指示(H2S+SO2)含量緩慢且穩(wěn)定下降;SCOT加氫還原單元,入口氣SO2組分減少,SCOT反應所需還原氣量減少,但床層溫度未有明顯變化;在燒嘴處觀火孔觀察,各部位火焰顏色正?!獰煺婵梢姷{色澄澈火焰且再無煙霧狀物質出現(xiàn),前部爐膛內火焰顏色為亮黃帶紅,中路爐膛火焰為亮櫻桃紅,后部爐膛火焰為櫻桃紅。硫回收裝置主燃燒室溫度異常事件處理后系統(tǒng)主要工藝運行數(shù)據(jù)如表2。
表2 硫回收裝置主燃燒室溫度異常事件處理后系統(tǒng)主要工藝運行數(shù)據(jù)
(1)主燃燒室后廢熱鍋爐液硫通道堵塞積硫后,液硫在換熱管內倒流回爐膛內或重新汽化,且由于S6/S8斷環(huán)生成S4/S2,在這個過程中,不僅液硫汽化吸熱,硫分子鏈斷裂同樣會吸熱,因此造成爐膛中后部溫度出現(xiàn)異常降低,且爐膛內氣相中硫含量遠高于正常水平;爐膛中后部溫度低,又導致Claus反應速率下降,且正向生成單質硫的反應受到化學平衡抑制,單質硫生成量有限,使得進入下游設備的過程氣中(H2S+SO2)含量遠高于正常水平。
(2)因上游過程氣中(H2S+SO2)含量高,一級Claus反應器負荷較正常工況高,其床層溫度整體升高,而溫度分布表征正常;但同樣受制于過程氣中硫蒸氣分壓高,一級Claus反應器轉化負荷的增大并不足以補償主燃燒室中Claus反應硫轉化率低的熱損失,經(jīng)一級硫冷凝器后,硫蒸氣被冷凝,產出的液硫量較正常工況時大。
(3)一級Claus反應后,因過程氣中(H2S+SO2)含量遠高于設計值,而二級Claus反應器因入口溫度低,硫轉化率較低,并不能補償一級Claus反應硫轉化率大幅降低以及一級Claus反應器反應平衡受抑制的熱損失,其表征為硫比值儀顯示過程氣中(H2S+SO2)含量遠高于正常水平。
(4)主燃燒室爐膛溫度異常事件結束后,硫比值儀顯示(H2S+SO2)含量穩(wěn)定下降,但趨勢較慢。分析認為,在廢熱鍋爐后液硫通道疏通后,爐膛及換熱管內的硫蒸氣濃度可以在較短時間內下降至正常水平,但一級Claus反應器中催化劑長時間處在硫蒸氣分壓較高的條件下運行,其吸附孔內可能存有液硫,影響其活性,因此,需對催化劑進行熱浸泡操作,即提升一級Claus反應器入口溫度至上限,持續(xù)48 h以上,再逐步降低至正常操作值,觀察催化劑運行情況。實踐表明,熱浸泡操作有一定的效果,表現(xiàn)為硫比值儀示數(shù)緩慢下降以及TE-07和TE-08示數(shù)逐漸穩(wěn)定在900~950℃(如圖1所示),同時表征催化劑存在不可逆的部分失活。
陜西渭化硫回收裝置屬全廠性環(huán)保設施,運行時間通常較主生產裝置長——3套主生產裝置只要有1套在運,硫回收裝置就需要維持運行且要求運行穩(wěn)定。由于硫回收裝置所處理介質危險性較大,過程氣組分復雜,涉及燃燒、催化反應,高溫酸性介質與水蒸氣全流程共存,介質易凝固堵塞,且設備材質多為碳鋼,高溫硫腐蝕、低溫露點腐蝕、濕化學腐蝕、熱應力腐蝕、火焰/氣流沖刷等多種風險發(fā)生的可能性均較大。結合多年來的生產實踐情況,總結出如下幾方面的經(jīng)驗或建議。
(1)隨著服役時間的延長,儀表故障發(fā)生的可能性增大,一方面需在停車檢修期間完成檢測、更新,另一方面需在運行期間積累操作經(jīng)驗,學會利用其他儀表(示數(shù))協(xié)同判斷系統(tǒng)工況的變化。
(2)硫回收裝置中設備發(fā)生堵塞的可能性大,需定期查看各硫冷凝器后的液硫流動情況,同時觀察液硫顏色、粘度等性狀,以利盡早發(fā)現(xiàn)問題并及時處理。
(3)隨著服役時間的延長,設備發(fā)生泄漏的可能性增大,應增加事故預想,形成問題判斷的可參照體系,再制定特護措施及應急預案,優(yōu)先保證系統(tǒng)運行的安全性。
(4)硫回收裝置中工藝參數(shù)關聯(lián)性、交織性大,陜西渭化硫回收裝置流程長、工藝參數(shù)多,異常工況出現(xiàn)時,識別難度較大,尤其是出現(xiàn)新問題時,僅依靠一個或幾個參數(shù)的變化常常并不能準確找到癥結所在,往往需要問題發(fā)展到一定程度(工況變化明顯)才能理出頭緒——據(jù)諸多參數(shù)的變化,排除種種可能,直至解決問題。因此,針對各類問題,既要“打早打小”,也要辨明“穴位”,這樣才能做到“手到病除”。