劉學(xué)川
(中海油惠州石化有限公司,廣東 惠州 516086)
某公司480萬(wàn)t/a催化裂化(簡(jiǎn)稱(chēng)催化Ⅱ)裝置由中國(guó)石化工程建設(shè)有限公司設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)的水力學(xué)彈性范圍為60%~110%,年開(kāi)工時(shí)間為8 400 h。反應(yīng)提升管部分采用中國(guó)石化股份有限公司石油化工科學(xué)研究院開(kāi)發(fā)的多產(chǎn)異構(gòu)烷烴、催化裂化汽油改質(zhì)降烯烴技術(shù),即MIP工藝方案,提升管出口采用密閉旋流式快速分離系統(tǒng)(VQS);再生部分采用SEI開(kāi)發(fā)的重疊式兩段不完全再生技術(shù),三旋采用BSX型大旋分式旋風(fēng)分離器。加工原料由來(lái)自渣油加氫裝置的加氫重油和蠟油加氫裝置的加氫蠟油混合組成。主要產(chǎn)品為液化氣、汽油、輕循環(huán)油(柴油餾分)和重循環(huán)油,副產(chǎn)干氣和油漿。吸收穩(wěn)定系統(tǒng)采用常規(guī)四塔流程。
貧富吸收油系統(tǒng)流程如圖1所示。貧吸收油自分餾塔C201第16層或29層由貧吸收油泵P205抽出,送至解吸塔底重沸器為解吸塔底脫乙烷汽油提供一部分熱源后,經(jīng)過(guò)貧富吸收油換熱器E205A/B和貧吸收油冷卻器E216A/B換熱后進(jìn)入再吸收塔,再吸收塔底部來(lái)富吸收油經(jīng)貧富吸收油換熱器E205A/B換熱后返回分餾塔C201第20層或第33層。即當(dāng)柴油作貧吸收油時(shí),從分餾塔C201第16層抽出,返回到第20層;當(dāng)頂循環(huán)油作貧吸收油時(shí),從分餾塔C201第29層抽出,返回到第33層。
圖1 貧富吸收油系統(tǒng)流程圖
催化Ⅱ裝置于2017年9月首次開(kāi)車(chē)成功后,在投用柴油作貧吸收油,從分餾塔C201第16層抽出,返回到第20層,發(fā)現(xiàn)貧吸收油泵P205出口流量很低,稍微增大泵出口閥的開(kāi)度,泵出口壓力快速下降且出現(xiàn)抽空現(xiàn)象,同時(shí)泵的振動(dòng)值明顯上升。貧吸收油泵出口流量設(shè)計(jì)正常工況為140 t/h,開(kāi)工后實(shí)際流量約16 t/h。
由于貧吸收油出口流量低,進(jìn)入再吸收塔底部的貧氣夾帶的汽油和少量C3、C4組分不能被貧吸收油有效吸收,造成干氣帶液和干氣中C3以上組分含量高的問(wèn)題,嚴(yán)重影響后續(xù)加工裝置的操作和經(jīng)濟(jì)效益。
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查,貧吸收油泵P205的入口過(guò)濾器內(nèi)沒(méi)有雜物堵塞,排除泵入口過(guò)濾器堵塞所導(dǎo)致的泵出口流量低。在啟泵前,加強(qiáng)泵體脫水和泵出口管線(xiàn)脫氣,在泵低流量運(yùn)行過(guò)程中,貧吸收油抽出溫度在238 ℃左右,說(shuō)明泵體內(nèi)沒(méi)有明水存在,排除由于泵體帶水所導(dǎo)致的泵抽空和流量低。
通過(guò)關(guān)小同一集油箱對(duì)面的輕柴油進(jìn)輕柴油汽提塔的抽出閥,發(fā)現(xiàn)當(dāng)該輕柴油抽出閥關(guān)小至1/4閥位后,貧吸收油泵P205出口流量開(kāi)始上升,在泵出口控制閥開(kāi)度不大的情況下,泵出口流量能達(dá)到100 t/h,滿(mǎn)足操作要求。然后將輕柴油進(jìn)輕柴油汽提塔的抽出閥再逐漸開(kāi)大,貧吸收油泵出口流量開(kāi)始下降至16 t/h左右,同時(shí)泵出現(xiàn)抽空和振動(dòng)升高現(xiàn)象,被迫關(guān)小泵出口閥。說(shuō)明貧吸收油自分餾塔抽出至泵入口管線(xiàn)不存在堵塞。通過(guò)判斷上述現(xiàn)象可知,貧吸收油泵出口流量低可能由分餾塔抽出的貧吸收油量少所致。
在裝置首次開(kāi)工前,按照公司整體考慮,要求在不改變反應(yīng)器、再生器設(shè)備結(jié)構(gòu)的前提下,通過(guò)適當(dāng)調(diào)整催化劑配方、優(yōu)化操作參數(shù)等措施,最大限度地提高丙烯收率,降低汽柴油總收率。開(kāi)工后實(shí)際產(chǎn)品分布和設(shè)計(jì)產(chǎn)品分布如表1所示。
從表1可以看出,液化氣收率比設(shè)計(jì)值高,差值為4.75%,柴油收率比設(shè)計(jì)值低,差值為7.11%,與設(shè)計(jì)值相差較大。裝置開(kāi)工后,處理量長(zhǎng)期維持在70%左右,離滿(mǎn)負(fù)荷相差較大,兩個(gè)因素疊加,導(dǎo)致分餾塔內(nèi)實(shí)際進(jìn)入柴油集油箱的柴油量較低,影響了貧吸收油的抽出。
表1 開(kāi)工后實(shí)際產(chǎn)品分布和設(shè)計(jì)產(chǎn)品分布
貧吸收油和柴油抽出集油箱及抽出口位置如圖2所示。
圖2 貧吸收油和柴油抽出集油箱
圖2中集油箱為上部開(kāi)口的類(lèi)似長(zhǎng)方體結(jié)構(gòu),小環(huán)為貧吸收油抽出口,大環(huán)為輕柴油抽出口,兩個(gè)抽出口在同一集油箱靠近底部抽出,抽出口呈對(duì)稱(chēng)分布且兩個(gè)抽出口的中心線(xiàn)等高。柴油抽出口管線(xiàn)直徑為300 mm,貧吸收油抽出口管線(xiàn)直徑為250 mm。因此,實(shí)際柴油抽出口的最底部要比貧吸收油抽出最底部低25 mm,柴油抽出口橫截面積比貧吸收油抽出口大1.44倍。
分餾塔C201柴油抽出口和貧吸收油抽出口的中心線(xiàn)距離柴油集油箱底部為175 mm。通過(guò)對(duì)比兩種不同工況下柴油量和貧吸收油量,反算出集油箱內(nèi)實(shí)際液位,如表2所示。
表2 不同工況下柴油集油箱的液位
由表2可以看出,在兩種工況下,柴油集油箱液位都很低,甚至還不到柴油和貧吸收油抽出口中心線(xiàn)的一半。因此,柴油集油箱內(nèi)柴油大部分通過(guò)柴油抽出口進(jìn)入輕柴油汽提塔內(nèi),只有少部分通過(guò)貧吸收油抽出口抽出,導(dǎo)致貧吸收油泵出口流量一直很低。
由于柴油集油箱沒(méi)有液位顯示,關(guān)小輕柴油抽出閥可能會(huì)導(dǎo)致柴油不能從分餾塔內(nèi)及時(shí)抽出,進(jìn)而導(dǎo)致分餾塔操作波動(dòng)。因此,采取對(duì)策如下三點(diǎn)。
以前大部分催化裂化裝置的貧吸收油皆為柴油。隨著MIP工藝技術(shù)在催化裂化裝置的廣泛應(yīng)用,柴油的性質(zhì)越來(lái)越差。由于催化柴油性質(zhì)差、密度過(guò)大,再吸收塔內(nèi)液相流動(dòng)差,造成再吸收塔壓降增大、霧沫夾帶、干氣帶液等嚴(yán)重問(wèn)題,影響下游裝置的正常運(yùn)行[1]。因此,在本裝置設(shè)計(jì)時(shí)就增加了分餾系統(tǒng)頂循環(huán)油作貧吸收油流程,即從分餾塔C201第29層抽出,返回到第33層。
將貧吸收油由柴油切換為頂循環(huán)油之后,貧吸收油泵出口流量很快就從原來(lái)16 t/h提高至正常操作的約90 t/h,貧吸收油泵運(yùn)行良好,且貧吸收油泵出口流量還有提升空間。再吸收塔頂出來(lái)的干氣帶液現(xiàn)象明顯減少,干氣中C3以上組分含量(體積分?jǐn)?shù))也能控制在3%以?xún)?nèi),滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量要求。
分餾系統(tǒng)頂循環(huán)油作貧吸收油會(huì)帶來(lái)一系列問(wèn)題,由于腐蝕嚴(yán)重導(dǎo)致頂循環(huán)油系統(tǒng)多數(shù)換熱器和重沸器相繼發(fā)生泄漏,許多閥門(mén)由于結(jié)垢而內(nèi)漏,甚至不能操作[2]。
本裝置隨著頂循環(huán)油作貧吸收油以后,正常生產(chǎn)期間陸續(xù)出現(xiàn)貧吸收油和頂循環(huán)油備用泵內(nèi)結(jié)鹽導(dǎo)致盤(pán)不動(dòng)車(chē)、干氣預(yù)提升控制閥后管線(xiàn)和干氣出裝置流量計(jì)內(nèi)結(jié)垢等問(wèn)題。檢修期間發(fā)現(xiàn)頂循環(huán)油作熱源的氣分裝置脫丙烷塔底重沸器、C4分餾塔底重沸器存在嚴(yán)重的腐蝕,被迫更換部分換熱器管束或?qū)Ωg部位進(jìn)行補(bǔ)焊。因此,頂循環(huán)油作貧吸收油不是最佳選擇。
考慮到頂循環(huán)油作貧吸收油時(shí)會(huì)引起腐蝕、結(jié)垢等其它問(wèn)題,經(jīng)過(guò)流程優(yōu)化和調(diào)整,將輕柴油汽提塔內(nèi)的柴油引至貧吸收油泵入口,即通過(guò)開(kāi)工柴油流程,將柴油汽提塔抽出至輕柴油泵P204入口與貧吸收油泵P205入口連通,保證輕柴油泵P204和貧吸收油P205都能夠?qū)⑤p柴油汽提塔內(nèi)的柴油抽出,流程如圖3所示。該流程投用后,解決了貧吸收油泵出口流量低的問(wèn)題,干氣帶液明顯減少,且干氣中C3以上組分含量穩(wěn)定在3%以?xún)?nèi),如圖4所示。也解決了頂循環(huán)油作貧吸收油時(shí)引起的貧吸收油和頂循泵備用泵盤(pán)不動(dòng)車(chē)、干氣預(yù)提升控制閥后和干氣出裝置流量計(jì)結(jié)垢等問(wèn)題。
圖3 開(kāi)工柴油流程
圖4 頂循環(huán)油作貧吸收油后干氣中C3以上組分含量
該流程投用后,會(huì)占用開(kāi)工柴油收封油至封油罐流程。一旦裝置切斷進(jìn)料,需要從裝置外引開(kāi)工柴油作封油。因此,事故狀態(tài)下裝置切斷進(jìn)料后,必須盡快停貧吸收油泵,將流程改回裝置收開(kāi)工柴油至封油罐流程,給裝置緊急停工帶來(lái)一些困難。
另外,蠟油加氫裝置加工催化輕柴油需要利用催化裂化裝置的開(kāi)工柴油線(xiàn)。即催化輕柴油出裝置流程跨至開(kāi)工柴油線(xiàn),通過(guò)系統(tǒng)開(kāi)工柴油線(xiàn)倒走至蠟油加氫裝置的開(kāi)工柴油線(xiàn)后進(jìn)裝置。因此,當(dāng)蠟油加氫裝置加工催化輕柴油需要占用開(kāi)工柴油流程時(shí),輕柴油汽提塔的柴油作貧吸收油就不能實(shí)現(xiàn)。
為了徹底解決貧吸收油泵出口流量低的問(wèn)題,經(jīng)過(guò)與設(shè)計(jì)院和塔內(nèi)件廠家溝通,決定檢修期間在分餾塔柴油集油箱內(nèi)的長(zhǎng)邊中部靠近輕柴油抽出口位置增加500 mm高的隔板,使柴油集油箱靠近貧吸收油側(cè)的液位高于貧吸收油抽出口,多余部分通過(guò)溢流至輕柴油抽出口,如圖5所示。
圖5 增加隔板的柴油集油箱
改造后,在裝置開(kāi)工和正常生產(chǎn)期間,貧吸收油改為從分餾塔16層抽出,貧吸收油泵運(yùn)行正常、泵出口流量按116 t/h控制,徹底解決了干氣帶液、設(shè)備腐蝕、管線(xiàn)結(jié)垢、貧吸收油和頂循泵備泵盤(pán)不動(dòng)車(chē)等問(wèn)題,保障了裝置長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行。改造后干氣中C3以上組分含量如圖6所示。從圖6可看出,干氣質(zhì)量滿(mǎn)足要求,且大部分時(shí)間在2.5%以下。
圖6 改造后干氣中C3以上組分含量
貧吸收油泵出口流量低,主要因?yàn)榇呋鸦b置產(chǎn)品分布與設(shè)計(jì)存在較大偏離,以及貧吸收油抽出口比柴油抽出口高所致。在第一個(gè)運(yùn)行周期內(nèi)通過(guò)投用頂循環(huán)油作貧吸收油,輕柴油汽提塔的柴油作貧吸收油流程可解決該問(wèn)題,但同時(shí)也會(huì)帶來(lái)設(shè)備腐蝕、管線(xiàn)結(jié)垢、流程沖突等其它問(wèn)題。利用檢修期間在分餾塔柴油集油箱內(nèi)增加500 mm的隔板后,開(kāi)工后貧富吸收油系統(tǒng)已正常運(yùn)行8個(gè)月,徹底解決了貧吸收油泵出口流量低的問(wèn)題,干氣產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制。