吳天禮,秦海波,孟慶維,崔建恒,楊 鼎
(1.北京首鋼國際工程技術(shù)有限公司,北京 100043;2.遷安中化煤化工有限責(zé)任公司,河北 唐山 064400)
焦?fàn)t煙氣是由焦?fàn)t煤氣(或高爐煤氣)在燃燒室中燃燒產(chǎn)生,在焦?fàn)t生產(chǎn)過程中,由于炭化室有少部分荒煤氣串漏到燃燒室,混入焦?fàn)t煙氣中,使焦?fàn)t煙氣成分變得復(fù)雜,與燃煤電廠煙氣有差異[1]。北京首鋼國際工程技術(shù)有限公司焦?fàn)t煙氣氨法脫硫技術(shù)在燃煤電廠煙氣氨法脫硫工藝基礎(chǔ)上,經(jīng)過吸收、消化、再創(chuàng)新后,該技術(shù)已成為焦化煙氣脫硫行業(yè)中核心競爭力之一。但是,在實(shí)際運(yùn)行中,仍然存在一些問題,本文對出現(xiàn)的問題進(jìn)行了原因分析和改進(jìn)措施,優(yōu)化了焦?fàn)t煙氣氨法脫硫系統(tǒng),提高了裝置運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性、可靠性和穩(wěn)定性。
遷安中化煤化工有限責(zé)任公司(以下簡稱“遷安中化公司”)一期、二期和三期焦?fàn)t均為6 m頂裝焦?fàn)t,每期焦炭設(shè)計(jì)產(chǎn)量110萬t/a,焦?fàn)t煙氣最大量為25萬Nm3/h,焦?fàn)t煙氣脫硫采用氨法脫硫工藝。采用焦?fàn)t煤氣加熱時(shí),焦?fàn)t煙氣原始參數(shù)如下:SO2濃度≤500 mg/Nm3,NOx濃度≤1 200 mg/Nm3,顆粒物≤30 mg/Nm3,煙氣溫度220~260 ℃,煙氣含氧量6%~10%,含濕量≤15%。
北京首鋼國際工程技術(shù)有限公司總承包遷安中化公司一期、二期和三期的焦?fàn)t煙氣脫硫氨法脫硫工程,分期建設(shè),逐步投產(chǎn)。焦?fàn)t煙氣氨法脫硫工藝采用一塔式噴淋脫硫技術(shù),核心設(shè)備為脫硫塔,煙氣從脫硫塔的下部進(jìn)入,上部出來。該工藝流程如圖1所示。
圖1 焦?fàn)t煙氣氨法脫硫工藝流程
氨法脫硫反應(yīng)是吸收反應(yīng),氨水作為基礎(chǔ)吸收劑,吸收煙氣中SO2氣體。氨法脫硫吸收反應(yīng)是溶質(zhì)(SO2氣體)先從氣相主體擴(kuò)散到氣液界面,再從界面擴(kuò)散到液相(脫硫液)主體中的傳質(zhì)過程。其中脫硫液主要是(NH4)2SO3和NH4HSO3共存溶液,脫硫液中幾乎不存在游離的SO2和NH3[2]。吸收過程發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)如下:
(1)
(2)
(3)
(4)
實(shí)際對SO2起吸收作用的是(NH4)2SO3,(NH4)2SO3對SO2有良好的吸收能力,且反應(yīng)(3)是瞬間進(jìn)行的。脫硫過程中向脫硫系統(tǒng)中添加氨水的目的是為了調(diào)整(NH4)2SO3濃度,推動反應(yīng)(4)向正方向進(jìn)行,將酸式鹽NH4HSO3轉(zhuǎn)化成為(NH4)2SO3,維持吸收液對SO2的吸收能力,以保證系統(tǒng)的脫硫效率[3-4]。
脫硫液中的亞硫酸銨和亞硫酸氫銨均不穩(wěn)定,易發(fā)生分解,且隨著其濃度的不斷增加,使得原來以氣膜阻力為主的吸收過程轉(zhuǎn)變成氣膜和液膜阻力共同作用的過程,SO2的傳質(zhì)系數(shù)降低,最終導(dǎo)致脫硫率下降和氨逃逸增大。此時(shí),脫硫液需通入空氣進(jìn)行氧化生產(chǎn)穩(wěn)定的硫酸銨溶液,定期從脫硫系統(tǒng)中排出,氧化過程中發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)如下:
(5)
(6)
(7)
遷安中化公司3套脫硫脫硝裝置在試運(yùn)行過程中,煙氣SO2、NOx和顆粒物排放滿足《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》排放指標(biāo)。但是在運(yùn)行過程中,遇到幾種問題,針對此,采取了相應(yīng)措施。
焦?fàn)t煙氣氨法脫硫是采用脫硫液循環(huán)吸收煙氣中的SO2,當(dāng)脫硫循環(huán)液濃度增加到1 200~1 230 kg/m3時(shí),產(chǎn)生脫硫廢液,需要定期外排,每套脫硫裝置產(chǎn)生約5 t/d的脫硫廢液[5]。需要增加一套脫硫廢液處理裝置。脫硫廢液參數(shù)如下:密度約1.2×103kg/m3,含塵量0~15 g/L,氯離子含量10~25 g/L,硫酸銨含量400 g/L,亞硫酸銨含量1.0 g/L,含油0~15 g/L。
由于脫硫廢液量為5 t/d,廢液量少,起初遷安中化公司的氨法脫硫廢液直接去硫氨工段母液罐。但是直接進(jìn)入母液罐,硫銨母液會發(fā)黑,生產(chǎn)出來的硫酸銨產(chǎn)品發(fā)黃,質(zhì)量不合格。如果新建一套脫硫廢液處理裝置,投資高,占地面積大。經(jīng)研究分析后,增加一套預(yù)處理系統(tǒng),主要設(shè)備為儲液槽、泵和壓濾機(jī)。工藝流程如圖2所示。脫硫廢液先放在儲液槽沉淀,然后通過泵把脫硫廢液送入板框壓濾機(jī),過濾掉雜質(zhì)。其中,雜質(zhì)的量很少,可直接送入煤場,清液進(jìn)入硫銨工段母液罐。清液進(jìn)入硫銨母液后,生產(chǎn)運(yùn)行時(shí),母液沒有發(fā)黑,硫銨工段生產(chǎn)出的硫酸銨產(chǎn)品不發(fā)黃,且不影響硫銨工段的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量。一套脫硫廢液預(yù)處理系統(tǒng)與脫硫廢液處理裝置相比,前者投資少,占地小,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。
圖2 脫硫廢液預(yù)處理系統(tǒng)
脫硫塔系統(tǒng)運(yùn)行6個(gè)月后,煙氣入口段泵出口輸出壓力越來越大,煙氣入口段溫度逐漸升高。停產(chǎn)檢修發(fā)現(xiàn),循環(huán)泵出口管道被結(jié)晶物堵塞,堵塞特別嚴(yán)重,管道直徑250 mm,剩下只有約50 mm的直徑空間沒有被堵塞,堵塞管道如圖3所示。同時(shí)檢查發(fā)現(xiàn)脫硫塔和中間槽有硫酸銨結(jié)晶物掛壁現(xiàn)象。當(dāng)管道堵塞時(shí),壓力大容易引起循環(huán)泵損壞;結(jié)晶物附著在塔壁和中間槽上,影響塔壁和中間槽防腐材料玻璃鱗片的壽命,而且清理堵塞管道、塔壁和中間槽結(jié)晶物時(shí),工人的勞動強(qiáng)度大。
圖3 堵塞管道
由于脫硫液是采用循環(huán)方法吸收煙氣中二氧化硫,往往會引起循環(huán)水中Ca、Mg離子的富集形成結(jié)晶物,引起管道堵塞、塔壁和中間槽掛壁等現(xiàn)象[6]。解決方案:原先脫硫系統(tǒng)增加的水是工業(yè)水(屬于硬水),改用干熄焦用的除鹽水(屬于軟水),增加一臺管道泵,采用除鹽水給脫硫系統(tǒng)補(bǔ)充新水。改用除鹽水工藝,可以減少因補(bǔ)水中Ca、Mg等離子富集,而產(chǎn)生大量結(jié)晶物。經(jīng)過改造優(yōu)化后,發(fā)現(xiàn)濃縮段和中間槽內(nèi)壁結(jié)晶物大量減少,循環(huán)泵出口管道不出現(xiàn)堵塞,問題得到了有效解決,保證了脫硫塔循環(huán)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、可靠。
脫硫系統(tǒng)運(yùn)行6個(gè)月后,脫硫塔煙氣入口溫度開始逐漸升高,最高可達(dá)180 ℃,超出150 ℃的設(shè)計(jì)溫度。經(jīng)過分析,溫度升高的主要原因是,當(dāng)現(xiàn)有入口塔內(nèi)的降溫裝置損壞時(shí)(有15個(gè)噴淋裝置),無法及時(shí)修復(fù),必須停產(chǎn)后進(jìn)入塔內(nèi)維修,從而引起噴淋量降低,煙氣溫度偏高。入口溫度升高,會發(fā)生兩種不好的結(jié)果:①脫硫塔系統(tǒng)吸收SO2的溫度升高,降低脫硫效率;②由于脫硫塔采用碳鋼材質(zhì),內(nèi)襯玻璃鱗片防腐,煙氣溫度升高,導(dǎo)致塔壁玻璃鱗片燒壞脫落,從而腐蝕脫硫塔。
現(xiàn)有脫硫塔煙氣入口降溫是在塔內(nèi)進(jìn)行,但脫硫塔煙氣入口溫度仍然偏高,嘗試在脫硫塔入口煙氣管道上,增加噴淋降溫裝置,如圖4所示。
圖4 新增噴淋裝置位置圖
具體改進(jìn)措施如下:①在脫硫塔入口煙氣管道上,距離脫硫塔壁1.5 m處增加4個(gè)噴槍,原有塔內(nèi)噴淋裝置保留,噴槍一邊深入煙氣管道中200 mm,噴槍另一邊接通廠區(qū)除鹽水管道,其道管徑為DN50 mm。②噴槍從外深入煙氣管道內(nèi),外部采用法蘭連接,當(dāng)噴槍損壞時(shí),可不用停止脫硫系統(tǒng)更換噴槍。
在脫硫塔入口煙氣管道上增加噴淋降溫裝置運(yùn)行后,脫硫塔煙氣入口溫度可降到110~150 ℃,當(dāng)噴頭或者噴槍損壞,還可以在脫硫系統(tǒng)運(yùn)行中更換。經(jīng)過改進(jìn)后,既保證了脫硫塔的入口溫度指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求,又保證了系統(tǒng)能長期、穩(wěn)定運(yùn)行。
通過煙氣氨法脫硫技術(shù)在焦化煙氣中的應(yīng)用,結(jié)合實(shí)際工程中的運(yùn)行情況,提出改進(jìn)措施。①脫硫廢液難處理,新加一套脫硫廢液預(yù)處理系統(tǒng),避免新建一套脫硫廢液處理裝置,從而節(jié)約投資,減少占地面積;②脫硫塔煙氣入口系統(tǒng)管道堵塞嚴(yán)重,且脫硫塔和中間槽有硫酸銨結(jié)晶物掛壁現(xiàn)象,換用干熄焦除鹽水,增加一臺管道泵,管道未再出現(xiàn)堵塞,結(jié)晶物掛壁現(xiàn)象減少,工人勞動強(qiáng)度降低;③脫硫塔入口溫度偏高,通過在脫硫塔入口煙氣管道上增加噴淋裝置,有效降低了脫硫塔的入口溫度,而且噴淋裝置更換方便,保證了脫硫塔系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定。