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      異物導致空壓機潤滑油系統(tǒng)故障的排查

      2022-03-11 05:05:00仲廣玉中海油惠州石化有限公司廣東惠州516086
      化工管理 2022年5期
      關鍵詞:壓閥油路油溫

      仲廣玉(中海油惠州石化有限公司,廣東 惠州 516086)

      0 引言

      某企業(yè)有數(shù)臺離心式空氣壓縮機,為全廠儀表調(diào)節(jié)系統(tǒng)提供動力保證,因此對空壓機本體的常規(guī)維護非常重要。隨著空壓機運行時久和檢修深入,筆者對潤滑油系統(tǒng)進入異物導致的故障有較為清晰的認識。為方便展開故障描述,首先對潤滑油系統(tǒng)設備及運行進行簡介。

      1 油系統(tǒng)設備簡介

      油系統(tǒng)設備流程圖,如圖1所示。由大齒輪軸延伸驅(qū)動的主油泵B將油從油箱A中抽出來,通過止回閥N,讓它循環(huán)通過潤滑系統(tǒng)和壓縮機齒輪箱。止回閥C的作用是防止通過輔助油泵M將油倒回到油箱中。在輔助油泵運行期間,排氣閥BV允許油通過主油泵流回到油箱中,以防止主泵中的任何空氣聚集。當油通過油冷卻器D流動時,用于降溫。油溫通過溫控閥T來調(diào)節(jié),利用調(diào)節(jié)通過油冷卻器油流量(即冷油路)的方式來自動控制油溫,從而使進入壓縮機的油溫保持恒定。壓縮泄壓閥L維持整個潤滑循環(huán)中的正確操作壓力,并將任何多余的油返回到油箱中。壓力調(diào)節(jié)器P用于設定輔助油泵出口油壓。輔油泵M在空壓機正常運行期間不運行,主油泵保證完全的壓縮機油流量和壓力要求。

      圖1 油系統(tǒng)設備流程圖

      2 油系統(tǒng)運行簡介

      潤滑油系統(tǒng)有兩臺油泵,一臺輔助油泵(電泵)、一臺主油泵(軸頭泵)。輔油泵由電機驅(qū)動,壓縮機啟動前用來充滿主油泵以及壓縮機軸承和油線,當潤滑油總管油壓降到聯(lián)鎖值時,輔助潤滑油泵自啟,保證正常油壓。當機組停時,輔助潤滑油泵啟動保證軸承均勻冷卻。主油泵為軸頭泵,安裝在壓縮機主軸上。當壓縮機啟動時,主油泵同時啟動。潤滑油總管建立后,輔助潤滑油泵自停,主油泵單獨運行。油箱采用電加熱自動恒溫控制,裝有電加熱器,油溫控制在40 ℃左右,當油溫低于該溫度時,加熱器開始工作,而當油溫高于該溫度時,停止加熱。

      3 異物進入導致的故障

      3.1 異物進入主油泵排氣閥

      一次開機過程中,主電機開啟后,主油泵運行,但輔油泵未聯(lián)鎖停運。顯然是主油泵工作異常,導致油壓未建立。拆下主油泵檢查,未見螺桿斷軸,排除主油泵本體機械故障。檢查到主油泵上方的排氣閥,打開發(fā)現(xiàn)細管內(nèi)存在一小片不規(guī)則異物。排氣閥的作用是允許油通過主油泵流回到油箱中,以防止主泵中的任何空氣聚集。此處卡澀異物使得主油泵內(nèi)空氣無法釋放,導致主油泵無法上量。清除異物,疏通細管,回裝后試機正常。

      3.2 異物進入主油泵入口止回閥

      在一次例行試機中,當輔助油泵正常建立油壓,啟動主電機后,主油泵聯(lián)動啟動,總管油壓建立后,輔油泵自停,油壓急速降低,觸發(fā)油壓低低聯(lián)鎖,主機停機。再次試機,同樣現(xiàn)象再次油壓低低聯(lián)鎖停機。

      初步判斷為主油泵未上量,拆下主油泵檢查,未見螺桿斷軸。主油泵上方的排氣單向閥拆檢未見卡澀物。從主油泵入口處注油50 L不能注滿,但油箱油位見明顯上漲,說明注油漏進了油箱。打開油箱后,檢查主油泵入口止回閥,活動閥球推力正常,在閥球附近發(fā)現(xiàn)一段10 cm長的扎帶,導致閥球無法關閉嚴密,將扎帶清出。檢查止回閥的閥球,未見明顯坑洞,推動閥球肉眼見可回位關閉。再次對主油泵入口處注油,不到10 L即可注滿,下降緩慢基本可維持油位,證明油管路沒有斷開缺口。清理油箱可見雜物后,回裝潤滑油,再次試機,啟動正常。

      本次故障是因為主油泵入口止回閥卡澀導致注油不足,主油泵運行時無法形成有效真空,主油泵抽空無法建立油壓。

      3.3 異物進入溫控閥

      定期切換空壓機時,出現(xiàn)潤滑油異常導致聯(lián)鎖停機。具體過程為:輔油泵啟動,油壓建立。具備啟機條件后啟動主電機,主油泵隨之投運,與輔油泵油壓疊加達到聯(lián)鎖值后輔油泵停運,主油泵單獨運行,此時油壓正常。2 min后隨著油溫上漲,溫控閥動作,冷油開始匯入。油壓顯示有輕微上漲,約半分鐘后油壓出現(xiàn)下降,在隨后2 min內(nèi)油壓降至聯(lián)鎖值,壓縮機停運。上述過程的油壓趨勢曲線如圖2所示。輔油泵由于低油壓聯(lián)鎖再度啟動,油壓穩(wěn)定在較低值,未見油壓上漲,未恢復至正常值。隨即對油壓異常進行排查,由于未見明顯異常,將輔油泵停運后隨即開啟,發(fā)現(xiàn)油壓又恢復至正常值且可維持。決定再度啟動主電機試運,異常情況再度出現(xiàn),且異常時間間隔與上次基本相同,油壓趨勢曲線有極強的相似性。

      圖2 油壓趨勢曲線圖

      初步懷疑泄壓閥異常動作導致油壓起伏,將油箱蓋板打開觀察泄壓閥動作情況。當輔油泵單獨運行時,泄壓閥溢流管只有淌油現(xiàn)象,未形成較大壓力泄放,油壓穩(wěn)定。當切換為主油泵運行后,油溫上漲約至41 ℃時,油壓趨勢顯示有上漲,表示溫控閥已開始動作。不久,泄壓閥溢流管出現(xiàn)較大壓力泄放,此時油壓持續(xù)下降聯(lián)鎖停機。輔油泵聯(lián)鎖啟動后,實際觀察到泄壓閥溢流管還有較大壓力泄放。停機約30 min后,油溫回落,溫控閥復位,冷油路關小,泄壓閥溢流管改為淌油,此時油壓恢復正常。

      對油系統(tǒng)進行檢查,發(fā)現(xiàn)油管路內(nèi)襯有少許膠皮,系使用年久脫落。溫控閥拆檢,發(fā)現(xiàn)少量碎屑。泄壓閥拆檢,未見明顯拉痕、卡澀、異物。對油管路及冷油器進行反吹,見少許膠皮細小碎屑,未見大塊碎屑。

      據(jù)此現(xiàn)象及油壓趨勢,懷疑在溫控閥動作即油路大量切至冷油路時,冷油路出現(xiàn)碎屑截流管路,同時熱油路也被溫控閥截流,兩路同時截流導致匯合后局部油路憋壓上漲。當壓力漲至泄壓閥動作壓力時,泄壓閥動作開始泄壓,油壓大幅降低而聯(lián)鎖停機?,F(xiàn)有的油壓顯示為混合后的總管油壓,混合前的局部油路未有油壓監(jiān)測。而當停機后油溫緩慢回落,溫控閥復位,被碎屑截流的冷油路關小,熱油路開大,油壓又可恢復。這種懷疑假設即可解釋油壓變化存在時間間隔且有重復規(guī)律特性,也可合理解釋油壓趨勢過程。

      為模擬不開機狀態(tài)下的油溫上漲,將油箱電加熱器暫時設置為連續(xù)加熱,輔油泵運行建立油壓。待油溫到42 ℃附近時,持續(xù)觀察10 min,油壓未出現(xiàn)下降。表明清理油管路是有疏通效果的,此時具備再開機試驗的條件。再度開機后,油壓過渡正常,隨著油溫上漲,溫控閥調(diào)節(jié)正常,持續(xù)觀察1 h未出現(xiàn)油壓下降。據(jù)此判斷,油壓異常原因為受溫控閥調(diào)節(jié)的冷油側管路出現(xiàn)少許膠皮導致該路截流,混油前局部憋壓,導致泄壓閥動作泄壓。在清理油管路后,雖然未見大塊碎屑,不排除被挪動至邊側,使得截流不再明顯。大塊碎屑可能存在于冷油器殼程的折流板位置,待拆檢驗證。

      3.4 異物進入油泵入口

      運行中發(fā)現(xiàn)油壓有0.03 MPa的小幅下降,雖然未觸發(fā)聯(lián)鎖,但查看趨勢異常,是突然下降的。首先懷疑的就是儀表測量的準確性,將油壓表拆下進行打壓校定,指示正常。檢查油管路的漏點情況,外管路容易排查,未發(fā)現(xiàn)漏油。為縮小占地面積、美化機體結構,油系統(tǒng)在油箱及機體內(nèi)部均布置有內(nèi)管路,一般鋼管路不會發(fā)生泄漏,在彎頭部位有膠管軟連接,油系統(tǒng)還存在泄壓閥,整體打壓不現(xiàn)實,漏點排查難度很大。經(jīng)過會審,暫時排除油路漏點,轉(zhuǎn)換排查思路,檢測油泵出力是否下降。油泵自身帶有泄壓閥,由廠家限定完成再出廠的,如非確認故障一般不對此處拆檢調(diào)整。油泵埋入在油箱底部,按理說在潤滑環(huán)境中的工作狀況很好,一般不會出現(xiàn)外置泵通常出現(xiàn)的軸承潤滑故障。將油泵拆出時,對油泵入口的一小節(jié)過濾管段引起注意,打開后發(fā)現(xiàn)過濾網(wǎng)存在臟堵,且雜物質(zhì)地較硬,系長期存積導致。此時懷疑是吸入量不足導致油泵出力下降。將濾網(wǎng)清理后回裝,再試運,油壓恢復正常水平,故障原因得到驗證。雖然油箱進行過定期清理,但對油泵入口濾網(wǎng)未做過檢查,本身處于油箱下部,長年累月過流,對雜物起到過濾的同時也造成了臟堵。

      4 關于噴油螺桿空壓機

      混合有大量油霧滴的高溫高壓空氣由壓縮機排入油氣分離器,油氣分離器將螺桿壓縮機潤滑油從油氣混合物中分離出來,繼續(xù)把壓縮空氣中的潤滑油微粒清除。螺桿壓縮機的這種油氣混合的工作原理,必然會由于吸入空氣的不純導致油質(zhì)變劣。油氣分離芯濾芯的使用壽命與油的污染程度、油量、運行時長均有關系,關系到潤滑油的相對清潔度。如果潤滑油或者分離器濾芯更換不及時,都會導致油質(zhì)變劣(如圖3所示),進而導致油系統(tǒng)故障甚至引發(fā)主機燒毀。盡管在維護到位的前提下,噴油螺桿空壓機在后期能夠把油氣分離開來,也無法做到無油螺桿空壓機潤滑油的潔凈程度。

      圖3 油質(zhì)變劣

      5 結語

      保持油系統(tǒng)的良好清潔狀態(tài)是空壓機正常工作的前提,也是空壓機定期維護不可缺少的項目。在注重常規(guī)檢修項目的同時,提高關注油系統(tǒng)的清潔度,最大限度的排除因為油系統(tǒng)導致的故障。

      (1)油系統(tǒng)檢修嚴禁使用扎帶,不只是鉗工,其他工種也要提高油系統(tǒng)檢修的清潔意識。

      (2)潤滑油管若為膠皮管,使用年久會出現(xiàn)部分膠皮脫落,阻塞油路,需定期檢查、疏通、更換,改為金屬軟管為佳。

      (3)定期檢查油箱、濾網(wǎng),清理內(nèi)部雜物,保證油箱、濾網(wǎng)清潔。

      (4)關注油濾差壓上升狀態(tài),及時切換,分析差壓上漲過快原因。

      (5)對于噴油螺桿空壓機的種種弊端,可結合成本考慮應用無油螺桿機。

      以上為實際真實遇到的油系統(tǒng)故障,且均為異物進入導致,明確了此類故障的排查重點和路徑。希望本文能夠?qū)ν袀兘鉀Q此類問題起到啟發(fā)借鑒意義,避免陷入油系統(tǒng)故障排查的困惑和方法錯誤。

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