余浩進(內(nèi)蒙古久泰新材料有限公司,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010200)
煤制乙二醇項目是在新材料、新能源、生物可降解的產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路下的重要項目,汽輪機是該項目的關鍵設備,具有大型、高速、連續(xù)工作且處于核心地位的特點,其運行狀況好壞直接影響企業(yè)的生產(chǎn),一旦出現(xiàn)振動高將引起停機。而出現(xiàn)振動高進行原因分析時,往往只能在儀表和工藝參數(shù)方面得到較準確的結論,而對于汽輪機本身機械方面的只能分析可能的原因,需要解體驗證,借助故障診斷儀器能準確的診斷出汽輪機機械方面的問題。研究并應用先進的故障診斷技術不僅可以早期發(fā)現(xiàn)故障,避免惡性事故的發(fā)生,可以更有效的指導設備的維修管理,從根本上解決目前設備定期維修不足和維修過剩的問題,通過及時檢測汽輪機振動變化,掌握歷史頻譜圖和設備的劣化,可有效防止損傷設備關鍵部件,延長使用壽命,提高可靠性,可以在有限的使用壽命周期內(nèi)創(chuàng)造最大的價值,作為制定設備維護策略的有效方法。
本項目壓縮機分別采用汽輪機、電動機、膨脹機驅動,本文主要介紹汽輪機驅動的B單元丙烯汽輪機和A單元空分汽輪機,均為9.8 MPa過熱蒸汽驅動,參數(shù)分別為進汽量58、118.3 t/h,功率14 500、37 426 kW,轉速3 910~4 830、4 823 r/min,軸承跨距2 870、3 340 mm,轉子重量3.4、7.4 t,滑動軸承均為可傾瓦形式,推力軸承均為米歇爾形式。
自試車以來蒸汽品質一直不好,兩年后丙烯汽輪機和空分汽輪機均出現(xiàn)蒸汽消耗量增加,分析是過流部分結垢導致,多次采取低壓飽和蒸汽清洗的方法對汽輪機轉子進行清洗,清洗后有所好轉,但很快又出現(xiàn)蒸汽消耗量增加的現(xiàn)象,特別是空分汽輪機出現(xiàn)調速閥全開時轉速下降的情況。
經(jīng)過近兩個月的取樣分析,汽輪機蒸汽冷凝液部分化驗結果,二氧化硅為23.3、40.2、66.4、18.9、26、14、20.4、24、31.9、19.7 μg/L,電導率為21.1、22.9、15.8、18.12、14.72、11.8、13.6、12.25、15、11.34 μs/cm,根據(jù)GB/T 12145—2016 《火力發(fā)電機組及蒸汽動力設備水汽質量》要求,蒸汽質量為二氧化硅20 μg/L、電導率0.15 μs/cm,凝結水質量標準為電導率0.3 μs/cm,可見二氧化硅時有超標,最高3倍多,電導率超標情況嚴重,約40~70倍,最高113倍。
在某研究院技術監(jiān)督報告中指出,鍋爐爐水硅含量偏大,最高5 mg/L,過熱蒸汽氫電導率超標,最高達1.1 μs/cm,應通過加強爐水排污降低其硅含量至合格范圍。
次年5月,汽輪機排氣端軸承振值153 Y開始出現(xiàn)波動,振動峰值逐次升高,且出現(xiàn)波峰的周期越來越短,振值波動持續(xù)40 min左右后恢復正常,7月3日,振值達到51.7 μm,超過報警值50 μm,該軸承振值聯(lián)鎖值為75 μm;8月6日,振值達到74.8 μm,提前進入大修。
次年4月,汽輪機累計運行約8 000 h,排氣端軸承振值VI981X達49 μm,同時調速閥全開轉速仍然下降,經(jīng)清洗后效果明顯;9月之后,進氣端軸承振值VI982 X偏高,經(jīng)常升至接近報警值后下降,最高至61.35 μm,期間對轉子進行了低壓飽和蒸汽清洗,到投運4年后大修前,振值最高值穩(wěn)定在報警值附近。軸承振值報警值為59.5 μm,聯(lián)鎖值為79.3 μm。
自發(fā)生振值波動開始,從多方面進行排查,始終沒有發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生振動的根本原因,可能的原因及結果如下。
(1)振動探頭和接線,153 Y與其他三個測點振值同時波動,未發(fā)現(xiàn)松動等異?,F(xiàn)象,排除此原因;
(2)負荷調整引起振動,對相同負荷或不同負荷的振動情況進行對比,未發(fā)現(xiàn)異常;
(3)末端排氣通路,真空良好,疏水通暢,排除水擊可能;
(4)潤滑油,分析報告結果顯示油質合格;
(5)結垢嚴重導致發(fā)生碰磨,無法驗證,需解體檢查;
(6)動、靜件碰磨,可能是汽封間隙有問題,高壓氣體竄入低壓缸引起熱彎曲,無法驗證,需解體檢查。
在分析無果的情況下,委托原廠進行頻譜分析,結果顯示振動波動以一倍頻分量為主,40 min左右后恢復正常,壓縮機振動數(shù)據(jù)穩(wěn)定。由此判斷屬于強迫振動,轉子的動平衡狀態(tài)發(fā)生了變化,氣缸內(nèi)部中后端發(fā)生輕微碰磨的可能性較大,軸承座油檔密封齒也可能存在動靜碰磨但概率較小。機組均不存在油膜渦動、汽流激振。建議盡快停機檢查,先打開軸承座檢查油檔,如果沒有發(fā)現(xiàn)問題,解體檢查氣缸內(nèi)部碰磨情況。
后經(jīng)解體驗證,油檔密封齒沒有發(fā)現(xiàn)磨損,氣缸中后部結垢嚴重,汽封間隙減小,引起碰磨,結垢沉積物磨完后振值恢復正常,當結垢沉積物到達一定厚度時,又引起碰磨導致振動。頻譜分析結果正確,頻譜分析能較準確的發(fā)現(xiàn)問題所在。
發(fā)生振動異常偏高后,與丙烯汽輪機類似,沒有找到根本原因,但沒有進行頻譜分析??紤]到振值穩(wěn)定,為了保證生產(chǎn),一直保持運行。投運4年后大修時,解體發(fā)現(xiàn)轉子結垢嚴重,進氣端6圈汽封被打斷,懷疑是裝置試車時蒸汽管道有雜物所致。本次大修經(jīng)歷了三次解體七次試車兩次動平衡,每次聯(lián)鎖停車均因排氣端VI981 X振值高,后兩次解體及振動大的原因分析如下。
(1)第二次解體
經(jīng)過2次聯(lián)動、1次單體試車,均在轉速為2 160 r/m左右時,VI981 X振值高聯(lián)鎖停車。解體后發(fā)現(xiàn)葉輪間汽封處徑向有碰磨,懷疑汽封間隙不夠。因無原廠數(shù)據(jù),轉子吊出前對各部間隙進行了記錄,回裝時對汽封間隙進行了復查,與解體前是一致的。為解決振動,對碰磨部位擴大了汽封間隙。其他可能的原因分析如下。
①沖轉前速關閥漏氣,如漏氣會引起上、下缸溫差大導致振動,測溫儀表顯示缸內(nèi)溫度低,不存在溫差;
②軸瓦間隙,軸瓦與庫存新軸瓦厚度相同,且低轉速時不會造成大的振動導致跳車;
③對中,汽輪機、空壓機、增壓機軸系均未變動,且聯(lián)軸器長,對中不好不會造成大的振動導致跳車,單體試車已排除此因素;
④發(fā)生碰磨,現(xiàn)場無膨脹指示裝置,可能因汽封原始間隙未考慮膨脹,或原始裝配有誤差引起碰磨,需檢查汽封碰磨的情況;
⑤轉子撓度偏大,已做靜、動平衡,排除此因素。
(2)第三次解體
擴大間隙后對各部間隙進行了認真復查,回裝后進行了2次單體試車,并通過架設百分表檢查膨脹,在轉速為2 160 r/m左右時,仍因VI981 X振值高聯(lián)鎖停車。解體后發(fā)現(xiàn)汽封片處有軸向碰磨,除上次解體的原因分析外,還進行了以下分析和檢查。
①缸體膨脹不充分,下次試車時延長低速暖機時間,使缸體充分膨脹;
②高壓端軸承箱卡澀,經(jīng)檢查滑銷,排除了此因素;
③動平衡,重新做了動平衡,結果顯示合格,并對測振帶表面進行了處理;
④管道應力,回裝時主蒸汽管管口對中情況較好,并對油管進行了檢查。
回裝后經(jīng)過2次聯(lián)動試車,均延長暖機時間30 min,并通過架設百分表檢查膨脹,兩次試車均成功。雖然最后開車成功,但沒有頻譜分析儀輔助進行準確的查找振動高的原因,致使原因分析只能憑經(jīng)驗進行判斷,并且多進行了一次動平衡試驗,延長了檢修工期。
機械設備故障診斷技術是利用測取機械設備在運行中或者相對靜態(tài)條件下的狀態(tài)信息,通過對所測得信號進行分析和處理,并結合診斷對象的歷史狀態(tài),來定量識別機械設備及其零部件的實時技術狀態(tài),并預知有關異常故障和預測未來的技術狀態(tài),從而確定必要對策的技術,它包含兩方面的內(nèi)容:一是對設備的運行狀態(tài)進行監(jiān)測;二是在發(fā)現(xiàn)異常情況后對設備的故障進行分析、診斷。該技術首先來自軍事上的需要,在第二次世界大戰(zhàn)初期問世,經(jīng)過電子計算機技術、現(xiàn)代測試技術、信號處理技術及信號識別技術的發(fā)展,利用計算機對機械設備故障進行有效的輔助監(jiān)測和診斷已成為重要的診斷手段,其發(fā)展已進入“不解體化、高精度化、智能化、網(wǎng)絡化”的趨勢[1]。下面總結一下該技術在汽輪機轉子和滑動軸承故障診斷方面的應用。
汽輪機屬高速旋轉機械,由于旋轉質量的不平衡、對中不良、動靜件摩擦等原因都會引起振動,振動會產(chǎn)生反復變動的巨大載荷,不但會降低壽命和可靠性,而且還可能發(fā)生嚴重的破壞事故,給生產(chǎn)帶來很大的經(jīng)濟損失[1]。表1對頻譜分析時各種故障的特征和振動敏感參數(shù)進行了總結,從表中可以看出,不同故障的特征和振動敏感參數(shù)不同,通過頻譜分析可以對汽輪機機械方面的故障做出準確的診斷。
表1 故障特征和敏感參數(shù)
汽輪機是煤制乙二醇項目的關鍵設備,一旦出現(xiàn)振動高引起停機,將造成巨大的經(jīng)濟損失和嚴重的后果。而出現(xiàn)振動高進行常規(guī)的原因分析時,對于汽輪機本身機械方面的只能得到可能的結論,需要解體驗證。借助故障診斷儀器能準確地診斷出汽輪機機械方面存在的問題,可以更有效的指導汽輪機的維修管理,能掌握歷史頻譜圖和劣化,可有效防止汽輪機中關鍵部件的損傷,延長汽輪機的使用壽命,提高汽輪機工作的可靠性,可以在有限的使用壽命周期內(nèi)創(chuàng)造最大的價值,作為制定汽輪機維護策略的有效方法,頻譜分析應受到各工業(yè)領域的重視[1-2]。