關(guān)常軍
(山西鄉(xiāng)寧焦煤集團元甲煤業(yè)有限公司,山西 鄉(xiāng)寧 042100)
山西鄉(xiāng)寧焦煤集團元甲煤業(yè)有限公司位于山西省鄉(xiāng)寧縣縣城33°方向直距約19 km 鄂河上游地帶,目前主采2 號煤層,埋深213 m,煤層平均厚度3.17 m,平均傾角為9°,煤層含夾矸1~2 層,夾矸厚度0.30~0.65 m,巖性為炭質(zhì)泥巖,結(jié)構(gòu)較簡單。
20101 運輸順槽沿煤層頂板掘進,巷道凈寬4.9 m,凈高2.6 m,其頂板巖層以粉砂巖、中粒砂巖為主,底板巖層以泥巖、砂礫巖為主。底板圍巖的膠結(jié)程度較低,多為泥質(zhì)膠結(jié),抗壓強度較低,屬于典型的軟巖巷道,且頂板中有含水層,在裂隙水的影響下,頂板砂巖遇水容易崩解,而底板泥巖遇水易軟化膨脹,導致巷道穩(wěn)定性較差。順槽在掘進過程中底鼓嚴重,需要進行多次的落底修復(fù),嚴重制約了工作面的正常生產(chǎn)。因此,需對巷道底鼓的機理展開研究,并采取針對性的措施進行控制。
為研究20101 運輸順槽底板圍巖的變形機理,需對其所含的礦物成分進行分析,進而為底鼓防治措施提供依據(jù)。通過現(xiàn)場打鉆收集底板巖樣,帶回實驗室進行巖石礦物成分分析、分析結(jié)果見表1、表2。
表1 底板圍巖礦物成分分析
表2 底板圍巖黏土成分相對含量分析
由分析結(jié)果可知,元甲煤礦2 號煤層底板圍巖中,石英的含量最高,約占一半以上,其次為黏土礦物,含量約占三分之一。黏土礦物里含有高嶺石(K)、伊利石與蒙脫石混和層(I/S)、伊利石(I)、綠泥石(C)、綠泥屎與蒙脫石混和層(C/S)。其中,高嶺石礦物的含量最高,相對含量占比在60 %以上,這就導致巷道底板遇水后會明顯軟化,另外,圍巖中伊利石與蒙脫石混層含量也較高,會使得巷道底板遇水后發(fā)成膨脹變形。根據(jù)上述分析,元甲煤礦20101 回采巷道底板的穩(wěn)定性對水較為敏感,在掘進巷道以及后期維護時,應(yīng)做好堵水、疏水、排水的工作。
巷道圍巖強度是能影響巷道穩(wěn)定性的直接因素,其強度評定指標為巖石的單軸抗壓強度,通過現(xiàn)場取樣帶回實驗室進行測試,得到了20101 回采巷道頂?shù)装鍘r石的強度,結(jié)果如下:
2 號煤層頂板的單軸抗壓強度為1~4 MPa,平均強度2.34 MPa;2 號煤單軸抗壓強度在5~12 MPa之間,平均強度10.03 MPa;2 號煤層底板的單軸抗壓強度為2~4 MPa,平均強度3.11 MPa。
由此可見,元甲煤礦2 號煤層頂?shù)装寮懊后w強度較低,根據(jù)國家?guī)r石力學強度分級標準,2 號煤層屬于典型的三軟煤層。在巷道開挖后,圍巖應(yīng)力重新分布,底板為自由面,由于圍巖強度較低,應(yīng)力在底板集中從而造成嚴重的底鼓。
巷道底板受力狀態(tài)如圖1 所示,其所受壓力來自于頂板上覆巖層的載荷,巷道兩幫內(nèi)壁在垂直載荷q的作用下,將應(yīng)力轉(zhuǎn)移到底板,在底板圍巖中生成主動應(yīng)力P2及被動應(yīng)力P1,其中主動應(yīng)力區(qū)位于巷幫內(nèi)壁,被動應(yīng)力區(qū)位于巷道底板內(nèi)。若被動應(yīng)力P1小于主動應(yīng)力P2,則主動應(yīng)力的殘余應(yīng)力(P2-P1)將分解為剪切應(yīng)力T和垂直應(yīng)力N,滑移體CJM在剪應(yīng)力T的作用下壓著滑移面MJ 向底板中間滑動,而垂直應(yīng)力N會在滑移面產(chǎn)生摩擦力,以阻止滑移體的滑動。由于2 號煤層底板多為軟巖,且黏土礦物成分較多,底板遇水后,圍巖粘聚力及內(nèi)摩擦角受影響,無法產(chǎn)生足夠的摩擦力,進而導致滑移體逐漸向內(nèi)滑動,產(chǎn)生底鼓。
圖1 巷道底板受力狀態(tài)分析
對底板右側(cè)單獨進行受力分析,底板的極限破壞深度y1可由郎肯壓力理論得出:
式中:L為巷高,m,取2.6 m;h為頂板冒落壓力拱高度,m,取1.2 m;φ為巖石內(nèi)摩擦角,取22°。
將圍巖參數(shù)代入上式得20101 運輸順槽的底板極限破壞深度(即底鼓深度)約為2.0 m。
利用FLAC3D數(shù)值模擬軟件模擬分析不同卸壓槽深度對底鼓的防治效果。模型尺寸長×高×寬為:30 m×20 m×30 m,模擬的巷道高度2.6 m,寬度4.9 m,模擬中各巖層的參數(shù)按照巖石力學實驗結(jié)果進行賦參。模型底部固支,四周采用位移邊界條件約束,上表面為自由面,在模型上表面施加3.10 MPa的載荷模擬覆巖載荷,采用庫倫摩爾本構(gòu)模型進行計算,用cable 單元來生成錨桿、錨索。
根據(jù)以往經(jīng)驗得知,卸壓槽設(shè)在底板中部有利于壓力的釋放,故在模擬中將卸壓槽布置在底板中部,卸壓槽寬度0.5 m,在第2 節(jié)中得出2 號煤層底板的極限破壞深度為2.0 m,因此模擬中分別建立1.0、2.0 及3.0 m 的3 組模型,對比分析不同卸壓槽深度下巷道圍巖應(yīng)力分布及位移情況,進而確定出合理的卸壓槽參數(shù)。
圖2 為不同切槽深度及未切槽條件下,巷道圍巖的垂直應(yīng)力分布云圖。
由圖2 可知,巷道底板未打卸壓槽時,在兩幫應(yīng)力集中較為明顯,且范圍較大,巷道底板中存在有大范圍方向向上的垂直應(yīng)力,最大應(yīng)力達到了2.0 MPa,表明此時巷道底板承受較大的擠壓力,穩(wěn)定性差。對底板打卸壓槽后,兩幫的應(yīng)力集中程度和范圍都明顯縮小,底板中方向垂直向上的應(yīng)力區(qū)域也逐漸減小,1、2、3 m 切槽深度下底板最大垂直向上應(yīng)力分別為1.4、1.1、0.8 MPa,表明卸壓槽的存在可以較好的釋放積壓在底板中的應(yīng)力,且隨著切槽深度的增加,底板應(yīng)力釋放程度增大。
圖2 巷道垂直應(yīng)力分布云圖
圖3 為不同切槽深度及未切槽條件下,巷道圍巖的位移分布云圖。
由圖3 可知,未進行切槽時,底板整體向上位移較大,中部最為明顯,最大位移量達到了400 mm,底鼓嚴重。進行底板切槽后,底板位移情況好轉(zhuǎn),1、2、3 m 切槽深度下底板的最大向上位移量分別為200、130、110 mm,可見,隨著切槽深度的增加,底板位移量逐漸減小,但切槽深度超過2.0 m 后,底板位移量減小的幅度不顯著。另外,底板切槽后,對頂板的穩(wěn)定也產(chǎn)生了影響,與未切槽時頂板的下沉情況相比,1、2、3 m 切槽深度下頂板的位移量分別增加了7.4、13.4、27.5 mm,可見,頂板的下沉量會隨著切槽深度的增加而增大。綜上所述,切槽深度越深,底鼓控制效果越好,但同時頂板的下沉量也會增加,考慮到巷道整體圍巖穩(wěn)定性,決定將底板卸壓槽深度定位2.0 m。
圖3 巷道位移分布云圖
根據(jù)研究成果,在20101 運輸順槽選取易底鼓的地段200 m,在該范圍內(nèi)進行切槽試驗,卸壓槽寬度0.5 m,深度2.0 m。底板卸壓槽采用分段依次爆破的方式進行開挖,并保證深度不低于2.0 m,在切槽完成后,用混凝土對底板進行硬化處理,防止淋水進入切槽,使其泥化堵塞。
在試驗段內(nèi)布置3 個底板位移監(jiān)測站,另選取未切槽的區(qū)域布置3 個底板位移監(jiān)測站,采用是十字布點法進行監(jiān)測,對比分析未切槽和切槽下底板底鼓量的變化情況,監(jiān)測結(jié)果如圖4 所示。
圖4 巷道底鼓變化量監(jiān)測曲線
由監(jiān)測結(jié)果可知,巷道底板未切槽的情況下,底板初期產(chǎn)生劇烈底鼓,在100 d 后不再發(fā)生變化并趨于穩(wěn)定,其底鼓量平均為411 mm。而切槽段整體底板變形較小,平均底鼓量為135 mm,較未切槽時下降了67.2 %,且趨于穩(wěn)定的時間較短,為70 d,較未切槽時縮短了30 d,說明該卸壓槽方案可以有效控制巷道底板的變形,保證了巷道穩(wěn)定性。
1)通過對20101 運輸順槽頂?shù)装宓牡V物成分分析和圍巖強度測試,發(fā)現(xiàn)造成巷道底鼓的主要原因是底板圍巖中黏土礦物成分居多,遇水易膨脹變形,加之圍巖強度較低,更容易產(chǎn)生劇烈底鼓。
2)通過計算得出底板的極限破壞深度為2.0 m,并利用數(shù)值模擬分析了不同切槽深度下的巷道圍巖應(yīng)力及位移分布情況,確定出合理的切槽深度應(yīng)為2.0 m?,F(xiàn)場應(yīng)用效果表明,該方案可以有效控制巷道底鼓。