郝曉東
(潞安化工集團(tuán)寺家莊公司,山西 晉中 045300)
陽(yáng)煤集團(tuán)寺家莊煤礦15106 工作面開(kāi)采15 號(hào)煤層,煤層平均厚度為5.5 m,平均傾角為6.5°,煤層頂板巖層泥巖和細(xì)砂巖,底板巖層為砂質(zhì)泥巖。15106 工作面上區(qū)段為15108 工作面采空區(qū),下區(qū)段為15104工作面采空區(qū),屬孤島工作面,工作面回采巷道與鄰近采空區(qū)間的煤柱寬度為7 m,回采巷道均屬于沿空巷道,具體工作面平面位置如圖1 所示。
圖1 15106 工作面平面位置示意圖
15106 工作面回風(fēng)巷沿煤層底板掘進(jìn),巷道掘進(jìn)斷面為矩形,寬度×高度=4 800 mm×3 900 mm,巷道原有支護(hù)采用錨桿索+經(jīng)緯網(wǎng)+鋼筋梯子梁的聯(lián)合支護(hù),規(guī)格為φ22 mm×2 200 mm 的螺紋鋼錨桿,間排距為800 mm×800 mm,頂板錨索采用φ17.8 mm×7 200 mm 的1×7 股鋼絞線,間排距為880 mm×1 600 mm,頂板布置1 根加強(qiáng)錨索,型號(hào)為φ21.6 mm×8 400 mm 的鋼絞線,排距為800 mm,煤柱幫補(bǔ)設(shè)1 根規(guī)格為φ17.8 mm×4 200 mm的錨索,排距為1 600 mm,支護(hù)方案如圖2 所示。根據(jù)巷道掘進(jìn)期間的現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)可知,巷道在現(xiàn)有支護(hù)方案下掘進(jìn)期間圍巖變形量大,其中兩幫最大移近量達(dá)到1 460 mm,且實(shí)體煤幫變形量大于煤柱幫,頂?shù)装遄畲笠平窟_(dá)到860 mm,為滿足巷道正常使用的要求,特進(jìn)行巷道支護(hù)方案的優(yōu)化分析。
圖2 15106 工作面回風(fēng)巷原有支護(hù)方案斷面圖
沿空巷道頂板斷裂位置及形式的變化對(duì)巷道的穩(wěn)定性會(huì)產(chǎn)生較大的影響,當(dāng)基本頂斷裂位置位于實(shí)體煤上方時(shí),此時(shí)基本頂?shù)幕剞D(zhuǎn)下沉?xí)斐蓪?shí)體煤幫出現(xiàn)大變形的特征,且易造成支護(hù)失效,回采巷道實(shí)體煤幫的支承壓力峰值會(huì)向內(nèi)轉(zhuǎn)移而表現(xiàn)出高壓力拱的特征[1-3],實(shí)體煤幫在壓力作用下被擠壓產(chǎn)生大變形。現(xiàn)為準(zhǔn)確掌握基本頂?shù)臄嗔盐恢?,采用YTJ20 型鉆孔窺視儀進(jìn)行頂板斷裂位置的窺視分析。
根據(jù)15106 工作面回風(fēng)巷的現(xiàn)場(chǎng)工程實(shí)踐結(jié)果可知,巷道滯后掘進(jìn)頭200 m 的位置處實(shí)體煤幫的變形量明顯大于煤柱幫,故在此布置窺視鉆孔,窺視鉆孔以巷道中心線為基準(zhǔn),共布置4 個(gè)鉆孔,鉆孔深度1.2 m,鉆孔間距1.2 m,煤柱上方和實(shí)體煤鉆孔布置在2 個(gè)頂角位置,鉆孔從工作面向采空區(qū)側(cè)分別命名為1- 4 號(hào),窺視鉆孔布置方式如圖3 所示。
圖3 15106 工作面回風(fēng)巷窺視鉆孔布置平面圖
根據(jù)窺視結(jié)果能夠得出,實(shí)體煤幫12 m 深的1號(hào)鉆孔,在距巷道表面8.5 m 位置處出現(xiàn)破碎的環(huán)向裂隙,在距巷道孔口9.5m 的位置出現(xiàn)較大的縱向裂隙,且存在著較多的環(huán)向裂隙,在鉆孔孔口8~11 m 的范圍內(nèi),鉆孔內(nèi)部充滿以縱向裂隙為主的多種裂紋;煤柱體側(cè)12 m 深2 號(hào)鉆孔在距離巷道孔口7.7~9.8 m 的范圍內(nèi),鉆孔內(nèi)的裂隙以環(huán)向裂隙為主;根據(jù)鉆孔窺視結(jié)果可知,3 號(hào)和4 號(hào)窺視孔內(nèi)基本無(wú)明顯的裂隙發(fā)育,具體1~4 號(hào)鉆孔在9.5 m 深度處的窺視結(jié)果如圖4 所示。
圖4 15106 工作面鉆孔窺視局部照片
綜合鉆孔窺視結(jié)果和上述分析可知,回風(fēng)巷實(shí)體煤側(cè)3~5 m 范圍內(nèi)裂隙發(fā)育嚴(yán)重,煤柱側(cè)頂板則較為完整,僅有少量的縱向裂隙發(fā)育,即煤柱側(cè)的裂隙發(fā)育不明顯,綜合上述分析可知,基本頂在實(shí)體煤上方斷裂,基本頂破斷后向采空區(qū)方向回轉(zhuǎn)下沉,造成在基本頂下方出現(xiàn)高應(yīng)力區(qū),這是實(shí)體煤大于煤柱幫變形的主要原因[4-6];另一方面由于基本頂回轉(zhuǎn)下沉?xí)?duì)實(shí)體煤側(cè)的錨固體產(chǎn)生一定的水平擠壓力,進(jìn)而會(huì)造成實(shí)體煤幫產(chǎn)生一定程度不協(xié)調(diào)的錯(cuò)動(dòng)滑移,最終表現(xiàn)出巷道實(shí)體煤幫變形量大的特征。
基于上述基本頂破斷位置的窺視分析結(jié)果可知,基本頂在實(shí)體煤內(nèi)側(cè)破斷是造成實(shí)體煤幫變形量大于煤柱幫的主要因素,采用UDEC 數(shù)值模擬軟件進(jìn)行基本頂在實(shí)體煤上方破斷后沿空巷道支承壓力和最大主應(yīng)力圖的分析,數(shù)值模擬結(jié)果如圖5 所示。
分析圖5 可知,基本頂破斷后,頂板支承壓力曲線會(huì)逐漸向深部轉(zhuǎn)移,側(cè)向支承壓力的峰值也在逐漸減小,降低至25.8 MPa,支承壓力峰值出現(xiàn)的位置也逐漸向巷道實(shí)體煤幫深部轉(zhuǎn)移,基本頂破斷后支承壓力峰值出現(xiàn)在實(shí)體煤幫12 m 的深度處。
圖5 基本頂破斷后圍巖應(yīng)力分布圖
綜合基本破斷位置窺視分析和基本頂破斷后圍巖應(yīng)力分布圖,確定通過(guò)采用高預(yù)緊力錨桿索支護(hù)以提高實(shí)體煤幫的支護(hù),控制實(shí)體煤幫的大變形,即巷道采用非對(duì)稱支護(hù)方案。
根據(jù)巷道非對(duì)稱支護(hù)控制思路,設(shè)計(jì)巷道處采用高強(qiáng)預(yù)緊力錨桿索非對(duì)稱支護(hù)方案,具體15106工作面回風(fēng)巷支護(hù)優(yōu)化后的支護(hù)斷面如圖6 所示,支護(hù)參數(shù)如下:
圖6 15106 工作面回風(fēng)巷支護(hù)優(yōu)化斷面圖
1)頂板支護(hù):規(guī)格為φ22 mm×2 200 mm 的高強(qiáng)螺紋鋼錨桿,間排距800 mm×800 mm,每排布置6 根,頂角錨桿與巷幫距離為400 mm,兩頂角錨桿與頂板成15°布置,錨桿預(yù)緊扭矩為300 N·m,采用150 mm×150 mm×10 mm 的蝶形托盤(pán),采用加長(zhǎng)錨固,錨桿采用鋼筋梯子梁連接,梯子梁規(guī)格為2 050 mm×70 mm;錨索采用φ17.8 mm×7 200 mm 的低松弛鋼絞線,間排距為1 600 mm×800 mm,預(yù)緊力為150 kN,錨索每排布置2 根,垂直頂板打設(shè),巷道表面采用金屬網(wǎng)護(hù)表。
2)實(shí)體煤幫支護(hù):錨桿規(guī)格型號(hào)等參數(shù)同頂板錨桿,間排距為800 mm×800 mm,靠近頂角和底角錨桿距頂?shù)装宓木嚯x為350 mm,錨桿分別斜向上和向下15°布置,其余錨桿垂直巷幫布置,錨桿采用加長(zhǎng)錨固,錨桿間采用鋼筋梯子梁連接,梯子梁規(guī)格為2 050 mm×70 mm;錨索采用φ17.8 mm×7 200 mm 的鋼絞線,間排距為1 600 mm×800 mm,錨索預(yù)緊力為150 kN。
3)煤柱幫支護(hù):錨桿支護(hù)方式同實(shí)體煤幫,錨索采用φ17.8 mm×4 200 mm 的鋼絞線,間排距為1 600 mm×1 600 mm,錨索預(yù)緊力為100 kN,錨索垂直巷幫布置,幫部表面采用金屬網(wǎng)進(jìn)行護(hù)表。
15106 工作面回風(fēng)巷采用優(yōu)化后的支護(hù)方案后,在巷道內(nèi)每間隔50 m 布置1 組圍巖變形量監(jiān)測(cè)點(diǎn),采用十字布點(diǎn)法進(jìn)行圍巖變形觀測(cè)分析,根據(jù)觀測(cè)結(jié)果得出圍巖變形曲線如圖7 所示。
圖7 回風(fēng)巷支護(hù)優(yōu)化方案實(shí)施后圍巖變形曲線圖
分析圖7 可知,回風(fēng)巷在采用優(yōu)化后的支護(hù)方案時(shí),巷道圍巖變形主要發(fā)生在滯后掘進(jìn)迎頭80 m范圍內(nèi),圍巖在該范圍內(nèi)頂?shù)装逡平俾屎蛢蓭鸵平俾瘦^大,圍巖處于快速變形的不穩(wěn)定階段,隨著巷道掘進(jìn)作業(yè)的進(jìn)行,當(dāng)巷道滯后掘進(jìn)迎頭120 m時(shí),此時(shí)圍巖變形速率大幅降低,圍巖變形逐漸趨于穩(wěn)定,當(dāng)監(jiān)測(cè)斷面滯后掘進(jìn)頭150 m 時(shí),此時(shí)圍巖變形量不再大幅增大,僅在小范圍內(nèi)出現(xiàn)一定程度的變化,巷道兩幫變形量差異大的現(xiàn)象也得到有效控制,最終頂?shù)装逡平康淖畲笾捣謩e為225 mm,煤柱幫變形量的最大值為100 mm,實(shí)體煤幫變形量的最大值為150 mm,優(yōu)化的支護(hù)方案保障了巷道圍巖的穩(wěn)定。
根據(jù)15106 工作面回風(fēng)巷賦存特征及原有支護(hù)下的變形情況,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)窺視分析得出回風(fēng)巷基本頂在實(shí)體煤幫上方出現(xiàn)破斷,進(jìn)一步分析頂板破斷后的應(yīng)力分布,確定巷道優(yōu)化方案加強(qiáng)兩幫支護(hù),尤其加強(qiáng)實(shí)體煤幫支護(hù),采用非對(duì)稱支護(hù)方案,根據(jù)優(yōu)化支護(hù)方案的工程實(shí)踐結(jié)果可知,優(yōu)化后的支護(hù)方案解決了圍巖變形量大的問(wèn)題,保障了巷道圍巖的穩(wěn)定。