董廣會,陳曉輝
(深圳能源集團(tuán)股份有限公司東部電廠,廣東 深圳 518000)
某電廠建有3臺日本三菱重工/東方電氣集團(tuán)公司聯(lián)合制造的M701F3型燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)機(jī)組,整套機(jī)組由一臺M701F燃?xì)廨啓C(jī)、一臺TC2F-30汽輪機(jī)、一臺余熱鍋爐、一臺發(fā)電機(jī)及相關(guān)輔機(jī)設(shè)備組成,采用單軸布置。3臺機(jī)組自2007年投運后運行狀態(tài)良好,其中2號機(jī)組汽輪機(jī)第一次A修后出現(xiàn)冷態(tài)啟動時高壓外缸上下缸溫差大的問題。為保障機(jī)組安全,提高機(jī)組快速啟動能力,對汽輪機(jī)冷態(tài)啟動上下缸溫差大進(jìn)行分析研究并設(shè)法解決,可有效縮短啟動時間,節(jié)約能耗,保障安全。
汽輪機(jī)為東汽配套的TC2F-30三壓、雙缸雙排汽、一次中間再熱、無回?zé)帷⒛綑C(jī)型,設(shè)計功率129.8MW。高中壓缸合缸,各8級,低壓缸對稱布置,2×7級。汽輪機(jī)無調(diào)節(jié)級,高壓主蒸汽經(jīng)單個高壓主汽閥、高壓主汽調(diào)節(jié)閥(HPCV)進(jìn)入高壓缸第一級。高壓缸排汽與中壓過熱蒸汽混合后進(jìn)入再熱器,再熱蒸汽經(jīng)中壓主汽閥和中壓主汽調(diào)節(jié)閥進(jìn)入中壓缸,中壓排汽與低壓過熱蒸汽混合后進(jìn)入低壓缸。
2015年,2號汽輪機(jī)冷態(tài)啟動過程中,運行人員發(fā)現(xiàn)高中壓缸上下缸溫差達(dá)到報警值42℃,最高升高到69℃。查詢歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),該機(jī)組在第一次A修后冷態(tài)啟動時上下缸溫差比修前明顯增大,且有逐漸增大趨勢。
汽輪機(jī)上下缸溫差是機(jī)組啟動過程中控制的重要指標(biāo),溫差過大會引起汽缸向上彎曲變形,形成“貓拱背”,破壞中分面嚴(yán)密性,造成漏汽;引起動靜碰磨,機(jī)組振動增大等,嚴(yán)重時可能造成設(shè)備損壞事故。因此,汽輪機(jī)上下缸溫差大的問題涉及機(jī)組安全穩(wěn)定運行,必須徹底解決。
引起汽輪機(jī)啟動過程中上下缸溫差大的因素很多,結(jié)合汽輪機(jī)結(jié)構(gòu)特點、查閱相關(guān)資料進(jìn)行分析,初步認(rèn)為引起汽輪機(jī)冷態(tài)啟動上下缸溫差大的因素主要有以下幾方面。
(1)缸溫測點問題,包括測溫探頭不準(zhǔn),安裝位置不準(zhǔn)確等。經(jīng)過熱工校驗后確定測溫探頭準(zhǔn)確,但安裝深度比設(shè)計值深10mm。當(dāng)汽輪機(jī)開始進(jìn)汽后,上缸溫度由于探頭位置更深,溫度上升速度比下缸快,會造成上下缸溫差加大。通過填充溫度探頭安裝孔,恢復(fù)安裝深度與設(shè)計值一致,汽輪機(jī)冷態(tài)啟動上下缸溫差大問題有微小改善,并未徹底解決,說明還存在其他問題。
(2)汽輪機(jī)進(jìn)汽、排汽閥門內(nèi)漏,蒸汽通過高壓主汽閥、高壓主蒸汽調(diào)節(jié)閥或高排逆止閥進(jìn)入汽輪機(jī),對溫度測點位置造成影響。對上述閥門進(jìn)行了解體檢查,密封面研磨,嚴(yán)密性合格,汽輪機(jī)冷態(tài)啟動上下缸溫差大并未改善。
(3)疏水管路堵塞,引起缸體積水。解體疏水閥對閥門和管路進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)堵塞。
(4)缸體保溫性能下降或安裝不規(guī)范。汽輪機(jī)高壓進(jìn)汽、高壓排汽、疏水管均在下缸,增加了下缸的散熱面積,下缸保溫受管路和自重影響不易貼合,易出現(xiàn)保溫脫層現(xiàn)象,加速下缸散熱。經(jīng)檢查,上下缸保溫表面溫度均存在超溫,在2號機(jī)組A修時進(jìn)行了整體保溫更換,下缸保溫厚度比上缸厚20%以上,保溫更換后,表面溫度均不高于50℃。
(5)汽輪機(jī)缸體嚴(yán)密性差,蒸汽漏入高壓內(nèi)外缸夾層,加速上缸溫度上漲。在2號機(jī)組A修解體時,發(fā)現(xiàn)高壓內(nèi)缸中分面有明顯漏汽痕跡,內(nèi)缸中分面間隙超標(biāo)。采用激光熔覆技術(shù)對高壓內(nèi)缸中分面進(jìn)行尺寸修復(fù),以中分面外緣為基準(zhǔn)面,將內(nèi)張口部位間隙值修復(fù)至0.03mm以內(nèi),修前修后對比數(shù)據(jù)詳見圖1及表1所示。高壓內(nèi)缸嚴(yán)密性修復(fù)后,汽輪機(jī)冷態(tài)啟動上下缸溫差明顯改善,比修前下降接近30℃,上下缸溫差已降至報警值以下。
表1 高壓內(nèi)缸中分面嚴(yán)密性數(shù)據(jù)
圖1 高壓內(nèi)缸中分面間隙測量區(qū)域示意圖
(6)汽輪機(jī)暖機(jī)不充分。聯(lián)合循環(huán)單軸機(jī)組在燃?xì)廨啓C(jī)點火后,機(jī)組轉(zhuǎn)速迅速提高至3000r/min,汽輪機(jī)并未進(jìn)汽。當(dāng)蒸汽參數(shù)滿足進(jìn)汽條件時,高壓主蒸汽調(diào)節(jié)閥打開至初始開度,然后,根據(jù)機(jī)組啟動狀態(tài)以不同的速度緩慢打開至全開。冷態(tài)啟動時,高壓主汽調(diào)節(jié)閥初始開度為5%,開閥過程分為4個階段,閥位變化情況詳見表2、表3,閥位曲線如圖2所示。
表2 HPCV開閥階段表
表3 HPCV閥位參數(shù)表
圖2 HPCV閥位曲線圖
分析2號機(jī)組冷態(tài)啟動數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),在HPCV打開至初始5%開度時,高壓導(dǎo)汽管壓力低于高壓缸排汽壓力,HPCV開度達(dá)到7%以上時,高壓導(dǎo)汽管壓力才高于高壓缸排汽壓力。說明2號機(jī)組HPCV閥門特性發(fā)生了改變,5%初始開度設(shè)定值偏低,導(dǎo)致汽輪機(jī)進(jìn)汽初期暖機(jī)不充分,引起上下缸溫差逐漸增大。
將HPCV閥門初始開度設(shè)定值提高到7%,并增加第一階段3600s開閥延時,配合手動打開高排通風(fēng)閥,暖機(jī)蒸汽流量得以保證,上下缸溫差可以控制在報警值以下。2號機(jī)組A修后,不需手動打開高排通風(fēng)閥,也可以保證上下缸溫差低于報警值。
汽輪機(jī)冷態(tài)啟動過程中,上下缸溫差大可能引起缸體變形,導(dǎo)致汽輪機(jī)動靜部分發(fā)生碰磨,引發(fā)嚴(yán)重的后果。引起冷態(tài)啟動過程上下缸溫差大的因素很多,主要包括缸溫測點偏差、閥門嚴(yán)密性差、疏水不暢、保溫性能下降、缸體嚴(yán)密性差、暖機(jī)不充分等。筆者通過對設(shè)備性能排查和分析數(shù)據(jù)等方式進(jìn)行分析,查找原因并采取措施控制上下缸溫差,最終縮短了機(jī)組啟動時間,減少了啟動氣耗量,提高了機(jī)組運行的安全性。