王紅星
上海建科工程咨詢有限公司,中國·上海 200000
隨著城市基礎設施建設的高速發(fā)展,地下建(構)筑物也越來越多,對充分利用地下空間,進一步高效化的開發(fā),難度也隨之提高。矩形頂管以其斷面利用率高,不破壞地面建(構)筑物、不干擾道路交通、不需遷改地下管線、施工機械化程度高、施工場地小,噪聲小等諸多優(yōu)點,而被廣泛應用。然而,頂管頂進施工,也會給地表和周邊建(構)筑物帶來不利影響。本工程中矩形頂管其正面附加推力、掘進機和后續(xù)管節(jié)與土體之間的摩擦力,在鄰近軌交隧道上引起的附加荷載是產生不利影響的主要原因。所以,頂管近距離側穿軌交隧道施工,需進一步提高施工控制措施。
淞滬路~三門路下立交工程位于上海市楊浦區(qū)淞滬路與閘殷路交叉口,南起政學路北至閘殷路民府路,為“Y”型雙層結構。下層匝道穿越三門路段采用超大斷面類矩形頂管法施工。本工程包含兩條地下車行通道,長度都約為163m,呈南北走向,下穿三門路,通道坡度為3‰,頂部埋深11.6~12m,通道平面線型為直線段。
類矩形通道頂管機首先出洞于始發(fā)井東側,進洞于接收井東側;然后返回始發(fā)井,于始發(fā)井西側出洞,再進洞于接收井西側(先東側后西側可減少對通道東側軌道10號線隧道的二次影響,所以論文僅對頂管東側推進對軌道10號線隧道的影響進行分析)。
類矩形通道頂管機主要穿越土層為②3-1砂質粉土、④淤泥質粘土。全程側穿軌道交通10號線三門路站~江灣體育場站區(qū)間隧道,最小水平凈距約12.5m。
通道頂管管節(jié)為預制鋼筋混凝土管節(jié),混凝土強度等級為C50,抗?jié)B等級為P10;管節(jié)外尺寸9.8×6.3m,壁厚0.7m,單節(jié)厚1.5m,重量約63t。管節(jié)兩端分別預埋鋼套環(huán)和鋼環(huán),管節(jié)內還預留壓漿孔、起吊孔及翻身孔。管節(jié)接口采用“F”型承插式,接縫防水裝置采用楔形橡膠圈和密封膏,能充分防止管節(jié)結合部的滲漏水。
上海軌道交通10號線,三門路站~江灣體育場站區(qū)間盾構隧道貫通時間為2007年。線路由直線段構成,左右線長均為724.24m,結構斷面園型,內徑為6m。在本工程頂管段隧道頂埋深約11m。
頂管工程與軌交10號線的平面關系如圖1、圖2所示。
圖1 頂管工程與軌交10號線的平面關系
圖2 頂管工程與軌交10號線的平面位置關系
頂管工程與軌交10號線的橫剖面關系如圖3所示。
圖3頂管工程與軌交10號線的橫剖面關系
為確保軌交10號線隧道結構的安全,在征詢相關部門意見后,本次影響分析的評價標準為:軌交10號線隧道的最大附加水平收斂值和最大附加豎向位移均不大于10mm。
根據地勘報告,擬建場地分布有厚度較大的②3-1砂質粉土、④淤泥質粘土。為上海地區(qū)典型軟土層,呈流塑狀,具有壓縮性高、強度低、滲透性小和靈敏度高等特性。頂管穿越土層土力學參數見表1。
表1 頂管穿越土層土力學參數表
頂管頂進引起地表及周邊建(構)筑物變形的原因有三個方面:
①頂管機與管節(jié)的空隙引起的土層損失;
②頂管機正面推力與水土壓力的不平衡;
③管節(jié)與土體相對運動產生的摩擦力。頂管施工對土體擾動效應如圖4所示。
圖4 頂管施工對土體擾動效應
超大頂管頂進過程中正面推力控制稍有波動,不平衡力即對頂管機頭前方土體產生較大擾動,致使地表可能產生一定的沉降或隆起,土體內附加應力影響到的構筑物,如隧道、地下室等可能產生變形。
此外,超大斷面頂管機相對小斷面頂管機會產生更大的摩擦力,更容易對周邊土體產生較大的附加荷載,引起周邊土體變形,繼而對臨近軌交隧道產生較大的附加荷載,而附加荷載則會引起軌交隧道的側向彎曲,水平收斂和豎向沉降。
頂管頂進施工,勢必會對軌交10號線隧道靠近頂管機一側土體有一定的擾動,繼而可能引起軌交隧道的側向彎曲、水平收斂和豎向沉降。
正在運行的上海市軌交10號線是生命線工程,對沉降和變形控制要求非常高,所以頂管的施工控制就極為關鍵。為此,針對超大頂管近距離側穿軌交隧道,提出以下多項控制措施。
為減少頂管頂進中附加應力對軌交隧道的影響,本工程在頂管與軌交隧道之間,沿頂管全長施打一排MJS旋噴隔離樁。MJS旋噴隔離樁直徑2.4m,中心間距1m,距頂管管節(jié)外側1m,如圖5所示。
圖5 頂管與軌交隧道間隔離樁剖面圖
①盡可能減少土體損失。頂管機機殼與管節(jié)的空隙要求≤25mm,地層損失率≤ 1.32%。
②做到同步壓漿。頂進過程中迅速填充管道外周的空隙,形成完整泥漿套,及時進行二次壓漿、補漿。該工程采用多點對稱壓注,使泥漿均勻填充空隙,每節(jié)管節(jié)上下、左右共對稱布置9組(18個)注漿孔。根據地表、軌交隧道的監(jiān)測數據,對沉降過大及形變敏感區(qū)域進行定點壓漿。
③動態(tài)控制頂推力,保持開挖面穩(wěn)定。嚴格控制推進速度、總頂力、實際土壓力與設定土壓力波動的差值等施工參數。出土量控制為理論出土量的100%。
④因地制宜配置泥漿。良好的觸變泥漿套可減小由摩擦引起的頂管背土效應,降低對周邊土體的擾動。該工程在常規(guī)的鈉基膨潤土泥漿基礎上,摻入一定比例的高分子材料,增加泥漿稠度,提高了淤泥質黏土層的承載力。
⑤加強對軌交隧道的監(jiān)測。頂進中加強對軌交隧道的監(jiān)測,關鍵區(qū)域加密測點和頻率,及時預警。本工程軌交隧道監(jiān)測采用人工監(jiān)測與精密自動化監(jiān)測相結合相對照的監(jiān)測方法。
⑥微調頂進縱軸線。頂管始發(fā)前微調頂進上行姿態(tài),往上調0.1%~ 0.2%,并將前3~5節(jié)管節(jié)增設牛腿與機頭連接形成整體,以避免頂管機在軟弱土層中出現“磕頭”沉降。
⑦增加防水措施??紤]到上海地區(qū)地下水豐富,埋深淺,在頂管始發(fā)洞圈密封裝置上增加兩道鋼絲刷,管節(jié)環(huán)止水措施設兩道橡膠嵌條,并將原管節(jié)間的膠合板襯墊改成丁晴軟木橡膠襯墊。
上海市軌道交通10號線在本工程區(qū)段內全程平行走向,向南行進下行線隧道靠近頂管工程,所以論文僅對下行線隧道監(jiān)測結果進行分析,上行線監(jiān)測結果暫不考慮。
本次軌交10號線監(jiān)測,采用精密自動化監(jiān)測與人工監(jiān)測同步進行,相互印正。下行線隧道精密自動化管徑收斂與隧道沉降變化量監(jiān)測點,在頂管區(qū)域段布置點位分別為ZXL117~ZXL091、ZXJ142~ZXJ112(由北向南方向)。監(jiān)測頻率為每兩小時一次,每天一次報告。每天夜間在地鐵停運時人工監(jiān)測一次對自動化結果驗證復核。
在頂管推進施工周期內,自動監(jiān)測約170次。從170次的數據結果分析,單日沉降最大變形值為:-0.91mm,+0.78mm(沉降量正表示測點上抬,負表示下沉);單日收斂最大變形值為:+2.00mm,-2.00mm(實測斷面位置為水平直徑處,變化量正表示向外伸張,負表示向內壓縮)。在此,因10號線已運行多年,原累計的變形量已很大,所以累計沉降量和累計收斂量不作此次的分析指標。
監(jiān)測數據變化沿“零”軸上下波動,且均在彈性范圍內,今天為正,明天可能為負。頂管施工全周期內累計變化值不大于某次的單日最大監(jiān)測值。由此說明在頂管頂推期間,當采取了上述措施后,本超大矩形頂管近距離側穿軟土地區(qū)對軌交10號隧道無影響,收到了滿意的工程效果。
本工程中,在超大矩形頂管近距離側穿軟土地區(qū)上海市軌道交通10號線隧道時,附加應力很大,土體和周圍建(構)筑物極易產生變形。特別是考慮到對軌交隧道的運行安全,采用以下措施:
①隔離樁保護措施。
②減小頂管機殼與管節(jié)的空隙,盡可能減少土體損失。
③做到同步壓漿、補漿。
④動態(tài)控制頂推力,保持開挖面穩(wěn)定,出土量控制在理論出土量的100%。
⑤配置良好的泥漿,減少摩阻力。
⑥微上調頂進姿態(tài)。
⑦增加防水措施。
工程實踐證明,通過這些措施收到了很好的效果,保證了頂管推進時對軌道交通10號線隧道未產生影響。