李濤
中國石油西南油氣田分公司 工程技術(shù)研究院(四川 成都610000)
超深井的開窗側(cè)鉆仍面臨很多難題,主要表現(xiàn)在開窗工具要求高,側(cè)鉆期間對定向鉆具組合和鉆井液性能要求高[1-5]。JT1井位于四川盆地川中古隆起龍女寺構(gòu)造北斜坡八角場構(gòu)造,是一口探索北斜坡龍王廟組、燈影組四段構(gòu)造巖性圈閉含油氣性的風(fēng)險探井[6-7]。該井完鉆井深7 766 m,完鉆層位燈四段。該井在試油過程中發(fā)生管柱斷裂事故,后處理落魚,由于后續(xù)打撈落魚難度大、耗時長,最后決定對該井進(jìn)行側(cè)鉆。第一次側(cè)鉆時斜向器座掛在井深7 255.8 m,下入銑錐在7 253.5 m開窗側(cè)鉆,經(jīng)過四趟開窗磨銑作業(yè),在修復(fù)窗口期間鉆具遇卡,經(jīng)反復(fù)處理未解卡,爆炸松扣后起出鉆具,魚頂井深7 215.5 m,本文重點介紹第二次側(cè)鉆情況。
考慮JT1井目前魚頂在7 215.5 m,選擇在Φ206.38 mm套管開窗,為減少側(cè)鉆筇竹寺井段長度,根據(jù)扶正器和套管接箍位置,選擇開窗點在7 190 m左右。
表1 JT1井(側(cè))井深結(jié)構(gòu)設(shè)計
本井先用Φ165.1 mm鉆頭,密度1.80 g/cm3油基鉆井液鉆至燈四段,用精細(xì)控壓先將密度緩慢降至1.50 g/cm3左右,若地層穩(wěn)定,繼續(xù)用Φ165.1 mm鉆頭鉆至燈四段(井深約7 642 m)完鉆,懸掛Φ139.7 mm尾管,射孔完井。若井下發(fā)生垮塌,提密度保持井下穩(wěn)定,懸掛Φ139.7 mm尾管,回接油層套管后,采用Φ110 mm鉆頭鉆至完鉆井深。
本井開窗點井深超7 000 m,是目前四川油氣田套管開窗點井深最深的井,國內(nèi)外可借鑒資料少,鉆井施工難度極大。
本井在Φ206.38 mm套管進(jìn)行開窗,套管鋼級BG155V,壁厚17.25 mm,對開窗工具硬度、耐磨性要求極高;開窗完成后,如果窗口修整不好,起下鉆在窗口處容易掛卡,其開窗難度極大[8]。
筇竹寺組與燈四段地層壓力差異大,筇竹寺組設(shè)計壓力系數(shù)1.60,燈四段設(shè)計壓力系數(shù)1.22~1.27,合打風(fēng)險極高。原用密度2.30 g/cm3鉆井液在筇竹寺組7 367.8~7 370.0 m井段出現(xiàn)井漏,最大漏速38.4 m3/h,側(cè)鉆井眼采用1.80 g/cm3鉆井液精細(xì)控壓鉆進(jìn)筇竹寺組,垮塌風(fēng)險大,在燈四段鉆進(jìn)中又逐步將密度降為1.50~1.60 g/cm3。預(yù)測燈四段地層壓力系數(shù)為1.22~1.27,若以密度1.50~1.60 g/cm3鉆井液鉆進(jìn)燈四段,一旦燈四段發(fā)生井漏,筇竹寺組可能發(fā)生垮塌,存在下漏上垮、溢的井控風(fēng)險,處理難度極大。
在選擇開窗點時,要求開窗點以上套管完好,開窗點附近固井質(zhì)量較好且地層穩(wěn)定,避開扶正器和套管接箍位置[9-10]。
選擇與側(cè)鉆地層配伍的鉆井液,加強(qiáng)固控設(shè)備使用和鉆井液性能維護(hù),保持良好的鉆井液性能。
根據(jù)開窗點位置確定注水泥塞井段,確保開窗點以下有150 m以上連續(xù)完整的水泥塞,水泥塞達(dá)到候凝時間后再通井鉆塞至開窗點井深以下10 m左右,再用套管刮管器修刮管壁,保證管壁干凈。
3.4.1 安放斜向器
送入斜向器時,要求操作平穩(wěn),下放速度要慢,不得猛剎猛放,遇阻不得超過20 kN,以防在下鉆中途斜向器固定錨先期工作,造成支撐斜向器失敗或過早剪斷懸掛螺栓;下鉆中途不得開泵,防止提前坐封。下入斜向器到預(yù)定位置后,投入鋼球,開泵送球,到位后憋壓坐封斜向器。進(jìn)行斜向器倒扣時,應(yīng)注意大鉤載荷等于井內(nèi)鉆具重量,從而使送入器與斜向器連接處螺紋受力最小,以便卸扣。
3.4.2 領(lǐng)眼開窗磨銑
為開好窗口,保護(hù)斜向器頂不受破壞,先下入領(lǐng)眼起始銑鞋(或復(fù)式銑鞋),下入起始銑鞋到底時,加壓10~20 kN,記下方入,計算好窗頂口位置,上提鉆具,加壓5~20 kN,轉(zhuǎn)速50~60 r/min,磨銑30~40 min,進(jìn)行領(lǐng)眼開窗磨銑,每磨進(jìn)0.1~0.2 m,應(yīng)上提鉆具劃眼,反復(fù)修磨窗口,并定時撈取鉆井液中返出的鐵屑,及時分析磨進(jìn)情況。
3.4.3 開窗磨銑
下入錐形銑鞋或復(fù)式銑鞋,磨銑參數(shù):鉆壓20~30 kN,轉(zhuǎn)速40~50 r/min。每次下鉆提前于窗口頂開始輕壓劃眼,反復(fù)修磨開出的窗口,再接觸窗底按正常磨進(jìn)參數(shù)繼續(xù)磨進(jìn)。磨銑過程中要求操作平穩(wěn),均勻送鉆,并注意轉(zhuǎn)盤負(fù)荷的變化,如發(fā)現(xiàn)負(fù)荷增加,則上提鉆具反復(fù)修磨窗口。每30 min撈取鉆井液中的返出物,分析砂樣中鐵屑所占的百分比。窗口開出后,用錐形銑鞋繼續(xù)鉆進(jìn)4~5 m。
3.4.4 修整與加長窗口
下入復(fù)式銑鞋+柱形銑鞋,對窗口進(jìn)行修整與加長,清除窗口上的毛刺,確保窗口光滑,并保證鉆進(jìn)鉆具順利下入。修磨過程要求操作平穩(wěn),提前于窗頂試探,遇阻則磨銑,不得強(qiáng)行加壓通過,反復(fù)修磨,均勻慢送,直至不蹩不跳,上下活動無阻卡,再繼續(xù)往下修磨。開窗完畢,徹底循環(huán)鉆井液,認(rèn)真清除鉆井液中的鐵屑,再起鉆下螺桿定向鉆進(jìn)鉆具。
3.4.5 定向側(cè)鉆形成新井眼
彎螺桿鉆具下鉆,注意控制下放速度,遇阻不得硬壓,應(yīng)轉(zhuǎn)動方向后試下放。隨時查看巖屑的代表性,每半米取一次砂樣,記錄一次鉆時,根據(jù)實鉆情況及時調(diào)整鉆井參數(shù),確??焖傩纬绍壽E平滑的新井眼。
3.4.6 增斜段+穩(wěn)斜段鉆進(jìn)
全程采用MWD監(jiān)測增斜段+穩(wěn)斜段井斜、方位,保證原井眼和側(cè)鉆井眼不相碰,實鉆中加強(qiáng)井眼軌跡監(jiān)測,實時調(diào)整定向鉆井參數(shù),確保達(dá)到設(shè)計增斜效果。每次起下鉆,鉆頭進(jìn)出窗口的過程中要小心操作,謹(jǐn)防卡鉆。加強(qiáng)鉆井液的維護(hù)處理,使其具有較好的抑制固相、防卡、防塌性能和較好的攜砂能力,確保起下鉆暢通無阻。
1)下刮管器在魚頂7 215 m上100 m井段內(nèi)反復(fù)刮削3次,循環(huán)降低鉆井液密度(2.26 g/cm3降至1.87 g/cm3)。
2)在魚頂7 215 m以上100 m井段內(nèi)進(jìn)行電測,電測內(nèi)容為固井質(zhì)量、套管接箍、扶正器、校深。
下Φ160 mm斜向器至7 215.5 m探到魚頂,上提鉆具至7 190 m,投入Φ25 mm鋼球,憋壓25 MPa,穩(wěn)壓5 min壓力未降,下壓100 kN,上提50 kN,懸重?zé)o變化,確認(rèn)斜向器座掛成功,正轉(zhuǎn)倒扣50圈,起出送入鉆具,下入斜向器如圖1所示。
圖1 SKDXQ-160斜向器
1)第一次磨銑。開窗鉆具組合:Φ165 mm尖頭銑錐+Φ88.9 mm鉆鋌1根+回壓閥+Φ88.9 mm加重鉆桿9柱+Φ101.6 mm鉆桿85柱+Φ127 mm鉆桿。下入的開窗銑錐如圖2所示,下開窗銑錐至7 186.64 m探得斜向器頂,充分循環(huán)鉆井液后進(jìn)行開窗磨銑。磨銑參數(shù):鉆壓0~4 t,轉(zhuǎn)速50 r/min,排量20 L/s,泵壓33 MPa。磨銑期間扭矩在0.7~1.0 kN·m,返出鐵屑均質(zhì),在磨銑進(jìn)尺1.05 m后鉆壓4 t不回,逐漸加鉆壓至8 t磨銑無進(jìn)尺,決定起鉆檢查銑錐,分析井下情況。
圖2 SKKC-165開窗銑錐
通過對出井銑錐的分析,發(fā)現(xiàn)銑錐本體磨損較小,主要是頂部(尖頭部)磨損較大,崩齒嚴(yán)重(圖3)。同時通過對返出鐵屑進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)斜向器材質(zhì)的洛氏硬度低于開窗套管,由于斜向器材質(zhì)是表面熱處理,表面硬度高,而內(nèi)部材料硬度相對較低。
圖3 第一次出井銑錐磨損情況
2)第二次磨銑。綜合分析第一次磨銑情況后,第二次下入平頭銑錐,開窗鉆具組合:Φ165 mm平頭銑錐+回壓閥+Φ101.6 mm加重鉆桿9柱+Φ101.6 mm鉆桿85柱+Φ127 mm鉆桿。下銑錐到底后,磨銑參數(shù):鉆壓1~5 t,轉(zhuǎn)速60 r/min,排量20 L/s,泵壓32 MPa,扭矩6~9 kN·m,在磨銑0.5 m后扭矩8kN·m升至15 kN·m,頂驅(qū)蹩停,泵壓32MPa降至29.3 MPa,隨后上提鉆具,無掛卡現(xiàn)象,同時分析返出鐵屑中斜向器占較大比例,未見水泥塊及巖屑,決定起鉆檢查,起鉆完鉆具未發(fā)現(xiàn)異常,銑錐水眼沖刷變大。
3)第三次磨銑。磨銑鉆具組合:Φ165 mm平頭銑錐+回壓閥+Φ101.6 mm加重鉆桿9柱+Φ101.6 mm鉆桿85柱+Φ127 mm鉆桿。磨銑井段:7 187.15~7 189.85 m,鉆壓3~7 t,轉(zhuǎn)速40~70 r/min,排量19~20 L/s,泵壓26~30 MPa,扭矩4~14 kN·m波動較大,頂驅(qū)反復(fù)蹩停,出口返出少量水泥塊,隨后繼續(xù)磨銑修整窗口,扭矩5~7 kN·m逐漸平穩(wěn),返出少量鐵屑,未見水泥塊及巖屑,磨銑困難無進(jìn)尺。上提鉆具,開泵下放鉆具至7 189.06 m遇阻10 kN(原懸重1 890 kN),開泵上提鉆具至7 184.52 m,開頂驅(qū)(轉(zhuǎn)速40 r/min)轉(zhuǎn)動下放鉆具至7 186.23 m扭矩4 kN·m升至14 kN·m,頂驅(qū)蹩停,釋放扭矩后上提鉆具至7 181.81 m,停頂驅(qū)下探至7 187.25 m懸重1 890降至1 850 kN,遇阻40 kN,上提鉆具懸重至1 940 kN遇卡,在懸重1 500~3 100 kN反復(fù)上下活動鉆具未解卡。
4)注酸解卡。注密度1.10 g/cm3濃度25%鹽酸4 m3(鉆具內(nèi)留鹽酸3 m3,環(huán)空1 m3,浸泡至銑錐以上66 m),候酸反應(yīng)期間間斷上下活動鉆具(每隔20 min頂替密度1.88 g/cm3鉆井液0.13 m3)。第5次上提鉆具懸重至2 780 kN降至1 970 kN鉆具解卡,起鉆至7 115 m,循環(huán)排酸,起鉆完,對出井銑錐進(jìn)行觀察分析,卡點位于銑錐本體,如圖4所示,銑錐本體與窗口發(fā)生硬卡。
圖4 注酸解卡后出井銑錐情況
本井兩次開窗均發(fā)生卡鉆事故,其卡鉆發(fā)生經(jīng)過非常相似,都是在開窗磨銑剛出套管,返出非常清晰的管外水泥塊,破而未出時發(fā)生卡鉆。其主要表現(xiàn)在開窗工具無法順利通過窗口進(jìn)入地層,斜向器磨損嚴(yán)重,磨銑非常困難,磨銑基本無進(jìn)尺,修窗期間阻卡、蹩跳嚴(yán)重。最后放棄該井側(cè)鉆施工,轉(zhuǎn)入對上部地層進(jìn)行試油作業(yè),本井開窗側(cè)鉆雖然失敗,但對于高鋼級厚壁套管開窗有了初步認(rèn)識。
分析第一次磨銑出井銑錐,發(fā)現(xiàn)頂部(尖頭部)磨損較大,崩齒嚴(yán)重,所用較大切削齒銑錐可能不太適用于高鋼級厚壁套管,特別在超深井鉆桿扭矩傳遞困難的情況下,較大切削齒銑錐在低鉆壓、低轉(zhuǎn)速磨銑條件下效果不理想。建議減小銑錐切削齒大小來增大切削受力面積,減輕崩齒情況;同時適當(dāng)延長磨銑時間,盡量讓窗口光滑、平整,降低阻卡風(fēng)險;開窗時盡量選用圓頭銑錐。
1)目前套管開窗技術(shù)對高鋼級、厚壁套管開窗存在認(rèn)識、經(jīng)驗不足的情況,需要鉆井工作者去攻關(guān)難題。
2)在高鋼級厚壁套管開窗時,斜向器硬度至關(guān)重要,一旦斜向器硬度低于套管硬度,可能無法磨銑出完整窗口,容易開窗失敗。
3)所用較大切削齒銑錐在高鋼級套管開窗時,很難磨銑出光滑、平整的窗口,在修窗時頻繁發(fā)生阻卡,是發(fā)生卡鉆的主要原因。建議使用較小切削齒的圓頭銑錐,同時延長磨銑時間,盡量讓窗口光滑、平整。
4)返出斜向器鐵屑量大,隨后銑進(jìn)困難、上下阻卡時,對此現(xiàn)象警惕性不高,對井下情況分析不夠,兩次卡鉆均在此情況下發(fā)生,對高鋼級、厚壁套管開窗應(yīng)改變思路,不斷完善施工工藝,才可能有所突破。