王鋒偉
(平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 一礦,河南 平頂山 467000)
國(guó)內(nèi)外學(xué)者和現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員為排出孔底積渣提出和實(shí)踐了很多措施。工程上常用加長(zhǎng)孔深的辦法預(yù)留鉆渣占用空間,增加鉆孔深度,對(duì)于松軟煤層,殘留鉆屑量較大,且鉆屑會(huì)隨著鉆孔深度增加而顯著增大,雖然加大了鉆孔工作量,但效果并不明顯;積渣過(guò)多封孔器不能下放到設(shè)計(jì)位置時(shí),就需要使用鉆機(jī)二次鉆孔,增加了現(xiàn)場(chǎng)工作量。
國(guó)內(nèi)眾多學(xué)者針對(duì)如何清除孔底積渣這一課題進(jìn)行了大量試驗(yàn)研究。如,伍清等[1-3]利用磁鐵粉這種重介質(zhì)懸浮液作為排渣介質(zhì),在一定程度上排出鉆渣,但懸浮液需要專(zhuān)門(mén)配置,使用中要及時(shí)回收利用,工藝較為復(fù)雜。楊虎偉等[4-5]提出高轉(zhuǎn)速壓風(fēng)—螺旋復(fù)合排渣技術(shù)。韓曉明等[6-8]針對(duì)松軟突出煤層氣力排渣工藝進(jìn)行了研究,優(yōu)化了鉆桿結(jié)構(gòu)和排渣工藝參數(shù)。付孟雄等[9-11]對(duì)小孔徑巷道底板錨固孔排渣機(jī)理進(jìn)行研究,分析排渣影響因素、找到最佳排渣工藝參數(shù)。袁志堅(jiān)[12]研究了氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)技術(shù)在煤礦瓦斯抽排井中的應(yīng)用問(wèn)題,取得較好效果,但存在如下問(wèn)題:①鉆孔施工過(guò)程中形成的鉆渣不能有效排出鉆孔,鉆渣沉積在鉆孔底部,減少了鉆孔煤段長(zhǎng)度,甚至完全堵死煤段鉆孔;②鉆孔施工過(guò)程中一般采用水排渣降溫,鉆孔成孔后,孔內(nèi)積水不能完全清除,影響鉆孔封孔效果;③鉆孔在抽采鉆孔中沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的排水裝置,孔內(nèi)積水較多,封堵了瓦斯流動(dòng)通道,影響瓦斯抽采效果。
許多學(xué)者從排渣機(jī)理、影響因素、排渣工藝及工藝參數(shù)等方面獲得了大量的研究成果,但主要是以普通鉆孔為研究對(duì)象開(kāi)展的理論與試驗(yàn)研究,而針對(duì)下行瓦斯抽采鉆孔排渣與排水技術(shù)的研究較少。特別是受到巖渣、煤渣、積水重力作用的影響,下行穿層抽采鉆孔在排渣和排水時(shí)更加困難。因此,急需開(kāi)展下行瓦斯抽采鉆孔的排渣和排水技術(shù)研究,研發(fā)出快捷有效的排水裝置及簡(jiǎn)單方便的工藝體系,從而能夠有效保障下行抽采鉆孔的瓦斯抽采濃度,并確保瓦斯治理的良好效果。
(1)封孔前排水技術(shù)。下行穿層鉆孔在鉆頭達(dá)到預(yù)定深度停止鉆孔,退出鉆頭、鉆桿后,由于采用水排粉工藝,在鉆孔內(nèi)留有大量積水,若不排出孔外,則影響下一步的封孔質(zhì)量,繼而影響瓦斯抽采效果。在鉆孔結(jié)束、未完全拔出鉆桿前,在孔口的鉆桿上固定一密封部件,在孔內(nèi)形成一封閉空間,再向孔內(nèi)通入壓縮空氣,利用鉆桿內(nèi)部的中心孔來(lái)排出孔內(nèi)積水。
(2)封孔后排水技術(shù)。對(duì)于抽采中的下行鉆孔,由于巖石與煤體含水,鉆孔抽采一段時(shí)間后,孔內(nèi)就會(huì)集聚較多的積水,導(dǎo)致瓦斯抽采效果下降。為解決該問(wèn)題,國(guó)內(nèi)眾多煤炭生產(chǎn)和研究單位采用了大量的辦法來(lái)予以解決,有以下2類(lèi)方式:①正壓排水法。利用密封裝置在孔內(nèi)形成封閉空間,向孔內(nèi)插入一排水管直到孔底,再向孔內(nèi)通入壓縮空氣,在封閉空間內(nèi)形成正壓,把積水排出孔外。②負(fù)壓吸水法。安徽理工大學(xué)的秦汝祥等設(shè)計(jì)了一種抽壓混合式瓦斯抽采下向鉆孔排水裝置,裝置由射流泵、連接軟管、壓風(fēng)管、瓦斯抽采管、排水管和球閥等組成。利用文丘里射流泵形成的負(fù)壓排水,以壓風(fēng)在鉆孔形成的正壓為輔,在排水管兩端形成抽和壓雙重動(dòng)力排水,保持鉆孔內(nèi)低正壓環(huán)境,減少鉆孔積水受壓進(jìn)入巖體裂隙,避免積水停排反滲。需要時(shí),可關(guān)閉球閥,降低鉆孔內(nèi)壓力狀態(tài),直接利用射流泵單獨(dú)排水,將鉆孔周?chē)鷰r體內(nèi)反滲的水排出。
目前,平煤股份一礦施工抽采鉆孔由勘探工程處所屬各打鉆工區(qū)完成,普遍應(yīng)用高位巷下行穿層鉆孔水排渣施工技術(shù),施工技術(shù)與裝備情況現(xiàn)狀如下。
(1)鉆機(jī)。打鉆工區(qū)采用最多的是轉(zhuǎn)矩3 200 N·m以上的鉆機(jī),電機(jī)功率在55 kW以上。其中,在巖石巷道采用鉆車(chē)施工穿層鉆孔的比例較大,鉆車(chē)為煤礦用全液壓坑道無(wú)級(jí)調(diào)速鉆車(chē)。
(2)鉆頭與鉆桿。目前各打鉆工區(qū)所施工的穿層鉆孔大多采用φ89 mm 的PDC(聚晶金剛石復(fù)合片)鉆頭,該鉆頭適用于煤礦巷道中硬巖層施工,強(qiáng)度高,耐磨系數(shù)高。與φ89 mm 的PDC金剛石鉆頭配套的鉆桿為φ73 mm三棱凹槽鉆桿,三棱鉆桿廣泛應(yīng)用于煤礦坑道中硬巖層和煤巖的深孔探水、瓦斯抽采鉆孔施工。該鉆桿采用整體式結(jié)構(gòu),機(jī)械強(qiáng)度高、使用壽命長(zhǎng),該鉆桿的3個(gè)棱邊在鉆桿與鉆孔壁之間形成了3個(gè)半圓形空間,擴(kuò)大了排出煤渣和瓦斯的通道,同時(shí)將孔內(nèi)的煤渣持續(xù)攪動(dòng)起來(lái),使鉆孔內(nèi)鉆渣圍繞鉆桿做軸向運(yùn)動(dòng),并使鉆渣得到粉碎和揚(yáng)起,減小鉆渣顆粒的大小,使之處于懸浮狀態(tài),不出現(xiàn)沉淀、堆積,起到輔助排渣的作用。
(3)供水管路基本情況。巷道供水壓力在2.0 MPa左右,鉆機(jī)供水管路內(nèi)徑25 mm、流速2 m/s。但水壓、流速、流量等參數(shù)受井下供水管路影響較大。
(4)鉆孔布置與深度。根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì),鉆孔沿巷道方向,靠巷道一側(cè),每隔一定距離設(shè)置1組鉆孔,鉆孔布置如圖1所示。高位巷一般在煤層上方15 m左右,鉆孔在穿過(guò)煤層后再鉆2 m,用于沉積排不盡的鉆渣。
圖1 高位巷下行穿層鉆孔布置示意Fig.1 Schematic diagram of borehole layout for downward crossing of high level roadway
(5)鉆孔過(guò)程。施工人員按照預(yù)定鉆孔位置進(jìn)行鉆孔時(shí),沖洗液為壓力2 MPa的高壓水,輸水管內(nèi)徑25 mm,鉆渣基本能夠順利的排出孔外。但若水壓不穩(wěn)定時(shí),尤其是2臺(tái)鉆機(jī)同時(shí)開(kāi)鉆時(shí),會(huì)出現(xiàn)排渣困難的現(xiàn)象。在鉆孔達(dá)到預(yù)定深度,繼續(xù)通入高壓水排除孔內(nèi)鉆渣,當(dāng)沖洗液變清,不再有鉆渣流出時(shí),就開(kāi)始退出鉆具,完成鉆孔。
高位巷下行穿層鉆孔水排粉技術(shù)在施工過(guò)程中存在的主要問(wèn)題:①鉆孔時(shí),為了積沉排不盡的巖渣,穿過(guò)煤層后需要多打2 m孔深。為排盡鉆渣,每打完一根鉆桿需要上下多次拉動(dòng)鉆桿排渣,這浪費(fèi)較多的時(shí)間和高壓水。②在鉆孔完畢、退出鉆桿和鉆頭的過(guò)程中,鉆頭和鉆桿通過(guò)煤層或巖石破碎帶時(shí),會(huì)碰落煤渣或巖渣,造成孔內(nèi)積渣增多,嚴(yán)重時(shí)堵塞鉆孔。③由于巖石與煤體含水及沖洗液排渣,抽出鉆桿后,孔內(nèi)有大量積水無(wú)法排出。④在孔口附近存在大量的巖石裂隙,對(duì)成孔后的排水工作產(chǎn)生不利影響。
(1)研究?jī)?nèi)容。①下行抽采鉆孔成孔后排渣工藝和裝置研制;②下行抽采鉆孔封孔前排水工藝和裝置研制;③下行抽采鉆孔抽采過(guò)程中手動(dòng)排水工藝和裝置研制;④下行抽采鉆孔排水現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)與效果考查;⑤制定下行抽采鉆孔排渣排水技術(shù)規(guī)范。
(2)技術(shù)路線(xiàn)。技術(shù)路線(xiàn)如圖2所示。
圖2 技術(shù)路線(xiàn)Fig.2 Technology route
(1)運(yùn)用氣舉反循環(huán)原理,研制了下行抽采鉆孔氣舉反循環(huán)排渣裝置,成功排出成孔后懸浮在以及沉積在鉆孔內(nèi)的鉆屑,進(jìn)而提高了封孔深度和瓦斯抽采效率,保證了礦井的安全生產(chǎn)。
(2)針對(duì)在裂隙發(fā)育的巖體上鉆孔的客觀實(shí)際,研制了潛入式排水器,克服了由于裂隙存在不能在孔內(nèi)形成正壓、無(wú)法排水的難題,在排出鉆孔積水的同時(shí),還能排出部分鉆渣。
向下施工穿層鉆孔時(shí),鉆渣隨著螺旋鉆桿和沖洗液沖出鉆孔。鉆孔完畢抽出鉆桿后,懸浮在鉆孔沖洗液中的鉆渣和孔壁上的松動(dòng)巖石塊極易落在孔底,形成積渣。鉆孔內(nèi)的積渣過(guò)多,抽采管不能下至指定位置,導(dǎo)致封孔效果不好;抽采過(guò)程中,在抽采負(fù)壓作用下,積渣還易堵塞抽采管上的篩孔,阻礙瓦斯遷移,降低了瓦斯抽采效果。氣舉反循環(huán)清渣是通過(guò)充氣管將壓縮空氣送入排渣管內(nèi),壓縮空氣在排渣管內(nèi)與沖洗液混合,形成低密度氣液混合物,氣泡由于上升過(guò)程中圍壓減小而膨脹,密度繼續(xù)減小,排渣管內(nèi)外形成壓差,在壓差的作用下,沖洗液向上流動(dòng),帶動(dòng)靠近排渣管口的積渣,沿著排渣管運(yùn)動(dòng)到孔口,從而清除了孔底積渣。
氣舉技術(shù)原應(yīng)用于地質(zhì)采油工程中,當(dāng)?shù)貙庸┙o的能量不足以把原油從井底舉升到地面時(shí),人為地把氣體壓入井底,與原油在井筒中混合,利用氣體膨脹使井筒中的混合液密度降低,將井內(nèi)原油舉升到地面的一種技術(shù)。反循環(huán)是指沖洗液從鉆孔孔口流入孔底,經(jīng)排渣管底部進(jìn)入,依靠氣舉升力從排渣管頂部排出,經(jīng)過(guò)濾沉淀后再進(jìn)入鉆孔的循環(huán),與正循環(huán)液體流動(dòng)方向正好相反(圖3)。
圖3 正反循環(huán)液體流動(dòng)示意Fig.3 Schematic diagram of positive and negative circulation liquid flow
排渣是指利用流動(dòng)沖洗液的動(dòng)能卷起鉆孔底部的固體沉渣,隨著沖洗液向上方循環(huán)流動(dòng),隨著沖洗液被帶出鉆孔,從而將孔底沉渣清理干凈的過(guò)程。氣舉反循環(huán)排渣是我國(guó)20世紀(jì)90年代引進(jìn)推廣的技術(shù),該技術(shù)在建筑工地樁基孔的鉆進(jìn)和二次清孔中得到了大量應(yīng)用。通過(guò)充氣管將壓縮空氣送入排渣管內(nèi),壓縮空氣在排渣管內(nèi)與沖洗液混合,形成低密度氣液混合物,氣泡由于上升過(guò)程中圍壓減小而膨脹,密度繼續(xù)減小,排渣管內(nèi)外形成壓差,在壓差的作用下,沖洗液向上流動(dòng),帶動(dòng)靠近排渣管口的積渣,沿著排渣管運(yùn)動(dòng)到孔口,從而清除了孔底積渣。
排渣管孔口距離積渣的距離(L)、風(fēng)壓(P)、氣柱長(zhǎng)度(H)、風(fēng)量(Q)是氣舉反循環(huán)清渣裝置運(yùn)行的重要參數(shù),必須認(rèn)真計(jì)算,并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工實(shí)際合理選擇。
(1)排渣管孔口距離積渣的距離(L):排渣管底部孔口距離積渣面的距離。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際經(jīng)驗(yàn),在300~400 mm時(shí),排渣效果較好,距離過(guò)大,過(guò)小均影響積渣順暢的進(jìn)入排渣管。這就要求在排渣過(guò)程中,隨著積渣的減少,要及時(shí)調(diào)整排渣管口距離積渣面的位置,保持適當(dāng)?shù)木嚯x。
(2) 風(fēng)壓(P):是指供氣管路提供的壓縮空氣的壓力。主要與鉆孔的垂直深度和沖洗液密度和管道阻力有關(guān),一般可按式(1)計(jì)算:
P=h×γ/100 +ΔP
(1)
式中,h為下行鉆孔的垂直深度;γ為沖洗液密度,采用清水作為沖洗液取;ΔP為供風(fēng)管道壓力損失。
煤層上部布置高位巷距離煤層的垂直高度,取15 m左右,加上煤層厚度3 m,預(yù)留的積渣深度2 m左右。一般下行鉆孔的垂直深度h約為20 m。風(fēng)壓P=0.3 MPa。經(jīng)施工現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),確定供風(fēng)風(fēng)壓達(dá)0.4 MPa 以上,氣舉反循環(huán)清渣工作可正常進(jìn)行,實(shí)際操作控制在0.4~0.6 MPa,均能起到較好的排渣效果。
(3)氣柱長(zhǎng)度(H):即壓縮氣體進(jìn)入排渣管的位置到孔口的垂直距離。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),一般為實(shí)際孔深的0.8倍左右。因下行鉆孔的垂直深度約20 m,充氣管接口在排渣管上的位置一般距離排渣管底部3~4 m,以保證排渣效果。
(4)風(fēng)量(Q):是指單位時(shí)間內(nèi)供氣管路提供的壓縮空氣的體積。風(fēng)量主要控制排渣管內(nèi)沖洗液的流速。為避免排渣管內(nèi)沖洗液流速過(guò)大,上返流速:
V≤0.17×[(D/d)2-1]
(2)
式中,D為下行鉆孔孔徑;d為排渣管內(nèi)徑。
代入數(shù)據(jù)計(jì)算得出,V≤0.67 m/s。
風(fēng)量可按Q=0.3d2V計(jì)算,Q=0.02 m3/min。
5.3.1 裝置概述
下行穿層鉆孔在鉆頭達(dá)到預(yù)定深度停止鉆孔,退出鉆頭鉆桿后,由于采用水排粉工藝,在鉆孔內(nèi)留有大量積水,若不排出孔外,則嚴(yán)重影響封孔質(zhì)量,繼而影響瓦斯抽采效果。
(1)裝置特點(diǎn)。潛入式排水器在排水過(guò)程中,孔內(nèi)積水進(jìn)入筒體內(nèi)后,向筒體內(nèi)通入壓縮空氣,單向?qū)ㄩy關(guān)閉,筒體內(nèi)形成封閉空間,在壓縮空氣的作用下,筒體內(nèi)的積水通過(guò)排水管排到孔外??朔算@孔孔壁存在裂隙,不能在孔內(nèi)形成正壓排除積水的現(xiàn)狀,有效提高了排水效果。
(2)主要用途和適用范圍。適用于下行鉆孔排出孔內(nèi)積水之用,尤其是鉆孔孔壁有裂隙,不能采用正壓排水的下行鉆孔。
5.3.2 裝置主要技術(shù)參數(shù)
裝置主要技術(shù)參數(shù):筒體長(zhǎng)為1 000 mm,筒體直徑為76 mm,排水管外徑為16 mm,進(jìn)排氣管外徑為8 mm,1個(gè)循環(huán)排水量位4 L。
5.3.3 裝置組成與工作原理
(1)裝置組成。潛入式排水器主要由濾網(wǎng)、單向閥、筒體、快插、壓風(fēng)進(jìn)氣管、三通閥等零部件組成。其結(jié)構(gòu)如圖4所示。
圖4 潛入式排水器結(jié)構(gòu)示意Fig.4 Structural diagram of submerged drainer
(2)工作原理。在排水器插入孔底的過(guò)程中,轉(zhuǎn)動(dòng)三通閥手柄,保證筒體內(nèi)部的空氣能通過(guò)排氣管排出??變?nèi)積水通過(guò)底部單向閥進(jìn)入筒體內(nèi)部,水只能從外部經(jīng)此處進(jìn)入筒體,不能從此處流出。當(dāng)排氣管不再排氣后,表示筒體注滿(mǎn)積水,轉(zhuǎn)動(dòng)三通閥手柄,向筒體內(nèi)通入壓縮空氣,此時(shí),孔底單向?qū)ㄩy關(guān)閉,排水管管口位于筒底部,液面以下,筒體內(nèi)形成一封閉空間,在壓縮空氣的作用下,筒體內(nèi)的的積水通過(guò)排水管排到孔外。當(dāng)排水管不再出水,噴出氣體時(shí),筒體內(nèi)積水就基本排除完畢。停止供氣,轉(zhuǎn)動(dòng)三通閥手柄,進(jìn)、排氣管處于排氣狀態(tài),在外部水壓的作用下,積水通過(guò)單向?qū)ㄩy進(jìn)入筒體,同時(shí),筒體內(nèi)的空氣通過(guò)排氣管排到孔外。至此完成一個(gè)排水、進(jìn)水循環(huán)。重復(fù)上述循環(huán),就排出了孔內(nèi)積水。
平煤股份一礦戊8-31220工作面位于三水平下延戊一上山采區(qū)西翼上部第一個(gè)工作面,東起三水平下延戊一上山采區(qū)軌道、膠帶、回風(fēng)3條下山,西鄰三水平戊二采區(qū)3條下山,南鄰三水平戊一下延采區(qū)戊8-31200采面,北鄰三水平下延戊一上山采區(qū)戊8-31240工作面。工作面標(biāo)高為-729~-839 m。地面標(biāo)高為+141~+200 m,埋深870~1 039 m。工作面圈定區(qū)域?yàn)樵?,與其他工作面不存在壓茬關(guān)系。工作面運(yùn)輸巷、回風(fēng)巷呈平行布置,運(yùn)輸巷頂板抽采巷與運(yùn)輸巷中—中外錯(cuò)22 m,布置在距戊8煤層頂板以上10 m的穩(wěn)定巖層中?;仫L(fēng)巷布置在戊8-31200運(yùn)輸巷以北,中—中外錯(cuò)10 m,回風(fēng)巷頂板抽采巷與回風(fēng)巷中—中內(nèi)錯(cuò)20 m,布置在距戊8煤層頂板以上10 m的穩(wěn)定巖層中。切眼頂板抽采巷與切眼中—中內(nèi)錯(cuò)10 m,布置在距戊8煤層頂板以上10 m的穩(wěn)定巖層中。
該工作面總工程量6 715.37 m,其中運(yùn)輸巷片盤(pán)車(chē)場(chǎng)389.64 m,回風(fēng)巷片盤(pán)車(chē)場(chǎng)300.15 m;運(yùn)輸巷頂板瓦斯抽采巷1 427.49 m,切眼頂板瓦斯抽采巷184.00 m,回風(fēng)巷頂板瓦斯抽采巷1 391.73 m;采面運(yùn)輸巷1 413.46 m,切眼182.25 m(中對(duì)中),回風(fēng)巷1 426.65 m??刹勺呦蜷L(zhǎng)度1 340 m,采長(zhǎng)177 m,采高2.0 m。可采儲(chǔ)量69.8萬(wàn)t。該工作面沿戊8煤層施工,戊8煤層厚度1.8~2.5 m,平均2.0 m,煤層中含有1層夾矸,厚度為0.1~0.4 m。煤層傾角12°~16°,平均14°。直接頂為灰及深灰色泥巖,塊狀,含植物化石,厚4.5~7.5 m,直接頂跨落距為15~20 m?;卷敒榛野咨\灰色細(xì)—中粒石英砂巖,堅(jiān)硬,厚4.5~14.5 m;直接底為灰及深灰色泥巖,底部為砂質(zhì)泥巖,厚10.7~15.4 m;基本底為灰及深灰色中粒砂巖,局部夾有泥巖,厚10.5~18.5 m。
(1)試驗(yàn)鉆孔。2020年5—7月,累計(jì)在平煤股份一礦戊8-31220運(yùn)輸巷高抽巷選取50個(gè)試驗(yàn)鉆孔進(jìn)行排渣排水試驗(yàn),主要考察抽采鉆孔封孔前排渣、排水效果以及抽采過(guò)程中排水前后瓦斯抽采效果。鉆孔組號(hào)為264號(hào)—305號(hào),并在其中選取11個(gè)鉆孔作為對(duì)比鉆孔。對(duì)比鉆孔設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表1,試驗(yàn)鉆孔、對(duì)比鉆孔相對(duì)位置如圖5所示。
表1 對(duì)比鉆孔設(shè)計(jì)參數(shù)Tab.1 Comparison of drilling design parameters
圖5 試驗(yàn)鉆孔與對(duì)比鉆孔相對(duì)位置平面Fig.5 Plan view of relative position of test borehole and comparison borehole
(2)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)工藝過(guò)程。①鉆孔施工完畢后,利用氣舉反循環(huán)排渣裝置進(jìn)行排渣,并記錄排渣前后的鉆孔深度、鉆渣粒度等;②排渣完畢后,利用潛入式排水器進(jìn)行排水,直至潛入式下降到排渣后的鉆孔深度位置,排凈孔內(nèi)積水;③鉆孔排水完畢后,立刻采用兩堵一注封孔方法進(jìn)行封孔;④鉆孔封孔完畢后,在孔口加裝正壓排水器,聯(lián)網(wǎng)抽采;⑤在抽采過(guò)程中,定期測(cè)量排水前后鉆孔孔口瓦斯?jié)舛取?/p>
排渣效果:①鉆渣粒度大小?,F(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)表明,排渣過(guò)程中排出鉆渣粒徑大多在0.5~10.0 mm,以小顆粒狀為主。②鉆孔深度變化。排渣前后,試驗(yàn)鉆孔的深度變化見(jiàn)表2 。
由表2可知,①氣舉反循環(huán)排渣后,50個(gè)試驗(yàn)鉆孔的孔深全部增加,鉆孔深度增加2~15 m,平均增加5.78 m,鉆孔增加深度占設(shè)計(jì)孔深的8.1%~38.5%,平均增加17.3%;②氣舉反循環(huán)排渣裝置可有效排出下行抽采鉆孔孔內(nèi)鉆渣。
表2 試驗(yàn)鉆孔排渣前后鉆孔深度Tab.2 Drilling depth before and after slag removal of test drilling
試驗(yàn)鉆孔孔口安裝正壓排水器后,定期排水,并測(cè)定排水前后孔口瓦斯?jié)舛?。因采用壓縮空氣排出孔內(nèi)積水,為保證測(cè)量準(zhǔn)確度,排水后再次測(cè)量孔口瓦斯?jié)舛鹊臅r(shí)間,應(yīng)不小于30 min。測(cè)定結(jié)果如圖6所示。
圖6 試驗(yàn)鉆孔排水前后孔口瓦斯?jié)舛茸兓?guī)律Fig.6 Variation law of gas concentration at orifice before and after drainage of test borehole
根據(jù)數(shù)據(jù)分析,計(jì)算50個(gè)試驗(yàn)鉆孔排水前后孔口平均瓦斯?jié)舛?表3),排水前孔口平均瓦斯?jié)舛葹?0.8%,排水后孔口平均瓦斯?jié)舛葹?9.5%,在觀測(cè)周期內(nèi),孔口平均瓦斯?jié)舛忍嵘?0.67%。
表3 試驗(yàn)鉆孔排水前后孔口平均瓦斯?jié)舛萒ab.3 Average gas concentration at orifices before and after drainage of test boreholes
試驗(yàn)鉆孔排水前后孔口平均瓦斯?jié)舛茸兓?guī)律如圖7所示。
圖7 試驗(yàn)鉆孔排水前后孔口平均瓦斯?jié)舛茸兓?guī)律Fig.7 Variation law of average gas concentration at orifice before and after drainage of test borehole
針對(duì)平煤股份一礦下行穿層抽采鉆孔施工過(guò)程中存在的鉆渣和積水問(wèn)題以及抽采過(guò)程中的鉆孔積水問(wèn)題,通過(guò)瓦斯抽采效果影響因素分析,以氣舉反循環(huán)排渣技術(shù)為核心,設(shè)計(jì)研發(fā)了下行抽采鉆孔封孔前排渣裝置—?dú)馀e反循環(huán)排渣裝置、封孔前排水裝置—潛入式排水器、抽采過(guò)程中排水裝置—正壓排水器,形成了一整套下行抽采鉆孔排渣排水技術(shù)和裝備,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)性試驗(yàn)應(yīng)用,顯著提升了下行穿層鉆孔瓦斯抽采效果,試驗(yàn)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
(1)影響下行穿層抽采鉆孔抽采效果的主要因素:①鉆孔施工過(guò)程中形成的鉆渣不能有效排出鉆孔,鉆渣沉積在鉆孔底部,減少了鉆孔煤段長(zhǎng)度,甚至完全堵死煤段鉆孔;②鉆孔施工過(guò)程中一般采用水排渣降溫,鉆孔成孔后,孔內(nèi)積水不能完全清除,影響鉆孔封孔效果;③鉆孔在抽采鉆孔中沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的排水裝置,孔內(nèi)積水較多,封堵了瓦斯流動(dòng)通道,影響瓦斯抽采效果。
(2)氣舉反循環(huán)排渣后,試驗(yàn)鉆孔深度增加2~15 m,平均增加5.78 m;鉆孔增加深度占設(shè)計(jì)孔深的8.1%~38.5%,平均增加17.3%。氣舉反循環(huán)排渣裝置可有效排出下行抽采鉆孔孔內(nèi)鉆渣,在提升下行抽采鉆孔瓦斯抽采效果方面具有廣泛的應(yīng)用前景。
(3)試驗(yàn)鉆孔采用研制的下行抽采鉆孔排渣排水成套技術(shù),排水前孔口平均瓦斯?jié)舛葹?0.8%,排水后孔口平均瓦斯?jié)舛葹?9.5%,在觀測(cè)周期內(nèi),孔口平均瓦斯?jié)舛忍嵘?0.67%,瓦斯抽采效果提升明顯。
(4)對(duì)比鉆孔未采用研制的下行抽采鉆孔排渣排水成套技術(shù),排水前孔口平均瓦斯?jié)舛葹?.2%,排水后平均孔口瓦斯?jié)舛葹?.2%,與試驗(yàn)鉆孔向比較,抽采效果差距明顯。
(5)封孔前采取排渣排水技術(shù),對(duì)提升下行抽采鉆孔抽采效果具有重要作用,在抽采鉆孔抽采過(guò)程中,試驗(yàn)鉆孔排水前孔口平均瓦斯?jié)舛葹?0.8%,對(duì)比鉆孔排水前孔口平均瓦斯?jié)舛葹?.2%。