景 元,王 莉,高好潔,呂 霞
(中國石油長慶油田分公司第二采氣廠,陜西 西安 710065)
榆林天然氣處理廠內(nèi)設(shè)置空氮站一座,現(xiàn)有空氣壓縮機(jī)三臺(tái),制氮系統(tǒng)一套,主要為處理廠內(nèi)各設(shè)備設(shè)施提供非凈化空氣、凈化空氣及氮?dú)狻7莾艋諝庥糜谘b置檢修、吹掃用氣,凈化空氣主要用于生產(chǎn)裝置及儀表風(fēng)等用氣,氮?dú)庵饕糜陂_停工置換及保護(hù)用氣。
榆林天然氣處理廠是長慶氣田向北京及華北地區(qū)輸氣的咽喉及樞紐,外輸氣量占長慶氣田產(chǎn)氣量一半以上,場站內(nèi)閥門基本采用氣動(dòng)控制,進(jìn)行遠(yuǎn)程操作。
空氮站設(shè)置三臺(tái)螺桿式空壓機(jī)與三套吸附式干燥系統(tǒng),日常采取兩用一備的運(yùn)行方式,可同時(shí)供凈化空氣、非凈化空氣及制氮用壓縮空氣。
凈化風(fēng)系統(tǒng)是利用壓縮機(jī)對空氣增壓,進(jìn)行除塵、除油、除液后進(jìn)入凈化風(fēng)匯管,隨后進(jìn)入兩具40 m3凈化風(fēng)儲(chǔ)罐,為天然氣處理區(qū)、集配氣區(qū)以及第一、第二末站提供穩(wěn)定凈化風(fēng)[1],確保各個(gè)控制閥安全可靠(圖1)。
圖1 凈化風(fēng)系統(tǒng)工藝流程圖
由于近年來榆林處理廠連年改擴(kuò)建,加之上古處理總廠天然氣壓縮機(jī)系統(tǒng)投運(yùn),日常凈化風(fēng)需求量隨之增大,因此將處理廠凈化風(fēng)系統(tǒng)與第二末站凈化風(fēng)系統(tǒng)串聯(lián),啟用第二末站大功率壓縮機(jī)機(jī)組對榆林處理廠、第一、第二末站提供穩(wěn)定凈化風(fēng),處理廠區(qū)域壓縮機(jī)單獨(dú)為氮?dú)庀到y(tǒng)提供壓縮空氣(圖2)。
圖2 改擴(kuò)建后凈化風(fēng)系統(tǒng)工藝流程圖
在日常生產(chǎn)過程中,由于天然氣壓縮機(jī)的連續(xù)運(yùn)行,存在壓縮機(jī)皮帶松動(dòng)斷裂、壓縮機(jī)失電停機(jī)等故障,導(dǎo)致凈化風(fēng)系統(tǒng)壓力降低的現(xiàn)象,出現(xiàn)多次氣動(dòng)閥門異常運(yùn)行的現(xiàn)象,造成鍋爐停氣、火炬放空、進(jìn)站截?cái)嚅y緩慢關(guān)閉,存在較大的安全運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),尤其影響為北京及華北地區(qū)的安全平穩(wěn)供氣。
對凈化風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)分析發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致上述安全運(yùn)行事件主要存在以下兩個(gè)方面:
由于空氣壓縮機(jī)連續(xù)運(yùn)行,電機(jī)、皮帶、潤滑系統(tǒng)均存在不同程度的老化,壓縮機(jī)停機(jī)后員工發(fā)現(xiàn)、維修不及時(shí),引起凈化風(fēng)系統(tǒng)失壓,導(dǎo)致上述安全事件出現(xiàn)。
由于日常凈化風(fēng)需求量增大,目前采用第二末站大功率壓縮機(jī)機(jī)組對榆林處理廠、第一、第二末站提供穩(wěn)定凈化風(fēng),處理廠區(qū)域壓縮機(jī)單獨(dú)為氮?dú)庀到y(tǒng)提供壓縮空氣。但是由于工藝設(shè)計(jì)不合理,兩組不同型號(hào)、功率的空氣壓縮機(jī)產(chǎn)生的凈化風(fēng)壓力不同,為了避免因?yàn)榈诙┱緝艋L(fēng)與處理廠壓縮機(jī)壓力不匹配影響處理廠制氮系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,進(jìn)而影響處理廠甲醇、氣田采出水、輕烴等儲(chǔ)罐的安全運(yùn)行,因此將閥1、閥2、閥3 進(jìn)行關(guān)閉(圖2),第二末站凈化風(fēng)來氣未進(jìn)入處理廠區(qū)域凈化風(fēng)儲(chǔ)罐,直接通過管線對各個(gè)區(qū)域進(jìn)行供風(fēng)。
由于沒有凈化風(fēng)儲(chǔ)罐的儲(chǔ)備,一旦第二末站壓縮機(jī)出現(xiàn)故障,則整個(gè)凈化風(fēng)系統(tǒng)迅速失壓,各個(gè)閥門隨即出現(xiàn)異常運(yùn)行。
針對空氣壓縮機(jī)運(yùn)行,制定詳細(xì)的定期維護(hù)保養(yǎng)制度,確保空氣壓縮機(jī)運(yùn)行的安全可靠,并加強(qiáng)生產(chǎn)監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)異常,立即采取措施,投運(yùn)備用壓縮機(jī)。
對現(xiàn)有工藝進(jìn)行優(yōu)化,將第二末站凈化風(fēng)引入兩具40 m3凈化風(fēng)儲(chǔ)罐,關(guān)閉閥2、閥3、閥6,同時(shí)將閥1、閥4、閥5 打開,將第二末站凈化風(fēng)與處理廠凈化風(fēng)進(jìn)行隔離;如第二末站凈化風(fēng)系統(tǒng)存在問題,只需就近打開閥2、閥3、閥6,關(guān)閉閥4、閥5(圖3),保障整個(gè)凈化風(fēng)系統(tǒng)安全可靠運(yùn)行[2-3]。
圖3 優(yōu)化后凈化風(fēng)系統(tǒng)工藝流程圖
(1)制定詳細(xì)的定期維護(hù)保養(yǎng)制度后,凈化風(fēng)系統(tǒng)壓縮機(jī)、干燥機(jī)等運(yùn)行可靠性有所提升,但是由于連續(xù)20年的生產(chǎn)運(yùn)行,凈化風(fēng)系統(tǒng)各設(shè)備在生產(chǎn)過程中仍然會(huì)出現(xiàn)不同程度的設(shè)備故障,影響凈化風(fēng)系統(tǒng)的穩(wěn)定供風(fēng)。
(2)通過工藝管線改造優(yōu)化,將兩具40 m3儲(chǔ)罐更加科學(xué)合理的應(yīng)用在日常生產(chǎn)中,處理廠及第一、第二末站凈化風(fēng)系統(tǒng)供氣平穩(wěn),壓力穩(wěn)定。
(3)空氣壓縮機(jī)因故障或者地方供電失電停機(jī)后,由于有兩具40 m3儲(chǔ)罐的凈化風(fēng)儲(chǔ)存氣,系統(tǒng)壓力降低緩慢,極大保障處理廠、第一、第二末站各關(guān)鍵閥門、設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn)行,為員工應(yīng)急處理故障贏得寶貴時(shí)間,降低了日常運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn),提高凈化風(fēng)系統(tǒng)容錯(cuò)率,為榆林天然氣處理廠安全運(yùn)行、為北京及華北地區(qū)平穩(wěn)足額供氣提供可靠安全保障。