嚴(yán)斌鵬,黃 程,謝尚陽(yáng),汪兆強(qiáng)
(中核核電運(yùn)行管理有限公司,浙江 海鹽 314300)
反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)是核電廠調(diào)節(jié)反應(yīng)堆功率的重要系統(tǒng),而該系統(tǒng)中的功率適配通道在日常運(yùn)行期間中起到至關(guān)重要的作用。該通道主要負(fù)責(zé)反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)的超前調(diào)節(jié),因此,該通道性能的優(yōu)劣直接影響調(diào)節(jié)品質(zhì)的。秦山核電在第18次換料大修改造項(xiàng)目中,功率適配通道參數(shù)調(diào)試過(guò)程中出現(xiàn)了初始設(shè)計(jì)參數(shù)與實(shí)際運(yùn)行不相符的情況,經(jīng)過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的論證與試驗(yàn),最終,圓滿完成了反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)的調(diào)試工作,使該通道參數(shù)滿足設(shè)計(jì)要求的同時(shí)保證了控制品質(zhì)最佳。
反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)要求在5%~100%負(fù)荷范圍內(nèi),能夠承受±10%的階躍變化或者±5%/min的線性變化而不引起反應(yīng)堆停堆;在自動(dòng)運(yùn)行或者瞬態(tài)期間,恢復(fù)并保持冷卻劑平均溫度在規(guī)定范圍內(nèi);當(dāng)蒸汽旁路排放系統(tǒng)投入時(shí)允許電網(wǎng)脫扣(帶廠用電)由100%甩負(fù)荷到廠用電3%~4%PN時(shí),70%由蒸汽旁路排放系統(tǒng)承擔(dān),13%由兩個(gè)蒸汽釋放閥承擔(dān),功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)承擔(dān)10%,余下3%由一回路提高運(yùn)行參數(shù)承擔(dān),而不停堆。該系統(tǒng)可分為三個(gè)通道,主要有冷卻劑平均溫度通道、參考平均溫度通道、功率失配通道,本文著重介紹功率失配通道的參數(shù)優(yōu)化。
反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)適配通道在反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)中無(wú)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),但是其對(duì)反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)起著至關(guān)重要的作用,主要由汽機(jī)功率跟核功率差值經(jīng)過(guò)微分環(huán)節(jié)對(duì)參考平均溫度與冷卻劑平均溫度進(jìn)行超前的補(bǔ)償作用。由于溫度存在熱阻,變化很緩慢,相反,由沖動(dòng)級(jí)壓力轉(zhuǎn)換而來(lái)的汽機(jī)功率與核功率變換速率很快,因此,在投自動(dòng)的條件下,如果一回路與二回路功率發(fā)生變化而產(chǎn)生溫差其變化率很快時(shí),功率適配通道會(huì)立即干預(yù)補(bǔ)償因溫差變化過(guò)快而對(duì)反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)的影響。
根據(jù)變更具體方框圖如圖1所示。
圖1 改造后反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)方框圖Fig.1 The block diagram of each channel of reactor power control system
為了保證反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)能夠有一個(gè)穩(wěn)定、快速的調(diào)節(jié)品質(zhì),經(jīng)多方討論決定,將反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)的參數(shù)暫時(shí)不做改變,后續(xù)根據(jù)實(shí)際情況,在不超出設(shè)計(jì)范圍值的基礎(chǔ)上,再行調(diào)試優(yōu)化相關(guān)參數(shù),初始具體數(shù)值見(jiàn)表1。
表1 反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)改造前后參數(shù)比較表Table 1 Comparison of parameters before and after retrofitting of reactor power control system
反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)只能在汽輪機(jī)功率大于15%的情況下才能投自動(dòng),保護(hù)系統(tǒng)工作正常,核測(cè)系統(tǒng)功率量程工作正常的情況下才能投入使用,在15%汽輪機(jī)功率狀態(tài)下,做反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱功調(diào)系統(tǒng))投自動(dòng)調(diào)節(jié)試驗(yàn)時(shí),第一次實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在原有的參數(shù)都不變的情況下,將功調(diào)系統(tǒng)投自動(dòng)時(shí),控制棒動(dòng)作頻繁,具體工況見(jiàn)表2。
表2 第一次15%功率平臺(tái)功調(diào)系統(tǒng)投“自動(dòng)”切換試驗(yàn)工況Table 2 The first 15% power control system is put into “automatic” switching test condition
由表2可知,在次高選平均溫度與參考平均溫度偏差為0.4 ℃的時(shí)候,將功調(diào)系統(tǒng)投自動(dòng),控制棒直接下插7步,出現(xiàn)這種情況,操作員為了使機(jī)組處于安全穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài),將棒控系統(tǒng)打“手動(dòng)”狀態(tài)。由于溫度的傳導(dǎo)過(guò)程工質(zhì)存在熱阻而使得其傳遞時(shí)間滯后,而調(diào)節(jié)作用太弱,無(wú)法補(bǔ)償由于溫度帶來(lái)的滯后現(xiàn)象,使得反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)輸出一直在改變,從而使得控制棒連續(xù)下插,很顯然,這與控制系統(tǒng)的穩(wěn)定、準(zhǔn)確、快速調(diào)節(jié)的理念背道而馳。經(jīng)過(guò)分析討論后認(rèn)為,可能是功率適配通道微分環(huán)節(jié)的超前調(diào)節(jié)作用太弱,使得很小的溫度偏差產(chǎn)生了很弱的超調(diào)作用而使得反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)輸出無(wú)法短時(shí)間增大,只能慢慢增大,而此時(shí),由于偏差的存在無(wú)法使次高選平均溫度保持在參考平均溫度±0625 ℃范圍內(nèi),造成控制棒頻繁動(dòng)作,這對(duì)機(jī)組穩(wěn)定性造成影響?;诖瞬孪?,調(diào)試人員需要增大微分環(huán)節(jié)初始響應(yīng),借鑒恰?,擟3、C4核電機(jī)組(C3、C4的τ6=20 s),將反應(yīng)堆功率適配通道參數(shù)由原來(lái)的τ6=7 s修改為設(shè)計(jì)院建議值τ6=20 s,在以下工況下進(jìn)行了第二次切換工作,試驗(yàn)結(jié)果如表3所示。
表3 第一次15% 功調(diào)系統(tǒng)投“自動(dòng)”切換試驗(yàn)工況Table 3 The first 15% power regulation system is put into “automatic” switching test condition
根據(jù)118大修變更要求,需要在30%功率平臺(tái)進(jìn)行反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)性能確認(rèn)試驗(yàn),通過(guò)此項(xiàng)試驗(yàn),驗(yàn)證反映堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)在10%功率變化擾動(dòng)下其調(diào)節(jié)性能的優(yōu)劣,在所有工況及試驗(yàn)條件具備的情況下,在30%功率平臺(tái)做反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)性能確認(rèn)試驗(yàn)時(shí),在τ6=20 s的情況下,參考平均溫度與次高選平均溫度相差1 ℃的情況下,將功調(diào)系統(tǒng)投“自動(dòng)”,試驗(yàn)結(jié)果表明,當(dāng)微分環(huán)節(jié)設(shè)定值τ6=20 s的情況下,控制棒動(dòng)作頻繁。具體工況如表4所示。
表4 30%功率平臺(tái)試驗(yàn)記錄表Table 4 30% power platform test record
由表4可知,在參考平均溫度比此高選平均溫度高1.2 ℃的情況下,控制棒最終累計(jì)提升了4步,而在很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)又反復(fù)動(dòng)作至下插累計(jì)3步。
總結(jié):在30%功調(diào)系統(tǒng)性能測(cè)試試驗(yàn)中,在最終狀態(tài),功調(diào)系統(tǒng)將溫度偏差成功調(diào)節(jié)回來(lái),但是,控制棒一直在反復(fù)動(dòng)作,說(shuō)明其超調(diào)量過(guò)大,需要反復(fù)多次才能穩(wěn)定工況。這種調(diào)解品質(zhì)與控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性、快速性、準(zhǔn)確性調(diào)節(jié)背道而馳。因此當(dāng)功率適配通道參數(shù)為初始設(shè)計(jì)參數(shù)τ6=20 s時(shí),無(wú)法滿足當(dāng)前反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)節(jié)的功能,第一次30%功率功調(diào)系統(tǒng)性能確認(rèn)試驗(yàn)不滿足驗(yàn)收準(zhǔn)則。
反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)三個(gè)通道中對(duì)于系統(tǒng)本身影響最大的就是功率適配通道的參數(shù),在功率運(yùn)行期間,功調(diào)系統(tǒng)的自動(dòng)調(diào)節(jié)功能,功率失配通道無(wú)時(shí)無(wú)刻不在起作用,使得溫度偏差穩(wěn)定在±0625 ℃的范圍內(nèi),而在功率適配通道中,作用最大的就是微分的超前調(diào)節(jié)環(huán)節(jié),具體傳遞函數(shù)如下:
(1)
其中:τ6為微分時(shí)間,單位為s,s為拉普拉斯算子。
在工程實(shí)際中,純微分環(huán)節(jié)由于在偏差做階躍響應(yīng)的瞬間,控制作用將會(huì)無(wú)窮大,這是任何物理元器件都無(wú)法實(shí)現(xiàn)的,因此,在工程實(shí)際中,實(shí)際的微分環(huán)節(jié)都具有慣性,具體表達(dá)式,如下所示:
(2)
其中:KD為微分增益,無(wú)量綱,TD為微分時(shí)間,單位為s,s為拉普拉斯算子。
在階躍擾動(dòng)幅值為E的擾動(dòng)下,研究微分環(huán)節(jié)輸入輸出關(guān)系,根據(jù)拉普拉斯變換初值定理可知:
(3)
其中:E為誤差大小,由上式可知,初始狀態(tài)下微分環(huán)節(jié)受到誤差擾動(dòng)時(shí),其輸出值大小與微分增益及誤差幅值大小有關(guān)系。
同理,根據(jù)拉普拉斯終值定理有:
(4)
由上可知,無(wú)論誤差階躍擾動(dòng)多大,最終微分環(huán)節(jié)都會(huì)消除誤差,這說(shuō)明微分作用最強(qiáng)的時(shí)間是在誤差產(chǎn)生的初期。
為了研究微分環(huán)節(jié)的階躍響應(yīng),在matlab/simulink中比較了不同的幾個(gè)微分環(huán)節(jié)及其對(duì)應(yīng)的單位正階躍響應(yīng)曲線,開(kāi)環(huán)仿真方框圖如圖3所示;點(diǎn)擊simulink“運(yùn)行”按鈕,進(jìn)行仿真,仿真結(jié)果如圖3所示。
圖2 不同微分時(shí)間及增益單位正階Fig.2 The different differential time and positive order of gain units
圖3 不同微分時(shí)間及增益單位正階躍響應(yīng)曲線比較圖躍響應(yīng)開(kāi)環(huán)圖Fig.3 Comparison of positive step response curves of different differential time and gain units
由圖3我們可以很直觀看出,微分時(shí)間初始值大小只與微分增益有關(guān),增益越大,微分初值越大,增益越小,微分初值越小,且微分輸出作用其衰減速度與微分時(shí)間常數(shù)相關(guān),微分時(shí)間常數(shù)越小,其衰減速度越快,反之,微分時(shí)間常數(shù)越大,其衰減速度越慢。
IA平臺(tái)微分模塊介紹:秦山核電第18次燃料循環(huán)大修改造中反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)使用的是基于IA平臺(tái)的DCS控制,該DCS是FOXBORO公司的主力產(chǎn)品,而反應(yīng)堆功率適配通道中微分環(huán)節(jié)使用的“LLAG”模塊來(lái)實(shí)現(xiàn)微分環(huán)節(jié)的,該模塊中具有兩種工作模式,超前/滯后模式和脈沖模式。當(dāng)輸入值產(chǎn)生一個(gè)階躍變化時(shí),超前/滯后模式在輸出中會(huì)產(chǎn)生瞬時(shí)增益(超前增益)或一階滯后,穩(wěn)態(tài)值等于測(cè)量輸入值MEAS。
當(dāng)MEAS改變一個(gè)量或一個(gè)增量時(shí),該模塊輸出跟隨,超前或滯后測(cè)量輸入值MEAS,這取決于LGAIN設(shè)置。當(dāng)LGAIN=0,輸出滯后于測(cè)量輸入一個(gè)時(shí)間常數(shù)LGTIM。當(dāng)LGAIN =1,輸出跟隨測(cè)量值變化而變化。
對(duì)于LGAIN> 0,輸出變化的初始值等于LGAIN * MEAS變化量,最終經(jīng)過(guò)時(shí)間常數(shù)LGTIM衰減到初始MEAS值。具體如圖4所示,以上內(nèi)容中:MEAS:測(cè)量輸入值;LGAIN:超前增益;LGTIM:滯后時(shí)間。綜上所述,當(dāng)LGAIN> 0,在輸入值MEAS一個(gè)階躍擾動(dòng)下,該模塊初始值等于LGAIN * MEAS,并最終衰減至初始值MEAS。這與第3.1節(jié)中所討論的工程實(shí)際中微分環(huán)節(jié)內(nèi)容一致。因此,在這里,LLAG模塊另外一種脈沖模式我們不做討論。
圖4 LLAG 模塊非脈沖工作模式圖Fig.4 The non pulse operation mode of the LLAG module
控制棒動(dòng)作磁滯回環(huán)區(qū):在反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)功率適配通道中,對(duì)控制棒動(dòng)作影響最大是微分環(huán)節(jié)及控制棒動(dòng)作溫度死區(qū)的設(shè)定,秦一廠功調(diào)系統(tǒng)死區(qū)設(shè)定值如圖5所示。
圖5 功調(diào)系統(tǒng)溫差大小及動(dòng)棒死區(qū)特性曲線Fig.5 The temperature difference of power control system and the characteristic curve of the dead zone of the moving rod
從圖5可知,為防止控制棒頻繁動(dòng)作,設(shè)計(jì)了溫差跟動(dòng)棒死區(qū)特性圖?;谝陨戏治?,在118大修反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)調(diào)試過(guò)程中,主要參數(shù)優(yōu)化對(duì)象為功率適配通道,而在功率適配通道中,對(duì)控制棒動(dòng)作作用最明顯的為微分環(huán)節(jié)的相關(guān)參數(shù)及磁滯回環(huán)區(qū)溫度大小的設(shè)定。
功率適配通道參數(shù)整定:以下將從上述內(nèi)容描述的微分環(huán)節(jié)及磁滯回環(huán)區(qū)參數(shù)設(shè)定入手,著重介紹秦一廠反應(yīng)堆功率適配通道參數(shù)優(yōu)化的過(guò)程,由于在15%FP功率平臺(tái)的調(diào)試參數(shù)無(wú)法滿足整個(gè)功率自動(dòng)控制的要求,因此,該通道的調(diào)試是在機(jī)組30%FP功率平臺(tái)進(jìn)行的,由第2章相關(guān)內(nèi)容可知,當(dāng)微分模塊為τ6=20 s時(shí),性能確認(rèn)試驗(yàn)無(wú)法滿足驗(yàn)收要求。反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)性能確認(rèn)試驗(yàn)是為了確認(rèn)次高選平均溫度(Tac)與參考平均溫度(Tao)相差±1 ℃度的情況下,通過(guò)功調(diào)系統(tǒng) 的自動(dòng)調(diào)節(jié)功能使兩者溫度偏差恢復(fù)到±0.625 ℃的范圍內(nèi)。具體工況如下所示,值得注意的是IA系統(tǒng)DCS中時(shí)間單位為分鐘(min)。
當(dāng)ΔT=Tac-Tao=1 ℃時(shí)(30%FP功率平臺(tái)),將功調(diào)系統(tǒng)投自動(dòng),DCS中功率適配通道各參數(shù)如下所示:
(5)
上式中:HABLIM、LABLIM為動(dòng)棒溫度偏差限值,ABSDB是死區(qū)溫度,該處ABSDB=0.25等價(jià)于 |ΔT1|=0.375 ℃,LGAIN表示微分增益、LAGTIM表示慣性時(shí)間,τ6表示微分時(shí)間常數(shù),在該組數(shù)據(jù)下,控制棒動(dòng)作情況見(jiàn)表5。
表5 第一次參數(shù)調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果Table 5 Results of the first parameter adjustment test
由表5可知,在通道參數(shù)為式(5)中的數(shù)值時(shí),次高選平均溫度跟參考平均溫度在相差1 ℃的情況下,控制棒動(dòng)作了2.5步,這說(shuō)明該通道反應(yīng)過(guò)慢,控制棒動(dòng)作一步的情況下,核功率的變化很迅速,但是由于溫度變化緩慢的原因,使得核功率的變化未能及時(shí)得到補(bǔ)償,由圖3可知,要想能夠迅速補(bǔ)償,那慣性時(shí)間應(yīng)該降低,基于此,開(kāi)始了第二次試驗(yàn)。
當(dāng)ΔT=Tac-Tao=-1 ℃時(shí)(30%FP功率平臺(tái)),將功調(diào)系統(tǒng)投自動(dòng),在組態(tài)軟件中功率適配通道各參數(shù)設(shè)置如下所示:
(6)
此時(shí),控制棒動(dòng)作情況如表6所示。
表6 第二次參數(shù)調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果Table 6 Results of the second parameter adjustment test
由表6可知,功調(diào)系統(tǒng)沒(méi)有得到明顯的改善,為了讓控制棒動(dòng)作不要太頻繁,考慮到死區(qū)特性,為了使控制棒能夠迅速響應(yīng),增大|ΔT1|,即將死區(qū)時(shí)間下限做出了修改,當(dāng)ABSDB=0.20時(shí),即
(7)
控制棒動(dòng)作前后變化見(jiàn)表7。
表7 第三次參數(shù)調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果Table 7 Results of the third parameter adjustment test
由表7可知,當(dāng)增大|ΔT1|時(shí),控制棒的動(dòng)作有所改善。
由于118大修之前,功調(diào)系統(tǒng)是使用的SPEC200的模擬卡件,考慮到模擬卡件傳輸信號(hào)速度快,無(wú)信號(hào)的模數(shù)轉(zhuǎn)化-數(shù)據(jù)處理-數(shù)模轉(zhuǎn)化的過(guò)程,因此,當(dāng)穩(wěn)定狀態(tài)下,控制信號(hào)變化響應(yīng)速度快,基于以上分析結(jié)合控制棒的動(dòng)作太頻繁,說(shuō)明其微分作用太小,導(dǎo)致溫度偏差對(duì)應(yīng)的變化量太小,從而影響綜合溫度偏差,進(jìn)而影響控制棒動(dòng)作,使得超前調(diào)節(jié)作用減弱;同時(shí),整個(gè)控制系統(tǒng)的慣性時(shí)間一定,而我們需要的是其微分作用強(qiáng),且其能夠迅速降低,基于此考慮結(jié)合圖3顯示的相關(guān)內(nèi)容,決定將系統(tǒng)慣性時(shí)間不變,而其微分時(shí)間設(shè)置到最大,而增益LGAIN取最小值:即
(8)
此時(shí)控制棒動(dòng)作情況如表8所示。
表8 第四次參數(shù)調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果Table 8 Results of the fourth parameter adjustment test
由表8可知,控制棒在兩部之內(nèi)就可以將溫度偏差調(diào)回來(lái),為此我們又將將溫度偏差為反方向,具體動(dòng)棒情況見(jiàn)表9。
表9 第五次參數(shù)調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果Table 9 Results of the fifth parameter adjustment test
至此,反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)參數(shù)優(yōu)化全部完成,且其動(dòng)作性能滿足要求,30%性能確認(rèn)試驗(yàn)也順利完成。
綜上所述:秦一廠反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)功率適配通道參數(shù)優(yōu)化主要是針對(duì)IA平臺(tái)的所對(duì)應(yīng)的微分環(huán)節(jié)及磁滯回環(huán)區(qū)進(jìn)行的,主要參數(shù)如下:
(9)
通過(guò)優(yōu)化,在同等偏差情況下,降低了頻繁動(dòng)棒次數(shù),減少了超調(diào)量,精準(zhǔn)的控制反應(yīng)性,使功調(diào)系統(tǒng)整體調(diào)節(jié)品質(zhì)都得到改善,滿足設(shè)計(jì)要求。
反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)核電廠功率自動(dòng)控制起著至關(guān)重要的作用,118大修改造項(xiàng)目,由于控制部分由模擬控制系統(tǒng)變更為DCS數(shù)字化控制系統(tǒng),按照規(guī)定,所有的控制系統(tǒng)都要在其可以承受的范圍內(nèi)驗(yàn)證其功能的好壞,反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)具體的試驗(yàn)主要有不同功率平臺(tái)±10%負(fù)荷階躍試驗(yàn)、甩負(fù)荷試驗(yàn)等,以下是電站試驗(yàn)中反應(yīng)堆調(diào)節(jié)系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)及結(jié)果評(píng)價(jià)。
隨著機(jī)組功率穩(wěn)步提升,在50%FP功率平臺(tái)進(jìn)行了甩負(fù)荷試驗(yàn),即將電廠所有負(fù)荷全部甩開(kāi)而不引起機(jī)組停堆,試驗(yàn)結(jié)果顯示:
冷卻劑次高選平均溫度初始值:290.3 ℃,試驗(yàn)中最小值:284.5 ℃,最大值:292.7 ℃,穩(wěn)定值:284.8 ℃。核功率初始值:55.11%,試驗(yàn)中最小值:18.71%,最大值:55.11%,穩(wěn)定值:18.71%。冷卻劑次高選平均溫度達(dá)穩(wěn)定所需時(shí)間:5 min,核功率達(dá)穩(wěn)定時(shí)間:7 min。因此,反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)性能滿足甩負(fù)荷設(shè)計(jì)要求。
在50%FP功率平臺(tái)進(jìn)行了甩廠外負(fù)荷試驗(yàn),即將外電廠負(fù)荷甩掉,帶廠用電運(yùn)行而不得引起機(jī)組停堆,試驗(yàn)結(jié)果顯示:
冷卻劑次高選平均溫度初始值:290.5 ℃,試驗(yàn)中最小值:286.15 ℃,最大值:292.3 ℃,穩(wěn)定值:286.4 ℃。核功率初始值:56.2%,試驗(yàn)中最小值:25.9%,最大值:56.5%,穩(wěn)定值:25.9%。冷卻劑次高選平均溫度達(dá)穩(wěn)定所需時(shí)間:3 min,核功率達(dá)穩(wěn)定時(shí)間:5 min。因此,反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)性能滿足設(shè)計(jì)要求。
在100%FP功率平臺(tái)進(jìn)行了負(fù)階躍響應(yīng)試驗(yàn),即通過(guò)調(diào)整DEH系統(tǒng),使汽機(jī)功率從100%FP降低到90%FP,而不得引起機(jī)組停堆,選擇數(shù)據(jù)所在的試驗(yàn)名:負(fù)荷階躍試驗(yàn)(100%→90%),由試驗(yàn)結(jié)果可知:冷卻劑次高選平均溫度初始值:297.1 ℃,試驗(yàn)中最大值:297.5 ℃,最終值:295.4 ℃。核功率初始值:98.3%,試驗(yàn)中最小值,穩(wěn)定值:89.2%。冷卻劑次高選平均溫度達(dá)穩(wěn)定所需時(shí)間:5 min,核功率達(dá)穩(wěn)定時(shí)間:4 min。由此可知,反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)性能滿足設(shè)計(jì)要求。
由于控制棒位置的限制,且需要控制板有一定余量,因此,100%功率平臺(tái)正階躍響應(yīng)需要從85%FP汽輪機(jī)功率到95%FP功率平臺(tái),試驗(yàn)結(jié)果顯示:
冷卻劑次高選平均溫度初始值:294.8 ℃,試驗(yàn)中最小值:294.2 ℃,最終值:296.2℃。核功率初始值:83.5%,試驗(yàn)中最大值94.4%,穩(wěn)定值:94.2%。冷卻劑次高選平均溫度達(dá)穩(wěn)定所需時(shí)間:5 min,核功率達(dá)穩(wěn)定時(shí)間:4 min。由此可知,反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)性能滿足設(shè)計(jì)要求。
隨著機(jī)組功率穩(wěn)步提升,在100%FP功率平臺(tái)進(jìn)行了甩負(fù)荷試驗(yàn),即將電廠所有負(fù)荷全部甩開(kāi)而不引起機(jī)組停堆,試驗(yàn)結(jié)果曲線如圖所示13所示。由試驗(yàn)結(jié)果可知:冷卻劑次高選平均溫度初始值:297.2 ℃,試驗(yàn)中最大值:300.9 ℃,最大棒速降棒完畢后平均溫度:291.0 ℃,置手動(dòng)時(shí)平均溫度:289.8 ℃。核功率初始值:97.5%,最大棒速降棒完畢后核功率值:57.9%,置手動(dòng)時(shí)核功率:54.8%。棒位初始值:230,最大棒速降棒完畢后棒位:117,手動(dòng)降棒結(jié)束后棒位:95。冷卻劑次高選平均溫度達(dá)穩(wěn)定所需時(shí)間:10 min,核功率達(dá)穩(wěn)定時(shí)間:10 min。由此可知,反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)性能滿足甩負(fù)荷設(shè)計(jì)要求。
在100%FP功率平臺(tái)進(jìn)行了甩廠外負(fù)荷試驗(yàn),即將外電廠負(fù)荷甩掉,帶廠用電運(yùn)行而不得引起機(jī)組停堆,試驗(yàn)結(jié)果顯示:
冷卻劑次高選平均溫度初始值:296.5 ℃,試驗(yàn)中最大值:299.8 ℃。核功率初始值:95.3%,最大棒速降棒完畢后核功率值:59.3%,自動(dòng)短暫提棒后核功率:59.9%。棒位初始值:232,最大棒速降棒完畢后棒位:133,手動(dòng)降棒結(jié)束后棒位:128。冷卻劑次高選平均溫度達(dá)穩(wěn)定所需時(shí)間:10 min,核功率達(dá)穩(wěn)定時(shí)間:10 min。由100%FP甩廠外負(fù)荷試驗(yàn)結(jié)果可知,反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)性能滿足甩負(fù)荷設(shè)計(jì)要求。由此可知,確認(rèn)整定參數(shù)滿足設(shè)計(jì)要求,且性能良好。
通過(guò)對(duì)秦一廠反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)性的微分環(huán)節(jié)及磁滯回環(huán)區(qū)有關(guān)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,對(duì)比優(yōu)化前后曲線及以前大修記錄數(shù)據(jù),確認(rèn)系統(tǒng)調(diào)節(jié)性能滿足試驗(yàn)程序要求,符合設(shè)計(jì)要求。經(jīng)后續(xù)各功率平臺(tái)電站試驗(yàn)的驗(yàn)證,確認(rèn)優(yōu)化后的參數(shù)完全滿足各類電站瞬態(tài)試驗(yàn)。據(jù)了解,數(shù)字化控制系統(tǒng)在電廠被廣泛使用,因此,控制系統(tǒng)的參數(shù)優(yōu)化問(wèn)題肯定是運(yùn)行維修人員的主旋律,希望通過(guò)秦一廠30萬(wàn)kW機(jī)組反應(yīng)堆功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)功率適配通道參數(shù)優(yōu)化為視角,充分可以為同行業(yè)的從業(yè)人員提供解決此類問(wèn)題的解決思路與方法。