李 普,張 一,孫澤源
(1.河南理工大學(xué) 能源科學(xué)與工程學(xué)院,河南 焦作 454000;2.鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司,河南 鄭州 450042)
煤炭在我國一次性能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比舉足輕重,并且隨著國家經(jīng)濟(jì)持續(xù)飛速發(fā)展,在未來很長一段時間內(nèi)都會占很高的比例[1-3]。而我國現(xiàn)階段,煤炭開采逐步向西部和深部轉(zhuǎn)移,煤層賦存條件更加復(fù)雜多變,煤與瓦斯突出災(zāi)害更加嚴(yán)重[4-6]。隨著現(xiàn)代化科學(xué)測試技術(shù)的發(fā)展,國內(nèi)外研究學(xué)者開始考慮溫度場、電磁場及地應(yīng)力場等對煤層內(nèi)瓦斯流動的影響,對煤層瓦斯?jié)B流過程中的各種物理效應(yīng)進(jìn)行了測試和研究,以此為基礎(chǔ)發(fā)展形成瓦斯流動多物理場耦合理論,并建立了更為科學(xué)的瓦斯流動模型,得出了煤體在三軸應(yīng)力的作用下,煤樣滲透性與應(yīng)力有關(guān),并且滲透率隨應(yīng)力的增加而呈指數(shù)形式減小,瓦斯在煤層中的運(yùn)移主要受煤層瓦斯壓力、煤層透氣性系數(shù)控制[7-9]。證實(shí)了煤層透氣性系數(shù)是影響瓦斯抽采的重要客觀因素。而現(xiàn)階段部分礦井開采進(jìn)入全層構(gòu)造煤,煤質(zhì)松軟、透氣性差,瓦斯災(zāi)害防治更加困難。
鉆孔瓦斯抽采是煤礦井下瓦斯災(zāi)害防治的重要舉措之一[10-12],針對低透氣性煤層,國內(nèi)學(xué)者提出了煤層強(qiáng)化增透技術(shù),如水力沖孔、割縫、壓裂等,一定程度上減小了瓦斯安全隱患,但是在全層構(gòu)造軟煤,透氣性極差條件下,目前沒有成熟的瓦斯抽采技術(shù),幾乎是瓦斯抽采的禁區(qū)[13-15],制約該類煤層瓦斯抽采的主要客觀因素為難以成孔和封孔。長期抽采實(shí)踐中表明低透氣性構(gòu)造軟煤采用水力沖孔、割縫、壓裂等增透技術(shù)措施,一定程度上提高了煤層透氣性,瓦斯抽采初期,瓦斯?jié)舛雀摺⒘髁看?,但是衰減較快,長期抽采則出現(xiàn)塌孔、堵孔現(xiàn)象[16-20],據(jù)不完全統(tǒng)計,塌孔、堵孔現(xiàn)象可達(dá)50%,幾乎處于報廢狀態(tài),很難發(fā)揮作用。鑒于此,為了能夠解決該類煤層瓦斯抽采技術(shù)難題,提出了基于封孔工藝、鉆孔修復(fù)及二次卸壓增透的穿層鉆孔瓦斯抽采成套工藝技術(shù)體系。既提高了抽采效果,又降低了煤與瓦斯突出災(zāi)害防治成本,且縮短了消突時間,為該類煤層安全、經(jīng)濟(jì)開采提供技術(shù)支撐。
白坪`煤礦隸屬于鄭煤集團(tuán),為煤與瓦斯突出礦井,設(shè)計生產(chǎn)能力180萬t/a。礦井主采煤層為山西組二1煤層,研究區(qū)域位于礦井東區(qū)的13031工作面。受滑動構(gòu)造影響,煤層厚度變化較大,煤厚0.3~17.8m。煤的原生結(jié)構(gòu)和構(gòu)造完全受到破壞,局部見構(gòu)造煤二次壓固成煤,塊狀,不具原生結(jié)構(gòu)煤的特點(diǎn),強(qiáng)度很低,指壓易碎,煤層堅固性系數(shù)f值一般小于0.15;△P值一般大于20,平均17.7;煤層透氣性系數(shù)極低,大約0.0001597~0.2621m2/(MPa2·d),平均0.0032m2/(MPa2·d);順層鉆孔瓦斯流量衰減系數(shù)0.12~3.15d-1,平均1.6d-1;穿層鉆孔瓦斯流量衰減系數(shù)5.8~29.21d-1,平均16.06d-1;13031工作面實(shí)測原始瓦斯含量6.00~9.29m3/t,平均6.08m3/t;原始瓦斯壓力0.16~1.74MPa,瓦斯分布極不均勻且與埋深無關(guān)??傮w上屬于較難抽采煤層。
13031工作面煤層賦存條件復(fù)雜,傳統(tǒng)瓦斯抽采技術(shù)難以降低煤層瓦斯含量,減小工作面瓦斯涌出。采用優(yōu)化封孔工藝、“鉆孔修復(fù)+二次卸壓增透”的穿層鉆孔瓦斯抽采新工藝技術(shù)提高瓦斯抽采效果,保障工作面安全回采。
試驗(yàn)巷道段設(shè)計鉆孔8組×2排/組×2孔/排=32個孔。其中,正常抽采孔4組,16個孔;優(yōu)化抽采孔4組,16個孔,孔徑均為94mm。1、3、5、7組鉆孔為傳統(tǒng)抽采鉆孔(對比鉆孔),未采取優(yōu)化措施;2、4組鉆孔為優(yōu)化封孔工藝鉆孔;6、8組鉆孔為“鉆孔修復(fù)+二次卸壓增透”試驗(yàn)鉆孔。鉆孔交叉布置,便于對比分析,試驗(yàn)穿層抽采鉆孔布置如圖1所示。
圖1 試驗(yàn)穿層抽采鉆孔布置
單孔計負(fù)壓、濃度、流量,試驗(yàn)期間每2天觀測一次。確切掌握抽采鉆孔瓦斯流量、濃度、負(fù)壓等參數(shù)變化。
2、4組屬于優(yōu)化封孔工藝鉆孔,目的是考察在封孔深度5m,優(yōu)化使用簡易膠囊封孔器封孔,如圖2所示。封孔器前端連接?50PVC花管3m,優(yōu)化封孔條件下流量及濃度變化特征,同時也為進(jìn)一步鉆孔修復(fù)打下基礎(chǔ)。
圖2 FK-100型囊袋式簡易封孔器
優(yōu)化封孔采用簡易膠囊充氣膨脹,初期不能完全封堵抽采孔,會留有縫隙,負(fù)壓抽采時,空氣會從縫隙中流入,造成濃度偏小,抽采一段時間后,鉆孔收縮,簡易膠囊封孔的密封性會逐漸變好??装鍦y試濃度變化如圖3所示,抽采初期瓦斯?jié)舛冉档洼^快,約1個月后,抽采濃度出現(xiàn)明顯反彈,并且持續(xù)一定的時間。
圖3 第2、4組抽采孔瓦斯?jié)舛茸兓€
優(yōu)化封孔方式,與傳統(tǒng)抽采孔相比隨著抽采時間延長,抽采負(fù)壓、抽采濃度、抽采混合量與抽采純量之間均呈正/余弦曲線變化的趨勢,而且具有一定的對應(yīng)性。抽采濃度明顯下降,但抽采純量總體變化不大,對比鉆孔瓦斯抽采純量見表1。由表1可以看出,優(yōu)化封孔后與傳統(tǒng)囊袋封孔方式對比鉆孔平均抽采濃度有所降低,減少幅度約0.23,但抽采量變化不大。由圖3也可以看出,孔板測試濃度變化的一個顯著特征是抽采初期瓦斯?jié)舛冉档洼^快,但大約1個月后,抽采濃度出現(xiàn)明顯反彈,并且持續(xù)一定的時間,說明采用簡易膠囊封孔優(yōu)化封孔后期效果較好,同時優(yōu)化封孔后為后續(xù)“鉆孔修復(fù)+二次卸壓增透”提供便利。
表1 優(yōu)化封孔工藝后瓦斯抽采效果對比
6、8組屬于“鉆孔修復(fù)+二次卸壓增透”鉆孔,目的是考察優(yōu)化封孔抽采1個月后、拆開封孔器、實(shí)施“鉆孔修復(fù)+二次卸壓增透”、再次封孔抽采條件下的流量及濃度變化特征。
“鉆孔修復(fù)+二次卸壓增透”的原理是將高壓水送進(jìn)鉆孔內(nèi),一方面沖去堵塞鉆孔的浮煤和碎煤,起到修復(fù)解堵老孔的作用,另一方面利用高壓水破煤,起到二次卸壓增透作用?!般@孔修復(fù)+二次卸壓增透” 原理如圖4所示。
圖4 “鉆孔修復(fù)+二次卸壓增透” 原理
鉆孔修復(fù)的目的是疏通鉆孔并提高透氣性,煤體在高壓水射流的沖擊下發(fā)生壓碎破壞、拉伸破壞和應(yīng)力波破壞,而應(yīng)力波破壞又可通過應(yīng)力波的傳播擴(kuò)大高壓水射流沖擊煤體的影響范圍。煤體破碎被沖出后,隨著定點(diǎn)射孔作業(yè)的不斷進(jìn)行,鉆孔周圍部分煤體被逐漸沖出,在煤體中造成洞穴,鉆孔周圍應(yīng)力重新分布。如果煤巖體強(qiáng)度較低不能抵抗較高的應(yīng)力,鉆孔周圍將產(chǎn)生塑性區(qū)甚至破碎,應(yīng)力向深部轉(zhuǎn)移,在一定范圍內(nèi)將會產(chǎn)生應(yīng)力集中和應(yīng)力降低,形成卸壓帶,實(shí)現(xiàn)二次卸壓增透。
為考察優(yōu)化封孔、“鉆孔修復(fù)+二次卸壓增透”瓦斯抽采效果,布置6、8組抽采孔,連續(xù)觀測3個月抽采濃度如圖5所示。
圖5 第6、8組抽采孔瓦斯?jié)舛茸兓厔?/p>
“鉆孔修復(fù)+二次卸壓增透”是在優(yōu)化封孔條件下進(jìn)一步采取的強(qiáng)化抽采措施,瓦斯抽采平均濃度得到大幅度提高,約是傳統(tǒng)抽采鉆孔的1.41~1.85倍,連續(xù)抽采3個月觀測抽采數(shù)據(jù)見表2。
從表2可知,優(yōu)化封孔、“鉆孔修復(fù)+二次卸壓增透”優(yōu)化抽采,與第5、7組對比,瓦斯抽采平均濃度和抽采量均明顯提高,且瓦斯抽采純量3個月抽采量遠(yuǎn)超過了傳統(tǒng)4個月抽采量,有效提高了瓦斯抽采效率和抽采量,單孔平均抽采量是優(yōu)化前的3.11~3.85倍。通過以上全部分析,可以得出抽采孔首次采用優(yōu)化后的簡易膠囊封孔,進(jìn)行“鉆孔修復(fù)+二次卸壓增透”,在低負(fù)壓狀態(tài)下,有效避免了因負(fù)壓過大導(dǎo)致的抽采孔漏氣現(xiàn)象,提高了瓦斯抽采效率、抽采量,降低了管道維修成本,對于該類極低透氣性煤層井下預(yù)抽煤層瓦斯意義較大。
表2 修復(fù)增透鉆孔與傳統(tǒng)抽采鉆孔抽采效果對比
1)針對白坪煤礦瓦斯地質(zhì)賦存情況,提出了基于優(yōu)化封孔工藝、“鉆孔修復(fù)+二次卸壓增透”的穿層鉆孔瓦斯抽采成套新工藝技術(shù)體系。
2)對比分析了傳統(tǒng)鉆孔與優(yōu)化鉆孔抽采效果,通過現(xiàn)場試驗(yàn)優(yōu)化封孔工藝、“鉆孔修復(fù)+二次卸壓增透”的穿層鉆孔瓦斯抽采成套新工藝技術(shù)體系,瓦斯抽采平均濃度得到大幅度提高,約是傳統(tǒng)抽采鉆孔的1.41~1.85倍,有效提高了瓦斯抽采效率,優(yōu)化后3個月瓦斯抽采純量遠(yuǎn)超過了傳統(tǒng)鉆孔4個月抽采量,單孔平均瓦斯抽采量是優(yōu)化前的3.11~3.85倍。