裴 超
(海洋石油富島有限公司,海南東方 572600)
海洋石油富島有限公司年產(chǎn)30 萬噸合成氨裝置采用ICIAMV 技術(shù),于1996 年8 月建成投產(chǎn)。2016 年3 月,為適用于多種熱值的天然氣資源對(duì)裝置進(jìn)行技術(shù)改造,采用二段爐加26%富氧工藝,能耗達(dá)到國內(nèi)同行業(yè)優(yōu)秀水平。
工藝空氣壓縮機(jī)由燃?xì)馔钙剑?2-MT01)驅(qū)動(dòng),入口空氣由兩部分組成,一部分用于燃?xì)馔钙饺紵芭撌彝L(fēng),另一部分用于空氣壓縮機(jī)作為工藝空氣。工藝空氣經(jīng)空氣冷卻器(02-E005)、入口過濾器(02-F001),在壓縮機(jī)一段入口與空分提供的純氧(設(shè)計(jì)3000 Nm3/h)混合,混合后含氧量26.5%的空氣進(jìn)入壓縮機(jī)低壓缸一段壓縮后,經(jīng)過一段段間冷卻器(02-E001)冷卻和一段分離器(02-F002)分離,一部分氣體(330 Nm3/h)去尿素單元,其他氣體進(jìn)入低壓缸二段進(jìn)行壓縮,氣體出來后經(jīng)二段段間冷卻器(02-E002)冷卻和二段分離器(02-F003)分離后,一部分氣體(1800 Nm3/h)供儀表空氣使用,其他氣體進(jìn)入高壓缸三段,壓縮后氣體流經(jīng)三段段間冷卻器(02-E003)冷卻和三段分離器(02-F004)分離,進(jìn)入高壓缸四段進(jìn)行壓縮,經(jīng)過壓縮后的氣體送往二段爐(圖1)。
圖1 工藝空氣壓縮機(jī)組工藝流程
工藝空氣壓縮機(jī)組主機(jī)由燃?xì)廨啓C(jī)、壓縮機(jī)低壓缸、壓縮機(jī)高壓缸組成,燃?xì)廨啓C(jī)低壓軸與壓縮機(jī)通過撓性聯(lián)軸節(jié)連接驅(qū)動(dòng)。燃?xì)廨啓C(jī)由新比隆公司制造,壓縮機(jī)由日立公司制造。燃?xì)廨啓C(jī)和壓縮機(jī)安裝在不同底座上,機(jī)組潤滑油、液壓油共用一套油系統(tǒng),由燃?xì)廨啓C(jī)提供,技術(shù)參數(shù)見表1。
表1 工藝空氣壓縮機(jī)組技術(shù)參數(shù)
工藝空氣壓縮機(jī)組自建廠以來,隨著運(yùn)行時(shí)間的延長、腐蝕的加重,機(jī)組效率逐步降低,壓縮機(jī)組大修周期短,一般在2 年左右。嚴(yán)重時(shí)甚至需要通過調(diào)整負(fù)荷,以滿足設(shè)備運(yùn)行。
該機(jī)組于2016 年進(jìn)行富氧改造,內(nèi)件的腐蝕速率大大增加。2018 年3 月大修中發(fā)現(xiàn)空氣壓縮機(jī)銹蝕較2016 年嚴(yán)重,尤其是一段入口管道經(jīng)空冷器冷卻后濕度達(dá)100%的入口空氣,在26.5%富氧環(huán)境下,引起設(shè)備、管道腐蝕加劇。
裝置大修期間,發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)封頭、隔板均有較為嚴(yán)重的銹蝕、點(diǎn)蝕、沖刷痕跡,轉(zhuǎn)子組件葉輪流道結(jié)垢嚴(yán)重。主要表現(xiàn)為:①隔板結(jié)垢嚴(yán)重,隔板導(dǎo)葉上聚集大量浮銹粉末(圖2);②轉(zhuǎn)子組件葉輪流道內(nèi)外側(cè)均有較厚的銹垢累積(圖3);③封頭入口喇叭導(dǎo)流口點(diǎn)蝕嚴(yán)重(圖4),特別是三段入口導(dǎo)流口有70%明顯凹坑,最深2 mm,封頭正下方入口擾流板正對(duì)位置沖刷腐蝕嚴(yán)重,寬24.6 mm、深5 mm,封頭內(nèi)壁圓周方向腐蝕減薄,原內(nèi)件Φ270 mm,最大減薄至Φ272.4 mm;④上缸體及擾流板位置腐蝕減薄(圖5),腐蝕深度2 mm;⑤低壓缸隨著運(yùn)行時(shí)間的延長,軸向推力發(fā)生變化,導(dǎo)致主推力軸承載荷變大,軸承瓦水準(zhǔn)塊及固定銷釘存在嚴(yán)重磨損。導(dǎo)致該機(jī)組需要頻繁檢修,進(jìn)行隔板、轉(zhuǎn)子、封頭的清理及止推軸承更換。
圖2 隔板
圖3 轉(zhuǎn)子葉輪流道
圖4 封頭導(dǎo)流口
圖5 擾流板
經(jīng)空冷器02-E005 冷卻后濕度達(dá)100%的入口空氣,在26.5%富氧環(huán)境下,引起設(shè)備、管道腐蝕加劇。工藝空氣壓縮機(jī)由于原始設(shè)計(jì)上的原因,封頭、缸體、葉輪材料均采用碳鋼、合金鋼材料,局部使用不銹鋼(表2),由于地理位置靠海,介質(zhì)空氣濕度、鹽分相對(duì)高,加上空氣氧含量的增加,加劇了非不銹鋼部件材料的銹蝕。腐蝕會(huì)造成流體流道表面產(chǎn)生凸凹不平,使壓縮機(jī)內(nèi)部損耗增加,壓縮機(jī)效率的降低會(huì)導(dǎo)致動(dòng)力消耗的增加。
表2 工藝空氣壓縮機(jī)各部件材料
壓縮機(jī)組根據(jù)使用環(huán)境,主要存在鹽霧腐蝕。海水的成分復(fù)雜,含有多種無機(jī)鹽、有機(jī)物及溶解的氣體、懸浮物、膠體、生物等。由于海水中含有大量的氯化鈉,其水解形成的氯離子具有強(qiáng)烈的腐蝕性。海風(fēng)攜帶的海鹽粒子及水蒸汽被壓縮機(jī)組吸入產(chǎn)生電化學(xué)腐蝕,導(dǎo)致金屬表面與離子導(dǎo)電的介質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)而產(chǎn)生的破壞。在反應(yīng)過程中有電流產(chǎn)生。腐蝕金屬表面上存在著陰極和陽極。陽極的反應(yīng)是金屬原失去電子而成為離子狀態(tài)轉(zhuǎn)移到介質(zhì)中,稱為陽極氧化反應(yīng)。陰極反應(yīng)是介質(zhì)中的去極化劑吸收來自陽極的電子,稱為陰極還原過程。這兩個(gè)反應(yīng)是相互獨(dú)立而又同時(shí)進(jìn)行的,為一對(duì)共軛反應(yīng)。電化學(xué)腐蝕比較普遍,對(duì)金屬結(jié)構(gòu)的危害嚴(yán)重。
此外,根據(jù)壓縮機(jī)組的運(yùn)行特點(diǎn),設(shè)備同時(shí)存在沖刷腐蝕,空氣中氣流夾帶的水分,管道腐蝕形成的金屬顆粒,工藝空氣介質(zhì)在壓縮機(jī)組內(nèi)部導(dǎo)流、限流等改變氣流流速、方向形成湍流,造成沖刷腐蝕。在沖刷過程中,加速了物質(zhì)傳遞的過程,促進(jìn)氧氣與管道、設(shè)備內(nèi)表面的接觸,并使得腐蝕物脫離材料的表面,加速機(jī)組的電化學(xué)腐蝕。
為降低電化學(xué)腐蝕,需要從根源解決問題。在壓縮機(jī)組的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、氣流速度等無法改變的情況下,降低電化學(xué)腐蝕速率及減少?zèng)_刷腐蝕是目前解決問題的主要途徑。對(duì)于本臺(tái)機(jī)組設(shè)備,主要從以下3 個(gè)方面解決問題:①降低空氣濕度,將濕度由100%降低至70%左右;②減少金屬顆粒物的形成,將入口管道及設(shè)備內(nèi)件進(jìn)行材料升級(jí),減小電化學(xué)腐蝕效果;③設(shè)備修復(fù)補(bǔ)強(qiáng),對(duì)于設(shè)備已出現(xiàn)的結(jié)構(gòu)尺寸改變進(jìn)行修復(fù)。
為了降低入口空氣中水含量,將空壓機(jī)入口空氣單獨(dú)隔離進(jìn)氣。因環(huán)境限制,改造后壓縮機(jī)入口空氣最高溫度將達(dá)到約38 ℃,為此,委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行工藝空氣壓縮機(jī)參數(shù)核算,核算后符合工藝要求。
根據(jù)燃?xì)馔钙脚c壓縮機(jī)的流量需求,將原02-F001 空氣過濾器進(jìn)行分割,按照3∶1 進(jìn)行分離,壓縮機(jī)入口空氣不經(jīng)過空冷系統(tǒng)02-E005 降溫,直接經(jīng)02-F001 空氣過濾器過濾使用。
改造后燃?xì)馔钙?2-MT01:①02-MT01 空氣空冷器入口處面積增大,空氣濾芯處面積不變,不會(huì)影響機(jī)組運(yùn)行;②02-E005只冷卻02-MT01 入口空氣,有利于02-MT01 的調(diào)節(jié);③燃機(jī)輸出功率稍有增加。
改造后壓縮機(jī)組02-K001:①空氣流通量,02-MT01 和02-K001 空氣量比為3∶1,2003 年改造前公用02-F001 西側(cè)和南側(cè)墻進(jìn)氣且工況正常,現(xiàn)02-K001 單獨(dú)使用西側(cè)墻且空氣濾芯處面積不變,因此改造后空氣流通量滿足;②打氣量,空壓機(jī)初始設(shè)計(jì)在入口38.8 ℃、出口壓力4.3 MPa 下,能力為46 000 Nm3/h,且2016年改造后工藝氣流量和壓力均大幅降低,當(dāng)入口溫度恢復(fù)為環(huán)境溫度后,空壓機(jī)打氣量能滿足工藝所需,需求功率有所增加;③段間換熱器、分離器和管道的設(shè)計(jì)參數(shù)均按照未安裝02-E005 來設(shè)計(jì),能滿足要求;④功率消耗,由于入口溫度增加,會(huì)增加02-K001一段的功率消耗,約100~150 kW(流量為41 500 Nm3/h);⑤工藝操作,02-K001 打氣量會(huì)隨環(huán)境溫度變化而變化,需要工藝人員及時(shí)進(jìn)行調(diào)整;⑥02-F001 西側(cè)為輔助鍋爐和燃?xì)馀艢馔ǖ?,入口空氣溫度可能?huì)稍高于環(huán)境溫度。
由于空壓機(jī)吸入管道為碳鋼材料,裝置連續(xù)運(yùn)行多年,一級(jí)吸入管道的生銹情況嚴(yán)重,管道內(nèi)部凹凸不平,無法滿足富氧空氣介質(zhì)要求的清潔環(huán)境。在裝置大修期間對(duì)壓縮機(jī)組低壓缸一段入口管線進(jìn)行了材料更換,將一段入口管線由碳鋼升級(jí)為304#不銹鋼。經(jīng)過改造,消除低壓缸一段入口管線腐蝕減薄、鼓包的隱患,避免管線內(nèi)腐蝕雜質(zhì)進(jìn)入低壓缸內(nèi),反復(fù)沖刷造成隔板、轉(zhuǎn)子結(jié)垢。
(1)對(duì)壓縮機(jī)組低壓缸、高壓缸的部分隔板進(jìn)行改造,將壓縮機(jī)各段間入口隔板、一級(jí)級(jí)間隔板、四級(jí)級(jí)間隔板(總共8 塊)進(jìn)行不銹鋼材料升級(jí),升級(jí)后材料為HUS60(圖6)。經(jīng)過改造,高低壓缸腐蝕嚴(yán)重的隔板被更換,降低了設(shè)備內(nèi)部的腐蝕,隔板結(jié)垢流道減小和擾流板的腐蝕減薄隱患被消除,消除了隔板擾流板脫落造成設(shè)備損壞的事故隱患。在此基礎(chǔ)上,降低空壓機(jī)效率衰減率,在降低空壓機(jī)能耗上取得一定成效,改造后各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
圖6 壓縮機(jī)更新隔板示意
(2)將壓縮機(jī)組低壓缸、高壓缸兩端封頭腐蝕減薄部位修復(fù)。在改造過程中,因封頭屬于受壓部件,按規(guī)定出廠前必須進(jìn)行耐壓試驗(yàn)。按照ASME 標(biāo)準(zhǔn),更換封頭也需進(jìn)行耐壓測試。由于封頭流路面積很小,對(duì)整體效率影響微小,投入大性價(jià)比很低,因此封頭采用修復(fù)辦法較為合適。封頭修復(fù)過程中通過手工打磨,采用短弧焊接窄焊道方法,控制層間溫差小于200 ℃。用線切割制作外緣弧形靠模,補(bǔ)焊后根據(jù)靠模進(jìn)行機(jī)加工。修復(fù)后投入使用,運(yùn)行狀況良好。
在防腐蝕處理前,隨著運(yùn)行時(shí)間增加,設(shè)備連接管道與設(shè)備內(nèi)件存在腐蝕,空壓機(jī)效率會(huì)因流道結(jié)垢逐漸衰減。在進(jìn)行防腐蝕實(shí)施后,相同流量和壓力下,空壓機(jī)的3 個(gè)段間出口溫度值均有所下降,轉(zhuǎn)速下降約29 r/min,整機(jī)效率相比改造前提高約0.8%。
在2 年的運(yùn)行后設(shè)備大修檢查,結(jié)垢情況明顯好轉(zhuǎn)。壓縮機(jī)組的隔板、葉輪等部件清潔度高,低壓缸轉(zhuǎn)子軸位移情況得到明顯緩解,各段分離器除沫網(wǎng)恢復(fù)潔凈,日常運(yùn)行中疏水器排出的銹垢量明顯減少。經(jīng)過處理后,壓縮機(jī)的運(yùn)行周期增加,設(shè)備檢修及停機(jī)損失減少,機(jī)組效率提高,產(chǎn)生良好的節(jié)能降耗效果。