付永杰 , 張鴻儒 , 王欽華 , 趙威委
(河南龍宇煤化工有限公司 , 河南 永城 476600)
河南龍宇煤化工有限公司一期裝置為50萬(wàn)t/a甲醇和20萬(wàn)t/a二甲醚項(xiàng)目,其配套煤氣化裝置采用單系列配置的殼牌煤氣化技術(shù),氣化爐煤處理量為2 100 t/d。氣化爐、高溫高壓飛灰過(guò)濾器、激冷氣壓縮機(jī)等是殼牌煤氣化裝置的關(guān)鍵設(shè)備,其運(yùn)行質(zhì)量是整套裝置穩(wěn)定長(zhǎng)周期運(yùn)行的關(guān)鍵。
干法除灰系統(tǒng)是煤氣化裝置的重要生產(chǎn)工序,在操作中,干法除灰系統(tǒng)是按照飛灰處理清除程序,氣提/冷卻程序、飛灰排放以及干灰臨時(shí)儲(chǔ)存程序來(lái)完成的。干法除灰系統(tǒng)是將合成氣經(jīng)過(guò)過(guò)濾器過(guò)濾,煤氣通過(guò)篩孔分離出飛灰的辦法,HPHT飛灰過(guò)濾器S1501內(nèi)過(guò)濾元件共24組、每組48根過(guò)濾元件,過(guò)濾后粗煤氣中飛灰含量控制在20 mg/Nm3以下,一般控制在5 mg/Nm3左右。潔凈的煤氣通過(guò)過(guò)濾器,而灰塵落在過(guò)濾孔外,長(zhǎng)時(shí)間飛灰堆積會(huì)造成過(guò)濾器阻力上升,為防止工藝操作中過(guò)濾器前后壓降超過(guò)35 kPa,在一定的間隙時(shí)間內(nèi)對(duì)過(guò)濾器一組濾芯反吹一次,依次逐個(gè)反吹,清除積灰、降低壓降。由于膨脹節(jié)在V1501與V1502聯(lián)通及泄壓過(guò)程中存在壓力交變和溫度的變化,易產(chǎn)生疲勞應(yīng)力或上下管線同軸度偏差較大導(dǎo)致從而導(dǎo)致泄漏。
殼牌氣化爐生成的粗煤氣被輸送至飛回排放系統(tǒng),被HPHT飛灰過(guò)濾器S1501過(guò)濾的飛灰經(jīng)反吹后收集在過(guò)濾器底部的灰收集器V1501,排入灰鎖斗V1502。當(dāng)積灰計(jì)時(shí)器走完或鎖斗料位高時(shí),順空程序?qū)㈥P(guān)閉灰收集器的排料閥,隔離灰鎖斗V1502,泄壓排料。飛灰收集系統(tǒng)流程見(jiàn)圖1。
圖1 飛灰收集簡(jiǎn)單流程圖
由于在V1501與V1502聯(lián)通及泄壓過(guò)程中存在壓力交變和溫度的變化,在V1502頂部與隔離閥門03之間設(shè)計(jì)有高壓膨脹節(jié)。在裝置運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)V-1502頂部膨脹節(jié)存在漏點(diǎn),發(fā)現(xiàn)初期,該漏點(diǎn)較小,可燃?xì)怏w泄漏量約60×10-6,由于泄漏量小,未出現(xiàn)“冒灰”情況,不影響裝置運(yùn)行,安排進(jìn)行特護(hù)運(yùn)行,每班每小時(shí)檢測(cè)一次。在該處漏點(diǎn)特護(hù)運(yùn)行兩個(gè)月后,發(fā)現(xiàn)膨脹節(jié)泄漏過(guò)大,泄漏點(diǎn)處“冒灰”。在正常收灰時(shí),V1501與V1502聯(lián)通約6 h,長(zhǎng)時(shí)間聯(lián)通收灰,大量飛灰泄漏至大氣中,造成飛灰污染,導(dǎo)致環(huán)保事件,嚴(yán)重影響裝置的安全運(yùn)行。
由于在V1501與V1502聯(lián)通及泄壓過(guò)程中存在壓力交變和溫度的變化,膨脹節(jié)存在有一定的活動(dòng)量,無(wú)法進(jìn)行帶壓堵漏;同時(shí),由于高壓膨脹節(jié)備件沒(méi)有到貨,即便停車也無(wú)法及時(shí)更換。通過(guò)評(píng)估分析,進(jìn)行了以下操作并在備件到貨后在線更換作業(yè)。
在無(wú)泄漏情況下的正常操作,V1501與V1502聯(lián)通積灰約6 h,飛灰全部收集在V1502內(nèi)。為保證裝置安全運(yùn)行,膨脹節(jié)泄漏后將V1501作為收灰容器操作按以下操作執(zhí)行。
對(duì)V1501作為收灰容器進(jìn)行收灰能力核算,為避免V1501合成氣進(jìn)口出現(xiàn)飛灰“飛揚(yáng)”,按照合成氣進(jìn)口下2 m以下錐底作為收灰容器,飛灰密度按照0.45 kg/L(低于設(shè)計(jì)值0.55 kg/L)計(jì)算,V1501作為收灰容器可收灰約10 h。為了設(shè)備安全,避免出現(xiàn)S-1501壓差上漲,將V1501作為收灰容器,收灰4~5 h后V1502沖壓與V1501聯(lián)通,聯(lián)通30 min,將飛灰排放至V1502,然后V1502泄壓排灰到飛灰氣提冷卻罐進(jìn)行氣提。這樣可以減少V1502高壓收灰時(shí)間,降低膨脹節(jié)泄漏擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn),避免出現(xiàn)膨脹節(jié)因長(zhǎng)期使用而造成漏點(diǎn)擴(kuò)大。
操作注意事項(xiàng):①在V1501與V1502準(zhǔn)備聯(lián)通時(shí),安排人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行觀察,防止待排灰過(guò)程中出現(xiàn)膨脹節(jié)突然漏大;②S1501反吹閥每小時(shí)查看反吹趨勢(shì),確保反吹正常,關(guān)注S1501壓差變化趨勢(shì);③應(yīng)盡量保持氣化爐壓力的穩(wěn)定,壓力波動(dòng)大時(shí)應(yīng)及時(shí)跟調(diào)度聯(lián)系,調(diào)整后系統(tǒng)的壓力。
利用閥門填料密封的原理,制作簡(jiǎn)單壓蓋,利用填料函密封減少V1501與V1502聯(lián)通積灰時(shí)飛灰的泄漏。在膨脹節(jié)泄漏短接處制作圓形填料壓蓋環(huán),將緊固螺栓焊接在膨脹節(jié)端面,尋找與膨脹節(jié)口徑一致的承插焊法蘭,將承插焊法蘭一分為二,承插焊法蘭反向扣在膨脹節(jié)泄漏短接處,制作成填料壓蓋,內(nèi)部裝填石墨盤根,利用承插焊法蘭凸臺(tái)壓緊填料,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)泄漏量的大小來(lái)緊固填料壓蓋。
自制的填料密封壓蓋,在保證膨脹節(jié)的正常軸向位移伸縮,又能避免膨脹節(jié)波紋管泄漏造成的污染,可以保證裝置安全的前提下保持一段時(shí)間的運(yùn)行,為備件的到貨贏取時(shí)間。
進(jìn)行工藝隔離,將V-1502泄至常壓,同時(shí)為了防止在更換中出現(xiàn)其他現(xiàn)象,導(dǎo)致膨脹節(jié)在線更換時(shí)間延長(zhǎng),氣化爐負(fù)荷盡可能低負(fù)荷運(yùn)行。停飛灰收集排放順控15KS0001;確認(rèn)V-1501與V-1502處于隔離狀態(tài), 02/03/處于關(guān)閉狀態(tài),V-1502處于泄壓(灰排完)狀態(tài);現(xiàn)場(chǎng)隔離手閥全部關(guān)閉,將V-1502沖壓至0.6 MPa然后泄壓,反復(fù)多次置換,直至分析合格。
結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況對(duì)殼牌煤氣化裝置飛灰系統(tǒng)膨脹節(jié)在線更換操作進(jìn)行了討論分析,為同類裝置問(wèn)題的處理提供一定的參考。高溫高壓飛灰處理系統(tǒng)是殼牌煤氣化裝置的核心設(shè)備之一,對(duì)殼牌煤氣化整套裝置的安全穩(wěn)定運(yùn)行非常重要,在日常生產(chǎn)中應(yīng)穩(wěn)定工藝操作,加大巡檢力度,確保裝置安全穩(wěn)定運(yùn)行。