李建武 陳俊彬
(1 福建省福能晉南熱電有限公司 福建泉州 362722 2 福建省鴻山熱電有限責(zé)任公司 福建泉州 362712)
鍋爐熱效率是燃料送入的熱量中有效熱量所占的百分?jǐn)?shù),是衡量鍋爐運(yùn)行的重要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。燃料的熱量有多少被有效利用或變成熱量損失,表明鍋爐設(shè)備的完善程度和運(yùn)行管理水平。以福建省某電廠2×600 MW 超臨界抽凝供熱機(jī)組為例,對(duì)近3 年來(lái)(2014—2016 年)鍋爐熱效率下降的原因進(jìn)行分析,并據(jù)此進(jìn)行了改造。改造后,鍋爐熱效率、排煙溫度、水冷壁過(guò)熱度及溫升、發(fā)電標(biāo)煤耗等取得明顯改善,跟蹤近4 年(2017—2020 年)的鍋爐熱效率試驗(yàn)數(shù)據(jù),鍋爐熱效率基本穩(wěn)定在93%以上,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性、安全性得到有效提升。
福建省某電廠2×600 MW 超臨界抽凝供熱機(jī)組,最大供熱量超2 萬(wàn)t/d。鍋爐為哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的HG-1962/25.4-YM3 型鍋爐,一次中間再熱、超臨界、帶內(nèi)置式再循環(huán)泵啟動(dòng)系統(tǒng)的本生直流鍋爐,單爐膛、平衡通風(fēng)、爐底采用風(fēng)冷干排渣、全鋼架、懸吊結(jié)構(gòu)、π 型露天布置。設(shè)計(jì)煤種和校核煤種Ⅰ為神華煙煤,校核煤種Ⅱ?yàn)闀x北煙煤。設(shè)有30 只低NOX軸向旋流燃燒器,采用前后墻布置、對(duì)沖燃燒,制粉系統(tǒng)為6 臺(tái)ZGM113G 型中速輥式磨煤機(jī)配正壓直吹。爐后尾部布置2 臺(tái)三分倉(cāng)容克式空預(yù)器。鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)見表1。
表1 鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)
2014—2016 年,#1、#2 鍋爐熱效率都呈現(xiàn)下降趨勢(shì),熱能損失加劇,鍋爐熱效率下降約1%。針對(duì)鍋爐熱效率下降問(wèn)題,公司組織技術(shù)人員對(duì)運(yùn)行工況及檢修情況進(jìn)行了分析,制定了措施,并結(jié)合檢修對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行改造及對(duì)運(yùn)行進(jìn)行優(yōu)化,取得了良好的效果。鍋爐熱效率的變化情況詳見表2。
表2 鍋爐熱效率的變化情況 (%)
省煤器設(shè)計(jì)滿負(fù)荷進(jìn)出口水溫差為45.6 ℃,實(shí)際只有33 ℃,換熱效果差。檢修時(shí)發(fā)現(xiàn),省煤器上部積灰,本體積灰板結(jié),減少了煙氣與受熱面管的直接接觸,增加熱阻,降低換熱效率,從而降低鍋爐效率。
檢修發(fā)現(xiàn)屏式過(guò)熱器結(jié)焦嚴(yán)重,部分屏過(guò)吹灰器槍頭燒壞,失去正常吹灰功能,無(wú)法有效清除積灰、焦渣,同時(shí)造成結(jié)焦加劇,降低屏式過(guò)熱器的輻射換熱。
2014—2016 年檢修期間對(duì)#1、#2 機(jī)組省煤器及水冷壁進(jìn)行割管取樣,部分管樣的垢量出現(xiàn)超過(guò)200 g/m2的情況。省煤器、水冷壁結(jié)垢是導(dǎo)致熱阻上升、吸熱量降低的重要原因。
該電廠為超臨界供熱機(jī)組,原鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng)采用陰陽(yáng)離子樹脂交換工藝,每臺(tái)機(jī)組供熱量為300 t/h 時(shí),蒸汽氫電導(dǎo)率就已超標(biāo),隨著供熱量的增加,對(duì)除鹽水的總有機(jī)碳(TOC)指標(biāo)要求更加嚴(yán)格,當(dāng)單機(jī)供熱量達(dá)到500 t/h 以上時(shí),使用簡(jiǎn)單的離子交換工藝已無(wú)法達(dá)到水質(zhì)要求。特別是2013 年以來(lái),對(duì)外供熱量的不斷增大,雙機(jī)供熱量最高約700 t/h,供熱機(jī)組大量補(bǔ)充新鮮除鹽水是導(dǎo)致蒸汽氫電導(dǎo)率超標(biāo)的主要原因,因此在大量供熱情況下,降低除鹽水中TOC 含量是解決供熱機(jī)組蒸汽氫電導(dǎo)率超標(biāo)的有效途徑。
煙氣CO 含量理想值應(yīng)控制在200 mg/Nm3以內(nèi),每增加100 mg/Nm3,鍋爐效率降低約0.015%。由于煙氣系統(tǒng)未安裝CO 監(jiān)測(cè)器,運(yùn)行人員無(wú)法實(shí)時(shí)調(diào)控,導(dǎo)致CO 含量總體維持在較高水平且波動(dòng)很大,高低值可以差將近10 倍。2014—2016年#1、#2 鍋爐煙氣CO 含量見圖1。
圖1 2014—2016 年#1、#2 鍋爐煙氣CO 含量
該電廠空預(yù)器原設(shè)計(jì)采用回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器,設(shè)計(jì)漏風(fēng)率為6%以下。由于密封結(jié)構(gòu)采用軸向密封板等密封工藝,且設(shè)備經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,轉(zhuǎn)子及風(fēng)罩等受熱變形后,密封間隙變大,漏風(fēng)量變大,實(shí)際2 臺(tái)機(jī)組漏風(fēng)率都在7.5%以上,平均值約8%左右。
排煙熱損失是鍋爐機(jī)組最大的一項(xiàng)熱損失,600 MW 鍋爐排煙溫度每增加10 ℃,鍋爐效率降低0.5%。該電廠鍋爐排煙溫度設(shè)計(jì)值為BMCR 工況下121 ℃,實(shí)際滿負(fù)荷煙溫超過(guò)130 ℃,甚至達(dá)到140 ℃以上。
增設(shè)省煤器吹灰器,吹掃省煤器乃至低溫過(guò)熱器上的積灰,防止省煤器本體積灰重新板結(jié),提高鍋爐熱效率。加裝吹灰器后,省煤器進(jìn)出口水溫差快速、持續(xù)擴(kuò)大,省煤器吸熱明顯改善,省煤器進(jìn)出口水溫升大約增加了7 ℃,達(dá)到41 ℃,已接近設(shè)計(jì)值。
加長(zhǎng)屏過(guò)吹灰器后部軌道,吹灰器槍頭有效避開爐膛高溫,防止槍頭燒破后無(wú)效吹灰造成屏過(guò)結(jié)焦。定期噴灑除焦劑,使屏式過(guò)熱器不易結(jié)焦,保證屏式過(guò)熱器的受熱面積,確保換熱效率。
利用機(jī)組大修對(duì)省煤器、水冷壁進(jìn)行化學(xué)清洗,鍋爐省煤器、水冷壁垢量從最高500 g/m2以上下降到10 g/m2以內(nèi),除垢率>97%。#1、#2 機(jī)組鍋爐化學(xué)清洗結(jié)束后在給水溫度降低、給水流量接近的情況下,水冷壁沿程溫度都有不同程度的提高,其中#1 鍋爐水冷壁中間點(diǎn)過(guò)熱度提高了13.5 ℃。
加裝煙氣CO 檢測(cè)裝置,在控制畫面增設(shè)CO 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),通過(guò)實(shí)時(shí)監(jiān)控CO 和O2含量,可以為運(yùn)行調(diào)整風(fēng)量提供很好的參考,減少CO 過(guò)高帶來(lái)的化學(xué)不完全燃燒損失。通過(guò)CO監(jiān)測(cè)和調(diào)整,可以將CO 量從500 mg/m3降低到200 mg/m3以內(nèi),平均提高鍋爐熱效率0.12%。
對(duì)空預(yù)器密封改造,采用間隙自補(bǔ)償漏風(fēng)控制技術(shù),更換所有徑向密封板,將原軸向密封板改為對(duì)應(yīng)密封方式,軸向弧形板調(diào)整重新設(shè)定,更換中心筒上下密封裝置,更換上部軸密封裝置,轉(zhuǎn)子及中心筒重新定位找正等措施,大幅降低漏風(fēng)水平;通過(guò)軟件精確模擬,優(yōu)化空預(yù)器密封間隙設(shè)定,減小整體間隙水平,進(jìn)一步降低漏風(fēng)率;結(jié)合機(jī)組檢修測(cè)量、調(diào)整密封間隙,改造后空預(yù)器漏風(fēng)率從8.0%降低到4.5%,可以提高鍋爐熱效率約0.21%。
通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的收集,不同負(fù)荷下的燃燒調(diào)整試驗(yàn),尋找兩臺(tái)鍋爐熱經(jīng)濟(jì)性的影響及其規(guī)律,尋求最佳運(yùn)行方式;通過(guò)試驗(yàn)調(diào)整較優(yōu)的配煤、上煤方式和煤粉細(xì)度,盡可能接近設(shè)計(jì)煤種;通過(guò)優(yōu)化一次風(fēng)配比,減少汽溫偏差,滿負(fù)荷平均減溫水量下降10 t/h;通過(guò)合理的一、二次風(fēng)配比、風(fēng)煤比的配比,提高旋流強(qiáng)度等方式,改善風(fēng)粉混合效果,優(yōu)化燃燒配風(fēng),提高燃燒效率;通過(guò)優(yōu)化燃燒調(diào)整,提高鍋爐運(yùn)行的穩(wěn)定性,使鍋爐火焰均勻充滿爐膛,減少水平煙溫偏差,提高鍋爐的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行水平。
在同等工況情況下,2017—2020 年#1、#2 鍋爐熱效率基本穩(wěn)定在93%以上,甚至94%以上,熱能損失有效降低,鍋爐熱效率的下降情況見表3。
表3 鍋爐熱效率的變化情況 (%)
通過(guò)改造,#1、#2 鍋爐熱效率分別由2016 年改造前的92.92%、92.54%,提升到2017 年改造后的93.40%和93.38%,分別提升0.48%和0.84%,并連續(xù)4 a 鍋爐熱效率基本穩(wěn)定在93%以上。選取2016、2017 年同期相近煤質(zhì)時(shí)的數(shù)值進(jìn)行比較:#1、#2 鍋爐同等條件下排煙溫度各下降了約5 ℃~7 ℃,鍋爐效率提高0.25%~0.30%。對(duì)于600 MW 鍋爐,鍋爐效率每提升1%,大約可以節(jié)約機(jī)組發(fā)電標(biāo)煤耗2.95 g,#1、#2 鍋爐分別可以節(jié)約發(fā)電標(biāo)煤耗約1.416 g 和2.478 g,按照標(biāo)煤600 元/t,年發(fā)電量60 億kWh 計(jì)算,一年可節(jié)約燃料成本約700 萬(wàn)元。