我是一名水處理專業(yè)技術(shù)人員,與大部分技術(shù)人員一樣,不善于交際與人際關(guān)系處理,作為技術(shù)人員,想要被領(lǐng)導(dǎo)賞識,就需要在工作中做出一定成績。
我是2012年參加工作,一直在崗位上不慍不火,是那種讓別人叫不上名字的人,人們總是習(xí)慣性的將我稱作“那個老魏的徒弟”。每個人都渴望成功,都希望受人尊敬,但是我深知,不積跬步無以至千里、不積小流無以至江海,沒有任何事情是一蹴而就的;參加工作以來,我一直堅持學(xué)以致用,將大學(xué)所學(xué)專業(yè)知識與實際工作有機的結(jié)合起來,不斷提高專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,雖然仍不被大家所熟知,但是我所儲備的知識已經(jīng)達(dá)到了噴發(fā)的瓶頸。2019年7月公司建成投產(chǎn)處理能力10000m3/天的綜合水處理站一座,由于是新工藝、新設(shè)備,廠里沒有相應(yīng)的管理人才和運行管理經(jīng)驗,綜合污水處理廠在運行初期出現(xiàn)了許多問題,恰逢原污水處理專工離職,綜合水處理廠生產(chǎn)面臨著極大的困難。在這種情況下,廠領(lǐng)導(dǎo)找到我,期望我協(xié)助車間抓一下工藝管理,扭轉(zhuǎn)現(xiàn)在的運行不利局面。也許這次的任務(wù)實在是沒有合適的人選,也許是抱著死馬當(dāng)活馬醫(yī)的想法,但是此項艱巨任務(wù)確是一個展現(xiàn)自我的機會,一個打翻身仗的機會。
通過對水廠現(xiàn)場查看和運行數(shù)據(jù)分析,水廠在運行過程中確實存在著許多問題:加藥量大、員工勞動強度大,污水處理成本高,設(shè)備故障頻發(fā),大家都在問,為什么新投產(chǎn)的工藝、設(shè)備會出現(xiàn)這么多問題呢?我決定找出其中的原因,而一個人的能力是有限的,我決定成立專門的攻關(guān)小組,將水廠骨干納入攻關(guān)小組當(dāng)中,以“綜合水處理廠提量、降本、維穩(wěn)”為課題展開攻關(guān)。
通過對生產(chǎn)現(xiàn)狀調(diào)查,污水處理量當(dāng)時只有約1500 m3/天的處理量,原來計劃由水廠處理的污水都沒辦法進(jìn)廠,上游廢水產(chǎn)生單位的告急電話接到手軟,污水處理成本高達(dá)13元/m3左右,其中光純堿、片堿藥劑成本就高達(dá)元3元/m3左右,設(shè)備不是這里漏就是那里壞,經(jīng)常是生產(chǎn)半月檢修2天。
對此我召集所有的QC小組成員,討論決定我們的攻關(guān)目標(biāo)是污水處理量由約1500 m3/天提高到3000m3/天,污水處理成本降低1元/m3以上,設(shè)備實現(xiàn)連續(xù)不間斷運行。為了能夠盡快的找出問題癥結(jié),盡快將問題處理并解決,實現(xiàn)我們的既定目標(biāo)。我們QC小組召開多次分析討論會,從人機料法環(huán)測方面入手進(jìn)行全面分析,最終匯總出以下可能的因素:人的可能因素有責(zé)任心不強、業(yè)務(wù)能力不足、管理制度不到位;機的可能因素有工藝設(shè)計不合理、設(shè)備質(zhì)量存在問題、運行控制指標(biāo)不合理、設(shè)備程序設(shè)計不合理;料的可能因素有污水水質(zhì)差、藥劑質(zhì)量不合格、配藥比例不合適、備品備件質(zhì)量不合格;法的可能因素有設(shè)備操作方法不正確、加藥比例不合適、設(shè)備運行方式不合理;環(huán)的可能因素有冬季環(huán)境溫度低不利于生產(chǎn)運行、夏季設(shè)備散熱不佳、環(huán)境揚塵大;測的可能因素有儀表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、水質(zhì)化驗數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。
針對上述討論出的可能因素,我們攻關(guān)小組人員進(jìn)行具體的人員分工,有的負(fù)責(zé)運行數(shù)據(jù)統(tǒng)計,包括生產(chǎn)成本統(tǒng)計、水質(zhì)化驗數(shù)據(jù)分析、設(shè)備缺陷故障點統(tǒng)計,有的對設(shè)備運行操作、員工信息進(jìn)行調(diào)查問卷,有的進(jìn)行藥劑對比試驗。通過廣泛的調(diào)查及實驗數(shù)據(jù)分析我們發(fā)現(xiàn):1、水廠員工大部分是剛參加工作不久的畢業(yè)生,缺乏對設(shè)備故障后果的敬畏心、責(zé)任心;員工所學(xué)專業(yè)普遍與污水處理工作無關(guān),缺乏與污水處理相對應(yīng)的理論知識,不能夠及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)據(jù)中的異常問題,導(dǎo)致生產(chǎn)工況惡化。2、運行操作只有操作規(guī)程,缺乏必要的工藝運行管理規(guī)定,運行中存在不按照規(guī)程操作的行為。3、工藝設(shè)計存在缺陷,通過對設(shè)備缺陷故障點統(tǒng)計,設(shè)備故障集中在高密度沉淀池污泥堵塞、清水泵不上水和管道泄漏、刮泥機故障跳閘、污泥泵不上泥、超濾堵塞和泄漏;通過對設(shè)備故障問題進(jìn)一步分析,高密度沉淀池污泥堵塞原因是工藝設(shè)計不合理;清水泵不上水和管道泄漏原因是水質(zhì)調(diào)控PH低造成的腐蝕問題;刮泥機故障跳閘是泥滿造成刮泥機負(fù)荷過載,根本原因是排泥規(guī)定不明確、污泥貯存空間不足;污泥泵不上泥的原因是污泥泵堵塞疏于清理;超濾堵塞和泄漏的原因是預(yù)處理運行混亂,預(yù)處理效果差造成,且運行超壓疏于清洗造成泄漏頻繁;4、加藥方式方法存在缺陷,高密度沉淀池采用雙堿法降低污水硬度,藥劑不易溶解容易出現(xiàn)堵塞,片堿、純堿的加藥比例也存在不合理;5、運行操作存在嚴(yán)重問題,每套高密度沉淀池的設(shè)計流量180m3/h,實際兩套高密度每小時進(jìn)水量總共在130m3左右,卻每套60m3/h左右運行;高密度沉淀池加堿與無閥濾池加酸流量不穩(wěn)定,造成PH波動非常大;超濾工藝設(shè)計存在缺陷,一臺故障,全部無法運行。
為了從根本上解決以上問題,針對人員及管理因素先后制定了包括“污水廠運行管理規(guī)定”(將職責(zé)細(xì)化分工明確到人)、“污泥運行管理規(guī)定”“高密度沉淀池運行指導(dǎo)意見”、“超濾運行清洗指導(dǎo)意見”等多項規(guī)定和措施;針對加藥成本高、勞動強度大的問題,采用工業(yè)液堿代替片堿的嘗試;針對高密度污泥堵塞問題進(jìn)行曝氣改造;針對刮泥機超負(fù)荷跳閘,進(jìn)行污泥系統(tǒng)優(yōu)化,將泥少的物化污泥池與生化污泥池串聯(lián)設(shè)置;針對超濾超壓運行及泄漏問題,對超濾連鎖運行程序進(jìn)行修改,并對清洗藥箱提溫進(jìn)行改造,并嚴(yán)控進(jìn)水壓力限值,達(dá)限停機清洗;針對超濾一套檢修全部停運問題,在母管加裝兩個蝶閥,并對連鎖控制程序進(jìn)行修改;針對高密度沉淀池和無閥濾池PH波動造成的腐蝕問題,將高密度沉淀池、無閥濾池雙套運行改為單套運行,并對加藥計量系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化改造,采取秒表計時用量筒計量藥劑流量的方法及時調(diào)控加藥流量,并將其納入交接班管理,保證PH出水穩(wěn)定。
通過上述措施的實施,1、攻關(guān)前純堿和片堿成本為噸水2.58元/m3,攻關(guān)后不僅片堿費用下降,純堿也大幅下降,純堿和液堿成本為噸水1.51元/m3,成本下降了噸水1.07元/m3,年節(jié)約藥劑費用約88萬元;另外,片堿改液堿后,使用車載灌裝,不再采用人工溶解的方式,片堿用量逐漸降至0,同時純堿加藥量也下降1/2,減少了員工3/4的加藥勞動量。2、高密度沉淀池安裝曝氣設(shè)施后,定期進(jìn)行曝氣,使得污泥在曝氣的推動下進(jìn)入到下一道工序,徹底解決了污泥堵塞高密度沉淀池進(jìn)水通道的問題。3、污泥系統(tǒng)優(yōu)化后,避免污泥池泥位長期處于滿載狀態(tài),減輕刮泥機負(fù)荷,減少刮泥機故障檢修次數(shù),提高了污泥系統(tǒng)應(yīng)對環(huán)境風(fēng)險的能力;4、高密度沉淀池、無閥濾池加藥系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整后,出水PH值從2-11的波動范圍,縮小至PH值6-9的波動范圍,有效避免了系統(tǒng)腐蝕,同時,精準(zhǔn)的加藥計量,進(jìn)一步降低了藥劑用量,降低了污水處理藥劑成本。5、超濾、高密度沉淀池操作及系統(tǒng)優(yōu)化后,形成定期切換維護(hù)的運行模式,水廠污水處理量提高到3500m3/天,實現(xiàn)了污水處理設(shè)施連續(xù)不間斷運行。上述有效實施措施納入到規(guī)程及運行管理規(guī)定中,進(jìn)行月度培訓(xùn)和崗位練兵,并形成月度檢查驗證。
通過組織“綜合水處理廠提量、降本、維穩(wěn)”攻關(guān),在QC小組成員的共同努力下,水廠運行逐步步入正軌。我不僅在水處理工種中建立了自己的威信,也成為人們眼中的“水處理專家”,受到廠部領(lǐng)導(dǎo)的公開表揚,污水廠也被授予“青年先鋒崗”、“紅旗責(zé)任區(qū)”等榮譽稱號,我?guī)ьI(lǐng)QC小組研究的“液堿代替片堿在污水處理中的實踐應(yīng)用”也被集團(tuán)公司評委職工優(yōu)秀金點子合理化建議,當(dāng)年我也理所當(dāng)然的被評為公司“崗位能手”。
QC課題攻關(guān)不是一項任務(wù),也不是流于形式,真正的QC課題攻關(guān)是一個展示自我業(yè)務(wù)能力的平臺,實現(xiàn)人生價值的舞臺。