張戰(zhàn)衛(wèi)
(河南神馬氯堿發(fā)展有限責(zé)任公司,河南 平頂山 467242)
河南神馬氯堿發(fā)展有限責(zé)任公司(以下簡稱“神馬氯堿”)燒堿生產(chǎn)規(guī)模為30萬t/a,為兩期項(xiàng)目,一期為10萬t/a,二期為20萬t/a。為進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),神馬氯堿建成了5萬t/a三效逆流燒堿蒸發(fā)濃縮裝置。該裝置于2020年2月開始調(diào)試生產(chǎn),蒸汽壓力為0.45~0.65 MPa,每天可生產(chǎn)48%(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)濃縮堿約120 t(折100%)。根據(jù)生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),每生產(chǎn)48%的濃縮堿1 t(折100%),消耗蒸汽約0.54 t, 產(chǎn)生Ⅰ效蒸汽冷凝水約0.51 t。經(jīng)檢測(cè)分析,Ⅰ效蒸汽冷凝水呈中性,溫度80 ℃左右。為節(jié)約用水,神馬氯堿將Ⅰ效蒸汽冷凝水回用于20萬t/a燒堿裝置一次鹽水系統(tǒng)精制劑純堿的配制,取得了良好效果。
神馬氯堿采用三效逆流管式降膜真空蒸發(fā)工藝,將32%(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)的燒堿蒸發(fā)濃縮至48%。
三效逆流管式降膜真空蒸發(fā)工藝:堿液的流向與加熱蒸汽的流向相反,在真空狀態(tài)下堿液從Ⅲ效蒸發(fā)器濃縮后進(jìn)入Ⅱ效加熱器,在Ⅱ效蒸發(fā)器濃縮后再進(jìn)Ⅰ效加熱器。堿液從加熱器的頂部進(jìn)入,經(jīng)過分配器均勻?qū)A液分配到加熱器的上管板,再經(jīng)過布膜器將堿液均勻分布在加熱器的每一根加熱管的內(nèi)表面。沿加熱管內(nèi)壁呈膜狀向下流動(dòng)的堿液被加熱管外的蒸汽加熱至沸點(diǎn)而產(chǎn)生蒸發(fā),管中心充滿的二次蒸汽帶動(dòng)管內(nèi)壁的液膜高速向下流動(dòng),一起進(jìn)入蒸發(fā)器。在蒸發(fā)器里,二次蒸汽經(jīng)上部的除沫器除去液沫后從蒸發(fā)器的頂部引出,進(jìn)入下一效的加熱器的管間作加熱源。蒸發(fā)濃縮后的堿液從蒸發(fā)器的底部由堿泵輸出進(jìn)上一效加熱器的管內(nèi)進(jìn)一步蒸發(fā),加熱管內(nèi)的膜狀堿液在高速氣流的攪動(dòng)下出現(xiàn)強(qiáng)烈紊流,這種強(qiáng)烈紊流的膜狀蒸發(fā)具有很高的換熱效率。采用真空裝置降低效體內(nèi)堿液表面的壓力,達(dá)到增大傳熱溫差,加快蒸發(fā)速度的目的。
進(jìn)入蒸發(fā)器堿液流量與蒸汽溫度直接影響成膜和膜的厚度,控制好進(jìn)入蒸發(fā)器堿液流量與蒸汽溫度,在三效逆流管式降膜真空蒸發(fā)過程中至關(guān)重要。若堿液流量過小,在降膜蒸發(fā)過程中壁面液膜會(huì)出現(xiàn)斷裂變干,大大降低傳熱系數(shù);若堿液流量過大而蒸汽溫度低,則液體過熱度不足,達(dá)不到沸騰,不能形成降膜蒸發(fā)[1]。
壓力為0.6 MPa左右、溫度為160 ℃左右的蒸汽進(jìn)入Ⅰ效加熱器的管間,加熱管內(nèi)Ⅱ效來的堿液,新蒸汽放出潛熱后變成冷凝水進(jìn)入Ⅰ效冷凝水罐,隨著蒸發(fā)的連續(xù)進(jìn)行,Ⅰ效蒸汽冷凝水連續(xù)產(chǎn)生。目前蒸汽壓力為0.45~0.65 MPa,可產(chǎn)Ⅰ效蒸汽冷凝水約2.55 m3/h。
Ⅰ效蒸汽冷凝水溫度較高,其熱能品位也很高,為了回收這部分熱能,將Ⅰ效蒸汽冷凝水依次送到Ⅰ效二段預(yù)熱器和Ⅱ效二段預(yù)熱器。在Ⅰ效二段預(yù)熱器里,Ⅰ效蒸汽冷凝水與Ⅱ效出料的低溫堿液進(jìn)行換熱,將部分熱能轉(zhuǎn)移到Ⅱ效出料的低溫堿液;在Ⅱ效二段預(yù)熱器里,Ⅰ效蒸汽冷凝水與Ⅲ效出料的低溫堿液進(jìn)行換熱,將部分熱能轉(zhuǎn)移到Ⅲ效出料的低溫堿液。將從Ⅱ效二段預(yù)熱器出來的蒸汽冷凝水送至10萬t/a燒堿裝置鹽水界區(qū)廢水回收池,隨返鹽礦淡鹽水返回鹽礦。Ⅰ效蒸汽冷凝水余熱利用流程如圖1所示。
圖1 Ⅰ效蒸汽冷凝水余熱利用流程示意圖
原生產(chǎn)裝置設(shè)計(jì)思路是:Ⅰ效蒸汽冷凝水經(jīng)管道自壓排入10萬t/a燒堿裝置的鹽水回收水池,然后隨淡鹽水返鹽礦。
改造如下:將Ⅰ效蒸汽冷凝水經(jīng)管道自壓輸送,與10萬t/a燒堿裝置的一次精鹽水通過板式換熱器進(jìn)行熱交換(換熱數(shù)據(jù)如表1所示)后,經(jīng)管道自壓輸送至20萬t/a燒堿裝置的鹽水回收水高位槽,用于20萬t/a燒堿裝置的一次鹽水精制劑純堿的配制,以減少純堿配制消耗的原水。Ⅰ效蒸汽冷凝水回收利用流程如圖2所示。
表1數(shù)據(jù)表明,項(xiàng)目實(shí)施后Ⅰ效蒸汽冷凝水經(jīng)與一次精鹽水換熱后溫度穩(wěn)定在55 ℃左右,可滿足一次鹽水精制劑純堿配制用水要求。改造完全實(shí)現(xiàn)了蒸發(fā)裝置Ⅰ效蒸汽冷凝水回收利用,節(jié)約了純堿配制原水的用量,同時(shí)提高部分一次精鹽水溫度,進(jìn)一步推進(jìn)了公司節(jié)能降耗措施。
表1 Ⅰ效蒸汽冷凝水與一次鹽水換熱數(shù)據(jù)
目前蒸汽壓力穩(wěn)定在0.45~0.65 MPa的條件下,可產(chǎn)Ⅰ效蒸汽冷凝水約2.55 m3/h。20萬t/a燒堿裝置一次鹽水工序的精制劑純堿用水量約2.0 m3/h,完全滿足精制劑純堿配制用水。
圖2 Ⅰ效蒸汽冷凝水回收利用流程示意圖
年運(yùn)行時(shí)間按300天計(jì),每年節(jié)省純堿配制原水用量:
2.0×24×300×1=14 400(m3)。
原水價(jià)格按0.95元/m3計(jì),Ⅰ效蒸汽冷凝水回收利用效益為:
14 400×0.95=13 680元/a。
同時(shí),略微提升10萬t/a燒堿裝置的一次鹽水溫度,降低二次鹽水精制的熱能消耗。
節(jié)能降耗已成為化工行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì),改造項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了蒸發(fā)系統(tǒng)Ⅰ效蒸汽冷凝水的回收利用,既節(jié)省了一次鹽水精制劑純堿配制用原水,又減少了二次鹽水精制熱能消耗,對(duì)于神馬氯堿推進(jìn)節(jié)能降耗、資源優(yōu)化利用的工作具有重要意義。