劉主根,李良濤,孫顯海
(遼寧紅沿河核電有限公司,遼寧 大連 116300)
國(guó)內(nèi)某核電站一期工程除鹽除氧水供給系統(tǒng)(以下稱REA)水箱于2012年投用,在機(jī)組運(yùn)行期間,多次發(fā)生REA水箱溶解氧不合格情況。主要為除鹽除氧水箱在靜止備用或使用過程中,溶解氧快速增長(zhǎng)甚至超化學(xué)技術(shù)規(guī)范限值要求(<100 μg/kg),而進(jìn)行換水處理的異常事件。僅2018年,9REA001BA(REA水箱) 就發(fā)生14次溶解氧不合格情況(見圖1),調(diào)研國(guó)內(nèi)外其他核電機(jī)組也存在類似情況。
圖1 某電站除鹽除氧水箱溶解氧超限值統(tǒng)計(jì)
通過對(duì)2018年11月—2018年12月期間,REA水箱溶解氧與液位的變化趨勢(shì)分析(如圖2),發(fā)現(xiàn)該水箱在備用情況下,液位保持不變,溶解氧由40 μg/kg上升到65 μg/kg以上;在水箱使用期間,隨著液位下降,溶解氧繼續(xù)上升至80 μg/kg以上,而電導(dǎo)率無明顯變化。對(duì)比其他基地的REA水箱溶解氧情況,溶解氧在制水后均維持在65 μg/kg以下,由此判斷,REA水箱的溶解氧存在不明原因的異常增長(zhǎng)情況。
圖2 REA溶解氧與液位變化趨勢(shì)
國(guó)內(nèi)某核電站一期工程共4臺(tái)機(jī)組,雙機(jī)組共用2個(gè)REA水箱(9REA001/002BA),1個(gè)水箱對(duì)2臺(tái)機(jī)組供水,另1個(gè)水箱充水或置于備用狀態(tài)(見圖3)。2個(gè)水箱共有600 m3(2×300 m3)的有效可用容積,保證了1臺(tái)機(jī)組在壽期末從冷停堆狀態(tài)提升至滿功率狀態(tài),或2臺(tái)機(jī)組同時(shí)從熱停堆(在氙峰值時(shí))再啟動(dòng)提升至滿功率所需的除氧水量。箱內(nèi)最高工作溫度為50 ℃,最高工作絕對(duì)壓力為1.05×105Pa。水箱的正常水源是硼回收系統(tǒng)(TEP)回收的一回路水(經(jīng)過蒸餾過程),而初次充水或異常情況下的應(yīng)急充水由核島除鹽水分配系統(tǒng)(SED)的水經(jīng)過輔助給水系統(tǒng)(ASG)的除氧器處理后供給。
圖3 REA系統(tǒng)部分流程
運(yùn)行技術(shù)規(guī)范定義了6種運(yùn)行模式,即反應(yīng)堆功率運(yùn)行模式(RP)、蒸器發(fā)生器冷卻正常停堆模式(NS/SG)、冷卻正常停堆模式(NS/RRA)、維修停堆模式(MCS)、換料停堆模式(RCS)、反應(yīng)堆完全卸料模式(RCD)。運(yùn)行技術(shù)規(guī)范對(duì)REA水箱的要求如下。
a.水裝量(總?cè)莘e)要求。即RP模式下,在線到機(jī)組上的REA水箱的水裝量(總?cè)莘e)必須大于100 m3,如果REA水箱會(huì)影響到2臺(tái)機(jī)組,則水裝量(總?cè)莘e)必須大于180 m3。
b.在RP、NS/SG、NS/RRA模式下,機(jī)組的防腐蝕控制(水質(zhì))要求,其中最重要的項(xiàng)目之一是對(duì)REA水箱氧含量的要求,其氧含量限值為<100 μg/kg。如果1個(gè)水箱的氧含量>100 μg/kg,使用另一水箱補(bǔ)水,并盡快采取措施恢復(fù)水質(zhì)在限值內(nèi)。如果2個(gè)水箱的氧含量均不合格,則:當(dāng)100 μg/kg≤氧含量<1000 μg/kg時(shí),允許使用24 h;當(dāng)超過24 h或氧含量≥1000 μg/kg時(shí),維持2臺(tái)機(jī)組功率穩(wěn)定,水箱逐個(gè)換水,盡快恢復(fù)水質(zhì)在限值內(nèi),同時(shí)應(yīng)確保安全所需的最小容量。
a.一回路管道、設(shè)備及燃料包殼腐蝕風(fēng)險(xiǎn)增大。如果REA水箱溶解氧含量高,機(jī)組補(bǔ)入氧含量高的水,增大了一回路管道和燃料包殼腐蝕[1]的風(fēng)險(xiǎn)。
b.廢水產(chǎn)量增大。如果REA水箱溶解氧含量高,頻繁采用換水的方式來保證機(jī)組供水水質(zhì),則導(dǎo)致廢水產(chǎn)量增加,增加三廢負(fù)擔(dān)。
c.對(duì)機(jī)組日常的生產(chǎn)活動(dòng)產(chǎn)生影響。如果2個(gè)REA水箱溶解氧均超標(biāo),由于換水的過程必須滿足技術(shù)規(guī)范對(duì)REA最小水裝量的要求,且機(jī)組不允許進(jìn)行負(fù)荷跟蹤運(yùn)行。如果在機(jī)組啟動(dòng)期間,則會(huì)影響關(guān)鍵路徑。
另外,通過對(duì)水箱換水降低溶解氧的方式僅僅為臨時(shí)措施,徹底解決還須檢修設(shè)備,相關(guān)設(shè)備的檢修對(duì)電廠生產(chǎn)活動(dòng)的影響較大,從電廠經(jīng)濟(jì)利益角度考慮是不可接受的。
為了防止REA水箱的水與空氣接觸而被氧化,REA001/002BA設(shè)計(jì)采用膠囊覆蓋浮頂水箱,即浮頂罐。REA001/002BA的結(jié)構(gòu)如圖4所示,它主要由圓柱形平底容器、膠囊、浮頂、限位開關(guān)、鵝頸彎管及閥門組成。浮頂通過膠囊與罐體連接,而膠囊的四周在罐體中部與罐壁鉚接固定。膠囊兩端分別固定在罐壁內(nèi)側(cè)中部和浮頂?shù)倪吘?,膠囊上充有除鹽水作為膠囊上下運(yùn)動(dòng)的潤(rùn)滑劑并確保其密封性,避免膠囊之間干摩擦,其密閉的浮頂可以隨著液體的液位變化而自由上下移動(dòng)。浮頂上鵝頸彎管通大氣,以防罐子因浮頂被卡住時(shí)承受過大的負(fù)壓,另外其突出的高度也使浮頂可以浮在水面上。
圖4 浮頂罐結(jié)構(gòu)
從REA除鹽除氧水系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、制造、安裝、運(yùn)行、維修等方面分析,可能導(dǎo)致REA水箱溶解氧不合格的可能因素主要有以下幾個(gè)方面:測(cè)量誤差;環(huán)境溫度影響;補(bǔ)水系統(tǒng)引入;設(shè)計(jì)缺陷;介質(zhì)與空氣直接接觸;系統(tǒng)缺陷;在運(yùn)行過程中引入;維修、定期試驗(yàn)引入。其可能影響因素對(duì)比分析見表1[2-4]。
表1 水箱溶解氧升高影響因素分析
續(xù)表
a.便攜溶解氧表故障,導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果不準(zhǔn):便攜氧表選型為OBISHPHERE 廠家的成熟產(chǎn)品,各基地在未安裝在線溶解氧表前,均采用該產(chǎn)品,儀表成熟穩(wěn)定。另外,儀表本身有定期標(biāo)定,當(dāng)出現(xiàn)測(cè)量結(jié)果異常時(shí),采用多臺(tái)儀表交叉驗(yàn)證的方式進(jìn)行對(duì)比,測(cè)量結(jié)果一致。故該可能因素排除。[5-7]
b.樣水缺乏代表性,樣品的取樣在就地水箱出口的取樣管線上,且規(guī)定要求測(cè)量30 min以上,故影響因素可以排除。
根據(jù)理論,溫度越低,水中溶解氧濃度越高。該公司地處北方,相對(duì)南方機(jī)組環(huán)境氣溫較低,由于REA水箱所在房間空間大,房間溫度受環(huán)境溫度影響較大,歷史測(cè)量有記錄的最低水溫約15 ℃,對(duì)水箱的除氧水中的溶解氧含量影響較大(見圖5)。
圖5 REA水箱溶解氧與環(huán)境溫度變化趨勢(shì)
a.補(bǔ)水系統(tǒng)異常(以下稱ASG)。ASG制水水質(zhì)化驗(yàn)合格后才能傳水至REA水箱,傳水過程中有氧表連續(xù)監(jiān)測(cè),制水過程如有異常,將造成氧的質(zhì)量比大幅增加。該故障現(xiàn)象與9REA001/002BA制水后,水體靜置或用水時(shí)氧含量出現(xiàn)上漲的現(xiàn)象不符,故該故障因素排除。
b.TEP系統(tǒng)水回收。TEP 系統(tǒng)中含有氚,目前采取的運(yùn)行方式為該系統(tǒng)的水不回收,對(duì)REA水箱氚的分析測(cè)量結(jié)果表明該系統(tǒng)不含有氚,故該影響因素排除。
水箱溢流口、鵝頸彎管與大氣直接接觸,空氣中的溶解氧持續(xù)溶入,在機(jī)組用水的攪混作用、環(huán)境溫度的變化影響下,溶解氧持續(xù)升高。各基地也有水箱溶解氧隨著放置時(shí)間延長(zhǎng)而上漲現(xiàn)象,甚至出現(xiàn)超標(biāo)情況。理論計(jì)算,如果0.1 m3的空氣進(jìn)入,就會(huì)導(dǎo)致溶解氧超過100 μg/kg的情況發(fā)生。
假設(shè)水箱溶解氧目前為100 μg/kg,水箱體積300 m3,則有V體積的空氣溶入。
V=300×100 ×106÷1.43÷0.19=0.1 m3
a.REA水箱背壓水不足,導(dǎo)致膠囊鼓包吸氣,浮頂傾斜,存在富氧氣空間。
如圖6所示,膠囊上充有SED除鹽水(背壓水)作為膠囊上下運(yùn)動(dòng)的潤(rùn)滑劑,并確保其密封性,避免膠囊之間干摩擦,其密閉的浮頂可以隨著液體的液位變化而自由上下移動(dòng)。背壓水經(jīng)過長(zhǎng)期蒸發(fā),可能存在不足, 產(chǎn)生浮頂傾斜,膠囊鼓包。在制水過程中,水位與浮頂上升速率不同,導(dǎo)致出現(xiàn)氣空間,導(dǎo)致高氧水盲區(qū)出現(xiàn),此故障類型也為偶發(fā)故障。
圖6 9REA001/002BA頂蓋水封
b.水箱浮頂內(nèi)壁內(nèi)凹空間隱蔽角落處的2個(gè)浮頂排氣孔(見圖7),經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)排查,未發(fā)現(xiàn)異常,該故障因素可排除。
圖7 浮頂排氣孔位置
c.REA水箱本體在膠囊、浮頂、壓板處的螺栓、連接處存在漏點(diǎn),導(dǎo)致溶解氧進(jìn)入。產(chǎn)生該缺陷的主要原因其一為背壓水過量,導(dǎo)致膠囊拉力增加,在連接處出現(xiàn)縫隙,隨著機(jī)組用水、時(shí)間的增長(zhǎng)而導(dǎo)致溶解氧升高;其二為膠囊、浮頂、壓板、水箱本體現(xiàn)場(chǎng)制作、安裝工藝不好,圓度不連續(xù),部分位置存在調(diào)整、打磨的情況,故存在縫隙;其三為在環(huán)境溫度變化的情況下,金屬壓板、膠囊、墊片的膨脹系數(shù)不同,溫度變化特性不同,導(dǎo)致系統(tǒng)原有缺陷擴(kuò)展,存在縫隙。
d.罐子本體有漏點(diǎn),空氣會(huì)從漏點(diǎn)進(jìn)入,與罐內(nèi)介質(zhì)接觸,造成氧含量高,通過現(xiàn)場(chǎng)檢查未發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn),該故障因素可排除。
e.膠囊本體存在漏點(diǎn),或者材質(zhì)存在問題,導(dǎo)致空氣、富氧水進(jìn)入。由于膠囊與桶壁之間有潤(rùn)滑水,如果該處泄漏,則漏入的為富氧的SED水,進(jìn)入后導(dǎo)致電導(dǎo)率也會(huì)產(chǎn)生大幅變化,實(shí)際溶解氧升高,電導(dǎo)率未發(fā)生明顯變化,故膠囊本體存在漏點(diǎn)的能性較低。
f.局部真空吸入空氣。REA水箱在小流量管線循環(huán)時(shí),泵入口管道會(huì)形成局部微負(fù)壓,若泵入口管線上的邊界閥、法蘭、就地取樣管線存在漏點(diǎn),空氣會(huì)吸入再循環(huán)管線,回到REA水箱,導(dǎo)致浮頂罐中的存水氧質(zhì)量比高。
通過對(duì)以上可能原因的分析,采取了以下控制與處理方案,驗(yàn)證處理效果。
a.日常運(yùn)行、維護(hù)方式的管理優(yōu)化。在REA泵啟動(dòng)期間禁止取樣,防止負(fù)壓吸入空氣;增加在線溶解氧表、電導(dǎo)表監(jiān)測(cè),實(shí)現(xiàn)對(duì)水箱的連續(xù)監(jiān)測(cè)與測(cè)量;水箱維修、檢查大綱優(yōu)化至冬季,確保維修、檢查質(zhì)量;水箱密封水每季度檢查一次,每年調(diào)整、補(bǔ)充一次; 補(bǔ)水后、排水前,對(duì)浮頂排氣口不定期抽氣處理。
b.采取糾正性維修活動(dòng),提高系統(tǒng)嚴(yán)密性。將部分管線的球閥改造為密封性更好的隔膜閥;對(duì)水箱出口管線(包括就地測(cè)氧管線)相關(guān)閥門、法蘭等進(jìn)行密封處理;浮頂、膠囊、壓板連接處螺栓緊固、中部連接處密封處理。采取以上控制、處理措施后,特別是對(duì)水箱浮頂、膠囊、壓板連接處螺栓緊固、中部連接處密封處理后,水箱溶解氧的質(zhì)量比基本維持在40 μg/kg以下(見圖8)。
圖8 處理前后溶解氧變化趨勢(shì)對(duì)比
由此分析,REA水箱溶解氧高的異常增長(zhǎng)原因:浮頂、膠囊、壓板螺栓連接處密封不嚴(yán),水箱使用過程中浮頂上下運(yùn)動(dòng),負(fù)壓吸入空氣導(dǎo)致。促成原因?yàn)樗澌Z頸管、溢流口對(duì)空,氧氣溶解進(jìn)入;環(huán)境溫度降低,氧氣溶解度變大,水箱水中溶解氧量增多。
本文從該核電站除鹽除氧水箱溶解氧不合格故障現(xiàn)象著手,分析并解決REA水箱溶解氧異常增長(zhǎng)的問題。而實(shí)際不同電站、不同機(jī)組,水箱溶解氧不合格的現(xiàn)象不同,并非單一原因?qū)е?,而是多種因素疊加產(chǎn)生。在某一時(shí)間段,某一因素占主導(dǎo)。如冬季環(huán)境溫度低,氧氣在水中的溶解度高,導(dǎo)致水中溶解氧增高,如果再疊加水箱固有缺陷后,水箱溶解氧上升較快,甚至出現(xiàn)超出標(biāo)準(zhǔn)要求的情況。故在水箱溶解氧異常超標(biāo)的情況下,需要從多個(gè)方面進(jìn)行原因分析,鎖定故障點(diǎn),快速解決問題。