李 輝
(邯鄲鋼鐵集團邯寶公司,河北 邯鄲 056000)
由臺灣威臺公司設(shè)計總承包,具備了窄規(guī)格盒板剪切的生產(chǎn)能力,為用戶提供高質(zhì)量的汽車家電板產(chǎn)品及試驗料,設(shè)計年產(chǎn)量為2.5萬噸。
剪切加工事業(yè)部CL-1000-025橫切線的運輸皮帶機組設(shè)計長度為12m,由三段皮帶組組成,由兩條驅(qū)動鏈條完成聯(lián)動驅(qū)動。但因驅(qū)動鏈條距離過長,導(dǎo)致使用過程中鏈條自然延展之后,經(jīng)常發(fā)生共振。鏈條磨損加劇,且時有發(fā)生皮帶不同步導(dǎo)致的堆鋼事故發(fā)生。根據(jù)設(shè)備實際情況,通過設(shè)計制作一套運輸皮帶鏈條的張緊機構(gòu),不僅極大提高了皮帶鏈條的使用壽命,也從根本解決了堆鋼事故的發(fā)生,提高了生產(chǎn)效率。同時節(jié)省了頻繁更換鏈條備件的成本[1]。
CL-1000-025橫切線皮帶運輸機驅(qū)動鏈條的型號為RS60,L=171P,鏈條較長且沒有張緊機構(gòu),鏈條在生產(chǎn)一段時間后,由于電機齒輪的牽引作用和齒輪嚙合之間的磨損作用,會導(dǎo)致鏈條在使用中間隙變大,長度越來越長,松弛的鏈條在高速運轉(zhuǎn)中會出現(xiàn)跳動現(xiàn)象,鏈條的跳動會導(dǎo)致齒輪與鏈條嚙合時的跳動,嚴(yán)重時會出現(xiàn)跳齒現(xiàn)象和齒輪打齒現(xiàn)象,鏈條的跳動會加劇齒輪的松動,導(dǎo)致電機齒輪與三點不在同一平面上,加劇齒輪的磨損,大大降低齒輪的使用壽命,一旦齒輪出現(xiàn)失圓現(xiàn)象,那么就會造成鏈條出現(xiàn)一會松一會緊的松弛度不一致問題 ,將大大降低鏈條的使用壽命,嚴(yán)重的還會導(dǎo)致鏈條斷裂。之前想要調(diào)節(jié)鏈條的長度只能通過調(diào)整傳動電機的底座來變相調(diào)節(jié)鏈條的張緊度,但是這種方法的一大弊端就是會導(dǎo)致電機的失衡,電機底座無法精確調(diào)平,會導(dǎo)致電機齒輪與皮帶轉(zhuǎn)向輥齒輪三點不在同一平面上,加劇齒輪的磨損和傳動電機的震動,大大降低齒輪和傳動電機的使用壽命,引起一系列連鎖故障。
鏈條高速運轉(zhuǎn)中因共振引起的跳動現(xiàn)象導(dǎo)致皮帶運輸機的不同步,進而發(fā)生堆鋼事故。給生產(chǎn)的順行帶來嚴(yán)重的困擾。
型式:第一段:固定式。
第二段:升降式(頭尾料下料用)。
第三段:升降式(切換NO.1或NO.2自動收料機用)。
主體結(jié)構(gòu):高剛性正方形鋼管與長方形鋼管焊制、加工,上端鋪覆鍍鋅鋼板。
皮帶:輸送面:PVC。
傳動面:尼龍編織。
傳動軸/調(diào)整軸:S45C中碳鋼。
皮帶規(guī)格:第一段:3.1mm.T×1,100mm.W×673mm.L<有效面長>×1條直條紋皮帶。
第二段:3.1mm.T×1,100mm.W×663mm.L<有效面長>×1條直條紋皮帶。
第 三 段:3.1mm.T×1,100mm.W×5,500mm.L<有 效 面 長>×1條直條紋皮帶。
升降氣缸:第一、二段(頭尾料下料用):CB80mm×120mmST×2支。
第 三 段(切 換NO.1或NO.2自 動 收 料 機 用):CB100mm×370mmST×2支。
動力:A.C 3.7KW×4P×1/6齒輪減速剎車馬達THM5-611附變頻器。
系統(tǒng)控制:電控氣壓升降(第二段、第三段)、線速與主機比例連動<放電剎車>。
基本能力:輸送速度5~95米/分,輸送負載130kgs (最重)。
(1)CL-1000-025橫切線皮帶運輸機驅(qū)動鏈條的型號為RS60,L=171P,RS代表廠家代號,60表示鏈條的節(jié)距P,即P=19.05mm,L為長度,長度為L=171*P,根據(jù)設(shè)備本身結(jié)構(gòu),在不增加額外固定裝置的情況下,在鏈條的傳動電機齒輪兩側(cè)各200mm處的鋼構(gòu)上分別加裝了直徑為Φ75mm的張緊輪,底座在皮帶運輸機鋼構(gòu)上直接焊接固定,選擇張緊輪的節(jié)距同鏈條節(jié)距,同為P=19.05mm以增加通用性,張緊輪的底座采用長孔設(shè)計方便調(diào)節(jié)和拆裝更換。張緊輪為自帶軸承的導(dǎo)向輪,軸端與底座是間隙配合,采用頂絲固定的方式。
(2)運輸皮帶的張緊機構(gòu)示意圖和部分結(jié)構(gòu)設(shè)計圖如下。
圖1 總體結(jié)構(gòu)示意圖
圖2 張緊輪軸套結(jié)構(gòu)圖
圖3 張緊輪軸承座外觀尺寸及示意圖
(3)通過2個調(diào)整導(dǎo)輪對鏈條進行漲緊調(diào)整,將不會再出現(xiàn)之前鏈條松弛跳動現(xiàn)象,提高了傳動電機齒輪和皮帶轉(zhuǎn)向輥齒輪的穩(wěn)定性,且保障了三點一面的穩(wěn)定狀態(tài),同時避免了調(diào)節(jié)電機底座引起的一系列不必要的麻煩,大大提高的鏈條、齒輪和傳動電機的使用壽命,改造成本低,大大提高了生產(chǎn)效率,降低了人工成本。
(4)選材本著修舊利廢的原則,張緊輪組選用的皆是原淘汰失效的farge2030橫切自動打捆機鋼捆帶導(dǎo)向輪組。選取可用導(dǎo)輪組,拆解清洗重新潤滑后投用到CL-1000-025橫切線皮帶運輸機的驅(qū)動鏈條上做張緊輪使用。這樣做可以完全的節(jié)省制作費用和大幅度節(jié)省人工和時間投入[2,3]。
通過該項設(shè)計制作安裝完成后,原有鏈條壽命從3個月延長至1年以上。該驅(qū)動鏈條得到了極大的提升。因皮帶機不同步導(dǎo)致的堆鋼事故得到完全杜絕。
與生產(chǎn)相結(jié)合,學(xué)習(xí)別人的經(jīng)驗消化理解,經(jīng)過自己深思熟慮實踐,總結(jié)自己失敗的經(jīng)驗和教訓(xùn)。該設(shè)計方案也是借鑒前人設(shè)計理念,思路也是安全第一的前提下,盡量簡化,投入少可操作性強,技術(shù)指標(biāo)完成容易做到的思路。通過解決該問題想到,很多小型產(chǎn)線拼湊感明顯,導(dǎo)致設(shè)備投入使用后,在產(chǎn)品質(zhì)量,產(chǎn)品規(guī)格拓展,以及產(chǎn)量等方面受到約束較多。需要通過一系列的調(diào)整和部分設(shè)備的功能改造等以期達到適應(yīng)本廠各規(guī)格產(chǎn)品生產(chǎn)需要。提升即時產(chǎn)量,提升產(chǎn)品質(zhì)量。
生產(chǎn)單位,安全永遠是第一位。在此基礎(chǔ)下的設(shè)計改造思路應(yīng)盡量減少投入,穩(wěn)定長久。達到降本增效。也希望該產(chǎn)線設(shè)計單位能更多的深入設(shè)備使用單位,盡可能多的在這些細節(jié)問題上補足因拼湊導(dǎo)致的各種“因小失大”的設(shè)計問題,該驅(qū)動鏈條雖然只是皮帶運輸機的驅(qū)動鏈條,經(jīng)常更換占用生產(chǎn)時間且因鏈條延展,共振等帶來的皮帶運輸機各皮帶不同步導(dǎo)致的堆鋼事故所影響的產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量確是大的損失。