何伏牛,段奇峰,喻明杰,余 輝
(河南晉煤天慶煤化工有限責任公司,河南沁陽 454592)
河南晉煤天慶煤化工有限責任公司(簡稱晉煤天慶) “30·52·3”項目[300kt/a合成氨、520kt/a尿素、3×108m3/a燃氣(煤制天然氣)]之一期項目(300kt/a合成氨、520kt/a尿素)于2015年1月18日投產;二期項目[3×108m3/a燃氣(煤制天然氣)]于2016年8月1日與一期項目并網(wǎng)運行。2017年隨著CFB鍋爐供熱系統(tǒng)、低溫甲醇洗系統(tǒng)設備的擴能改造,加之二期項目的投運,氣化爐(魯奇碎煤加壓氣化爐)由五開一備改為六開無備,使得氣化系統(tǒng)及硫回收系統(tǒng)廢熱鍋爐副產的0.6MPa蒸汽富裕20~30t/h,即使關閉鍋爐的第三減溫減壓裝置,低壓蒸汽仍然連續(xù)放空 (形成噪音污染),管網(wǎng)經(jīng)常處于微超壓狀態(tài);此外,高負荷工況下,即使原料氣分離器(S61601)的液位自調閥 (LV005)和氮洗塔下段液位調節(jié)閥(LV001)全開,原料氣分離器(S61601)和氮洗塔下塔也長時間處于滿液位狀態(tài),導致液氮洗系統(tǒng)壓差增大,不但影響原料氣換熱器的換熱效果,使冷量發(fā)生偏移,造成液氮洗系統(tǒng)工況惡化,而且還影響到氨合成系統(tǒng)負荷的提升,成為高負荷生產的瓶頸問題。
低溫甲醇洗系統(tǒng)來的凈化氣經(jīng)液氮洗系統(tǒng)進口分子篩吸附脫水后,進入冷箱中的1#、2#原料氣換熱器(E61605和E61606),與出冷箱的氫氮氣、燃料氣、甲烷氣換熱后被冷卻降溫;2#原料氣換熱器(E61606)抽出的氣體經(jīng)原料氣分離器(S61601)分離掉液態(tài)甲烷后再次進入2#原料氣換熱器(E61606)冷卻降溫,之后進入氮洗塔(T61601)。在氮洗塔下段分離出的液體甲烷經(jīng)復熱回收部分冷量后送出界區(qū),送入燃氣管網(wǎng)供下游用戶使用;氮洗塔下段分離出的氣相經(jīng)升氣帽進入氮洗塔上段,其中的一氧化碳、氬、甲烷等在氮洗塔(T61601)中被配入的液氮洗滌,凈化后的氣體自塔頂引出,經(jīng)2#原料氣換熱器 (E61606)復熱并與高壓氮氣按照3∶1配比后,經(jīng)1#原料氣換熱器(E61605)再次復熱后送低溫甲醇洗系統(tǒng),以平衡凈化氣自低溫甲醇洗系統(tǒng)帶來的冷量,再經(jīng)精配氮后作為原料氣送往氨合成系統(tǒng);被氮洗塔上段液氮洗滌下來的一氧化碳、氬等,經(jīng)減壓、復熱后送至燃料氣系統(tǒng)用于發(fā)電。
空分裝置來的高壓氮氣,經(jīng)高壓氮氣換熱器(E61604)和1#原料氣換熱器(E61605)被出冷箱的氣體冷卻后,其中的一小股按照1∶3的混合配比配入出塔的氮洗氣,大部分繼續(xù)進入2#原料氣換熱器(E61606)中冷卻并被出冷箱的氣體液化成液態(tài)氮,經(jīng)減壓節(jié)流膨脹進入氮洗塔(T61601)內,自上而下地對逆流的原料氣進行冷卻洗滌,以除去原料氣中的雜質。
通過對工藝氣的成分進行分析,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)正常運行情況下凈化氣(低溫甲醇洗出口氣)中的甲烷含量與設計值相比偏差4% ~6% (見表1),6臺氣化爐高負荷運行時,液氮洗系統(tǒng)受原料氣分離器(S61601)底部液位調節(jié)閥管徑小和富甲烷氣壓縮機(技改后稱作1#富甲烷氣壓縮機)設計輸氣量?。ㄝ敋饽芰?38.3m3/min)的影響,即使S61601的液位自調閥(LV005)和氮洗塔下段液位調節(jié)閥(LV001)全開,冷凝分離下來的液體甲烷也無法及時送出系統(tǒng),使得S61601和氮洗塔下塔液位長時間處于100%的狀態(tài),液氮洗系統(tǒng)壓差增至0.11~0.12MPa(控制指標為80kPa以下),影響原料氣換熱器的換熱效果,冷量發(fā)生偏移,出S61601的氣相溫度達-170~-172℃(設計值為-165℃),進氮洗塔的氣相溫度卻只有-177℃左右(設計值為-179℃),液氮洗系統(tǒng)極易發(fā)生甲烷凍堵情況,形成極大的安全隱患,且液氮洗系統(tǒng)壓差的增大還影響氨合成系統(tǒng)負荷的提升。
表1 凈化氣(低溫甲醇洗出口氣)各組分含量(體積分數(shù))
此外,液氮洗系統(tǒng)產生的富甲烷氣經(jīng)富甲烷氣壓縮機(無備機)加壓后送入燃氣管網(wǎng)供下游用戶使用,生產運行中存在以下問題:富甲烷氣壓縮機檢修期間,因無備機,大量的富甲烷氣不得不直接送往全廠火炬燃燒放空,給企業(yè)造成巨大經(jīng)濟損失的同時,下游供氣(天然氣)中斷還導致客戶供需關系緊張;因富甲烷氣壓縮機最大輸氣能力約10000m3/h,6臺氣化爐加滿負荷運行后,液氮洗系統(tǒng)阻力大,氣化爐安全閥因系統(tǒng)阻力高而啟跳,氣化爐被迫減量運行,生產任務和利潤目標雙雙受到影響。
為此,協(xié)調液氮洗系統(tǒng)原設計單位(杭州中泰深冷技術股份有限公司)、富甲烷氣壓縮機生產廠家(寶雞市博磊化工機械有限公司)等單位召開專題會,反復討論,決定增加1臺富甲烷氣壓縮機(技改后稱作2#富甲烷氣壓縮機):把富甲烷氣從0.02MPa提壓至6.5MPa送往燃氣管網(wǎng),可供選擇的機型有電驅動往復式壓縮機、電驅動離心式壓縮機、蒸汽驅動往復式壓縮機和蒸汽驅動離心式壓縮機,這4種機型均為工業(yè)化成熟機型,結合晉煤天慶氣化系統(tǒng)及硫回收系統(tǒng)廢熱鍋爐副產0.6MPa蒸汽富裕20~30t/h,以及電價因淘汰落后產能等原因已取消優(yōu)惠,首先,電驅動壓縮機不予考慮;其次,考慮到原富甲烷氣壓縮機為電驅動往復式壓縮機,為減少機組的備品備件(使新上壓縮機備件與原富甲烷氣壓縮機備件基本一致),最終決定新上的富甲烷氣壓縮機采用蒸汽驅動往復式壓縮機(即汽輪機驅動的往復式壓縮機組)。此外,合成氨裝置還將進行如下技改:在出口富甲烷氣總管上配置油過濾器,以降低富甲烷氣中的油含量,滿足外輸天然氣含油量<0.01mg/m3的要求;將冷箱內原料氣分離器(S61601)排液管線液位自調閥(LV005)由DN40更換為DN50,確保系統(tǒng)高負荷運行時液態(tài)甲烷的徹底、及時排出。
氣化系統(tǒng)及硫回收系統(tǒng)廢熱鍋爐副產的0.6 MPa低壓飽和蒸汽進入汽輪機做功后,導入空冷器換熱降溫,冷凝液在冷凝液水箱收集,經(jīng)冷凝液泵加壓送化工除氧站處理后循環(huán)使用。
選用青島捷能汽輪機集團股份有限公司生產的型號為N3-0.6的汽輪機,功率為3000kW,驅動蒸汽壓力為0.6MPa,汽輪機通過減速箱連接6M-206/0.3-64型往復式壓縮機。壓縮機共有4段(一、二段為雙吸入),壓縮機一段入口氣流量206m3/min、壓力0.01~0.04MPa、溫度35~40℃,經(jīng)四級壓縮后,出口氣壓力達4.0~5.8MPa,經(jīng)四級冷卻器冷卻降溫至40℃以下后并入燃氣管網(wǎng),供下游用戶使用。
組織對汽輪機、壓縮機生產廠家進行實地考察,招標設計單位及設備制造企業(yè),廠房土建等施工工作接近尾聲時,定制的設備也陸續(xù)到達現(xiàn)場,隨即全面展開設備安裝和配管施工等工作。
經(jīng)過近3個月的緊張施工,汽輪機、壓縮機組安裝就位對中找正及附屬設備管線等施工結束,緊接著對主蒸汽管線進行循環(huán)酸洗、蒸汽爆破吹掃,甲烷氣外送管線氮氣吹掃、壓縮機油路管線沖洗,以及機組內部管線的吹掃、試壓、置換等(通過臨時管線實施),通過第三方組織的質量驗收,具備試車條件。壓縮機主蒸汽管線、一段進口管線、四段出口管線甩頭配管完成,具備系統(tǒng)停車碰頭條件。
2018年4月合成氨裝置停車大修,對液氮洗系統(tǒng)泄壓、置換,分析合格工藝交出,清理冷箱珠光砂后,將原料氣分離器(S61601)排液管線液位自調閥(LV005)更換為DN50閥門,同步完成2#富甲烷氣壓縮機組主蒸汽管線、一段進口管線、四段出口管線、氮氣和循環(huán)冷卻水管線等的碰頭、配管。2018年5月合成氨裝置重啟后,2#富甲烷氣壓縮機試車,經(jīng)過一段時間的調試后穩(wěn)定運行至今。
(1)2#富甲烷氣壓縮機組汽輪機用(蒸)汽量達到20t/h左右,基本上可消納完富裕的0.6MPa蒸汽,0.6MPa蒸汽管網(wǎng)放空逐漸關閉(恢復至正常狀態(tài)),生產系統(tǒng)脫鹽水使用量相應減少20~25t/h。
(2)2#富甲烷氣壓縮機的打氣量相比1#富甲烷氣壓縮機增加67.7m3/min,原料氣分離器(S61601)冷凝分離下來的液態(tài)甲烷能及時送出系統(tǒng),S61601和氮洗塔下塔液位處于正??梢曇何唬s80%),液氮洗系統(tǒng)壓差降至0.07~0.08MPa,液氮洗系統(tǒng)入口氣量由110000m3/h提高至約118000m3/h,系統(tǒng)出口合成氣氣量由116000m3/h提高至約124000m3/h,合成氨產量增加約3t/h。
(3)原料氣換熱器(S61601)的換熱效果好轉,出S61601的氣相溫度恢復至-168℃,進氮洗塔的氣相溫度降至-179℃,液氮洗系統(tǒng)冷量恢復至平衡狀態(tài),技改達到了預期效果。
4.2.1 汽輪機運行方面的問題
技改后,汽輪機主蒸汽分離器的冷凝液全部回收至冷凝液水箱,由冷凝液泵外送至除氧站處理后循環(huán)使用。因汽輪機主蒸汽采用飽和蒸汽,所配管線在0.6MPa蒸汽管線的末端,進汽輪機入口主蒸汽分離器的低壓飽和蒸汽溫度在167℃左右,分離的大量冷凝液回收到冷凝液水箱,導致汽輪機運行真空度由-80kPa升至-60kPa,排汽溫度的升高使汽缸產生動、靜摩擦,引起轉子對中熱態(tài)偏差,汽輪機軸系參數(shù)因振動大而聯(lián)鎖跳車,液氮洗系統(tǒng)工況惡化;同時,蒸汽冷凝液量過大造成汽輪機主蒸汽分離器液位超過50%~67%的正常值,冷凝液易被帶入氣缸形成液擊,影響機組的安全穩(wěn)定運行。
處理措施:切斷冷凝液回冷凝液水箱管線,將汽輪機主蒸汽分離器冷凝液、各導淋疏水重新配管送至脫鹽水箱回收,從而徹底解決了蒸汽帶水、汽輪機運行真空度不足、排汽溫度高而致汽輪機聯(lián)鎖跳車的問題。
4.2.2 2#富甲烷氣壓縮機組運行方面的問題
因2#富甲烷氣壓縮機組屬于后來增加的設備,而循環(huán)水系統(tǒng)的冷量是一定的,循環(huán)水冷卻塔填料老化破碎堵塞壓縮機段間冷卻器換熱管、油冷器換熱管,運行過程中各段水冷器出口溫度升高,致使2#富甲烷氣壓縮機二段排氣溫度高達132~140℃(控制指標為110℃以下),各段填料函的溫度也超標(指標為60℃),潤滑油溫度升至44~47℃,油溫高使得形成的剛性潤滑油膜薄、質量差,壓縮機傳動部件大小頭瓦塊干磨而提前損壞,未達到使用壽命(周期),2#富甲烷氣壓縮機檢修頻次較高。
處理措施:在2#富甲烷氣壓縮機各級段間冷卻器的循環(huán)水上水管線上增加反洗閥門,定期對各段水冷器進行反沖洗,同時適當關小其他裝置冷卻器循環(huán)水上水閥,對循環(huán)水系統(tǒng)進行整體優(yōu)化調整后,機組各級排氣溫度、潤滑油溫度有效降低;同時,為保證機組的長周期穩(wěn)定運行,將2#富甲烷氣壓縮機的計劃檢修周期由1次/a調整為2次/a。
晉煤天慶富裕0.6MPa低壓飽和蒸汽回收并新增汽輪機驅動的2#富甲烷氣壓縮機后,隨著2#富甲烷氣壓縮機的穩(wěn)定運行,2019年下半年至投稿之時,期間多產天然氣4000~5000m3/h,天然氣價格按1.5元/m3計,每小時可增效6000~7500元;2#富甲烷氣壓縮機采用汽輪機驅動,每小時節(jié)電約1800kW·h,電價按0.67元/(kW·h)計,每小時可節(jié)約電費約1200元。上述兩項合計日增效益約18萬元,按年運行300d計算,年創(chuàng)效益達5000余萬元;除去增加的運行成本、設備折舊、維護費用等,并考慮天然氣價格下降等因素,年效益也有2000~3000萬元。此外,技改后液氮洗系統(tǒng)處理氣量由110000m3/h增至約118000m3/h,液氮洗系統(tǒng)的瓶頸問題得以有效解決,滿足了氨合成系統(tǒng)高負荷運行的需要,合成氨增產約3t/h??傊?,上述技改實施后,達到了預期的目的,開創(chuàng)了雙系統(tǒng)(合成氨系統(tǒng)、天然氣系統(tǒng))高負荷穩(wěn)定運行、天然氣連續(xù)供應下游用戶的新局面,取得了明顯的經(jīng)濟效益。