時重雯,劉錦程,王獻(xiàn)鐳
(貴州電網(wǎng)有限責(zé)任公司都勻供電局,貴州 都勻558000)
貴定供電局10kV云窯線董武臺區(qū)系統(tǒng)用戶59戶,計量系統(tǒng)覆蓋率、自動抄表率每日均為100%,2020年5月之前,一直處于高損臺區(qū),供電所人員已經(jīng)對該臺區(qū)反復(fù)檢查了5次,均未查到異常原因。
人員首先確定了電流互感器倍率一致,且計度的精度無誤差,此時間段應(yīng)為用電高峰結(jié)束后的負(fù)荷狀態(tài),用電負(fù)荷理論上應(yīng)較低,但是關(guān)口處顯示C相負(fù)荷卻很高。
對配變側(cè)C相出線電桿逐根攀爬檢查,測試碟瓶是否破損,目測線路通道,測量低壓11號桿下戶線電流,發(fā)現(xiàn)此處電流較大,實(shí)時輸出電流13A,客戶側(cè)卡電流,輸入與輸出電流不一致,且電能表脈沖燈閃爍頻率較慢,檢查后發(fā)現(xiàn)該戶中性線相線進(jìn)線接反,而用戶內(nèi)部線路有接地放電現(xiàn)象,現(xiàn)場整改錯誤接線后,電能表顯示當(dāng)前電流0.8A,己恢復(fù)正常,監(jiān)測配變C相輸出側(cè)電流降至6.08A。
該用戶處漏電的電量全天損耗為2.86×24=68.64kWh,現(xiàn)場消缺,臺區(qū)線損率降至閾值以下,減少月度損耗電量300kWh以下。
甕安供電局建中供電所10kV建果線后司壩公變臺區(qū)從2021年1月至2021年4月22日線損異常且日線損為24%左右。
首先檢查該變壓器容量,現(xiàn)場為50kVA,容量與營銷一致,與計量不一致,其次核查臺區(qū)考核表,該臺區(qū)關(guān)口終端信息與現(xiàn)場一致,終端上線正常。對全部26戶用戶的下戶線及表計進(jìn)出線電流值檢查核對,未發(fā)現(xiàn)異常并且表計接線均正確,核對關(guān)口計量的接線情況,互感器到接線盒及到配變終端集中器接線均正確,但是在對臺區(qū)關(guān)口表現(xiàn)場核實(shí)時發(fā)現(xiàn)A相互感器倍率與系統(tǒng)不相符,A相是100/5 B相150/5、C相150/5。
上報停電計劃準(zhǔn)備更換A相互感器,計算更正系數(shù)K=0.2,還原實(shí)際供入電量1600.56kWh,還原后線損值為6.51%,如表1所示。
表1 后司壩公變線損還原計算 kW
惠水供電局10kV蘆雅線河口2#變系統(tǒng)容量100kVA,用戶35戶,計量系統(tǒng)覆蓋率、自動抄表率每日均為100%,2021年1—3月月度線損率分別為12.34%、13.64%、14.07%。
首先檢查臺區(qū)考核表,臺區(qū)關(guān)口表接線正確一二次電流比完全一致,倍率與營銷、計量系統(tǒng)完全一致,排除關(guān)口計量問題后對低壓集抄用戶進(jìn)行現(xiàn)場排查工作。集中器資產(chǎn)編號與營銷系統(tǒng)資產(chǎn)編號一致,集中器采集用戶數(shù)與計量自動化系統(tǒng)參與線損電量計量用戶數(shù)一致,確保系統(tǒng)與現(xiàn)場檔案一致。
對現(xiàn)場低壓計量裝置、戶變進(jìn)行檢查。戶變完全一致,但發(fā)現(xiàn)用戶名稱為“青河村抽水站(動力)”的用戶表計電流異常,表計內(nèi)三相電流分別為0.2A、2.65A、2.75A,該用戶為三相四線帶互感器動力表,用電用途主要是人飲抽水,現(xiàn)場對一二次電流進(jìn)行比對發(fā)現(xiàn)A相缺少電流值,核查后發(fā)現(xiàn)電流互感器氧化銹蝕,導(dǎo)致電量少計。
對該用戶的失流電量初步測算:用電設(shè)備為三相電動機(jī),A、B、C三相負(fù)荷均衡,故A、B、C三相每天用電量均為相同。取用戶1—3月平均日電量(682+694+634)kWh×20倍/90天=447kWh(由于A相基本全部失流,該電量為B、C兩相共計電量,B、C相每天平均電量為447kWh/2=223kWh)。
通知客戶現(xiàn)場確認(rèn)設(shè)備狀態(tài)后,對損壞互感器更換、整改加封,在對該臺區(qū)處置后指標(biāo)降至標(biāo)簽值以下,追補(bǔ)挽回電量損失22126kWh,如表2所示。
表2 河口2#變整改前后線損率 kWh
甕安供電局10kV高木線青塘一號公變,臺區(qū)系統(tǒng)用戶63戶,計量系統(tǒng)覆蓋率、自動抄表率每日均為100%,2021年3月月度線損率16.77%,4月日平均線損率18.71%,日平均損失電量34kWh,線損率一直在15%~20%之間。
首先檢查臺區(qū)考核表檔案信息,該臺區(qū)關(guān)口計量正常,數(shù)據(jù)與營銷系統(tǒng)一致,排除關(guān)口計量問題。然后確認(rèn)現(xiàn)場集中器資產(chǎn)編號與營銷系統(tǒng)資產(chǎn)編號一致,集中器采集用戶數(shù)與計量自動化系統(tǒng)參與線損電量計量用戶數(shù)一致。
檢查低壓計量裝置,發(fā)現(xiàn)三相四線5(80)A電能表一塊,當(dāng)前有功示數(shù)為2821.13kWh,查詢營銷系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)表計是合格在庫狀態(tài),未在營銷系統(tǒng)建檔結(jié)算收費(fèi);發(fā)現(xiàn)單相10(60)A電能表一塊,現(xiàn)場未用電(空開斷開),當(dāng)前有功示數(shù)為1460.51kWh,在營銷系統(tǒng)查詢,未能查到改電能表相關(guān)信息,未在營銷系統(tǒng)建立檔案結(jié)算收費(fèi);同時發(fā)現(xiàn)23戶單相電能表中性線相線接反,中性線1進(jìn)2出,相線3進(jìn)4出(正確接法:相線1進(jìn)2出,中性線3進(jìn)4出)。
分析該臺區(qū)日線損率,發(fā)現(xiàn)從2021年1月6日起出現(xiàn)高損,現(xiàn)場詢問片區(qū)客戶經(jīng)理得知,三相四線電能表安裝時間大約2021年1月初。三相四線5(80)A養(yǎng)殖動力用戶,現(xiàn)場當(dāng)前有功示數(shù)2821.13kWh,經(jīng)與系統(tǒng)核查高損時間為2021年1月6日起至4月20日(共104天),2821.13kWh/104=27.12kWh,平均日損失電量約為27.12kWh,月度減少損耗電量813.6kWh,還原3月份線損率為3.42%。
平塘供電局通州供電所10kV通科線槽頭2號公變系統(tǒng)用戶25戶,計量系統(tǒng)覆蓋率、自動抄表率每日均為100%,2021年1—3月月度線損率分別為11.37%、15.76%、26.45%。
檢查配變終端接線及二次電流均為正常,電流互感器倍率一致,且計量誤差在正常范圍值,同時確認(rèn)現(xiàn)場終端資產(chǎn)與系統(tǒng)一致,確認(rèn)用戶與系統(tǒng)一致,集中器下用戶檔案與系統(tǒng)一致,通過系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析,初步結(jié)論為該臺區(qū)下有漏電情況發(fā)生或電能表故障。進(jìn)一步檢查時發(fā)現(xiàn)臺區(qū)接地端接地電流為2.92A,存在線路接地漏電情況,檢查低壓線路時發(fā)現(xiàn)末端電桿上相線脫落在橫擔(dān)上,整改后,重新測量該臺區(qū)接地端電流為0.02A,因此判斷接地電流是由于末端電桿上相線脫落在橫擔(dān)上造成漏電引起。
損失電量進(jìn)行初步測算:接地電流2.92A,按現(xiàn)場電壓230V,每日損失電量為24×0.23×2.92=16.1kWh,月?lián)p失電量為16.1×30=483kWh,對臺區(qū)線損還原計算,臺區(qū)線損降至標(biāo)簽值以下,整改后臺區(qū)預(yù)計每月減少損耗電量483kWh,如表3所示。對臺區(qū)線損進(jìn)行系統(tǒng)跟蹤,日線損均在正常值內(nèi)。
表3 槽頭2號公變整改前后線損率 kWh