張 磊,代曉光,韓 君,楊冬茂,葉振江,王文彬
(北京首鋼股份有限公司,河北遷安 064404)
某燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組(以下簡稱燃機(jī))于2011 年投產(chǎn),主體設(shè)備為日本三菱重工生產(chǎn)的M701S(DA)燃機(jī),機(jī)組額定負(fù)荷154 MW,主要燃料為高爐煤氣和焦?fàn)t煤氣的混合氣體,設(shè)計混合氣體燃料量約27 萬m3/h。該機(jī)組自投產(chǎn)以來,因為燃機(jī)附近高溫影響造成的設(shè)備劣化停機(jī)事故較多,如熱電偶劣化造成溫度偏差停機(jī),氣動閥減壓閥膜片劣化造成氣源泄露導(dǎo)致執(zhí)行機(jī)構(gòu)異常動作停機(jī),電磁閥線圈劣化導(dǎo)致的閥門異常動作停機(jī)等,其中就電磁閥線圈劣化造成的停機(jī)事故分析可供同行借鑒。
2020 年11 月14 日,該燃機(jī)壓氣機(jī)低壓抽氣閥異常打開,觸發(fā)停機(jī)保護(hù)動作,機(jī)組停機(jī)。停機(jī)時SOE記錄見表1。
針對表1 中SOE 首發(fā)報文“燃機(jī)壓縮機(jī)低壓抽氣閥異常開跳閘”,對此閥門進(jìn)行故障排查。該閥的控制及氣路原理如圖1所列。
表1 停機(jī)時SOE記錄
由圖1可見,該閥門控制部分有DO 模件、DO 輸出繼電器、聯(lián)鎖繼電器、指令用繼電器,執(zhí)行部分相對簡單一些,只有有電磁閥、速度控制器和氣缸。
圖1 低壓抽氣閥控制及氣路原理簡圖
氣路檢查無漏氣泄壓的明顯故障點。隨后對DCS 模件、DO 輸出繼電器、控制用繼電器、接線端子、閥門和各氣路元件進(jìn)行了逐一排查,均未發(fā)現(xiàn)異常。排除氣路泄漏原因和DCS 模件原因后,對電磁閥進(jìn)行了更換,機(jī)組正常開機(jī)運(yùn)行。將換下的電磁閥設(shè)備進(jìn)行線下詳細(xì)檢查。
因該電磁閥在事故后仍然能夠正常動作,為排除電磁閥閥芯泄漏,首先在線下進(jìn)行了密封性試驗。將電磁閥連接到一個體積約為20 L 的儀表用壓縮風(fēng)緩沖罐上,封閉緩沖罐上其他接口,將緩沖罐視為閥門執(zhí)行機(jī)構(gòu)氣缸,電磁閥上電,通入壓力為0.6 MPa 的壓縮空氣,緩沖罐上壓力表顯示0.6 MPa,關(guān)閉電磁閥前氣源截門,保持30 min 后,緩沖罐壓力表顯示無變化,排除電磁閥閥芯泄漏的可能性。
參照《工業(yè)過程控制系統(tǒng)用電磁閥》(JB/T 7352-2010)6.9用電阻法進(jìn)行允許溫度測量,為便于比對,同時測試的還有兩臺同型號電磁閥和一臺型號類似的電磁閥,并在線圈旁纏繞熱電阻進(jìn)行了間接溫度測量,測試時間120 min,測試環(huán)境溫度24 ℃,記錄的各階段溫度比對結(jié)果如表2所列。
表2 4臺電磁閥線圈120 min通電過程中溫度記錄表
由表2 可見,故障電磁閥在剛上電的30 min 內(nèi)較其他3臺電磁閥的溫升較快,后期溫升趨勢類似;120 min 通電溫升穩(wěn)定后,溫度較其他電磁閥偏高6 ℃左右。
參照規(guī)范停電后立即測量電磁閥直阻,上電前后測得直阻結(jié)果如表3。
表3 4臺電磁閥通電120 min前后直阻記錄
由表3 可見,其他3 臺電磁閥的前后差值在0.8 kΩ 左右,而故障電磁閥的前后差值為1.4 kΩ,超過近一倍。
參照《工業(yè)過程控制系統(tǒng)用電磁閥》(JB/T 7352-2010)規(guī)范中提供的線圈溫升計算公式:
式中:
T——線圈溫升,℃;
R1——冷態(tài)電阻,Ω;
R2——熱態(tài)電阻,Ω;
t1——冷態(tài)電阻試驗環(huán)境溫度,℃;
t2——熱態(tài)電阻試驗環(huán)境溫度,℃。
規(guī)范原文描述是:由計算所得線圈溫升T加上所列組別工作環(huán)境溫度范圍上限值,即可算出線圈的最高溫度[1]。
故障電磁閥型號及參數(shù)如下。
型號NFHTXB316D024VMB;
制造商 阿斯卡(美國ASCO);
電磁鐵線圈型號NF-M12-Ⅱ(防爆);
介質(zhì)壓力范圍0.035~0.9 MPa(氣體);
設(shè)計工作環(huán)境溫度/線圈耐受溫度100/135 ℃。
由上述可知,該電磁閥工作環(huán)境溫度上限為100 ℃,設(shè)計線圈耐受溫度上限為135 ℃。
將表3測得的通電前后直阻值,代入公式(1)可計算出溫升T,加上工作環(huán)境溫度范圍上限值,4 臺被測試電磁閥線圈最高溫度如下:
故障電磁閥線圈最高溫度=T故+工作環(huán)境溫度上限
=[(1402/3037)×258.5]+100=219.3 ℃
A電磁閥線圈最高溫度=TA+工作環(huán)境溫度上限
=[(805/3073)×258.5]+100=167.7 ℃
B電磁閥線圈最高溫度=TB+工作環(huán)境溫度上限
=[(832/3044)×258.5]+100=170.6 ℃
C電磁閥線圈最高溫度=TC+工作環(huán)境溫度上限
=[(798/3127)×258.5]+100=166 ℃
由此可見,前述的上電前后的電阻差值(即R2-R1)越小,線圈的溫升(T)越低,在現(xiàn)場環(huán)境允許的情況下越不會超過電磁閥本身的耐受溫度,而我們試驗測試的這個故障電磁閥,其計算的最高溫度已經(jīng)超過了銘牌上標(biāo)注的耐受溫度很多。
對換下的電磁閥線圈進(jìn)行檢查,線圈無變色,電磁閥上電后動作良好,接線端子無過熱變色的現(xiàn)象。所以,單從外觀和簡單的直阻檢查無法直接判斷出電磁閥的優(yōu)劣。根據(jù)上述試驗結(jié)果,即可斷定該燃機(jī)低壓抽氣閥異常打開的主要原因是,電磁閥線圈性能劣化,導(dǎo)致閥門異常動作,造成異常故障停機(jī)。
機(jī)組更換電磁閥前,需要參考參照《工業(yè)過程控制系統(tǒng)用電磁閥》(JB/T 7352-2010)6.6 密封性試驗和6.9 用電阻法進(jìn)行允許溫度測量,以檢測電磁閥的優(yōu)劣。
機(jī)組大修時,對所有重要的電磁閥線圈常溫下測量比對電阻,常溫下線圈直阻超過標(biāo)準(zhǔn)值或低于標(biāo)準(zhǔn)值的,進(jìn)行2 h 上電的允許溫度測量,確定是否需要更換。一般低于標(biāo)準(zhǔn)值的都存在匝間短路,需要更換,高于標(biāo)準(zhǔn)直阻較多的有可能影響線圈的電磁吸合力,也需要更換。