李明松 廖薇 馬悅 袁小金 張晉海 馬梟 董棲君
1.中國(guó)石油西南油氣田公司川西北氣礦 2.中國(guó)石油西南油氣田公司天然氣研究院 3.國(guó)家能源高含硫氣藏開(kāi)采研發(fā)中心 4.西南石油大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院 5.中國(guó)石油西南油氣田公司安全環(huán)保與技術(shù)監(jiān)督研究院
川西北氣礦蒼溪天然氣凈化一廠位于四川省廣元市蒼溪縣新觀鄉(xiāng),采用MDEA脫硫、TEG脫水、Claus硫磺回收及Cansolv尾氣處理工藝,設(shè)計(jì)原料氣處理規(guī)模(20 ℃、101.325 kPa下)為120×104m3/d,原料氣溫度為18~23 ℃,原料氣壓力(G)為6.2 MPa。設(shè)計(jì)處理原料氣中H2S摩爾分?jǐn)?shù)為0.66 %。
Cansolv氧化吸收工藝是一種較新的煙氣脫硫技術(shù)工藝,與天然氣凈化廠常規(guī)應(yīng)用的SCOT還原吸收工藝相比,其脫硫效率更高,工藝流程更加優(yōu)化簡(jiǎn)化[1-2],在有色冶煉、電力和石化行業(yè)已有諸多成功應(yīng)用案例[3],天然氣凈化裝置Claus硫磺回收尾氣中的H2S及其他含硫化合物體積分?jǐn)?shù)通常為1%~3%,適用于Cansolv工藝的處理工況[4]。因此,中國(guó)石油西南油氣田公司川西北氣礦于2019年6月引進(jìn)建成Cansolv工藝裝置。目前,排放煙氣中SO2質(zhì)量濃度為60~90 mg/m3,遠(yuǎn)低于最新發(fā)布的GB 39728-2020《陸上石油天然氣開(kāi)采工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定的≤800 mg/m3(硫磺回收裝置總規(guī)模<200 t/d的處理裝置)。
Cansolv吸收劑是一種有機(jī)胺,具有獨(dú)特的雙胺結(jié)構(gòu),吸收劑的一個(gè)胺功能團(tuán)呈強(qiáng)堿性,開(kāi)工前需用硫酸溶液進(jìn)行鹽化,生成熱穩(wěn)定鹽類(lèi)。反應(yīng)如式(Ⅰ)所示。
(Ⅰ)
第2個(gè)胺功能團(tuán)呈弱堿性,主要用于吸收SO2,反應(yīng)式如式(Ⅱ)所示。
(Ⅱ)
尾氣經(jīng)尾氣焚燒爐焚燒、預(yù)洗滌單元冷卻、濕式電除霧器脫除酸霧后送入SO2吸收部分。工藝流程圖如圖1所示。
(1) 尾氣焚燒:將克勞斯尾氣、液硫池廢氣、TEG廢氣匯入尾氣焚燒爐進(jìn)行燃燒,將H2S、單質(zhì)硫、含硫化合物全部焚燒成SO2,其中少量SO2深度氧化為SO3,還有微量H2S未轉(zhuǎn)化,焚燒爐燃燒段溫度為800~830 ℃。
(2) 預(yù)洗滌:焚燒爐廢鍋出口煙氣(溫度約210 ℃)經(jīng)急冷塔降溫至約70 ℃,經(jīng)深冷塔降溫至55 ℃以下。濕式電除霧器運(yùn)用靜電除霧原理去除煙氣中的粉塵和酸霧,將其脫除至體積分?jǐn)?shù)在10×10-6以下。
(3) SO2吸收和再生:Cansolv貧液吸收尾氣中SO2,設(shè)計(jì)溶液循環(huán)量為2 m3/h,處理后煙氣達(dá)標(biāo)排放。Cansolv富液進(jìn)入SO2再生塔,通過(guò)0.4 MPa壓力的蒸汽再生,再生后部分貧液送至胺液凈化單元(APU),冷凝分離后的SO2酸氣送至硫磺回收裝置。
(4) 胺液凈化:通過(guò)離子交換技術(shù)凈化Cansolv貧液,清除胺液中的溶解雜質(zhì)、維持均衡的熱穩(wěn)定鹽含量等,確保胺液的吸收能力。
與傳統(tǒng)尾氣處理工藝相比,Cansolv工藝具有以下優(yōu)點(diǎn):
(1) 硫回收率更高,相比SCOT加氫還原處理工藝,減少了再熱器、加氫反應(yīng)器等設(shè)備,工藝流程較簡(jiǎn)單,設(shè)備較少,降低了設(shè)備復(fù)雜性及成本[5]。
(2) Cansolv吸收劑利用率高,可循環(huán)使用50 000個(gè)吸收周期,約7~10年[6]。
(3) 該工藝具有較高的熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性,不容易發(fā)泡[7]。
(4) Cansolv專(zhuān)利的雙胺溶劑吸收SO2具有更強(qiáng)的選擇性,凈化后尾氣中SO2體積分?jǐn)?shù)最低可達(dá)到μL/L的數(shù)量級(jí),能夠滿足更加苛刻的環(huán)保要求[8]。
但由于Cansolv工藝涉及含酸介質(zhì),其缺點(diǎn)是裝置設(shè)備選材要求更嚴(yán)格,吸收凈化過(guò)程產(chǎn)生的高鹽廢水需要經(jīng)過(guò)處理達(dá)標(biāo)后排放[9]。
尾氣處理裝置運(yùn)行參數(shù)與設(shè)計(jì)值對(duì)比見(jiàn)表1。
表1 尾氣裝置運(yùn)行參數(shù)對(duì)比項(xiàng)目SO2排放質(zhì)量濃度/(mg·m-3)80%負(fù)荷下煙氣流量/(m3·h-1)有機(jī)胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%貧液pH值熱穩(wěn)定鹽與有機(jī)胺物質(zhì)的量之比胺液循環(huán)量/(m3·h-1)設(shè)計(jì)值≤4001 164.824~275.0~5.41.1~1.31.5~2.0運(yùn)行值60~9093321~255.741.30~1.372.01
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,對(duì)有機(jī)胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)、熱穩(wěn)定鹽與有機(jī)胺物質(zhì)的量之比及貧液pH值進(jìn)行分析。
2.1.1有機(jī)胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)
裝置運(yùn)行至今,有機(jī)胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化趨勢(shì)如圖2所示。
2.1.2熱穩(wěn)定鹽與有機(jī)胺物質(zhì)的量之比
Cansolv貧液熱穩(wěn)定鹽(HSS)與有機(jī)胺物質(zhì)的量之比設(shè)計(jì)值為1.1~1.3,尾氣處理裝置運(yùn)行過(guò)程中該比值略微偏高,會(huì)降低貧液吸收SO2的能力,導(dǎo)致排放尾氣中SO2質(zhì)量濃度升高。若該比值長(zhǎng)期處于較高水平,溶液易失活。熱穩(wěn)定鹽與有機(jī)胺物質(zhì)的量之比計(jì)算公式見(jiàn)式(1)。
(1)
裝置運(yùn)行至今,熱穩(wěn)定鹽與有機(jī)胺物質(zhì)的量之比如圖3所示。
根據(jù)式(1),熱穩(wěn)定鹽與有機(jī)胺物質(zhì)的量之比和貧液陰離子質(zhì)量分?jǐn)?shù)、Cansolv貧液質(zhì)量分?jǐn)?shù)有關(guān),Cansolv貧液近期分析數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。
表2 Cansolv貧液分析數(shù)據(jù)項(xiàng)目w(F-)/%w(Cl-)/%w(SO2-3)/% w(SO2-4)/%w(S2O2-3)/%w(有機(jī)胺)/%熱穩(wěn)定鹽與有機(jī)胺物質(zhì)的量之比控制指標(biāo)<0.1<0.1<1.08~9<0.124~271.1~1.3分析結(jié)果0.003 5~0.0110.026~0.0450.59~0.937.47~8.720.008 5~0.02021~250.95~1.40
陰離子分析數(shù)據(jù)在正常范圍內(nèi),有機(jī)胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)偏低,造成熱穩(wěn)定鹽與有機(jī)胺物質(zhì)的量之比計(jì)算結(jié)果偏高。實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,熱穩(wěn)定鹽與有機(jī)胺物質(zhì)的量之比略高于設(shè)計(jì)值并未對(duì)SO2吸收出現(xiàn)明顯影響,且由于有機(jī)胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)偏低導(dǎo)致熱穩(wěn)定鹽與有機(jī)胺物質(zhì)的量之比偏高的情況,需要具體分析以進(jìn)行佐證,目前,熱穩(wěn)定鹽與有機(jī)胺物質(zhì)的量之比控制在1.1~1.4。
“竹林七賢”指魏晉時(shí)期的七位名士,他們分別是阮籍、嵇康、山濤、劉伶()、阮咸、向秀、王戎()。魏末晉初,政治黑暗、戰(zhàn)亂頻發(fā),他們超然物外、追求自由,經(jīng)常聚在山陽(yáng)縣(今河南省修武縣和輝縣交界一帶)的竹林之中,喝酒、縱歌,愜意逍遙,世人稱他們?yōu)椤爸窳制哔t”。
為降低熱穩(wěn)定鹽與有機(jī)胺物質(zhì)的量之比,可通過(guò)降低熱穩(wěn)定鹽陰離子含量和提高有機(jī)胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)兩種途徑改進(jìn)優(yōu)化,具體表現(xiàn)為以下幾種方法:
(1) 增加APU啟運(yùn)頻次。APU可以凈化Cansolv貧液,減少貧液內(nèi)攜帶的機(jī)械雜質(zhì)及降解產(chǎn)物等,降低貧液中熱穩(wěn)定鹽含量。
(2) 調(diào)整尾氣焚燒爐溫度、氧含量等參數(shù),在合理范圍內(nèi)降低煙氣溫度。
(3) 優(yōu)化工藝參數(shù),保持急冷塔、深冷塔和除霧器的平穩(wěn)運(yùn)行,盡量減少酸霧的形成和夾帶。
2.1.3貧液pH值
裝置在運(yùn)行過(guò)程中,貧液pH值穩(wěn)定在5.5~5.7,略高于設(shè)計(jì)上限5.4。是由于APU凈化時(shí),需用30%(w)的NaOH溶液對(duì)樹(shù)脂進(jìn)行再生,殘留的NaOH帶入溶液系統(tǒng),導(dǎo)致貧液pH值偏高。APU設(shè)計(jì)啟運(yùn)頻次為3次/天,目前為1次/天,減少啟運(yùn)頻次,貧液pH值仍超高,初步判斷與系統(tǒng)持液量低有關(guān),目前pH值控制在5.0~5.7。
Cansolv貧液pH值趨勢(shì)如圖4所示。
在裝置開(kāi)產(chǎn)初期,出現(xiàn)了H2S的穿透現(xiàn)象,急冷、深冷系統(tǒng)發(fā)生硫堵,開(kāi)產(chǎn)初期尾氣焚燒爐設(shè)置工藝參數(shù)為:氧體積分?jǐn)?shù)3%(設(shè)計(jì)值為2%~5%),焚燒爐溫度780 ℃(設(shè)計(jì)值為750~850 ℃),為了避免再次出現(xiàn)硫堵,結(jié)合Cansolv溶液運(yùn)行現(xiàn)狀對(duì)尾氣裝置工藝控制參數(shù)進(jìn)行研究。
由于尾氣焚燒爐在氧體積分?jǐn)?shù)為3%、尾氣焚燒爐溫度為780 ℃時(shí)出現(xiàn)過(guò)硫堵現(xiàn)象,因此,以入急冷塔煙氣中H2S體積分?jǐn)?shù)作為觀察指標(biāo),摸索尾氣焚燒爐氧含量與焚燒爐溫度參數(shù)的合理控制范圍,避免再次出現(xiàn)硫堵現(xiàn)象,影響裝置的平穩(wěn)運(yùn)行。尾氣工藝參數(shù)調(diào)整情況如表3所列。
表3 尾氣工藝參數(shù)調(diào)整情況日期 尾氣焚燒爐溫度/℃氧體積分?jǐn)?shù)/%入急冷塔煙氣中H2S體積分?jǐn)?shù)/10-6甩水量/m3胺液質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%排放尾氣中SO2質(zhì)量濃度/(mg·m-3)2020-11-038203.810.555.8322.47872020-11-048203.313.465.9822.71972020-11-058253.310.556.6223.19752020-11-068253.55.273.7424.18952020-11-098203.57.235.7024.041282020-11-118153.37.255.2025.491332020-11-158153.06.044.9125.73862020-11-168103.08.155.0725.1270
由表3可知,在尾氣SO2達(dá)標(biāo)排放的前提下,目前,尾氣焚燒爐溫度宜控制在810~820 ℃,氧體積分?jǐn)?shù)宜控制在3.3%~3.5%。此后,再未發(fā)生硫堵現(xiàn)象。
由于尾氣裝置Cansolv貧液濃度較低,為了保證Cansolv溶液的吸收效果,工廠定期定量進(jìn)行甩水操作,即將尾氣單元酸水回流罐中酸水輸送至急冷塔,通過(guò)急冷塔排出酸水,中和后輸送至廢水裝置進(jìn)行處理,結(jié)合實(shí)際工況不斷摸索和調(diào)整,維持Cansolv溶液系統(tǒng)水平衡,保障SO2吸收效果。甩水前后DS溶液質(zhì)量分?jǐn)?shù)對(duì)比見(jiàn)表4。
表4 甩水前后DS溶液質(zhì)量分?jǐn)?shù)對(duì)比%日期甩水前甩水后2020-09-0321.8223.162020-09-0421.1923.122020-10-0423.4924.742020-10-0723.9024.252020-10-2322.5025.972020-11-0922.3024.042020-11-1123.1125.492020-11-1623.1225.122020-11-1823.1724.40
隨著上游氣藏的不斷變化,工廠整體負(fù)荷不斷降低,硫磺回收裝置硫負(fù)荷已低于裝置操作范圍(設(shè)計(jì)值為50%~120%)。工廠將繼續(xù)深入摸索Cansolv工藝其余運(yùn)行參數(shù),探討裝置Cansolv工藝在低負(fù)荷下的運(yùn)行狀況。
根據(jù)Cansolv尾氣處理工藝酸性介質(zhì)的工況特點(diǎn),工廠針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)缺陷對(duì)裝置進(jìn)行整改優(yōu)化并取得成效。
煙氣加熱器為煙氣脫白設(shè)備,是為消除空氣中的白煙,避免尾氣中的酸性物質(zhì)提前冷凝對(duì)煙囪造成腐蝕和對(duì)地面造成污染。工廠煙氣加熱器材質(zhì)為20號(hào)鋼,在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,因?yàn)楹邢∷?硫酸、亞硫酸),腐蝕性強(qiáng),管束容易腐蝕。
工廠在煙氣加熱器進(jìn)口管線上重新布置,自主增設(shè)反U型彎管和增加管道過(guò)濾器,收集冷凝酸液;在加熱器管箱管壁上涂設(shè)內(nèi)防腐涂層,減少設(shè)備腐蝕。目前,煙氣加熱器穩(wěn)定運(yùn)行6個(gè)月無(wú)腐蝕跡象。
尾氣處理裝置濕式電除霧器頻繁放電,絕緣子室密封性能較差,煙氣竄入絕緣子室,并進(jìn)入隔離開(kāi)關(guān)柜,致使穿墻套管和高壓變電器輸出瓷屏受潮,出現(xiàn)放電現(xiàn)象,最終高壓變電器瓷屏被擊穿損壞。工廠通過(guò)更換高壓變電器瓷屏和絕緣子,并增加氮?dú)馀R時(shí)管線,以改善放電現(xiàn)象。
蒼溪天然氣凈化一廠首次應(yīng)用Cansolv尾氣處理工藝,該工藝總硫回收率高,吸收劑具有較高的熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性,不易發(fā)泡,裝置循環(huán)量低,尾氣SO2排放量低。對(duì)比同類(lèi)工藝,在較低的硫處理負(fù)荷工況下,具有較強(qiáng)的工藝優(yōu)勢(shì)。自裝置投產(chǎn)以來(lái),對(duì)工藝裝置進(jìn)行優(yōu)化研究,控制有機(jī)胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)為21%~25%,貧液pH值為5.0~5.7,熱穩(wěn)定鹽與有機(jī)胺物質(zhì)的量之比為1.1~1.4,通過(guò)控制尾氣焚燒爐溫度為810 ℃(±5 ℃)、氧體積分?jǐn)?shù)為3.3%~3.7%、調(diào)整APU啟運(yùn)次數(shù)等操作,優(yōu)化Cansolv尾氣工藝運(yùn)行,對(duì)設(shè)備問(wèn)題進(jìn)行整改消缺,目前,尾氣SO2排放穩(wěn)定達(dá)標(biāo),可為類(lèi)似天然氣凈化廠和尾氣處理裝置提供參考。