高廣靜,胡 杰,陳 軍,尹祖德
(馬鋼股份公司煉鐵總廠 安徽馬鞍山 243000)
高爐操作爐型是高爐在長期的生產(chǎn)過程中經(jīng)過爐料和煤氣的沖刷侵蝕等作用下而形成的高爐內(nèi)型。合理的操作爐型是維持高爐生產(chǎn)高效、穩(wěn)定、低耗、長壽的基礎。
馬鋼3高爐于2017年1月大修投產(chǎn),高爐內(nèi)型做了優(yōu)化,從907 m擴容到1000 m。冷卻壁采用磚壁結合薄內(nèi)襯爐型,共有16層冷卻壁,均為鑄鐵材質(zhì),冷卻形式為工業(yè)水循環(huán)冷卻。擴容后的爐型存在以下幾個特點,加上二類濕焦的使用給高爐操作爐型維護造成不利影響。
(1)風口數(shù)目少。馬鋼3高爐于設有18個,而國內(nèi)同級高爐風口數(shù)一般為20-22個,風口數(shù)偏少,對爐缸活躍性及爐內(nèi)一次氣流周向分布均勻性有一定影響。
(2)爐身及爐腹角偏大。馬鋼3高爐爐身角83.918°,相對同類型高爐偏大,不利于上部邊緣氣流的發(fā)展;同時爐腹角為81.067°,同樣偏大,有利于下部邊緣煤氣過分發(fā)展,不利于產(chǎn)生穩(wěn)定的渣皮保護爐襯。
(3)爐缸體積占比偏小。國內(nèi)1000 m高爐爐缸體積占比一般為16%以上,而馬鋼3高爐為15.84%,相對偏小。
(4)冶煉焦炭的選擇。馬鋼3高爐長期使用外購搗鼓二類濕焦,水分受運輸及天氣影響波動較大,對爐內(nèi)氣流的穩(wěn)定性不利。其次,搗固焦主焦煤與肥煤少,氣煤與貧瘦煤多,揮發(fā)分高,耐磨性指數(shù)差,熱態(tài)性能差。導致料柱透氣性差,對爐內(nèi)氣流調(diào)整不利。
一代爐役期間,3高爐由于設計、燃料、操作等諸多因素導致了幾次高爐失常事故,經(jīng)過不斷探索嘗試,最終采用了發(fā)展邊緣氣流保順行的操作思路。進入二代爐役,延續(xù)放邊的操作思路,2017年7月出現(xiàn)冷卻壁漏水現(xiàn)象,后通過調(diào)整冷卻制度,冷卻壁漏水得到了緩解。2018年爐況整體穩(wěn)定,利用系數(shù)能夠維持在3.0 t/m·d左右水平,燃料比高(530 kg/t左右)。2018年10月由100%二類濕焦轉換為干焦,爐況波動,爐型穩(wěn)定性差,2018年12月再次出現(xiàn)冷卻壁漏水。應對上主要方向是放邊,爐況逐步恢復正常。2019年3月由干焦逐步轉換為二類濕焦,再次出現(xiàn)爐況波動,隨后上、下部制度進入探索優(yōu)化期,氣流難穩(wěn)定,爐型穩(wěn)定性差,頻繁新增冷卻壁漏水通道,且主要集中在爐腹。直至2020年2月底爐況逐步恢復順行,爐內(nèi)氣流基本穩(wěn)定,爐型逐步穩(wěn)定正常。
為保證3高爐操作爐型穩(wěn)定,主要采取了以下措施:一是通過調(diào)整上下部制度,改變原來完全依靠邊緣的氣流模式,發(fā)展中心,適當控制邊緣氣流,減少墻體溫度波動;二是通過調(diào)整冷卻水量,穩(wěn)定進水溫度等措施,控制高爐冷卻制度,維持操作爐型基本穩(wěn)定;三是利用檢修機會對漏水冷卻壁進行拆分、穿管、加微冷以及壓漿等操作,減少漏水冷卻壁的影響;四是穩(wěn)定爐溫,降低硅偏差,減少爐溫波動對軟熔帶位置的影響,穩(wěn)定爐型。
(1)下部制度調(diào)整:逐步縮小進風面積,增加風口長度(如表1所示)。主要思路是通過縮小進風面積,提高風速及鼓風動能,從下部改善中心氣流。自2019年開始進風面積有0.1963 m縮小至0.1819 m,實際風速由270 m/s上升至295 m/s,鼓風動能由110 kj/s提升至125 kj/s以上水平。其次,為解決爐腹角偏大的問題,逐步將18個風口的長度從460 mm增加至500 mm,等效爐腹角縮小到72°18′,改善了中心死料柱偏大的現(xiàn)狀。通過這兩步措施,改善高爐一次氣流分布,從下部發(fā)展中心氣流。
表1 2018-2020年主要風口布局變化
(2)上部制度調(diào)整:從2019年6月至2020年12月,上部制度調(diào)整具體可以歸納為三個階段。第一階段為2019年6-10月,主要方向是引導中心氣流。通過外移礦石平臺,縮小內(nèi)檔焦炭布料角度,增大礦焦角差,控邊引中心,爐況穩(wěn)定性差。第二階段為2019年11月-2020年2月。此階段調(diào)整出現(xiàn)反復, 11月的調(diào)整方向是逐步外移礦焦平臺,適當控邊,發(fā)展中心氣流。但效果較差,爐型仍不可控。19年12月至20年2月初嘗試放邊,恢復之前邊緣發(fā)展的氣流模式,與下部縮風口操作不匹配,爐況未有好轉。第三階段為2019年3月中旬至5月。堵風口操作,上部配合控邊操作,使用窄平臺,造寬漏斗,引導中心氣流,氣流逐步趨穩(wěn),爐況恢復順行,墻體波動減少,爐型收攏。在此過程中形成了基礎料制為C:42°39.5°36.5°33.5°/4332,O:41.2°38.8°36.5°/442,礦焦角差0.72°。
為維持合適的冷卻強度,3高爐主要做了以下幾點工作:一是增加供水流量。2017年7月出現(xiàn)冷卻壁漏水后,冷卻壁供水量由5000 m/h提高到7100 m/h左右。二是定期冷卻壁清洗。因使用工業(yè)水的原因水管易結垢,因此每年對高爐各段冷卻壁水管進行1到2次酸洗,保證冷卻強度。三是維持冷卻水進水溫度在30±2 ℃。四是對冷卻壁進行分區(qū)管理。2020年5月將高爐周向分成6個區(qū)域進行監(jiān)控,增加傳感器及流量檢測點,實時監(jiān)控各區(qū)域熱負荷變化,增強了爐型趨勢判斷。
利用檢修機會對漏水通道進行拆分穿管,對穿管不成功的進行灌漿閉死,加裝微冷。其次,利用檢修機會在6-10段冷卻壁每條豎縫上開熱面灌漿孔,選用合適的耐材,進行壓漿處理。前期壓漿量較多,一定程度上影響了高爐爐型,自2020年逐步減少壓漿量(下降了75%左右),只對壁體溫度波動大區(qū)域采取局部壓漿。
日常操作中結合跑礦量、濕度、焦炭水分、渣鐵處理情況等因素綜合判斷,平衡燃料比,穩(wěn)定鐵水含硅在0.3-0.6%之間,物理熱在1480 ℃以上水平。2020年鐵水硅含量逐步下降,最終穩(wěn)定在0.45%左右水平(如圖1所示),物理熱基本能夠維持在1480 ℃以上,同時硅偏差降低,為爐型維護創(chuàng)造了良好的基礎。
圖1 2019-2020年鐵水含硅及硅偏差趨勢
首先,高爐各段墻體溫度波動減少,爐腹、爐身溫度下降趨勢明顯,對應爐體熱負荷逐步下降并能夠維持相對穩(wěn)定(如圖2所示),爐型處于可控的狀態(tài),爐況維持穩(wěn)定順行狀態(tài)。其次,漏水冷卻壁得到了有效控制,自2020年2月13日以后未有新增漏水冷卻壁通道。第三,指標有較大提升,月日均產(chǎn)量突破3200 t/d,操作燃料比最低490 kg/t(如圖3所示),均超歷史最好水平。
圖2 各段墻體溫度趨勢
圖3 2019-2020年產(chǎn)量、燃料比趨勢
馬鋼3高爐通過調(diào)整上下部制度,下部縮小進風面積,使用長風口,上部增加邊緣負荷,配合窄平臺放中心,氣流模式由強烈依靠邊緣調(diào)整為中心、邊緣兩道氣流兼顧發(fā)展的模式,維持了爐型的穩(wěn)定,保證了高爐順行。
通過加強冷卻制度的管理,維持合理的冷卻強度,使爐體各段熱負荷合適穩(wěn)定,使之在不同階段與爐內(nèi)氣流相匹配,保證爐型的穩(wěn)定。
通過拆分、穿管、灌漿、加裝微冷等措施加強漏水冷卻壁的維護,盡量減少漏水冷卻壁對爐型的影響。
通過穩(wěn)定爐溫,降低硅偏差,從而穩(wěn)定軟熔帶位置,保證下部爐型的穩(wěn)定。