徐長(zhǎng)玉
廣東泰都鋼鐵實(shí)業(yè)股份有限公司,中國(guó)·廣東 揭陽(yáng) 515561
筆者所在公司使用的是徐州華冶公司制造的上料設(shè)備,其核心卷?yè)P(yáng)系統(tǒng)配置為傳統(tǒng)的電機(jī)加輪式制動(dòng)的齒式聯(lián)軸器與減速機(jī)高速軸連接,減速機(jī)輸出端通過齒式聯(lián)軸器連接卷筒的傳動(dòng)形式,制動(dòng)采用減速機(jī)高速軸雙側(cè)的輪式制動(dòng)形式,減速機(jī)采用三環(huán)結(jié)構(gòu),上述配置在高爐上料系統(tǒng)中配備最多,中規(guī)中矩的配置避免了設(shè)備配置選型的風(fēng)險(xiǎn),也最容易被大家接受。此配置設(shè)備規(guī)格型號(hào)如表1所示。
表1 原設(shè)備規(guī)格型號(hào)
①此三環(huán)減速機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜,運(yùn)行本身振動(dòng)大,需定期更換保養(yǎng),公司自身又沒有能力進(jìn)行保養(yǎng)和修復(fù),只能返回專業(yè)廠家進(jìn)行處理,造成維修費(fèi)用高和周期長(zhǎng)。
②三環(huán)減速器內(nèi)部需要給曲軸軸承潤(rùn)滑,油位較高容易造成漏油,且減速器溫度較高。
③帶制動(dòng)輪聯(lián)軸器為半鋼半齒形式,電機(jī)與減速機(jī)間只有不到400mm的空間,再加上制動(dòng)輪占去了200mm的空間,造成聯(lián)軸器可利用的找正空間不足100mm(靠近減速機(jī)側(cè)),安裝百分表都困難,造成找正困難對(duì)中效果差,再加上整個(gè)高爐生產(chǎn)節(jié)奏限制,檢修時(shí)間一再壓縮,在2014年出現(xiàn)過由于振動(dòng)大且長(zhǎng)期運(yùn)行造成電機(jī)斷軸和減速機(jī)軸承破碎的事故。
④高速制動(dòng)輪聯(lián)軸器安裝在電機(jī)軸端,由于自身重量大,造成電機(jī)自然放置時(shí)后部?jī)蓚€(gè)地腳翹起,安裝過程中只能借助外力才能讓電機(jī)平穩(wěn)就位,由于外力的介入直接影響找正精度。
⑤此制動(dòng)輪聯(lián)軸器在找正過程中不能脫開,內(nèi)齒始終有受力,造成找正數(shù)據(jù)不真實(shí),影響最終的找正精度,也是找正時(shí)間長(zhǎng)的影響因素。
⑥制動(dòng)輪直徑大(Φ710mm),每個(gè)制動(dòng)輪重量就達(dá)到了87.5kg,轉(zhuǎn)動(dòng)慣量大造成啟動(dòng)和停止困難,料車限位變化大,定位調(diào)整困難,容易造成料車沖頂和料放不凈的情況。
⑦由于減速機(jī)高速軸有兩個(gè)制動(dòng)輪,總重量達(dá)到175kg,造成電機(jī)啟動(dòng)力矩增大,停機(jī)值由于慣性作用增加了減速機(jī)高速軸及軸承的負(fù)荷,最終問題就是電機(jī)軸承、減速機(jī)高速軸和軸承受力大導(dǎo)致使用壽命變短[1]。
就是最大程度利用原有基礎(chǔ)和設(shè)備,通過關(guān)鍵點(diǎn)和設(shè)備的局部改造更換,消除整個(gè)傳動(dòng)系統(tǒng)的不利因素,達(dá)到調(diào)整維護(hù)方便,運(yùn)行故障率低的效果,通過與專業(yè)設(shè)備廠家溝通,確定減速機(jī)形式,通過比對(duì)計(jì)算選擇制動(dòng)器的規(guī)格型號(hào),同時(shí)提高安全系數(shù),這其中制動(dòng)輪聯(lián)軸器的改造最為麻煩,制作了兩套才最終成型。
四套制動(dòng)器提前線下制作兩套整體底座,檢修時(shí)拆除原有用螺栓固定的底座,安裝新底座,同樣利用4顆螺栓固定,然后安裝蝶式制動(dòng)器,調(diào)整同步。
輪式制動(dòng)聯(lián)軸器改為盤式制動(dòng)聯(lián)軸器,要達(dá)到安裝調(diào)整方便的目的,那么制動(dòng)盤能在找正調(diào)整時(shí)取下是最方便的,那么原來兩個(gè)半兩聯(lián)軸器中間只有5mm的間隙,現(xiàn)在就要達(dá)到30mm以上才能將制動(dòng)盤取出,為此電機(jī)整體后移32mm,將電機(jī)固定螺栓孔開成長(zhǎng)條形保證安裝尺寸,還有聯(lián)軸器外齒位置選擇,常規(guī)來說外齒都是靠近軸端,為了方便安裝百分表座,將外齒往里移,距離軸端尺寸達(dá)到80mm,同時(shí)加長(zhǎng)外齒套長(zhǎng)度,在找正外齒套充分后退留出安裝百分表座的位置[2],如表2、圖1所示。
表2 改造后設(shè)備規(guī)格型號(hào)
圖1 改造后的制動(dòng)盤齒式聯(lián)軸器
①將設(shè)計(jì)院選用的擺環(huán)減速機(jī)取消,用硬齒面圓柱齒輪減速機(jī)代替,其優(yōu)點(diǎn)是:硬齒面圓柱齒輪減速機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,內(nèi)部只有6盤軸承,故障率低;由于自身結(jié)構(gòu)和現(xiàn)在材料以及加工精度的提高,減速機(jī)震動(dòng)和溫度都大幅下降,而使用壽命和傳動(dòng)效率卻有很大幅度的提高,從而保證了卷?yè)P(yáng)系統(tǒng)的可靠性。
②將原有制動(dòng)輪改成制動(dòng)盤,制動(dòng)輪寬200mm,制動(dòng)盤只有30mm厚,兩個(gè)制動(dòng)盤向?qū)τ谥苿?dòng)輪重量減輕了175kg,整體安裝調(diào)整過程方便了。
③加大了聯(lián)軸器對(duì)中調(diào)整的空間,通過調(diào)整件外齒套的長(zhǎng)度和增加內(nèi)齒的模數(shù)使內(nèi)齒的位置由軸端面移至齒套的最后端,使得件外齒套能夠充分地后移,齒的后移使得軸端處有足夠的空間安裝對(duì)百分表座,這樣對(duì)中可操作空間大,大大縮短對(duì)中找正的時(shí)間,提高對(duì)中精度。
④制動(dòng)輪改為制動(dòng)盤后減少了制動(dòng)輪的重量,進(jìn)而轉(zhuǎn)動(dòng)慣量減小,啟動(dòng)和停車都變得平穩(wěn),停車點(diǎn)也變的好調(diào)整不跑位;轉(zhuǎn)動(dòng)慣量減小后對(duì)電機(jī)和減速機(jī)軸承的損傷也小了很多,對(duì)傳動(dòng)系統(tǒng)的可靠性有一定的幫助;由于轉(zhuǎn)動(dòng)慣量的減少相應(yīng)的電機(jī)啟動(dòng)電流也減小,有一定數(shù)量的電量節(jié)省。
⑤輪式制動(dòng)器改為盤式制動(dòng)器,考慮到?jīng)]有現(xiàn)成的案例可參考,制動(dòng)器數(shù)量由原來的兩臺(tái)改為4臺(tái),制動(dòng)力矩7310Nm,實(shí)際兩臺(tái)既能滿足使用,此方案增加了1倍的安全系數(shù)。
整個(gè)方案設(shè)計(jì)全部自行完成沒有設(shè)計(jì)費(fèi)用投入,制作和安裝也是自行完成,減速機(jī)輸出端聯(lián)軸器利舊,只有設(shè)備時(shí)外購(gòu),減速機(jī)一臺(tái)20萬(wàn)元,制動(dòng)盤一個(gè)和帶制動(dòng)盤聯(lián)軸器一套合計(jì)3萬(wàn)元,盤式制動(dòng)器4臺(tái)3.2萬(wàn)元,總投入費(fèi)用約26.2萬(wàn)元。
原來檢修周期約20個(gè)月,主要是減速機(jī)高速軸軸承和電機(jī)軸承磨損破碎,由于設(shè)備空間問題,每次檢修都需要20h左右,最長(zhǎng)一次24h,2018年7月改造用時(shí)20h,底座等加工件都是提前制作檢修時(shí)整體更換,運(yùn)行至今已有3年多的時(shí)間,未出現(xiàn)過任何問題,2020年7月份有過一次對(duì)中精度調(diào)整,用時(shí)6h,電機(jī)振動(dòng)值由改造前的5mm/s左右下降到2.5mm/s左右,改造后對(duì)中精度大幅提高,對(duì)中調(diào)整時(shí)間大幅縮減。如果按照對(duì)生產(chǎn)的影響計(jì)算,檢修一次的時(shí)間由20h縮短至6h,由此帶來的產(chǎn)量增加,一次產(chǎn)生的效益就遠(yuǎn)超過投入[3]。
原擺環(huán)減速器效率≈0.90,改造后減速器效率≈0.96,轉(zhuǎn)動(dòng)慣量J=1/2mr2,由制動(dòng)輪改為制動(dòng)盤,質(zhì)量減輕了150kg,那么轉(zhuǎn)動(dòng)慣量也相應(yīng)減少了150kg·m2,每天正常生產(chǎn)上料200車,每年按照350天生產(chǎn)計(jì)算,由轉(zhuǎn)動(dòng)能公式EK=0.5×轉(zhuǎn)動(dòng)慣量×角速度的平方可得,兩者年產(chǎn)生的轉(zhuǎn)動(dòng)能差EK差=0.5×150×(2π×720/60)2×200×350/3600000=8282kW·h,即每年節(jié)省的電量為8282kW·h。
此卷?yè)P(yáng)機(jī)上礦石時(shí)高速工作減速器輸出功率約為P=200kW,上焦炭時(shí)高速工作減速器輸出功率約為P=60kW,電機(jī)轉(zhuǎn)速按720r/min計(jì)算(電機(jī)最高工作頻率48Hz)。
因減速器效率產(chǎn)生的能耗差:
上礦石:原方案減速器輸入功率為P入=P/0.9=200/0.9=222kW;改造后方案減速器輸入功率P入=P/0.96=200/0.96=208kW;功率差P差=14kW,按每天工作6h,每天節(jié)約電能84kW·h。
上焦炭:原方案減速器輸入功率為P入=P/0.9=60/0.9≈67kW;改造后方案減速器輸入功率P入=P/0.96=60/0.96=62.5kW;功率差P差=4.5kW,按每天工作6h,每天節(jié)約電能27kW·h。每年節(jié)約電能=(84+27)×350=38850kW·h。
節(jié)能創(chuàng)效效果對(duì)比如表3所示。
表3 節(jié)能創(chuàng)效效果對(duì)比
上述兩部分年節(jié)省電量8282+38850=47132 kW·h,電價(jià)按照0.6元計(jì)算,年創(chuàng)效47132×0.6≈2.8萬(wàn)元。
在生產(chǎn)過程中作為配套設(shè)計(jì)供貨,不存在設(shè)備不匹配的問題,但是隨著技術(shù)的進(jìn)步,新技術(shù)新設(shè)備更新速度變快,原來不能實(shí)現(xiàn)或?qū)崿F(xiàn)困難的事變得容易。那么這就需要作為技術(shù)人員的我們多學(xué)習(xí)這些新技術(shù),多了解這些新設(shè)備,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)踐,投入最少的成本,局部改造或更換一些關(guān)鍵點(diǎn)的設(shè)備,使得設(shè)備運(yùn)行更平穩(wěn)或者檢修維護(hù)更方面,再者就是有著明顯的節(jié)能效果,總之在不影響整個(gè)生產(chǎn)工藝和節(jié)奏的前提下,利用最低的投入或最短的時(shí)間能使整條生產(chǎn)線更順暢更高效地運(yùn)行,由點(diǎn)及面地將原有設(shè)備改造升級(jí),為企業(yè)創(chuàng)造更大的直接或間接的效益。