董寒迪
(內(nèi)蒙古托克托發(fā)電有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010010)
托克托發(fā)電公司5 號爐鍋爐為600MW 亞臨界參數(shù)、自然循環(huán)、前后墻對沖燃燒方式、一次中間再熱、單爐膛平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、尾部雙煙道、緊身封閉、全鋼構(gòu)架的P 型汽包爐,再熱汽溫采用煙氣擋板調(diào)節(jié)。自低氮節(jié)能改造以來,出現(xiàn)了再熱段煙溫偏差大,壁溫超溫報警現(xiàn)象,主要超溫點分布在末級再熱器前中部區(qū)域,部分壁溫測點時長出現(xiàn)超過600℃(高限600℃)的現(xiàn)象,最高可達(dá)620℃,嚴(yán)重影響了鍋爐的運行安全,限制了鍋爐帶負(fù)荷的能力。長期過熱時,管壁溫度長期處于設(shè)計溫度以上而低于材料的下臨界溫度,超溫幅度不大但時間較長,鍋爐管子發(fā)生碳化物球化、管壁氧化減薄、持久強度下降、蠕變速度加快,使管徑均勻脹粗,最后在最薄弱部位導(dǎo)致脆裂的爆管現(xiàn)象(即發(fā)生高溫蠕變型、應(yīng)力氧化裂紋型、氧化減薄型。爆管破口的顯微特征為:出現(xiàn)珠光體球化、石墨化、炭化物析出并聚集長大等組織變化;有明顯的蠕變裂紋)。短期過熱時,當(dāng)管壁溫度超過材料的下臨界溫度時,材料的抗拉強度急劇下降,在內(nèi)壓力作用下,發(fā)生脹管和爆管現(xiàn)象。顯微特征為:有相變發(fā)生,如淬火或回火組織;有時有一定程度的珠光體球化現(xiàn)象。在采取了限制負(fù)荷變化率、增大再熱減溫水流量等措施后,效果并不明顯。
托克托發(fā)電公司5 號爐鍋爐為600MW 亞臨界參數(shù)、自然循環(huán)、前后墻對沖燃燒方式、一次中間再熱、單爐膛平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、尾部雙煙道、緊身封閉、全鋼構(gòu)架的P 型汽包爐,鍋爐設(shè)計壓力19.1Mpa,最大連續(xù)蒸發(fā)量2070t/h,額定蒸發(fā)量1876t/h,額定蒸汽溫度541℃。設(shè)計主燃料為準(zhǔn)格爾煙煤,低位發(fā)熱量17981kj/kg。爐膛燃燒方式為正壓直吹前后墻對沖燃燒,前后墻下層各5 只低NOx 軸向旋流燃燒器,其他20 只燃燒器為中心給粉旋流煤粉燃燒器,前后墻各布置兩層燃盡風(fēng),以減少NOx 的排放。再熱蒸汽汽溫采用設(shè)置在尾部分煙道底部的煙氣擋板調(diào)節(jié)裝置,來調(diào)節(jié)再熱器出口溫度。并在冷段再熱器入口導(dǎo)管上裝設(shè)了兩只事故噴水減溫器。再熱器系統(tǒng)按蒸汽流程依次分為低溫再熱器和高溫再熱器。
低溫再熱器位于后豎井的前煙道內(nèi),分為水平段和垂直段。水平段順列逆流布置,共分成三個管組,每組間留有一定的檢修空間:水平段第一管組管子為φ63.5×5/6,SA-210C,橫向節(jié)距S1=115,縱向節(jié)距S2=87.3,5根繞,178 屏;水平段第二、三管組管子為φ63.5×5/6,15CrMoG,橫向節(jié)距S1=115,縱向節(jié)距S2=87.3,5 根繞,178 屏;在低溫再熱器進(jìn)入前轉(zhuǎn)向室時,每兩排管子合并成一排,形成出口垂直段,垂直出口管段管子為φ57×4.5,12Cr1MoVG,橫向節(jié)距S1=230,縱向節(jié)距S2=79,10 根繞,89屏。低溫再熱器水平段管組通過省煤器吊掛管懸吊在大板梁下,根據(jù)不同的煙溫,水平段管組的支撐件使用不同的材料:水平段第一管組采用的是ZG15Cr1Mo1V,水平段第二、三管組采用的是ZG1Cr18Ni9Ti。垂直出口段通過耳板懸吊在大板梁下。
蒸汽流經(jīng)低溫再熱器后,直接進(jìn)入高溫再熱器,經(jīng)高溫再熱器加熱后進(jìn)入45 個高再出口分配集箱(Φ273×20,SA-335P91),再由45 根高再出口連接管(Φ219×18,SA-335P91)進(jìn)入高再出口母管(Φ863.6×56,SA-335P91),最后由左、右側(cè)的兩根高再出口導(dǎo)管(Φ775×33,12Cr1MoVG)經(jīng)左、右兩個高再出口安全閥管段(Φ775×40,12Cr1MoVG)分左、右側(cè)兩路引出。高溫再熱器布置在水平煙道內(nèi),共89 片,順列順流布置,橫向節(jié)距S1=230,縱向節(jié)距S2=79,10 根繞。高溫再熱器管進(jìn)口段為φ57×4.5/5.5,12Cr1MoVG;出口段后7 排為φ57×4.5,SA-213T91,前3 排為φ57×4.5,SA-213TP304H。
再熱汽溫調(diào)節(jié)主要采用擋板調(diào)溫方式,通過操縱尾部煙道內(nèi)的過熱器側(cè)和再熱器側(cè)煙氣調(diào)節(jié)擋板(8 個),利用煙氣流量和再熱蒸汽出口溫度的比例關(guān)系來調(diào)節(jié)擋板開度,從而控制流經(jīng)再熱器側(cè)和過熱器側(cè)的煙氣量,達(dá)到調(diào)節(jié)再熱汽溫的目的。流經(jīng)再熱器側(cè)的煙氣量份額隨鍋爐負(fù)荷的降低而增加,在一定的負(fù)荷范圍內(nèi)維持再熱汽溫為額定值。在再熱蒸汽的進(jìn)口管道上,還設(shè)置了兩只再熱器事故噴水減溫器用于控制緊急狀態(tài)下的再熱汽溫,再熱器事故噴水減溫器也采用多孔噴管式;另外,在低負(fù)荷時還可以適當(dāng)增大爐膛進(jìn)風(fēng)量,作為再熱蒸汽汽溫調(diào)節(jié)的輔助手段。
煙氣側(cè)問題:煙道阻力變化引起的煙氣流量偏差,一次風(fēng)粉不平衡、配風(fēng)不合理引起的煙溫偏差。
爐管側(cè)問題:換熱面結(jié)焦或氧化皮脫落等原因造成的管道堵塞。
系統(tǒng)本身問題:減溫水系統(tǒng)運行故障、原系統(tǒng)布置不能適應(yīng)改造后的熱負(fù)荷分布;同屏各管存在吸熱偏差
為了確定壁溫連續(xù)超溫原因,對鍋爐現(xiàn)狀進(jìn)行分析,由于鍋爐是在經(jīng)過燃燒器技改后出現(xiàn)了壁溫超溫現(xiàn)象,所以排除氧化皮脫落、系統(tǒng)布置不合理等造成水側(cè)換熱能力下降的因素。為了排查煙氣側(cè)原因,對各層燃燒器介質(zhì)出口流量及含氧量進(jìn)行了測量,并對不同煤質(zhì)下的超溫情況進(jìn)行了分析比對。從測量數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)煤粉在爐膛內(nèi)的燃燒是不均勻的,火焰中心偏上,爐膛出口氧量分布 A、B 側(cè)偏差達(dá)到 4%。運行中不能根據(jù)燃燒的需要及時調(diào)整各層燃燒器配風(fēng),使燃燒器工況惡化,火焰中心上移;煤粉燃燒行程加長,使?fàn)t膛出口煙溫升高,加大超溫的幅度;同層燃燒器各角一次風(fēng)口風(fēng)速不均勻,同層給粉機轉(zhuǎn)速不均勻等造成燃燒偏斜,使?fàn)t膛出口煙道溫度場和速度場分布不均,加大局部超溫的可能而火焰中心偏上,無疑將加劇煙溫偏差,造成換熱面壁溫升高。加之煤質(zhì)的不同,發(fā)熱量也會有所變化,發(fā)熱量高的煤種更容易造成超溫。利用鍋爐停爐的機會,我們對高再受熱面也進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)受熱面積灰結(jié)焦嚴(yán)重,部分受熱面已經(jīng)出現(xiàn)了彎曲變形。
為了從根源上消除壁溫超限的隱患,避免壁溫超溫現(xiàn)象發(fā)生,我們對一次風(fēng)粉、燃燒器配風(fēng)、燃盡風(fēng)、煤粉細(xì)度以及爐膛吹灰規(guī)定等都進(jìn)行了調(diào)整。
1.制粉系統(tǒng)出力調(diào)平
燃燒器粉管出力的均勻性是燃燒穩(wěn)定的前提,在對沖燃燒爐中當(dāng)對沖射流動量不同時,會造氣流偏向動量小的一側(cè),使?fàn)t內(nèi)充滿度變差,使?fàn)t內(nèi)熱負(fù)荷沿爐膛寬度方向分布的均勻性變差,這就可能影響換熱面屏間吸熱不均勻造成氣溫偏差。根據(jù)之前的測量結(jié)果,我們發(fā)現(xiàn)中間層B 層燃燒器的出口風(fēng)速明顯高于其它燃燒器。因此,我們在熱態(tài)條件下對其一次風(fēng)進(jìn)行調(diào)平,使得風(fēng)粉風(fēng)速控制在24m/s 左右,同層風(fēng)速偏差控制在4%以內(nèi)。與此同時,我們也稍稍調(diào)大了煤粉細(xì)度,并對對煤種進(jìn)行混配,發(fā)熱量控制在3200-3400Kcal/kg。
2.爐膛配風(fēng)調(diào)整
由于每個燃燒器的風(fēng)量大小是由燃燒器的風(fēng)門擋板開度決定的,因此可以通過改變?nèi)紵鞯娘L(fēng)門擋板開度對單個的燃燒器風(fēng)量進(jìn)行調(diào)整。同層燃燒器設(shè)置不同的旋流外二次風(fēng)開度主要是為了克服由于風(fēng)箱結(jié)構(gòu)所造成的燃燒器風(fēng)量分配不均勻的問題。低氮燃燒器的配風(fēng)采用典型的MB 形式,即分為:一次風(fēng)、二次風(fēng)和三次風(fēng)。分別通過一次風(fēng)管,燃燒器內(nèi)同心的二次風(fēng)、三次風(fēng)環(huán)形通道在燃燒的不同階段分別送入爐膛。其中二次風(fēng)為軸向可調(diào)式,旋流強度可調(diào);三次風(fēng)旋流強度不可調(diào)。通過實驗總結(jié)如下:正常運行時,開大中下層二次風(fēng)門開度至90%以上,關(guān)小上層二次風(fēng)門開度不超過70%,關(guān)小燃盡風(fēng)門開度在20%以內(nèi)。當(dāng)氧量出現(xiàn)偏差時,開大氧量低側(cè)燃盡風(fēng)門開度至60%,關(guān)小氧量高側(cè)燃盡風(fēng)門至20%。
3.爐膛吹灰及升降負(fù)荷規(guī)定
為了避免受熱面積灰結(jié)焦,在選擇煤種上要注意的同時,加強受熱面的吹灰也是必不可少的。我們將原本每天一次的全爐膛吹灰改為一次全面吹灰+一次高過高再吹灰,控制好吹灰壓力,要防止吹灰次數(shù)增加造成受熱面泄漏的隱患。
經(jīng)過我們的調(diào)整,再熱器超溫的現(xiàn)象得到了明顯的改善。目前,由于國家越來越高的節(jié)能環(huán)保要求,很多投運機組都會面臨改造及配煤摻燒問題,在此過程中將頻繁出現(xiàn)由配風(fēng)原因引起的壁溫超溫問題以及煤質(zhì)問題導(dǎo)致的受熱面嚴(yán)重積灰結(jié)焦的問題,而燃燒器出口氧量分布是否均衡可以有效地反應(yīng)爐內(nèi)配風(fēng)是否合理,從燃燒器二次風(fēng)調(diào)整入手,可以有效降低換熱面溫度,防止超溫現(xiàn)象發(fā)生。