*范存章
(河北省煤田地質(zhì)局第二地質(zhì)隊 河北 054001)
該井位于河北省邢臺市寧晉縣張家莊村東200m左右,為定向?qū)泳⒉甥u生產(chǎn)井,設(shè)計井深2957.8m,構(gòu)造為冀東南沉降區(qū)之束鹿斷凹中,目的層為沙河街組沙一段巖鹽層。預(yù)計石鹽埋深:2621.80-2871.5m。
井深結(jié)構(gòu):
0-545.38m井段:井徑為φ346.1mm,下入鋼級為J55φ 273.1×8.89mm石油套管;
545.38-2833m井段:井徑為φ241.3mm,下入鋼級為N80φ 177.8×9.19mm石油套管及濾水管;
2833-2931m井段:井徑為φ146mm,裸眼完井。
鉆井目的:在原井組連線中間,新建成一口采鹵生產(chǎn)井與直井定向連通,連通水平井段高于鹽層底板3m左右。該井為定向井,該井造斜點為2680m。
2020年4月10日鉆進至2931m,在實現(xiàn)該井與原直井點對點連通過程中,下入點對點對接儀器時該井出新井眼。后注水泥漿封固井深2930-2669m,在封固過程中發(fā)生“插旗桿”事故。
4月10日下入φ146mm刮刀鉆頭通井至2930m,循環(huán)泥漿,8點從井深2930m開始注水泥漿,9點注完水泥漿并替漿,共注入2.5m3水泥漿;50m φ152.4mm裸眼段環(huán)容0.91m3, φ177.8mm套管內(nèi)水泥漿體積1.59m3。φ177.8mm套管內(nèi)水泥漿液柱為84.53m,井內(nèi)水泥漿液柱共計134.53m。
10點鉆具上提136.19m,開泵循環(huán)沖洗4h40min,循環(huán)沖洗期間沒有上下活動鉆具,于下午2點40分停泵,更換泥漿泵缸套,鉆機保養(yǎng)。下午5點10分鉆具上提有勁,發(fā)生卡鉆事故。
此時,鉆具懸重40t,鉆頭深度2793.81m,井斜40.52°。井內(nèi)鉆具組合為:φ146mm刮刀鉆頭+4立根φ88.9mm鉆桿+7立根φ88.9mm加重鉆桿+φ88.9mm鉆桿。
①發(fā)生卡鉆后,井內(nèi)循環(huán)通道通暢。
②卡鉆性質(zhì)為水泥初凝卡鉆。
③通過上提鉆具,通過上提鉆具60t、65t、70t、75t、 80t,記錄鉆具伸長量測量卡點位置在2690m左右。
①現(xiàn)場通過上下大力串動鉆具(控制上提下放拉壓力,避免拉斷鉆具)爭取解卡,下表為φ88.9mm鉆桿最小抗拉強度。
②同時現(xiàn)場做濃度在20%左右的稀鹽酸浸泡水泥石的地面試驗。并計算浸泡2600m到2793m井段所需鹽酸的方量。
③地面水泥石浸泡鹽酸實驗效果良好。鹽酸進場后在2600m到2793m井段浸泡鹽酸并活動鉆具,嘗試解卡。
④如浸泡鹽酸未能解卡,120震擊器進場后,使用震擊器嘗試解卡。
4月11日,下午注入鹽酸溶液濃度為24%,體積為3.75m3。注入井內(nèi),替漿9.5m3,第一次間隔30min頂替1.2m3,第二次間隔20min頂替0.6m3,全部將鉆具內(nèi)鹽酸溶液頂替完畢,浸泡井段為2593-2793m,約200m左右。浸泡期間一直大幅度活動鉆具(拉力在10-80t之間)。21點30分后活動期間每1h開泵一次,井口返漿后停泵?;顒又?月12日早上8點未解卡,經(jīng)測算井內(nèi)鹽酸深度已上移至2200-2400m井段。
4月12日18點再次注酸,注入1m3前置液后注入4t鹽酸,共替漿11m3后浸泡,鉆具處于拉伸狀態(tài),上提拉力10t,浸泡期間未活動鉆具。
4月13日3點鉆具上移0.3m,4月13日6點,現(xiàn)場技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)后開泵循環(huán),憋泵;4月13日早上6點,活動鉆具時鉆具斷入井內(nèi),提鉆。提出鉆具1257m,φ88.9m鉆桿公扣斷裂,見圖1。
圖1 φ88.9mm鉆桿斷裂處
井內(nèi)落魚情況:
①井內(nèi)落魚:127單根φ88.9mm鉆桿+21單根φ88.9mm加重鉆桿+12單根φ88.9mm鉆桿+φ146mm刮刀鉆頭。
②井內(nèi)落魚共1536m,鉆頭位置在2793m,井內(nèi)水泥面在2795m。
使用反絲鉆具打撈落魚,同時視打撈情況使用震擊器解卡,爭取將斷落鉆具全部反出。如果嘗試各種方案仍無法將鉆頭提出,下步將采用開窗側(cè)鉆方案。
具體施工步驟如下:
①下入φ89mm反絲公錐+φ88.9mm反絲鉆桿,對89鉆桿進行打撈,打撈剩余鉆具;
②打撈成功后,視打撈情況下入φ88.9mm正絲鉆桿+安全接頭+φ121mm震擊器+φ88.9mm正絲鉆桿+方鉆桿的鉆具組合進行震擊,如果鉆具解卡則提出所有鉆具;
③震擊未成功,則從安全接頭倒扣,下公錐繼續(xù)打撈安全接頭和φ88.9mm鉆桿。
下入打撈鉆具組合:φ88.9mm公錐+φ88.9mm反絲鉆具。
經(jīng)現(xiàn)場判定首先打撈出斷裂的公扣,然后使用φ88.9mm反絲鉆具打撈部分鉆具后,使用震擊器嘗試解卡。
打撈經(jīng)過如下:
表1 打撈過程
續(xù)表
第14次打撈時,落魚頭所處井段井斜為44.8°;兩次泡鹽酸泥漿破壞嚴重,卡點以上巖粉沉淀堆積嚴重,剩余鉆具很難全部處理完成,考慮工期與成本問題,剩余鉆具不再處理。
圖2 鉆具斷口
(1)注水泥時,井隊帶鉆頭注水泥,違反操作規(guī)程。
(2)替漿及沖洗井內(nèi)多余水泥過程,未活動鉆具,造成水泥漿在鉆具與套管內(nèi)壁的間隙存留,造成卡鉆事故。
(3)上提鉆具深度計算失誤。共注入2.5m3水泥漿,裸眼段內(nèi)徑水泥漿液柱為50m共計0.91m3,套管內(nèi)水泥漿體積1.59m3,水泥漿液柱為84.53m,井內(nèi)水泥漿液柱共計134.53m。現(xiàn)場共將鉆具上提136.19m,即便考慮到裸眼井段因注清水存在井徑擴大,但也仍存在注水泥漿過程中頭尾部出現(xiàn)混漿造成水泥漿總體積增大,分析認為上提鉆具偏少,無法確保鉆具已全部提出水泥面。
(4)第二次泡鹽酸,按照施工工序在卡點深度浸泡16h過程中,未及時活動鉆具、間斷開泵頂通,且井內(nèi)情況出現(xiàn)變化(指重表指針動、鉆具上移0.3m)時班長未及時發(fā)現(xiàn)并通知項目經(jīng)理、機長,錯失最佳處理時機,導(dǎo)致循環(huán)通道堵死,失去將落魚完全處理上來的可能。
在“插旗桿”及后續(xù)事故處理中,井隊施工存在諸多違反規(guī)范操作現(xiàn)象,對今后規(guī)范井隊施工起到警示作用;本次事故增加了施工工期、成本,也為后續(xù)施工增加難度。