吳茂軍
摘 ?要:本文對鋁電解槽爐側(cè)優(yōu)化控制技術(shù)進(jìn)行了研究,提出了爐側(cè)厚度的數(shù)學(xué)模型和優(yōu)化控制規(guī)則。在500千伏安鋁電解槽上進(jìn)行了工業(yè)試驗(yàn),爐側(cè)厚度、延伸腿長度和主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均有相應(yīng)提高。
關(guān)鍵詞:鋁電解槽;爐幫厚度;伸腿長度;優(yōu)化控制
1鋁電解槽爐側(cè)優(yōu)化控制技術(shù)
為了有效解決鋁電解槽厚度和延伸腿長度的有效優(yōu)化控制問題,提出了專利技術(shù)“鋁電解槽爐厚優(yōu)化控制方法”[1]。
1.1計算爐側(cè)熱阻系數(shù)
測量電解液溫度和初晶溫度、爐側(cè)厚度(或腿伸長度)及其對應(yīng)的側(cè)罐殼溫度、側(cè)內(nèi)襯材料和罐殼鋼板總厚度等數(shù)據(jù)。根據(jù)爐側(cè)(或爐腿延伸部分)熱阻系數(shù)的數(shù)學(xué)模型:
α=(δ+H)×(Tb-T1)/(T1-Ts)(1)
式中:α ——爐側(cè)(或爐腿延伸部分)熱阻系數(shù),mm;
δ ——爐側(cè)厚度(或爐腿延伸長度),mm;
H——對應(yīng)于爐側(cè)厚度(或支腿延伸長度)的一側(cè)內(nèi)側(cè)
襯里材料和槽殼鋼板的厚度,mm;
Tb——電解質(zhì)溫度,℃;
T1——電解液的初始結(jié)晶溫度,℃;
Ts——對應(yīng)爐側(cè)厚度(或腿伸長度)的側(cè)罐殼溫度,℃。將采集到的數(shù)據(jù)帶入爐側(cè)(或腿伸)熱阻系數(shù)的數(shù)學(xué)模型(1),得到爐側(cè)(或腿伸)熱阻系數(shù)。
1.2計算爐側(cè)厚度(或支腿延伸長度)
收集電解槽電解質(zhì)溫度和初晶溫度、爐側(cè)(或腿伸)側(cè)槽殼溫度和對應(yīng)的爐側(cè)(或腿伸)熱阻系數(shù),根據(jù)爐側(cè)厚度(或腿伸長度)數(shù)學(xué)模型:
δ=α(T1-Ts)/(Tb-T1)-H(2)
將采集到的數(shù)據(jù)帶入爐側(cè)厚度(或支腿延伸長度)的數(shù)學(xué)模型(2),得到爐側(cè)厚度(或支腿延伸長度)。
1.3爐壁厚度(或爐腿延伸長度)的優(yōu)化控制方法
通過優(yōu)化控制電解液溫度和初晶溫度、爐側(cè)(或爐腿延伸)側(cè)罐殼溫度及相關(guān)技術(shù)參數(shù),爐側(cè)(包括人工爐腿延伸)厚度控制在15±5cm,爐腿延伸長度(不包括人工爐腿延伸)控制在5±10cm。
1.3.1調(diào)節(jié)和控制電解液溫度
電解溫度通過以下措施控制在937±5℃。
(1)提升鋁液位
全石墨化陰極電解槽的鋁水平比石墨(含50%石墨)陰極電解槽低2厘米,如21 ~ 23 ~ 25厘米的全石墨化陰極電解槽和23 ~ 25厘米的高石墨陰極電解槽。通過適當(dāng)提高和降低鋁含量,可以提高和降低電解溫度。
(2)增加或減少絕緣材料的厚度
全石墨化陰極電解槽陽極絕緣覆蓋材料厚度比石墨陰極電解槽高2厘米,如全石墨化陰極電解槽30 ~ 32厘米,高石墨化陰極電解槽28 ~ 30 ~ 32厘米。冬季適當(dāng)加厚保溫材料,夏季減少保溫材料,可以提高和降低電解溫度。覆蓋材料不得掩埋爆炸焊接塊。
(3)提升罐電壓
在合理的槽電壓范圍內(nèi),如全石墨化陰極電解槽3.820 ~ 3.870 V,高石墨化陰極電解槽3.920 ~ 3.950 V,結(jié)合電解溫度1℃升降,500kA電解槽槽電壓1小時升降36mV,極性絕緣材料增減1mm槽電壓上升6~9mV(夏季6 ~ 9mV,春季7mV,秋季8mV,冬季9mV
電壓,計算槽電壓的增減值,調(diào)整槽電壓每次不超過5mV,每天不超過20mV。
(4)上升和下降電流強(qiáng)度
在總能量上升和下降值為64×106焦耳(17.8千瓦時)和極間電壓下降為2994毫伏的500千安培電解槽中,電解質(zhì)溫度上升和下降1℃,對應(yīng)于5.9千安培(17.8千瓦時〉2.994千瓦時/千安培)的1h電流強(qiáng)度上升和下降值。每1h調(diào)節(jié)電流強(qiáng)度不超過0.8kA,穩(wěn)定1h后再調(diào)節(jié),每天調(diào)節(jié)電流強(qiáng)度不超過8kA每次調(diào)節(jié)電流強(qiáng)度到8kA,穩(wěn)定運(yùn)行一個月,再調(diào)節(jié)電流強(qiáng)度。當(dāng)熱交換器安裝在電解池的側(cè)壁上時,電解質(zhì)溫度可以根據(jù)需要在電流強(qiáng)度的20%范圍內(nèi)升高和降低。
1.3.2調(diào)節(jié)和控制初級晶體溫度
當(dāng)氟化鈉與氟化鋁的分子比(摩爾比)不大于3時(保持電解質(zhì)弱酸性,抑制Na+放電,防止電流效率降低)(LiF ≥ 2.5% ~ ≤ 3.5%,分子比≥2.5 ~ < 2.7;LiF > 3.5% ~ ≤ 4.5%,分子比≥2.7 ~ < 2.8;LiF > 4.5% ~ ≤ 5%,分子比≥2.8 ~ < 2.9;LiF > 5%,分子比≥ 2.9 ~ < 3.0),主要包括過熱7.5℃和初晶溫度930.5℃兩種控制方法。
(1)增加或減少氟化鋁的量并降低分子比
500kA電解槽的電解質(zhì)水平為18 ~ 20 cm,槽室尺寸為19380mm×4300mm,爐膛厚度按120mm計算,爐膛尺寸為19140mm×4060mm,陽極總面積為1750mm×740mm×48mm,平均電極間距為45mm,平均電解質(zhì)量為12078078kg。電解液減少1%氟化鋁,初始結(jié)晶溫度提高5℃。500kA電解槽將電解液的初始結(jié)晶溫度提高和降低1℃,氟化鋁的添加量需要減少24kg(12078kg×1%/5℃)。
(2)降低堿金屬氟化物的含量
在占≥25%的低氧化鋰氧化鋁(Li2O≤0.015%)和占≤75%的高氧化鋰氧化鋁(Li2O > 0.015% ~ 0.035%)范圍內(nèi),控制氧化鋁中Li2O、K2O、氧化鎂和氧化鈣的含量,控制電解液中LiF≤3.5%、KF ≤ 1.5%和KF≤1.5%,當(dāng)LiF≥3.5%系列電解液時,低氧化鋰氧化鋁的比例相應(yīng)增加(高達(dá)100%)。
1.3.3調(diào)節(jié)和控制罐殼溫度
通過裝卸散熱板和隔熱板,安裝可調(diào)式換熱器(罐殼最高溫度≤325℃),降低爐側(cè)(腿伸)側(cè)罐殼溫度。主要包括:
(1)利用罐下窗口協(xié)助調(diào)節(jié)罐殼溫度,當(dāng)天氣最低溫度≤4℃時,關(guān)閉罐下所有窗口,防止底部溫度過低;
(2)部分側(cè)罐殼溫度高,爐壁薄,應(yīng)根據(jù)需要增加散熱板的面積和性能,選用導(dǎo)熱系數(shù)高的散熱板(如銅或鋁等)。)應(yīng)該安裝在本地;部分側(cè)罐殼溫度過低,爐壁過厚,所以局部保溫板(如硅酸鋁纖維保溫板等。)根據(jù)需要安裝,以適當(dāng)減少散熱;某一面的爐壁整體厚度與罐體其他面有差異,所以爐壁過厚的面加強(qiáng)保溫,爐壁過薄的面安裝高導(dǎo)熱散熱板;
(3)利用電解槽側(cè)壁上的外置可控流量換熱器,根據(jù)需要調(diào)節(jié)和控制槽殼溫度,實(shí)現(xiàn)爐側(cè)的最優(yōu)控制。
2工業(yè)試驗(yàn)
2.1優(yōu)化爐側(cè)的厚度和支腿長度
2.1.1爐壁厚度和爐腿延伸長度的實(shí)際優(yōu)化
優(yōu)化后的試驗(yàn)池爐頂厚度為12.4cm,比優(yōu)化前高6.2cm,同時比對比池高7.1cm優(yōu)化后試驗(yàn)池爐頂高度為20.2cm,比優(yōu)化前的16.9cm高3.3cm,同時比對照池高1.2cm優(yōu)化后的測試電池腿長為4.2厘米,比優(yōu)化前高4.0厘米,同時比對照電池高1.1厘米,有助于降低測試電池的水平電流分量,增加垂直電流分量和陰極電流密度,提高電流效率。
2.1.2測量的爐側(cè)厚度和腿長的比較和分析
其中,實(shí)心點(diǎn)代表測量值,其余部分使用爐頂厚度和支腿延伸長度的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行計算。7月16日使用耐高溫探頭罐殼溫度在線測量系統(tǒng)后,爐側(cè)厚度和腿伸長度的實(shí)際測量值與該數(shù)學(xué)模型的計算值偏差較小,表明該數(shù)學(xué)模型在電解溫度、初晶溫度、爐側(cè)和罐殼溫度測量完整準(zhǔn)確的情況下具有一定的準(zhǔn)確性。
2.2罐殼溫度降低
7月16日(開始使用改進(jìn)的在線測溫系統(tǒng))是優(yōu)化前,11月8日是優(yōu)化后(8月19日4117號罐停罐是優(yōu)化后)。優(yōu)化后的試驗(yàn)罐罐殼最高溫度為327.0℃,比優(yōu)化前的432.9℃低106.0℃,比同期對照罐的425.9℃低98.9℃。優(yōu)化后試驗(yàn)罐殼平均溫度為286.3℃,比優(yōu)化前的347.0℃低60.6℃,比同期對比罐的331.2℃低44.9℃,有助于降低試驗(yàn)罐的熱損失和噸鋁電耗。
2.3電解溫度的優(yōu)化提高
電解溫度從優(yōu)化前3月23日的平均931.6℃逐漸升高,11月8月達(dá)到平均940.3℃,保持在937.5℃的合理范圍內(nèi)。
2.4主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有所提高
中間4104#槽(全石墨化陰極)為3.876V,比優(yōu)化前低32mV,比對比槽低24mV(2)優(yōu)化后測試電池的電流效率為90.44%,比優(yōu)化前高0.59%,比對照電池高0.82%。其中4104#罐為91.18%,比優(yōu)化前高1.13%,比對比罐(4125#)高2.06%;(3)優(yōu)化后,試驗(yàn)槽的DC電耗為12952千瓦時/噸鋁,比優(yōu)化前低144千瓦時/噸鋁,比對比槽低。(1)優(yōu)化后的測試電池平均電池電壓為3.930V,比優(yōu)化前低18mV,比對照電池(同期)低24mV。197千瓦時/噸鋁。4104#罐為12671千瓦時/噸鋁,比優(yōu)化前低263千瓦時/噸鋁,比對比罐(4125#)低373千瓦時/噸鋁。(4)優(yōu)化后試驗(yàn)槽原鋁液可達(dá)13353千瓦時/噸鋁,比優(yōu)化前低148千瓦時/噸鋁,比對照槽低203千瓦時/噸鋁。4104#罐為13063千瓦時/噸鋁,比優(yōu)化前低272千瓦時/噸鋁,比對比罐(4125#)低385千瓦時/噸鋁。(5)優(yōu)化后試驗(yàn)槽氟鹽單耗期為9.3 kg/t-al,比優(yōu)化前降低8.1 kg/t-al,同期比對照槽低7.7 kg/t-al。4104#罐為9.1 kg/t-al,比優(yōu)化前低8.6 kg/t-al,比對比罐(4125#)低7.9 kg/t-al。(6)試驗(yàn)槽碳陽極優(yōu)化總消耗為494.5 kg/t-al,比對照槽低10.5 kg/t-al。4104#罐為487.2kg/t-al,比對比罐(4125#)低12.3kg/t-al。
2.5降低每噸鋁的成本
(1)降低生產(chǎn)成本
與對比槽相比,試驗(yàn)槽電耗成本降低203千瓦時/噸鋁× 0.2638元/千瓦時=53.5元/噸鋁,氟化鹽成本降低7.7公斤/噸鋁× 6.788元/公斤=52.27元/噸鋁,鋁碳陽極成本降低10.5公斤/噸鋁× 2
(2)降低大修的啟動成本
該技術(shù)使電解槽壽命延長一年以上,全石墨化陰極電解槽大修啟動成本降低42.48元/噸鋁,高石墨化陰極電解槽大修啟動成本降低72.02元/噸鋁,每噸鋁電解槽大修啟動成本降低62.18元/噸鋁。生產(chǎn)總成本和大修開車成本降低195.46元/噸鋁。
參考文獻(xiàn)
[1]成庚,等.一種鋁電解槽爐幫厚度優(yōu)化控制方法:ZL201611227093.7[P].2018-07-20.
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[3] 劉業(yè)翔,李劼,等.現(xiàn)代鋁電解[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2008.