張旭然
【摘要】STAG109FA單軸聯(lián)合循環(huán)機(jī)組通風(fēng)系統(tǒng)由離心風(fēng)機(jī)、差壓開關(guān)、取樣管路三部分組成,每臺風(fēng)機(jī)配有一個差壓開關(guān),若正在運(yùn)行的風(fēng)機(jī)差壓低于設(shè)定壓力點(diǎn),則發(fā)送一個允許啟動備用風(fēng)機(jī)的信號,啟動相應(yīng)風(fēng)機(jī)加強(qiáng)冷卻效果。如果差壓開關(guān)未正確動作或者誤動作,將影響備用風(fēng)機(jī)的正常啟停,進(jìn)而影響燃機(jī)燃燒區(qū)域的溫度,嚴(yán)重時會危害到整個發(fā)電機(jī)組的安全運(yùn)行。我們通過分析找到缺陷的要因,進(jìn)而減少燃機(jī)風(fēng)機(jī)差壓開關(guān)缺陷次數(shù),使機(jī)組運(yùn)行更加穩(wěn)定。
【關(guān)鍵詞】天然氣機(jī)組;通風(fēng)系統(tǒng);差壓開關(guān);消缺率
一、簡介
杭州華電半山發(fā)電有限公司是中國首個百萬千瓦級天然氣發(fā)電公司,共擁有6臺STAG109FA單軸聯(lián)合循環(huán)機(jī)組。分別由半山燃機(jī)一期(3×39萬千瓦)和半山燃機(jī)二期(3×41.5萬千瓦)組成,目前總裝機(jī)容量241.5萬千瓦。
STAG109FA單軸聯(lián)合循環(huán)機(jī)組配置有通風(fēng)和加熱系統(tǒng),其目的是使輪機(jī)各間室保持在固定溫度范圍內(nèi),減少因超出工作溫度引起的各項(xiàng)問題,從而保證發(fā)電設(shè)備的安全運(yùn)行。
STAG109FA單軸聯(lián)合循環(huán)機(jī)組通風(fēng)系統(tǒng)由離心風(fēng)機(jī)、差壓開關(guān)、取樣管路三部分組成,聯(lián)合循環(huán)機(jī)組通風(fēng)系統(tǒng)為軸流式負(fù)壓通風(fēng)系統(tǒng),每段工作區(qū)域安裝了兩臺離心風(fēng)機(jī)。正常工況下一臺運(yùn)行另一臺備用,且兩臺風(fēng)機(jī)應(yīng)定期切換運(yùn)行。每臺風(fēng)機(jī)配有一個差壓開關(guān),若正在運(yùn)行的風(fēng)機(jī)差壓低于設(shè)定壓力點(diǎn),則發(fā)送一個允許啟動備用風(fēng)機(jī)的信號,啟動相應(yīng)風(fēng)機(jī)加強(qiáng)冷卻效果。燃機(jī)一期和二期均裝有88TK、88BT、88VG、88BD、88BN五組共十臺風(fēng)機(jī)對機(jī)組相應(yīng)工作區(qū)域進(jìn)行冷卻,共計(jì)84只差壓開關(guān)。
如果差壓開關(guān)未正確動作或者誤動作,將影響備用風(fēng)機(jī)的正常啟停,進(jìn)而影響燃機(jī)燃燒區(qū)域的溫度,嚴(yán)重時會危害到整個發(fā)電機(jī)組的安全運(yùn)行。因此通風(fēng)系統(tǒng)的正常工作對機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行有著重要意義。
二、現(xiàn)狀調(diào)查
差壓開關(guān)在聯(lián)合循環(huán)機(jī)組中多個系統(tǒng)內(nèi)均有應(yīng)用,例如潤滑油系統(tǒng)、天然氣系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)和通風(fēng)系統(tǒng)等。根據(jù)設(shè)計(jì)要求,潤滑油系統(tǒng)、天然氣系統(tǒng)和循環(huán)水系統(tǒng)中差壓開關(guān)缺陷次數(shù)應(yīng)少于1次/月均。而我廠通風(fēng)系統(tǒng)中風(fēng)機(jī)差壓開關(guān)月均缺陷次數(shù)達(dá)到了5.33次,遠(yuǎn)高于機(jī)組其他系統(tǒng)。
我們統(tǒng)計(jì)出近半年燃機(jī)一期運(yùn)行人員填出的關(guān)于“差壓開關(guān)”的設(shè)備缺陷單,在32條缺陷中,差壓開關(guān)在達(dá)到設(shè)定值后未動作16條,差壓開關(guān)未達(dá)到設(shè)定值便動作13條,取樣管路接頭漏氣3條。
1、對所有32條缺陷的故障分布情況進(jìn)行調(diào)查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)其中設(shè)定值變動17次,取樣管路泄露2次,差壓開關(guān)內(nèi)部機(jī)械結(jié)構(gòu)損壞7次,壓力測量元件故障6次。
2、在差壓開關(guān)設(shè)定值的故障情況中進(jìn)一步檢索發(fā)現(xiàn)設(shè)定值偏大9次,設(shè)定值偏小7次,無法正常調(diào)節(jié)定值1次。從結(jié)果中可以看出,差壓開關(guān)設(shè)定值變動主要因?yàn)樵O(shè)定值非人為原因偏移。
3、對差壓開關(guān)內(nèi)部結(jié)構(gòu)損壞情況進(jìn)行更詳細(xì)的調(diào)查發(fā)現(xiàn),機(jī)械結(jié)構(gòu)損壞5次,觸點(diǎn)失靈1次,信號線斷開1次。差壓開關(guān)內(nèi)外結(jié)構(gòu)損壞主要原因是機(jī)械結(jié)構(gòu)損壞。
4、對壓力測量元件故障調(diào)查發(fā)現(xiàn),壓力測量元件靈敏度下降5次,壓力測量元件損壞1次,壓力測量元件故障主要是壓力測量元件靈敏度下降。
三、原因分析
由現(xiàn)狀調(diào)查中可知,差壓開關(guān)設(shè)定值偏移、機(jī)械部分損壞、壓力測量元件損壞這三個癥結(jié)產(chǎn)生的缺陷次數(shù)共26次,接下來根據(jù)三個主要癥結(jié)推測末端原因如下:(1)微動開關(guān)調(diào)節(jié)范圍過窄(2)差壓開關(guān)安裝在風(fēng)機(jī)外殼上部(3)取樣管路距差壓開關(guān)過近(4)風(fēng)機(jī)運(yùn)行時工質(zhì)壓力變化(5)差壓開關(guān)安裝在風(fēng)機(jī)外殼上部與外殼一起產(chǎn)生振動(6)差壓開關(guān)安裝區(qū)域空間狹窄(7)風(fēng)機(jī)運(yùn)行時產(chǎn)生熱量被外殼吸收(8)差壓開關(guān)露天安裝無防護(hù)措施(9)取樣管路未安裝濾網(wǎng)。
經(jīng)過調(diào)查分析,確定主要原因?yàn)橐韵聝牲c(diǎn):(1)差壓開關(guān)底座與風(fēng)機(jī)本體相連,運(yùn)行時隨外殼一起振動(2)差壓開關(guān)露天安裝,無防護(hù)措施。次要原因?yàn)槿庸苈肪嗖顗洪_關(guān)過近,帶動差壓開關(guān)振動。
四、改善措施
1、脫離原有壓力開關(guān)支撐支架,將現(xiàn)有電纜從鍍鋅管中拆除,安裝至蛇皮管中,將電纜移位至風(fēng)機(jī)本體外部,將壓力開關(guān)移位至新焊接的支架中,不影響風(fēng)機(jī)拆裝。
2、測量加裝保護(hù)罩的尺寸,然后對鐵皮加工焊接做成正方體狀。
3、在現(xiàn)場確認(rèn)管路接頭規(guī)格,選定合適的加裝線路,在取樣管和差壓開關(guān)之間加裝盤向管。安裝完成后測量振動由1.5mm/s降至0.05mm/s,成功達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
五、結(jié)束語
方案實(shí)施后,一期三臺機(jī)組風(fēng)機(jī)系統(tǒng)投入運(yùn)行。同時我們對投用后半年內(nèi)的缺陷次數(shù)進(jìn)行記錄,故障由實(shí)施前的5.33次/月均降低到0.83次/月均,成功地通過改善措施降低了發(fā)生故障的次數(shù)。
通過本次改造,不僅提高了差壓開關(guān)的報(bào)警準(zhǔn)確率,保護(hù)了就地壓力測量元件的安全性,同時也避免人員在高空長時間滯留作業(yè),降低了現(xiàn)場作業(yè)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。為機(jī)組的安全運(yùn)行提供了有力的保障,極具推廣意義。