杜淑平
(山西焦化集團(tuán)有限公司,山西 洪洞 041606)
甲醇廠空分車間KDON6000/12000型空分裝置配套了3臺55/30型氧壓機(jī),正常運(yùn)行時為兩開一備;在甲醇二系統(tǒng)2×0.15 MPa負(fù)荷運(yùn)行時,送往甲醇二系統(tǒng)的氧氣量略顯不足,有時會引起轉(zhuǎn)化氣中的甲烷含量偏高;系統(tǒng)減負(fù)荷運(yùn)行,一直制約著甲醇二系統(tǒng)的滿負(fù)荷生產(chǎn),為了使甲醇二系統(tǒng)達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn),提高甲醇產(chǎn)量,特提出二系統(tǒng)氧壓機(jī)增加機(jī)組打氣量的技術(shù)研究。
2#空壓機(jī)的額定打氣量為34 700 m3/h,額定電流為260 A,目前空壓機(jī)的電流為252 A,打氣量為35 300 m3/h,根據(jù)2#空壓機(jī)的性能曲線空壓機(jī)的負(fù)荷最大為額定打氣量的105%,最大打氣量為36 435 m3/h;結(jié)合空分裝置的負(fù)荷操作彈性為75%~105%,空分裝置的最大產(chǎn)氧量為7 138 m3/h,目前,配置的2臺氧壓機(jī)實(shí)際打氣量為6 000 m3/h根據(jù)后工序要求,計劃將6#氧壓機(jī)擴(kuò)容,設(shè)計打氣量由原來的3 300 m3/h增至3 600 m3/h,在原有基礎(chǔ)上設(shè)計打氣量增加約300 m3/h氧氣;根據(jù)計算空分裝置的產(chǎn)氧量能滿足氧壓機(jī)改造后的氧氣用量。
根據(jù)空分二系統(tǒng)3臺氧壓機(jī)運(yùn)行和檢修情況進(jìn)行綜合評價,鑒于6#氧壓機(jī)自2012年投用至今已累計運(yùn)行30 014 h,且在設(shè)備檢修過程中發(fā)現(xiàn)三級氣缸氣腔存在鑄造缺陷,為了確保設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行,計劃將6#氧壓機(jī)氣缸更換為與一系統(tǒng)相同規(guī)格的氣缸,同時對機(jī)組相應(yīng)的零部件進(jìn)行更換。使設(shè)計打氣量由3 300 m3/h增加為3 600 m3/h,壓力不變。
一、二系統(tǒng)氧壓機(jī)主要參數(shù)對比如第176頁表1所示。
根據(jù)參數(shù)對比,并進(jìn)行分析、設(shè)計計算得出如下結(jié)論:
1) 單臺氧壓機(jī)擴(kuò)容后氣量同一系統(tǒng),設(shè)計打氣量為3 600 m3/h,壓力為3.0 MPa。
2) 氧壓機(jī)的末級排氣壓力是由背壓決定的,氧壓機(jī)改造后和其他原有氧壓機(jī)并機(jī)后,并機(jī)的所有氧壓機(jī)的末級壓力是一致的。
3) 單臺氧壓機(jī)擴(kuò)容后,氣量有所增加,氧壓機(jī)的末級排氣管道為DN150,能滿足要求。
4) 氧壓機(jī)匯總排氣管道能滿足擴(kuò)容后氣量增加的要求。
5) 各級緩沖器、冷卻器能滿足改造后的緩沖、冷卻效果。
6) 二系統(tǒng)氧壓機(jī)電機(jī)功率為630 kW、轉(zhuǎn)速為494 r/min,與一系統(tǒng)相同,電機(jī)部分能夠滿足氣量增加的要求。
根據(jù)以上論證,需對氧壓機(jī)主機(jī)氣缸部分進(jìn)行更換,曲軸箱及機(jī)身可以利用原設(shè)備,需要對氣缸及氣缸關(guān)聯(lián)部分進(jìn)行更換;即將二系統(tǒng)氧壓機(jī)氣缸內(nèi)徑改為同一系統(tǒng)氣缸內(nèi)徑(一級Ф460 mm×2 mm改為Ф480 mm×2 mm,二級Ф360 mm改為Ф370 mm,三級Ф220 mm改為Ф230 mm),同時相應(yīng)的活塞、氣閥、閥罩及壓蓋等進(jìn)行更換。
表1 一、二系統(tǒng)氧壓機(jī)主要參數(shù)對比
對更新的新氣缸及備用的新活塞桿、連桿螺栓進(jìn)行著色滲透探傷,并對新氣缸的管口方位、外形尺寸進(jìn)行核算。
拆除主機(jī)各氣缸相連的氣路、水路管道。
拆除機(jī)組二、三級氣缸,將新氣缸試裝機(jī)組,連接螺栓孔對中合適氣缸管口與緩沖器管口連接合適。
拆除機(jī)組一級氣缸,將新氣缸試裝機(jī)組,連接螺栓孔對中合適氣缸管口與緩沖器管口連接。
拆卸出各級刮油器,吊出各級大頭瓦、連桿、十字頭。檢查各級大、小頭瓦磨損情況并調(diào)整軸瓦間隙,調(diào)整十字頭與滑道裝配間隙;檢查主軸瓦,測量軸瓦間隙;更換連桿螺栓及開口銷。
更換各級填料密封環(huán);拆檢各級刮油器組件,檢查刮油環(huán)及密封環(huán)磨損情況,間隙復(fù)查合格回裝機(jī)組。
更換各級活塞體、活塞桿、銅螺母、活塞環(huán)、導(dǎo)向環(huán),各級活塞組件裝配符合要求回裝機(jī)組。
對各級氣缸進(jìn)行就位對中,調(diào)整氣缸與機(jī)身的同軸度,對氣缸進(jìn)行定位組裝,并對氣缸內(nèi)壁及氣腔進(jìn)行脫脂;將各級緩沖器及附屬管道內(nèi)部檢查、清理脫脂后回裝。
油箱清理干凈,更換油箱內(nèi)置過濾網(wǎng)和外置油過濾芯;清洗油冷卻器,更換潤滑油。
對氧氣入口過濾器進(jìn)行檢查、銹渣清理、管內(nèi)脫脂后回裝。
各級氣缸夾套上、下水管接頭配置安裝。
機(jī)組整體安裝完進(jìn)行空負(fù)荷、負(fù)荷試車。
項(xiàng)目于2020年8月份實(shí)施完工,8月18日正式投入運(yùn)行,通過8月19日20:00至21日20:00對該技術(shù)研究項(xiàng)目進(jìn)行了72 h滿負(fù)荷運(yùn)行考核,根據(jù)運(yùn)行考核數(shù)據(jù)分析,項(xiàng)目研究達(dá)到了預(yù)期效果。
選取了4#、6#氧壓機(jī)雙機(jī)組7月12日~7月14日運(yùn)行的工藝指標(biāo)作為對比,具體見表2。
表2 運(yùn)行工藝指標(biāo)
選取了4#、6#氧壓機(jī)雙機(jī)組8月19、8月20日、8月21日運(yùn)行工藝指標(biāo)作為對比,具體見第177頁表3。
技術(shù)研究前,7月12日至7月14日4#、6#氧壓機(jī)雙機(jī)組運(yùn)行,日平均機(jī)組外送氧氣產(chǎn)量為5 982 m3/h;技術(shù)研究后,4#、6#氧壓機(jī)雙機(jī)組運(yùn)行8月18日至8月20日72 h期間,日平均機(jī)組外送氧產(chǎn)量6 213 m3/h。由以上數(shù)據(jù)可見,技術(shù)研究前后,機(jī)組外送產(chǎn)量增加了230 m3/h;
表3 運(yùn)行工藝指標(biāo)
增加氧氣產(chǎn)量按200 m3/h進(jìn)行計算。每增加200 m3/h氧氣量,能滿足1 000 m3/h焦?fàn)t氣所提供氧氣,1 000 m3/h焦?fàn)t氣每小時能生產(chǎn)0.5 t粗醇,0.5 t粗醇折合為0.425噸精醇。
以2020年1月~6月平均銷售價格1 496.6元/t計算,每天增加產(chǎn)值0.425×1 496.6=636元。每年以8 000 h進(jìn)行計算,每年可增加凈產(chǎn)值約508萬元。
通過6#氧壓機(jī)打氧氣正式并入系統(tǒng)運(yùn)行至今,機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定,技術(shù)研究前、后工藝指標(biāo)對比如表4。
表4 技術(shù)研究前、后工藝指標(biāo)對比
6#氧壓機(jī)進(jìn)行更新后機(jī)組打氣量增加了200 m3/h~300 m3/h,甲醇二系統(tǒng)負(fù)荷由雙機(jī)0.15 L至雙機(jī)0.18 L,每小時多生產(chǎn)甲醇約2 t~3 t,一年多生產(chǎn)約2萬t甲醇。
此項(xiàng)目的完成,增加了二系統(tǒng)氧壓機(jī)機(jī)組的打氣量,滿足了后工序?qū)ρ鯕饬康男枨?,使甲醇二系統(tǒng)達(dá)到了滿負(fù)荷生產(chǎn),提高了甲醇產(chǎn)量。