董吉柱
(深能合和電力〈河源〉有限公司,廣東 河源 517000)
羅茨風機是火電廠脫硫系統(tǒng)重要的旋轉設備,在運行過程中非常容易受到各種各樣因素的影響,進而出現(xiàn)振動大等情況,嚴重時可能危及安全生產(chǎn),對火電廠造成嚴重的經(jīng)濟損失。因此,對羅茨風機振動大的原因進行準確的分析與診斷顯得尤為重要。
廣東某2×600 MW火電廠脫硫用RBS175、直聯(lián)傳動式羅茨風機,流量8 739 Nm3/h,風壓90 kPa,電機型號YKK450-6,電壓6 kV,功率355 kW,轉速980 r/min。
2019年8月4日,該廠脫硫用羅茨風機齒輪側水平振動達100 μm,電機非驅(qū)動端振動達30~90 μm不穩(wěn)定波動,電機更換軸承,后單轉電機水平振動約20 μm。廠家對該羅茨風機采集各振動參數(shù),更換美孚VG 220潤滑油,測量轉子各間隙合格,緊固出、入口處所有連接螺栓和基礎地腳螺栓。再次進行聯(lián)軸器中心校驗時,發(fā)現(xiàn)帶負荷運行狀態(tài)下各測點振動幅值仍偏大(見表1)。
表1 風機檢修前振動數(shù)據(jù)實測值 μm
對羅茨風機開展現(xiàn)場振動測試,在風機兩側的水平和垂直方向分別布置振動傳感器,如圖1所示,對風機在空載和帶載狀態(tài)下分別進行振動測試。
圖1 風機及傳感器布置圖
設備在空載和帶載狀態(tài)下的振動數(shù)據(jù)如表2、表3所示,頻譜如圖2、圖3所示。在空載狀態(tài)下,風機各測點振動幅值都在可接受范圍內(nèi),測試過程振動幅值基本保持穩(wěn)定,主振頻率以3倍頻為主。而在帶載狀態(tài)下,各測點振動幅值大幅增加,主振頻率以3倍頻和6倍頻為主,其中3倍頻的振動分量有所增長,而6倍頻則顯著提高,即風機帶載后振動的增長主要來自6倍頻的振動分量[1]。
表2 空載狀態(tài)下設備振動列表
表3 帶載狀態(tài)下設備振動列表
圖2 空載狀態(tài)下各測點振動頻譜圖
圖3 帶載狀態(tài)下各測點振動頻譜圖
羅茨風機的葉輪端面和風機前后端蓋之間,以及風機葉輪之間始終保持微小的間隙,在同步齒輪的帶動下,風從風機進風口沿殼體內(nèi)壁輸送到排出的一側,引起吸氣-排氣呈間歇性和周期性變化,流道內(nèi)氣體呈脈動狀態(tài)。三葉羅茨風機的一個旋轉周期有六次吸排氣過程,進排氣腔產(chǎn)生6次流體容積變化,形成6倍頻振動。一個旋轉周期內(nèi)流量變化的差異越大,脈動現(xiàn)象越劇烈,對應形成的振動幅值越大,振動信號中的3倍頻來自轉輪上的3個葉片與流體的相互作用[2]。
通過對羅茨風機進行振動測試發(fā)現(xiàn),振動超標的主要原因是設備帶載運行過程發(fā)生流體容積、壓力脈動故障。該故障是由于兩根并聯(lián)轉子在風機內(nèi)的空間位置不合理,造成一個周期內(nèi)的容積變化存在較大差異而產(chǎn)生的。而在羅茨風機靜止狀態(tài)下,現(xiàn)場測量得到的轉子各間隙數(shù)據(jù)(見表4)均在允許偏差范圍內(nèi),因此初步判斷該羅茨風機軸承可能存在輕微磨損,致使風機在運行中振動大。
表4 風機檢修前轉子間隙現(xiàn)場實測數(shù)據(jù) mm
對該羅茨風機解體,發(fā)現(xiàn)其油箱內(nèi)側附著大量油泥、污垢,潤滑油發(fā)黑變質(zhì)且出現(xiàn)高溫碳化發(fā)黑現(xiàn)象,并存在過多雜質(zhì)。軸承表面、活塞環(huán)套等位置附著大量油泥碳化物。初步分析是潤滑油更換周期過長,油質(zhì)變差,軸承得不到良好的潤滑,導致軸承出現(xiàn)溫度過高,以及和軸黏結的情況。
風機從動轉子齒端軸承和軸黏結,無法正常拆解,用氣割對軸承進行了切割, 軸承位出現(xiàn)磨損,軸徑減小了0.01 mm,風機從動轉子聯(lián)端軸承位跑圈,軸承位磨損,軸徑減小了0.12 mm,以上磨損位置均需要加工修復處理[3]。
為保證風機修復質(zhì)量和安裝后運行的穩(wěn)定性,風機需要做轉子跳動及動平衡檢測。主動軸聯(lián)軸器位跳動實測值為0.05 mm,軸伸密封位跳動實測值為0.02 mm,齒輪位跳動實測值為0.03 mm,從動軸齒輪位跳動實測值為0.02 mm,各配合部位跳動值及動平衡結果滿足使用要求。
齒輪、轉子(葉輪)、機殼經(jīng)除銹、清洗、拋光處理后可繼續(xù)使用,可不做更換。但由于長期運行或已經(jīng)存在的一定程度的磨損及損傷,無法完全修復,風機在檢修完成后,現(xiàn)場運行過程中溫升、振動、噪聲等參數(shù)值會有所增加,但均在可接受范圍內(nèi),不影響風機正常、安全使用。
風機在檢修、回裝后,應及時對機殼出入口法蘭面進行封堵,防止異物進入轉子腔室,進而導致轉子磨損甚至在運行中受到損傷。
風機現(xiàn)場安裝、找正前,須確保電機旋轉方向與風機旋轉方向一致,禁止風機反向旋轉,以免造成不必要的損失。
風機現(xiàn)場安裝、找正完成后,須手動盤車檢查,再次確認風機機殼內(nèi)無雜物落入,主軸能靈活轉動,無卡滯點,無異音。
風機檢修結束后間隙狀況(見表5)均在標準范圍內(nèi),因軸承游隙存在,測量間隙值會受風機水平度及人為因素的影響,應多點測量,綜合判斷。
表5 風機檢修后轉子間隙現(xiàn)場實測數(shù)據(jù) mm
風機檢修結束后,在空載狀態(tài)下原監(jiān)測點實測各項振動數(shù)據(jù)(如表6),均在合格范圍內(nèi)。
表6 風機修后空載振動數(shù)據(jù)實測值 μm
風機檢修結束后在負載狀態(tài)下原監(jiān)測點實測各項振動數(shù)據(jù)(見表7)均在合格范圍內(nèi)。
表7 風機檢修后負載振動數(shù)據(jù)實測值 μm
對風機現(xiàn)場加注潤滑油時,油位要求是風機靜止狀態(tài)時的油位,加注油位在油鏡的 1/2~2/3即可,多加油或少加油均會對風機運行狀態(tài)造成影響。風機正常運行時,由于風機采用的是飛濺潤滑,會出現(xiàn)油箱兩側油鏡里的油位波動或高低不一樣,屬正常情況。定期觀察油位,應以風機停車、靜止狀態(tài)下油鏡里顯示的油位為準。
風機維修后,初次運行應空載運行2~4 h后,方可逐步加載運行,累計運行2周以后,徹底排掉舊的潤滑油,并用新的潤滑油手動盤車對油箱進行沖洗,再加注新的正確型號的潤滑油。后期的潤滑油更換周期可參考風機現(xiàn)場運行工況和潤滑油變色、變質(zhì)情況[4]。
風機前后端板底部各設計有一透氣螺紋孔,透氣孔下方的底座面板上偶爾會附著有油箱里排出的高壓油氣,屬正常情況。
定期檢查、清理或更換新的進口濾芯棉,濾芯棉堵塞嚴重,會增加風機的負荷,導致溫度、振動出現(xiàn)異常。
風機運行過程中,須做好日常巡檢記錄,記錄風機主要部位的溫升、振動,出口壓力、運行電流等數(shù)據(jù),以便后期出現(xiàn)運行異常時對比判斷。
現(xiàn)場風機運行的其他日常維護事項可參照羅茨風機使用、維護說明進行。
現(xiàn)代化生產(chǎn)日益向著大規(guī)模及自動化程度發(fā)展,振動分析與診斷技術的發(fā)展也將會得到更大的提高[5]。目前除頻譜儀能對機械設備振動進行分析外,國內(nèi)關于羅茨風機振動大的分析與診斷技術還有很大的進步空間。羅茨風機具備了諸多的優(yōu)點,在工業(yè)生產(chǎn)中廣泛應用,本文針對羅茨風機振動大的問題進行了詳細診斷,通過解體檢修驗證診斷結論,并提出了詳細的運維要求,以保證設備安全、穩(wěn)定、長周期的運行。