朱波 馬麗
(1.國家能源集團寧夏煤業(yè)煤制油分公司,寧夏回族自治區(qū) 銀川 750000;2.國家能源集團寧夏煤業(yè)有限責任公司煤制油儀表管理中心,寧夏回族自治區(qū) 銀川 750411)
引言:1#-9#電動給水泵每個潤滑油站配置3 塊油壓變送器、2 個油溫表、1 個過濾器差壓和1 個油箱液位信號,其中潤滑油壓力信號由現(xiàn)場變送器經(jīng)控制柜內(nèi)數(shù)顯表后發(fā)送給DCS 控制系統(tǒng),油壓信號為有源信號,現(xiàn)場數(shù)顯表24V DC 供電?,F(xiàn)場在數(shù)顯表中設(shè)置潤滑油壓力低Ⅰ值和低Ⅱ值報警,分別用以就地硬回路啟動備用潤滑油泵和3 取2 低Ⅱ值后報重故障信號聯(lián)鎖跳給水泵。三個油壓數(shù)顯表各配置1 路低Ⅱ值報警通道,油壓1 數(shù)顯表另配置1 路低Ⅰ值報警通道。當現(xiàn)場數(shù)顯表故障或者失電時,報警通道直接輸出閉合接點,將誤動作啟動備用潤滑油泵或輸出低Ⅱ值,重故障信號判定由“3 取2”變?yōu)椤? 取2”方式,此種方式下信號處理繼電器及數(shù)顯表任一發(fā)生故障將直接跳閘給水泵。截止目前,現(xiàn)場油壓數(shù)顯表已經(jīng)損壞8 塊,數(shù)顯表故障率高,容易導(dǎo)致電動給水泵誤動作跳閘。
2018年12月16 日,4#給水泵因兩塊數(shù)顯表故障誤動作跳閘。
鑒于電動給水泵在鍋爐給水系統(tǒng)中的重要作用,徹底解決現(xiàn)場數(shù)顯表及其構(gòu)建的硬回路故障導(dǎo)致的給水泵誤動作現(xiàn)象,維持給水系統(tǒng)及鍋爐裝置的穩(wěn)定運行,消除電動給水泵此類隱患,指導(dǎo)給水泵控制柜內(nèi)儀表回路改造工作,進一步提升儀表設(shè)備穩(wěn)定性,特進行改造。
對動力廠電動給水泵涉及工藝流程、儀表控制回路進行學(xué)習、研究,發(fā)現(xiàn)當給水泵非停且備用泵未能及時聯(lián)啟,極易造成裝置負荷波動、跳車,參考本裝置及烯烴裝置事故經(jīng)驗、教訓(xùn),給水泵的穩(wěn)定運行是主裝置長周期平穩(wěn)生產(chǎn)的前提。
通過分析裝置調(diào)試、試車、生產(chǎn)過程中給水泵跳停事故,總結(jié)造成給水泵非停儀表原因主要集中于:油壓數(shù)顯表損壞、輕故障通道損壞、重故障通道損壞、就地硬線端子松動.
確認方法:數(shù)據(jù)分析法
確認過程:2018年10月至2019年1月,油壓數(shù)顯表故障8 塊,
均無法修復(fù),需在線更換,因數(shù)顯表故障導(dǎo)致給水泵跳閘1 次。
確認方法:實驗測量法
確認過程:經(jīng)現(xiàn)場確認及回路研究,控制箱位于電動給水泵旁,現(xiàn)場振動較大,接線箱內(nèi)端子存在松動現(xiàn)象,可見現(xiàn)場環(huán)境對設(shè)備信號影響較大。
確認方法:理論分析法
確認過程:數(shù)顯表中設(shè)置潤滑油壓力低Ⅰ值和低Ⅱ值報警,分別用以就地硬回路啟動備用潤滑油泵、低值3 取2 報重故障信號聯(lián)鎖跳給水泵,故障處理過程中誤動故障報警節(jié)點、控制回路失電導(dǎo)致設(shè)備跳閘。
確認過程:設(shè)計存在缺陷,通過接線原理圖分析,
現(xiàn)場對數(shù)顯表斷電,測試聯(lián)鎖接點閉合。
1.改造方案的審核工作;
2.改造過程前后與電氣、工藝等專業(yè)溝通、協(xié)調(diào)工作;
3.具體實施改造的工作安排;
4.改造工作的現(xiàn)場效果驗收;
5.改造工作進展匯報。
1.本次改造工作的方案設(shè)計、編寫;
2.現(xiàn)場控制柜內(nèi)數(shù)顯表及硬回路儀表改造具體實施工作;
3.DCS 系統(tǒng)中重故障信號判定、備用給水泵聯(lián)鎖等邏輯組態(tài)及實驗工作;
4.現(xiàn)場回路改造后的一次驗收工作。
現(xiàn)場回路改造主要工作為變送器工作方式改變、潤滑油壓數(shù)顯表拆除、硬回路連接線拆除等:
1.油壓變送器供電方式由有源改為無源。
2.拆除數(shù)顯表及其供電接線。
3.硬回路接線拆除,聯(lián)啟繼電器觸點、重故障報警繼電器線圈、常開觸點接線等拆除。
1.增加潤滑油壓低I 值、低Ⅱ值聯(lián)鎖判定,低I 值聯(lián)啟備用潤滑油泵。
2.增加重故障信號聯(lián)鎖判定,油壓低Ⅱ值或油位低。
3.給水泵跳閘條件增加邏輯(以1#泵為例):1#給水泵潤滑油站重故障信號觸發(fā)為1。
現(xiàn)場改造主在于刪除數(shù)顯表及就地硬回路接線,現(xiàn)場無新增儀表線路及其他物資;系統(tǒng)改造主要為修改邏輯組態(tài)及畫面,無新增卡件等設(shè)備,無需物資。
動力裝置裝置正常運行時,1#-9#給水泵6 臺運行、1 臺備用、2 臺停運,本次改造將利用給水泵倒停機會進行,與工藝協(xié)調(diào)交出后分為兩部分進行,改造效果驗收合格后逐一進行后續(xù)電動給水泵潤滑油站儀表回路改造工作。
現(xiàn)場回路改造主要工作為變送器工作方式改變、潤滑油壓數(shù)顯表拆除、硬回路連接線拆除等。
1.油壓變送器工作方式改變(以油壓表1為例):
表1
圖1
(1)拆除變送器至數(shù)顯表接線340A-、341A+(XT4 端子排),改接至769A+、767A-(XT1 端子排),PT11 油壓數(shù)顯表中769A+、767A-(3、4端子)線拆除。
(2)將DCS機柜中油壓1對應(yīng)通道接線由a-c(a+c-)改為b-a(b+a-),即有源信號接線改為無源信號模式。
2.潤滑油壓表拆除
(1)將現(xiàn)場控制回路斷電后拆除數(shù)顯表220V AC供電接線(1、2端子);
(2)拆除低Ⅰ和低Ⅱ報警通道接線(15、16 和18、19 端子);
(3)拆除潤滑油壓1 的數(shù)顯表,放置在檢修墊布上。
(4)按照油壓表1 的改造步驟改變工作方式及拆除接線后,將油壓表1、2、3 的數(shù)顯表歸置到庫房。
3.硬回路接線拆除
圖2
(1)拆除KA1 繼電器1-39 常開接點線路;
(2)拆除PT11/PT12/PT13 接點線路:
PT11 數(shù)顯表AL1 通道39-40 低Ⅰ值聯(lián)啟備用潤滑油泵常閉接點;
PT11 數(shù)顯表AL2 通道39-41 重故障3 取2 接點常閉接點;
PT12 數(shù)顯表AL2 通道39-71 重故障3 取2 接點常閉接點;
PT13 數(shù)顯表AL2 通道39-72 重故障3 取2 接點常閉接點;
(3)拆除KA9/KA19/KA20 三個繼電器常開接點線路:每個繼電器2 組常開觸點線路均拆除,觸點接線為1-55、1-75、55-56、55-56、75-56;
(4)拆除KA8 聯(lián)鎖備啟繼電器2 組常開觸點接線:第1 組觸點接線為15-16,其中15 線接至SA2 旋鈕第3 組觸點,16 線接至KM2 接觸器,將此2 根線完全拆除;第2 組觸點接線為23-24,其中23 線接至SA2 旋鈕第2 組觸點,24 線接至KM1 接觸器,將此2 根線完全拆除;
(5)拆除KA8/KA9/KA19/KA20 繼電器,并拆除此4 個繼電器線圈供電接線N1(公共線、并聯(lián)),將N1 零線來線改接至KA10 繼電器線圈零線;
(6)拆除KA16 重故障報警繼電器線圈、常開觸點及HL1 報警指示燈連線;
(7)保留KA11 油位低繼電器常開觸點接線,改接去DCS 重故障電纜707A-708A,DCS 側(cè)修改通道信號描述并做入對應(yīng)潤滑油站畫面顯示為油位低信號。
(8)拆除KA9/KA19/KA20 三個繼電器常開觸點線路:每個繼電器2組常開觸點接線均拆除,觸點接線為:1-77、77-60、77-60、79-60、1-79;
(9)拆除HL9 壓力過低報警指示燈接線:60-N1;
(10)將HL8 共用零線N1 去HL9 改為直接接HL10 指示燈零線。
系統(tǒng)部分隨現(xiàn)場回路改造后進行相應(yīng)邏輯變更,主要工作為潤滑油壓力低Ⅱ值聯(lián)鎖判定(或者為油壓過低信號判定)、潤滑油壓力低Ⅰ值判定(判定后的條件聯(lián)鎖備用潤滑油泵運行)、重故障信號判定、給水泵聯(lián)鎖跳閘條件變更。
1.潤滑油壓力過低條件判定(1#給水泵為例):電動給水泵潤滑油壓力S1_LAV01CP161/162/163 ≤0.1MPa,3 取2 延時1 秒判定為潤滑油壓過低;
2.潤滑油壓力低信號判定:電動給水泵潤滑油壓力S1_LAV01CP161/162/163,3 取中≤0.2MPa;
3.潤滑油泵聯(lián)鎖啟動條件增加邏輯為(以1#潤滑油泵為例):聯(lián)鎖投入時,2#潤滑油泵運行且潤滑油壓力低信號觸發(fā),聯(lián)鎖啟動1#潤滑油泵。(不增加聯(lián)鎖停條件,2 臺潤滑油泵均運行時工藝根據(jù)潤滑油壓力參數(shù)自行停止相應(yīng)潤滑油泵)
4.潤滑油站重故障信號判定條件(或):
(1)潤滑油壓力過低信號為1;
(2)潤滑油站油位低信號為1,延時3s。
5.給水泵跳閘條件增加邏輯為(以1#泵為例):1#給水泵潤滑油站重故障信號觸發(fā)為1。
系統(tǒng)和現(xiàn)場改造工作完成后,系統(tǒng)人員聯(lián)系工藝進行聯(lián)鎖實驗,驗證邏輯修改是否正確、現(xiàn)場改造效果是否成功。七、經(jīng)濟預(yù)算
油壓數(shù)顯表備件消耗成本:年均故障數(shù)顯表數(shù)量(16 塊) ×數(shù)顯表單價(4000)=16 塊× 4000 元/塊=64000 元/年
給水泵非停的損失:給水泵非停次數(shù)×單臺給水泵非停損失=5 次×3000 元/次=15000 元/年
生產(chǎn)收益:裝置負荷較高時,電動給水泵跳停導(dǎo)致鍋爐負荷降低,嚴重時導(dǎo)致鍋爐給水量不足觸發(fā)MFT 聯(lián)鎖,致使化工裝置及汽機非計劃停車。
活動收益:油壓數(shù)顯表備件消耗成本+給水泵非停損失-改善成本=64000+15000-0=79000 元/年
通過本次研究,班組成員分工協(xié)作、發(fā)揮各自特長,不僅增強了成員之間的協(xié)作意識和團隊精神,而且提高了小組成員發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的能力,同時給班組成員成長積累了寶貴的經(jīng)驗,使大家參與熱情越來越高。
今后規(guī)劃:針對本項目的實際特點,班組準備下一步繼續(xù)探索,將該方法運用到其他現(xiàn)場問題中去,開辟新思路,研究新成果,緊抓質(zhì)量控制一環(huán),保證質(zhì)量目標實現(xiàn),提高項目整體形象。