周永芳
(常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院,湖南 常德 415000)
為適應(yīng)市場競爭,一款通用型機(jī)器常常會做出一定改進(jìn)、調(diào)整,以適應(yīng)新產(chǎn)品的生產(chǎn)需求,但是,與傳統(tǒng)產(chǎn)品相比仍有一定差異性,因此,生產(chǎn)中會有很多新問題亟待解決。例如ZJ17D 卷煙機(jī)在生產(chǎn)一種新型產(chǎn)品——細(xì)支卷煙的過程中,廢支剔除率高(次品率)就是一個共性問題。以某中煙公司的生產(chǎn)數(shù)據(jù)為例,發(fā)現(xiàn)ZJ17D 細(xì)支卷煙機(jī)廢支平均剔除率為0.861%,與同類型的ZJ17 常規(guī)卷煙機(jī)相比,是其平均剔除率的近兩倍之多(0.488%),已成為工廠和車間亟待解決的問題。為減少生產(chǎn)成本,嚴(yán)控次品率,有必要對ZJ17D 卷煙機(jī)剔除率高進(jìn)行原因探究。
運(yùn)用統(tǒng)計學(xué)的相關(guān)知識,通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),空頭剔除和超重?zé)熤蕹窃摍C(jī)器廢支剔除率高的主要表現(xiàn)形式,占總剔除率的85.3%。并且,同一機(jī)臺月間剔除率差異不大,極差為0.08%;不同機(jī)臺間空頭剔除率差異不大,極差為0.07%;不同細(xì)支卷煙品牌空頭煙剔除率無明顯差異。因此,將原因探究立足在單臺設(shè)備上,運(yùn)用5M1E 法則,從“人、機(jī)、料、環(huán)、法、測”對ZJ17D 細(xì)支卷煙機(jī)的剔除率高進(jìn)行原因分析。
通過查閱產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、ZJ17的產(chǎn)品手冊及使用維修說明書等生產(chǎn)技術(shù)資料,分析可能導(dǎo)致其剔除率高的末端因素。同時,為了判斷引起ZJ17D 剔除率高的末端要因,需要確定影響度臨界值的判斷標(biāo)準(zhǔn)??赏ㄟ^試驗判斷哪些因素對于降低ZJ17D的廢支剔除率的百分比具有重要貢獻(xiàn)作為依據(jù),現(xiàn)狀是0.861,以行業(yè)先進(jìn)水平0.48 為目標(biāo),下降值需達(dá)到0.381。根據(jù)二八原則[1],對目標(biāo)值貢獻(xiàn)低于20%則可確定為非要因。
0.381*20%=0.0762,0.0762/0.861*100%=8.85%。
因此,影響度判斷標(biāo)準(zhǔn)可選為8.85%,即影響度大于8.85%為要因,小于 8.85%為非要因。
分析可能導(dǎo)致其剔除率高的末端因素,進(jìn)行匯總,以及要因確認(rèn)計劃列舉如下:
對于卷煙機(jī),廢支剔除率高即產(chǎn)品的不合格率高。“人、料、法、環(huán)”方面的原因可通過查閱資料、現(xiàn)場調(diào)查逐一排查,而設(shè)備結(jié)構(gòu)復(fù)雜,運(yùn)行中影響因素較多,則需要科學(xué)試驗來確定,因此,本文詳細(xì)闡述“機(jī)”方面的要因確定。
劈刀盤磨損量大(兩劈刀盤之間間隙>0.15mm)時,會影響煙支緊頭部位的煙絲密度,造成煙支緊頭相對空松,引起空頭煙增加,廢品剔除率增加。將間隙調(diào)整到標(biāo)準(zhǔn)要求的0.05-0.15mm 范圍內(nèi)的不同值,運(yùn)行設(shè)備各10 分鐘,記錄該時段的平均剔除率,最高為0.89%,最低為0.86%,無明顯變化。經(jīng)計算:(0.89%-0.861%)/0.861%*100%=3.4%<8.85%,該末端因素為非要因。
VE負(fù)壓過小會導(dǎo)致相對煙支中的煙絲分布相對空松,引起空頭煙增加。ZJ17D 卷煙機(jī)吸絲負(fù)壓標(biāo)準(zhǔn)為90±5mbar,試驗中每10min 調(diào)整一次VE 負(fù)壓大小,觀察記錄期間廢支情況。其中,空頭煙剔除率隨VE 負(fù)壓的減小而增大,過重?zé)熖蕹孰SVE 負(fù)壓減小而減小??偺蕹首罡邽?.872%,最低為0.822%,經(jīng)計算:(0.872%-0.861%)/00861%*100%=1.0%<8.85%,該末端因素為非要因。
劈刀盤上極限位置與吸絲帶距離過大(>3.5mm),會影響劈刀盤對煙絲的切削效果,廢品剔除率會增加。
經(jīng)現(xiàn)場調(diào)試發(fā)現(xiàn),當(dāng)卷煙機(jī)吸絲負(fù)壓大于80mbar 時,劈刀盤會達(dá)到上極限位置,過重?zé)熤蕹^多,且煙支重量標(biāo)偏超過標(biāo)準(zhǔn)值13mg,不符合質(zhì)量要求。將吸絲負(fù)壓調(diào)小到80mbar 以下時,空頭煙支較多,總空頭剔除率達(dá)0.65%以上。
經(jīng)分析,在煙支重量一定時,吸絲帶上的煙絲束是一定的,負(fù)壓大,則煙絲密度大,體積小,劈刀盤修剪位置高;負(fù)壓小,則煙絲密度小,體積大,劈刀盤可有效控制煙支重量在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),但此時的空頭煙較多,造成空頭剔除量過大。
試驗將劈刀盤上極限位置向下調(diào)整(即增加劈刀盤與吸絲帶的距離)0.05-0.1mm,記錄該時段的平均剔除率,發(fā)現(xiàn)當(dāng)劈刀盤與吸絲帶距離增加0.1mm 時,1#卷煙機(jī)的平均剔除率為1.323%,2#卷煙機(jī)的平均剔除率為1.480%。經(jīng)計算:(1.323%-0.861%)/0.861%*100%=53.6%>8.85%,變化明顯;(1.48%-0.861%)/0.861%*100%=71.9%>8.85%,變化明顯。該末端因素為要因。
當(dāng)風(fēng)送管道出現(xiàn)破損時,煙絲在風(fēng)送過程中會破損或碎裂,煙絲中的碎煙絲會增加,影響填充效果,增加廢品剔除率。該末端因素可通過現(xiàn)場檢查進(jìn)行排查,經(jīng)檢查,各風(fēng)送管道完好,無損壞現(xiàn)象。該末端因素為非要因。
風(fēng)送速度過高會導(dǎo)致煙絲在風(fēng)送過程中被造碎,增加煙絲中的碎煙絲,影響填充效果。風(fēng)送速度不宜高于18m/s??稍诋?dāng)前風(fēng)送速度控制水平下,調(diào)整不同梯度的風(fēng)送速度,每10 分鐘記錄一次廢支剔除率,持續(xù)生產(chǎn)1小時計算其平均剔除率。1#卷煙機(jī)剔除率最高為0.87%,最低為0.84%,(0.861%-0.840%)/0.861%*100%=2.4%<8.85%;2#卷煙機(jī)最高為0.88%,最低為0.83%,(0.861%-0.830%)/0.861%*100%=3.6%<8.85%。該末端因素為非要因。
分析ZJ17D 細(xì)支卷煙機(jī)廢支剔除率高的原因,可結(jié)合統(tǒng)計學(xué)原理,從“人、機(jī)、料、法、環(huán)”等方面展開。根據(jù)二八原則,確定影響度臨界值的判斷標(biāo)準(zhǔn)為8.85%。重點介紹了“機(jī)”(設(shè)備)的要因探究,通過試驗及理論分析,確定劈刀盤與吸絲帶距離過大為要因,對降低廢支剔除率的百分比貢獻(xiàn)較大,是引起ZJ17D 廢支剔除率高的主要原因之一。