河南理工大學(xué)電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院 甘國(guó)紅 冉景堃 張流凱 王新環(huán)
露天煤礦水泵機(jī)組距離較遠(yuǎn),布線成本極高,因此通過(guò)無(wú)線通信技術(shù)對(duì)水泵實(shí)施遠(yuǎn)距離控制可以有效節(jié)約系統(tǒng)施工成本,降低系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用,提高安裝效率。本文采用智能網(wǎng)關(guān)及云平臺(tái)技術(shù),實(shí)現(xiàn)礦區(qū)泵房無(wú)人值守控制,減少工人勞動(dòng)強(qiáng)度,提高設(shè)備自動(dòng)化水平。
露天開(kāi)采礦泵房承擔(dān)著排出采區(qū)涌水的重要任務(wù),是保證礦山企業(yè)安全生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。排水系統(tǒng)各種設(shè)備能否安全、可靠、有效的運(yùn)行,關(guān)系到企業(yè)的生產(chǎn)與安全。現(xiàn)階段我國(guó)礦區(qū)大多數(shù)排水主要采用現(xiàn)場(chǎng)值班人員人工開(kāi)停水泵的模式,不能做到遠(yuǎn)程自動(dòng)開(kāi)停水泵,存在極大的安全風(fēng)險(xiǎn)。
張紅娟和莫州寒等利用PLC實(shí)現(xiàn)露天礦泵房無(wú)人值守系統(tǒng)設(shè)計(jì),王文斌等利用阿里云物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)開(kāi)展泵房遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì),周宇等利用NB-IoT通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)泵房遠(yuǎn)程監(jiān)控。為了有效解決礦區(qū)水泵存在的安全問(wèn)題,提升企業(yè)的自動(dòng)化水平,本文針對(duì)礦實(shí)際運(yùn)行情況,采用PLC及無(wú)線通信技術(shù),實(shí)現(xiàn)水泵遠(yuǎn)程監(jiān)控,提升排水設(shè)施的自動(dòng)化水平,保障企業(yè)的安全生產(chǎn)。
某礦坑下排水設(shè)施有三個(gè)泵站,共計(jì)10臺(tái)水泵。現(xiàn)場(chǎng)采用手動(dòng)控制,由于設(shè)備距離控制室較遠(yuǎn),運(yùn)行維護(hù)不方便。針對(duì)該礦實(shí)際況,采用PLC及GPRS無(wú)線通信技術(shù),實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)控制、PLC自動(dòng)控制和遠(yuǎn)程集中監(jiān)控功能,具備水泵運(yùn)行狀況實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、參數(shù)設(shè)置、報(bào)警管理、歷史報(bào)表、歷史趨勢(shì)等,提升坑下排水設(shè)施運(yùn)行的自動(dòng)化水平,保障煤礦的安全生產(chǎn)。系統(tǒng)共由PLC、智能網(wǎng)關(guān)、云平臺(tái)、遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī)等部分組成,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 基于GPRS和PLC的水泵自動(dòng)控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
(1)PLC選用西門子S7-1200 PLC作為中央控制單元,采集電機(jī)電壓、電流、水位、出水口壓力等信息,經(jīng)過(guò)內(nèi)置控制算法,實(shí)現(xiàn)水泵電機(jī)的控制,并通過(guò)以太網(wǎng)與智能網(wǎng)關(guān)通信,將數(shù)據(jù)上傳云平臺(tái),并接受遠(yuǎn)程控制指令,實(shí)現(xiàn)設(shè)備遠(yuǎn)程控制。
(2)無(wú)線通信模塊與云平臺(tái)采用創(chuàng)恒科技的P432智能網(wǎng)關(guān)及創(chuàng)恒云,該款無(wú)線通信模塊搭載32位高速處理器和Linux操作系統(tǒng)的智能網(wǎng)關(guān)模塊,配備WAN口,結(jié)合VPN服務(wù)及串口透?jìng)鞣?wù)為PLC提供遠(yuǎn)程上下載程序,遠(yuǎn)程連接功能。
(3)上位機(jī)由一臺(tái)工控機(jī)組成,主要負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程控制和數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè),實(shí)現(xiàn)水泵現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)控制、PLC自動(dòng)控制和遠(yuǎn)程集中監(jiān)控功能,并具備短信報(bào)警、手機(jī)APP監(jiān)控、運(yùn)行參數(shù)記錄、報(bào)表統(tǒng)計(jì)管理等功能,實(shí)現(xiàn)水泵運(yùn)行的自動(dòng)化。
PLC主要完成現(xiàn)場(chǎng)水泵電機(jī)的控制及信息監(jiān)測(cè),同時(shí)利用工業(yè)以太網(wǎng)與無(wú)線通信模塊進(jìn)行信息傳輸,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳。每個(gè)泵站設(shè)置一個(gè)PLC控制箱,PLC選擇西門子CPU 1214C AC/DC/Rly,模擬量模塊選擇AI 4×13 Bit和AI 8×13 Bit,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工藝要求,分配I/O接口地址如表1所示。
表1 PLC地址分配
設(shè)備硬件組態(tài)如圖2所示。在硬件組態(tài)窗口中設(shè)置PLC的IP地址,選擇“允許來(lái)自遠(yuǎn)程對(duì)象的PUT/GET通訊訪問(wèn)”,配置模擬量模塊的屬性,傳感器采用兩線制4-20mA信號(hào)。
圖2 PLC硬件組態(tài)圖
通過(guò)登錄云平臺(tái)網(wǎng)址,輸入序列號(hào)和激活碼,對(duì)智能網(wǎng)關(guān)進(jìn)行設(shè)備綁定,步驟如下:
(1)輸入序列號(hào)和激活碼,綁定網(wǎng)關(guān)。
(2)選擇“西門子→1200以太網(wǎng)”協(xié)議,輸入設(shè)備IP,添加通道。
(3)在設(shè)備管理頁(yè)面添加設(shè)備,輸入設(shè)備名稱選擇所屬通道。在數(shù)據(jù)監(jiān)控頁(yè)面定義監(jiān)控的數(shù)據(jù)變量及地址,完成PLC的遠(yuǎn)程監(jiān)控。
利用PLC和智能網(wǎng)關(guān)通信技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)露天開(kāi)采礦山水泵遠(yuǎn)程無(wú)線監(jiān)控,實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守,有效節(jié)約成本,降低維護(hù)費(fèi)用,提升自動(dòng)化水平,提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
本文受河南省大學(xué)生創(chuàng)新訓(xùn)練項(xiàng)目(201910460017)資助。