許 琦,李文遠(yuǎn)
(國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司,北京 100101)
近年來(lái),我國(guó)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,北方冬季民用采暖需求持續(xù)增大,熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)逐漸成為滿足供熱需求,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的主要途徑[1].目前我國(guó)的熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組供熱方式以抽汽供熱為主,供熱抽汽通常為中壓缸排汽,相比于熱網(wǎng)供熱溫度,抽汽參數(shù)較高,存在較大的節(jié)流損失.并且汽輪機(jī)排汽余熱通過循環(huán)水系統(tǒng)排放到環(huán)境中,造成能量浪費(fèi)[2].而高背壓供熱技術(shù)對(duì)汽輪機(jī)低壓缸排汽的余熱進(jìn)行回收供熱,可以實(shí)現(xiàn)能源的高效利用和循環(huán)利用[3-4],符合國(guó)家節(jié)能減排的大政方針,也有利于緩解城市采暖供熱用能的矛盾.另一方面,對(duì)大型熱電機(jī)組余熱回收擴(kuò)大供熱能力在一定程度上減少了新建及擴(kuò)建熱源機(jī)組的數(shù)量,減少了一次能源的消耗量和排放量,具有很高的節(jié)能環(huán)保效益[5].
文獻(xiàn)[6-7]對(duì)150 MW機(jī)組高背壓改造采取雙轉(zhuǎn)子互換方案,機(jī)組熱耗率大幅度降低,汽輪機(jī)組試驗(yàn)熱效率達(dá)到94.87%.文獻(xiàn)[8]分析了回水溫度對(duì)高背壓供熱的影響,給出其適用范圍.文獻(xiàn)[9]對(duì)300 MW機(jī)組采用雙轉(zhuǎn)子互換技術(shù)改造后運(yùn)行工況經(jīng)濟(jì)性分析,指出高背壓供熱提升了機(jī)組供熱能力和經(jīng)濟(jì)性.文獻(xiàn)[10]研究了供回水溫度對(duì)高背壓供熱機(jī)組熱力性能的影響,表明在整個(gè)供熱期,高背壓供熱性能好于抽汽供熱.文獻(xiàn)[11]指出不同環(huán)境溫度對(duì)機(jī)組能耗的影響,確定高背壓供熱機(jī)組供熱期的最佳運(yùn)行方式.文獻(xiàn)[12]對(duì)高背壓機(jī)組的電熱特性進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)高背壓機(jī)組調(diào)峰能力較差;但在給定供熱量時(shí),高背壓供熱具有較好的供熱經(jīng)濟(jì)性.
高背壓供熱改造回收乏汽余熱,提升供熱能力,而由此導(dǎo)致機(jī)組的調(diào)峰能力受到限制的解決方法則少有提及.本文在傳統(tǒng)高背壓供熱改造的基礎(chǔ)上,提出適應(yīng)冬季高背壓余熱供熱和夏季凝汽工況運(yùn)行的寬背壓低壓轉(zhuǎn)子解決方案,增加高低壓旁路改造保證機(jī)組調(diào)峰能力不受改造限制,提出較合理的全廠供熱改造方案,對(duì)其安全經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行分析.
汽輪機(jī)高背壓運(yùn)行余熱供熱是指在采暖期提高凝汽器的背壓和排汽溫度,利用排汽余熱直接加熱熱網(wǎng)循環(huán)水.其系統(tǒng)流程如圖1所示,熱網(wǎng)循環(huán)水首先進(jìn)入凝汽器進(jìn)行加熱,吸收低壓缸排汽余熱,再進(jìn)入首站熱網(wǎng)加熱器,利用抽汽進(jìn)行第二次加熱,生成高溫?zé)崴┙o熱網(wǎng)用戶使用,釋放熱量后回到凝汽器,形成一個(gè)完整的循環(huán)水路.在供熱初期和末期,供熱負(fù)荷較低,僅用排汽余熱就能滿足供熱需求,無(wú)需抽汽進(jìn)行第二次加熱.在供熱嚴(yán)寒期,供熱負(fù)荷大,供水溫度要求較高,熱網(wǎng)水需經(jīng)排汽和抽汽進(jìn)行加熱后才能滿足供熱需求[13].
圖1 機(jī)組高背壓供熱示意圖
國(guó)電電力大連開發(fā)區(qū)熱電廠2臺(tái)350 MW超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組為濕冷抽凝機(jī)組,機(jī)組技術(shù)參數(shù)如表1所示.
表1 機(jī)組基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
濕冷機(jī)組設(shè)計(jì)背壓較低,若進(jìn)行高背壓供熱改造,為保證機(jī)組安全性,需在采暖期更換適應(yīng)高背壓的汽輪機(jī)低壓轉(zhuǎn)子;在非采暖期仍采用原低壓缸轉(zhuǎn)子來(lái)保證機(jī)組的效率.機(jī)組需要每年停機(jī)2次來(lái)更換低壓轉(zhuǎn)子,檢修維護(hù)工作量較大,每次工期近20天維護(hù)費(fèi)用較高.
寬背壓低壓轉(zhuǎn)子方案是將汽輪機(jī)低壓轉(zhuǎn)子更換為重新設(shè)計(jì)加工的新型低壓缸轉(zhuǎn)子,在滿足冬季高背壓采暖要求的同時(shí),兼顧純凝低背壓運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,冬夏季低壓缸轉(zhuǎn)子無(wú)需更換.新型低壓轉(zhuǎn)子的研制在不限制機(jī)組出力的情況下,以10 kPa作為設(shè)計(jì)背壓進(jìn)行低壓通流及葉型設(shè)計(jì).
新型低壓轉(zhuǎn)子具備較強(qiáng)的安全可靠性,改造后在基本不影響夏季機(jī)組運(yùn)行能耗的基礎(chǔ)上,還可實(shí)現(xiàn)冬季高背壓供熱的需求,冬夏季無(wú)需停機(jī)切換轉(zhuǎn)子,但初始改造投資相對(duì)雙轉(zhuǎn)子改造投資略高.
2.3.1 轉(zhuǎn)子剛度校核
因采暖期機(jī)組在高背壓方式下運(yùn)行,末級(jí)葉片工況較惡劣,末級(jí)葉片的安全可靠性極其重要,新設(shè)計(jì)低壓轉(zhuǎn)子采用由具有“無(wú)事故葉片”之稱的815葉片截短而成,長(zhǎng)度為712 mm,為抵抗?jié)衿治g,葉頂?shù)倪M(jìn)汽側(cè)進(jìn)行表面硬化處理,葉頂采用自帶骨性圍帶,葉身中間使用鰭子凸臺(tái)整圈連接,通過葉片圍帶和鰭子的摩擦阻尼作用,整圈連接后動(dòng)葉片的動(dòng)應(yīng)力只有單只自由葉片的1/5到1/10.葉根為斜直齒縱樹型葉根.
通過有限元法計(jì)算分析,葉片末級(jí)葉片型線部分的最大等效應(yīng)力為518 MPa,葉根處最大等效應(yīng)力為647 MPa,葉輪輪緣最大等效應(yīng)力為609 MPa.葉片材料工作溫度下的屈服極限為780 MPa,葉輪輪緣材料的屈服極限為670 MPa.等效應(yīng)力值都小于材料的屈服強(qiáng)度極限,滿足強(qiáng)度設(shè)計(jì)要求.
對(duì)末級(jí)712動(dòng)葉片進(jìn)行了動(dòng)頻率測(cè)試分析,如圖2所示.由圖2可以看出,在機(jī)組轉(zhuǎn)速為2 820~3 090轉(zhuǎn)/分的工作區(qū)域內(nèi),沒有三重點(diǎn),說明機(jī)組在這個(gè)區(qū)域內(nèi)運(yùn)行時(shí)不會(huì)出現(xiàn)三重點(diǎn)共振.實(shí)測(cè)結(jié)果表明末級(jí)712葉片振動(dòng)特性合格.
圖2 712 mm葉片的振動(dòng)頻率測(cè)試報(bào)告的坎貝爾圖
末級(jí)動(dòng)葉以安全可靠為結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的出發(fā)點(diǎn),又有嚴(yán)格的強(qiáng)度計(jì)算和動(dòng)頻實(shí)測(cè)結(jié)論來(lái)驗(yàn)證,在高背壓工況條件下712 mm葉片可確保安全運(yùn)行.
2.3.2 高低壓旁路供熱改造
機(jī)組進(jìn)行高背壓供熱改造后,為保證供熱能力,機(jī)組最低電負(fù)荷需要在60%負(fù)荷以上,機(jī)組調(diào)峰能力不能滿足電網(wǎng)大幅度調(diào)峰的需要,面臨電網(wǎng)處罰的風(fēng)險(xiǎn).采用高低旁路聯(lián)合供熱的方式進(jìn)行熱電解耦,實(shí)現(xiàn)了機(jī)組在20%負(fù)荷工況下協(xié)調(diào)穩(wěn)定運(yùn)行、連續(xù)對(duì)外供熱,調(diào)峰能力增強(qiáng),在采暖期也可參與電網(wǎng)深度調(diào)峰.
全廠1號(hào)機(jī)實(shí)施高背壓供熱改造,2號(hào)機(jī)采用高低壓旁路一定程度上實(shí)現(xiàn)熱電解耦,供熱流程如圖3所示.
圖3 全廠供熱系統(tǒng)圖
為提高機(jī)組故障情況下的應(yīng)急供熱保障能力,不低于規(guī)范要求的75%供熱能力,增加由2號(hào)機(jī)低壓旁路出口管道至1號(hào)、2號(hào)機(jī)中排抽汽聯(lián)絡(luò)管1號(hào)機(jī)側(cè)的管道.當(dāng)1號(hào)機(jī)組故障時(shí),2號(hào)機(jī)組鍋爐在額定蒸發(fā)量下運(yùn)行,2號(hào)機(jī)組開啟高、低壓旁路系統(tǒng),從主蒸汽管旁路抽取蒸汽至高壓旁路、經(jīng)給水減溫后、高旁出口管道蒸汽與高壓缸排汽匯集至再熱器,由再熱器加熱后的再熱蒸汽至低壓旁路,經(jīng)凝結(jié)水減溫后,低旁出口管道接出蒸汽引至1號(hào)機(jī)的熱網(wǎng)加熱器進(jìn)行換熱;在此工況下2號(hào)機(jī)中排抽汽至2號(hào)機(jī)熱網(wǎng)換熱器換熱.這樣2號(hào)機(jī)由低壓旁路出口蒸汽和中排抽汽共同匹配供熱、最高可提供熱負(fù)荷1 770 GJ/h.
改造后2號(hào)機(jī)組在保證供熱的前提下,電負(fù)荷可平穩(wěn)降至19.4%.經(jīng)測(cè)算,雙機(jī)總負(fù)荷350 MW即可滿足當(dāng)前1 300萬(wàn)平米的供熱需求,機(jī)組調(diào)峰能力顯著增強(qiáng).
以大連某電廠高背壓改造為例,對(duì)機(jī)組改造前后的熱經(jīng)濟(jì)性及節(jié)能減排能力進(jìn)行分析評(píng)價(jià).
采用熱量法進(jìn)行熱經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)計(jì)算如下:
汽輪機(jī)熱耗量
(1)
供熱熱耗量
(2)
供電熱耗量
Qtp(e)=Qtp-Qtp(h),
(3)
發(fā)電熱效率
(4)
發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率
(5)
發(fā)電熱耗率
(6)
3.2.1 供熱期機(jī)組經(jīng)濟(jì)性分析
在860 t/h進(jìn)汽工況下,機(jī)組改造前的發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率為229.217 g/kWh,高背壓改造后,1號(hào)機(jī)乏汽和抽汽供熱負(fù)荷分布如圖4所示,熱初期和末期汽輪機(jī)乏汽供熱占比100%,嚴(yán)寒期一月供熱負(fù)荷高乏汽占比56%,整個(gè)供熱期供熱量一半以上由乏汽熱量承擔(dān),熱源平均溫度降低,機(jī)組熱效率提升,發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗率與發(fā)電熱耗率大幅降低,如圖 5所示.改造后機(jī)組的發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗為144.966 g/kWh,與改造前相比機(jī)組降低84.2 g/kWh,發(fā)電熱耗率由改造前供熱期的5 821.621 kJ/kWh降至3 673.213 kJ/kWh,具有顯著的節(jié)煤效果.
3.2.2 非供熱期經(jīng)濟(jì)性
非供熱期平均負(fù)荷條件下改造前后機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性差異如表2所示.
經(jīng)核算對(duì)比,改造采用短葉片轉(zhuǎn)子在低負(fù)荷時(shí)的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性優(yōu)于原長(zhǎng)葉片轉(zhuǎn)子:在夏季平均負(fù)荷220 MW(9 kPa)工況下,新轉(zhuǎn)子的低壓缸效率增加1.63%,機(jī)組熱耗下降47.1 kJ/kWh、供熱煤耗下降1.75 g/kWh;在春秋季平均200 MW(7 kPa)工況下,新轉(zhuǎn)子的低壓缸效率增加0.17%,影響機(jī)組熱耗下降11.0 kJ/kWh、發(fā)電煤耗下降0.4 g/kWh.維持機(jī)組發(fā)電出力不變的條件下,機(jī)組燃煤量共可減少838噸,節(jié)省燃煤成本50萬(wàn)元.
由此可知,采用短葉片轉(zhuǎn)子不會(huì)對(duì)機(jī)組的夏季出力造成影響,并且在低負(fù)荷工況條件下的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)效果更優(yōu),尤其適應(yīng)于非采暖期機(jī)組負(fù)荷率偏低的情況.
2016-2017年采暖期1號(hào)機(jī)組采用高背壓方式運(yùn)行,如圖 6所示,采暖期機(jī)組煤耗下降84.2 g/kWh,熱耗率下降2 148.4 kJ/kWh.參照該煤耗下降值,1號(hào)機(jī)組按照采暖期發(fā)電量5.5億千瓦時(shí)計(jì)算,可節(jié)標(biāo)煤4.62萬(wàn)噸,煙塵排放量可減少9.8 t,二氧化硫排放量減少25.56 t,氮氧化物排放量減少40.08 t,采用短葉片轉(zhuǎn)子改造后機(jī)組節(jié)能減排的效果非常顯著.
圖6 機(jī)組改造前后污染物排放量
本文以大連開發(fā)區(qū)熱電廠高背壓改造為例,對(duì)改造前后機(jī)組的熱經(jīng)濟(jì)性和節(jié)能減排能力進(jìn)行分析對(duì)比,可以得出結(jié)論:
(1)采用寬背壓低壓轉(zhuǎn)子為高背壓供熱汽輪機(jī)改造提供了一種新的解決方案,寬背壓低壓轉(zhuǎn)子可以同時(shí)適應(yīng)冬季和夏季運(yùn)行工況;無(wú)需每年停機(jī)2次更換轉(zhuǎn)子,檢修和后期維護(hù)費(fèi)用降低,設(shè)備可靠性增加.
(2)2號(hào)機(jī)進(jìn)行高低壓旁路改造后,實(shí)現(xiàn)保證供熱能力的同時(shí)電負(fù)荷降至19.4%,機(jī)組調(diào)峰能力顯著增強(qiáng),可在采暖期參與電網(wǎng)深度調(diào)峰.
(3)改造后汽輪機(jī)乏汽熱量回收,機(jī)組熱效率提升,改造后機(jī)組的發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗為144.966 g/kWh,與改造前相比降低84.2 g/kWh,采暖期節(jié)約標(biāo)煤4.62萬(wàn)噸,節(jié)能減排效果顯著.