范石偉 劉列喜 吳興亮 李海 劉志勇 魯東生 李小龍
(蕪湖新興鑄管有限責(zé)任公司 安徽蕪湖 241000)
連鑄機(jī)生產(chǎn)過(guò)程中使用的二冷水大多為濁環(huán)水。噴嘴堵塞會(huì)使鑄坯表面溫度不均勻,局部溫度過(guò)高或者過(guò)低,這種鑄坯溫度的下降和回升,溫差可高達(dá)數(shù)百攝氏度,冷卻不均勻?qū)⑿纬设T坯表面裂紋;噴嘴堵塞會(huì)降低無(wú)缺陷鑄坯比例,增加人工清理強(qiáng)度,減少熱裝率,降低生產(chǎn)效率。對(duì)于管線鋼、包晶鋼和含硼鋼等裂紋敏感鋼種來(lái)說(shuō),如果沒(méi)有噴嘴正常的工作,縱裂、角橫裂發(fā)生率將大幅提高[1-4]。為了降低連鑄噴嘴堵塞,專門(mén)成立了降低噴嘴堵塞攻關(guān)組,進(jìn)行大量的研究、探索。針對(duì)噴嘴堵塞多種原因逐一分析后,將水處理工藝進(jìn)行了多次優(yōu)化,對(duì)水處理相關(guān)設(shè)備進(jìn)行多處改造。
蕪湖新興鑄管煉鋼廠有四臺(tái)連鑄機(jī),1#機(jī)為10機(jī)10流,冷卻工藝為全水冷卻;2#機(jī)為10機(jī)10流,冷卻工藝為氣霧冷卻;3#機(jī)為6機(jī)6流,冷卻工藝為氣霧冷卻;4#機(jī)為6機(jī)6流,冷卻工藝為氣霧冷卻。四臺(tái)鑄機(jī)二次冷卻水均為濁環(huán)水。
泵房過(guò)濾器、連鑄機(jī)入口過(guò)濾器、連鑄支管過(guò)濾器均為200μm;共計(jì)兩個(gè)旋流井;三座均為長(zhǎng)度150m,寬度8m,深度3m的平流沉淀池;吸水井長(zhǎng)度18m,寬度3m,深度5m;十臺(tái)并聯(lián)復(fù)合膜過(guò)濾器;四臺(tái)開(kāi)式冷卻塔。藥劑加入分別在平流沉淀池入口加入絮凝劑、助凝劑、除油劑,在濁環(huán)水池加入殺菌劑。
圖1 二冷水工藝流程圖
煉鋼廠常用鑄機(jī)為1#、2#、3#連鑄機(jī),噴嘴堵塞常見(jiàn)類型為塊狀物堵塞物、黏泥狀堵塞物。跟蹤統(tǒng)計(jì)35澆次,噴嘴堵塞率平均65.98%。
理論分析,噴嘴堵塞物主要包括:氧化物顆粒、設(shè)備潤(rùn)滑油脂、微生物滋生的黏泥、鈣鎂離子等隨著水蒸發(fā)析出。
利用檢修時(shí)間,查詢管道腐蝕情況,管道內(nèi)壁腐蝕嚴(yán)重。管道殘留物隨時(shí)有脫落的可能,而且在過(guò)濾器殼體內(nèi)壁也存在嚴(yán)重腐蝕。
采用場(chǎng)發(fā)射掃描電子顯微鏡/EBSD觀察噴嘴堵塞物形貌(如圖2所示)呈團(tuán)絮狀且不規(guī)則,半定量分析其主要含有Fe、O、Ca、Al、F、Mg、S等元素,結(jié)果如圖3所示。
圖2 噴嘴堵塞物形貌
圖3 噴嘴堵塞物能譜分析
利用XRF檢測(cè)技術(shù),分析噴嘴堵塞物及管道殘留物成分。(見(jiàn)表1、表2所示)
表1 噴嘴堵塞物成分
表2 管道殘留物成分
經(jīng)化驗(yàn)分析,兩者成分極為相似,可以確認(rèn)噴嘴堵塞物直接來(lái)源為管道殘留物。通過(guò)數(shù)據(jù)顯示,管道殘留物Fe2O3占比達(dá)95%以上,為噴嘴堵塞的主要來(lái)源。根據(jù)循環(huán)水含有物質(zhì),可以確認(rèn)Fe2O3為管道(碳鋼材質(zhì))腐蝕所致。實(shí)際生產(chǎn)中,管道腐蝕物會(huì)被泵房出口過(guò)濾器、連鑄機(jī)入口過(guò)濾器及支管過(guò)濾器所攔截,只能有少量細(xì)小顆粒穿過(guò)兩道過(guò)濾器堵塞噴嘴。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)排查,連鑄機(jī)支管過(guò)濾器殼體為碳鋼材質(zhì),也存在嚴(yán)重腐蝕,而且支管過(guò)濾器后還有碳鋼管道,從而確認(rèn)噴嘴堵塞物來(lái)源,主要來(lái)自支管過(guò)濾器殼體腐蝕及支管過(guò)濾器后部分碳鋼管道腐蝕物的脫落。管道腐蝕主要原因分析為濁環(huán)水中水水質(zhì)較差,電導(dǎo)率高達(dá)2276μS/cm、氯根356mg/l,較同行業(yè)高50%~60%,加速了管道腐蝕,另外濁度9.6FTU、懸浮物25.3mg/l、硬度高達(dá)433mg/l、含油量11mg/l也加劇了噴嘴堵塞。
針對(duì)噴嘴堵塞,主要從改造設(shè)備、優(yōu)化工藝、提升管理三方面入手。
由于環(huán)保原因,平流池清理需要三個(gè)月清理一次,平流池沉淀物較多,導(dǎo)致部分濁環(huán)水懸浮物來(lái)不及沉淀,流出平流池。采用在線增加刮泥板的方式,每天對(duì)平流池刮泥,將污泥(沉淀物用天車(chē)抓走)及時(shí)清理出平流池。有效緩解平流池出口懸浮物外流的問(wèn)題。
表3 平流池出水懸浮物對(duì)比
經(jīng)過(guò)工藝排查,確定零段噴嘴和支管過(guò)濾器外殼存在碳鋼,有銹蝕脫落可能。拆開(kāi)零段水管檢查,發(fā)現(xiàn)零段碳鋼水管存在銹蝕,因銹蝕脫落部位在過(guò)濾器之后,導(dǎo)致銹蝕物直接堵塞噴嘴。
在生產(chǎn)過(guò)程中,經(jīng)常出現(xiàn)總管過(guò)濾器堵塞現(xiàn)象,拆洗過(guò)濾器時(shí),發(fā)現(xiàn)過(guò)濾器內(nèi)部濾網(wǎng)被銹蝕物及污泥堵塞。為了解決這一問(wèn)題,逐步進(jìn)行更換二冷水管道。有效緩解了總管過(guò)濾堵塞的問(wèn)題。
4.4.1 前移除油劑加入點(diǎn)
最初除油劑加入點(diǎn)設(shè)在平流池入口,平流池油污較多,油污下面經(jīng)常能看到大顆粒懸浮物?;?yàn)水中油含量,為了使加入的除油劑與水中油未充分混合,起到油水分離的作用,將除油劑加入點(diǎn)前移至旋流井加入。對(duì)比除油劑在旋流井加入前后,水中油含量由11mg/l降至0.55mg/l。
4.4.2 增加阻垢緩蝕劑加入量
為了減小管道腐蝕帶來(lái)的噴嘴堵塞,一方面更換了部分管道,另一方面經(jīng)過(guò)三個(gè)月的逐步試驗(yàn),增加了阻垢緩蝕劑藥量。最終將阻垢緩蝕劑藥量增至3.8mg/l,管道銹蝕物脫落明顯減少。
4.5.1 過(guò)濾器反沖洗及排污
每班復(fù)合膜過(guò)濾器反沖洗次數(shù),由一次增加為兩次。通過(guò)反沖洗出水化驗(yàn),反洗水懸浮物含量明顯下降,水質(zhì)較為清澈??偣芗爸Ч苓^(guò)濾器由自動(dòng)排污,增加為自動(dòng)排污及手動(dòng)排污兩種方式交替運(yùn)行。
4.5.2 優(yōu)化定檢定修制度
每年拆洗一次復(fù)合膜過(guò)濾,縮短為半年拆洗一次。同時(shí)根據(jù)復(fù)合膜進(jìn)出水壓差,壓力相差異常時(shí),及時(shí)拆開(kāi)檢查陶瓷管是否存在異常,及時(shí)進(jìn)行修復(fù)。
每?jī)蓚€(gè)月拆洗一次總管過(guò)濾器,每月拆洗一次支管過(guò)濾器。檢查濾網(wǎng)、機(jī)械刷等部件運(yùn)行情況。
4.5.3 建立噴嘴專項(xiàng)清理制度
每次利用停機(jī)時(shí)間,更換堵塞噴嘴,實(shí)行線下徹底處理噴嘴污垢,同時(shí)用酸浸泡噴嘴,確保噴嘴清理干凈后上線。
(1)采用掃描電子顯微鏡/EBSD觀察噴嘴堵塞物形貌不規(guī)則呈團(tuán)絮狀,其成分主要含有Fe2O3、CaO、SiO2、Cl-等物質(zhì),且Fe2O3質(zhì)量占比>95%,分析噴嘴堵塞物主要為管道腐蝕所致;
(2)管道腐蝕主要原因分析為濁環(huán)水中水水質(zhì)較差,電導(dǎo)率高、氯根超標(biāo)等加速了管道腐蝕和噴嘴堵塞;
(3)通過(guò)改善水質(zhì)、優(yōu)化設(shè)備以及二冷水管控制度等措施噴嘴堵塞率由65.98% 降低至8.35%。