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      包鋼長壽節(jié)能風(fēng)口技術(shù)開發(fā)

      2021-10-29 03:00:56白文廣
      冶金設(shè)備 2021年4期
      關(guān)鍵詞:堆焊風(fēng)口高爐

      白文廣

      (包鋼鋼聯(lián)股份公司技術(shù)中心 內(nèi)蒙古包頭 014010)

      1 前言

      風(fēng)口是高爐冶煉最關(guān)鍵的設(shè)備,高爐風(fēng)口的壽命是決定高爐作業(yè)率和生產(chǎn)指標(biāo)的重要因素,而高爐風(fēng)口高強(qiáng)度冷卻所帶走的大量熱量又是降低實(shí)際入爐風(fēng)溫,造成高爐燃料比居高不下的原因之一。經(jīng)過數(shù)十年的不斷改進(jìn),包鋼風(fēng)口已能滿足含氟特殊礦條件下高爐生產(chǎn)的基本需要,但在長壽水平上仍需改進(jìn),而在風(fēng)口節(jié)能研究方面則處于空白狀態(tài)。開展長壽節(jié)能風(fēng)口技術(shù)的開發(fā)意義重大。

      2 風(fēng)口破損機(jī)理及長壽技術(shù)方案

      國內(nèi)外學(xué)者和研究人員已發(fā)表了很多關(guān)于高爐風(fēng)口破損的研究論文和論著[1-3]。風(fēng)口破損的原因歸納為風(fēng)口質(zhì)量、高爐操作、風(fēng)口曲損、風(fēng)口磨損、風(fēng)口熔損等。對于包鋼來說,風(fēng)口制作質(zhì)量和高爐操作引起的風(fēng)口破損現(xiàn)象已基本消除。當(dāng)前的風(fēng)口破損主要是因風(fēng)口曲損、磨損、以及熔損所致。

      (1)風(fēng)口曲損

      風(fēng)口曲損從機(jī)理上是深入爐內(nèi)的風(fēng)口前端受到上部爐料過大的沖擊力所致。而這種沖擊力往往是因高爐邊緣因焦炭比例太低,礦層粘結(jié)形成大塊未熔粘結(jié)物落在風(fēng)口上,見圖1[3]。解決方案是通過調(diào)整布料矩陣,控制邊緣礦焦比,保證兩個(gè)礦層之間有足夠的焦炭層,避免兩層礦層的粘結(jié)現(xiàn)象發(fā)生。

      圖1 風(fēng)口曲損

      (2)風(fēng)口磨損

      風(fēng)口磨損的機(jī)理容易理解,即風(fēng)口前端受高速焦炭和下落渣鐵摩擦以及風(fēng)口內(nèi)側(cè)受煤粉流股的沖刷等造成的損壞。解決方案是通過保持一定的風(fēng)速和控制合理的爐內(nèi)風(fēng)口長度,以及調(diào)整噴槍出口始終保持煤股在風(fēng)口中心,可以有效地控制風(fēng)口磨損造成的風(fēng)口損壞比例。

      (3)風(fēng)口熔損

      風(fēng)口熔損則是被認(rèn)為過熱渣鐵落在風(fēng)口表面,局部熔化造成孔洞(子彈孔),最后導(dǎo)致風(fēng)口漏水燒壞。從實(shí)際生產(chǎn)來看,風(fēng)口熔損已成為風(fēng)口破損的最主要的原因。然而,上述機(jī)理分析不能回答如何在高冷卻強(qiáng)度下,風(fēng)口表面會(huì)生成子彈孔,以及子彈孔如何能擴(kuò)展穿透到風(fēng)口銅壁造成漏水燒損。

      經(jīng)過深入調(diào)研發(fā)現(xiàn),最新的風(fēng)口熔損機(jī)理分析更為準(zhǔn)確全面[4],結(jié)合本廠原料條件的特點(diǎn),提出包鋼高爐風(fēng)口燒損的主要機(jī)理是:局部腐蝕引起的損壞階段和損壞區(qū)域的熔化階段,二者相互促進(jìn)造成風(fēng)口的熔損。包鋼含F(xiàn)-爐料在爐內(nèi)產(chǎn)生的HF是加速風(fēng)口燒損的重要因素。

      圖2是風(fēng)口熔損機(jī)理示意圖。風(fēng)口的破損起始于在風(fēng)口表面和固化鐵滴之間空隙中形成的腐蝕性電解液。這種酸性腐蝕性溶液首先攻擊風(fēng)口堆焊層,形成通道,逐步擴(kuò)展到銅表面。

      圖2 風(fēng)口溶損機(jī)理示意圖

      侵蝕過程在銅基體中繼續(xù)。電解液與沉積在顆粒邊界的雜質(zhì),如硫化物和氧化物,相互反應(yīng)形成晶間裂紋。同時(shí)氣體(H2/Cl2/F2)通過銅基體的擴(kuò)散和與細(xì)小分散的氧化物和硫化物沉積物反應(yīng),導(dǎo)致形成微孔。在銅體上形成的裂紋和微孔會(huì)引起銅熱導(dǎo)率的顯著降低,從而惡化在這些區(qū)域的銅體冷卻。

      由于熱的鐵和渣持續(xù)噴濺在風(fēng)口表面,銅的溫度上升,超過其熔點(diǎn),則發(fā)生局部熔化。鐵液沖刷風(fēng)口壁減小其厚度。在一定熱狀態(tài)下,在風(fēng)口壁內(nèi)側(cè)形成蒸汽夾層。同時(shí),通過凝鐵和銅的腐蝕進(jìn)一步加速。

      來自上部持續(xù)熱負(fù)荷影響和下部蒸汽夾層導(dǎo)致熱傳導(dǎo)量減少的共同作用,最終導(dǎo)致風(fēng)口破裂,冷卻水流入高爐。

      從上述風(fēng)口熔損的機(jī)理分析可見,降低風(fēng)口熔損的技術(shù)方向是提高風(fēng)口在高溫條件下的抗腐蝕侵蝕能力,具體措施是在風(fēng)口前端和外側(cè)加裝耐熱防腐層。

      在耐熱防腐層的制作方法上有等離子噴涂耐高溫材料,耐熱硬質(zhì)合金堆焊,鑲嵌耐高溫陶瓷材料或航空耐高溫沖擊材料等。通過調(diào)研不同方法的加工難度和應(yīng)用效果,最終確定本研究中采取風(fēng)口前端外側(cè)、端面、及前端內(nèi)側(cè)進(jìn)行特殊耐熱合金堆焊的技術(shù)方案。

      堆焊材料的性能是決定風(fēng)口耐熔損效果的關(guān)鍵。通過與外部公司的技術(shù)合作,確定選用鎳鉻堆焊合金。經(jīng)過大量試驗(yàn)室試驗(yàn),研制出耐高溫抗酸性腐蝕的高鎳鉻鉬合金配方,加工了專用焊絲(GY-THL,Dia 1.2mm)樣品。

      設(shè)計(jì)風(fēng)口堆焊方案為:在風(fēng)口的前端外側(cè)、端面、前端內(nèi)側(cè)先堆焊一定厚度的GY-THL合金層。

      3 長壽風(fēng)口樣品研制及工業(yè)試驗(yàn)

      3.1 風(fēng)口樣品研制

      選擇本公司一座4000m3高爐使用的風(fēng)口為基礎(chǔ),研制長壽風(fēng)口樣品。本方案的實(shí)施難點(diǎn)在于在純銅表面無法直接堆焊專用合金。經(jīng)過深入調(diào)研和反復(fù)試驗(yàn),最終確定了設(shè)置堆焊過渡層,堆焊機(jī)體溫度制度,堆焊送絲速率,堆焊帶搭接率,以及堆焊冷卻制度等,實(shí)現(xiàn)了合金層的在風(fēng)口表面的牢固堆焊。

      長壽風(fēng)口樣品基本參數(shù):

      長度:660mm,直徑:130mm;

      堆焊區(qū)域:風(fēng)口外側(cè):200mm,前端:全部,內(nèi)側(cè):150mm;

      堆焊厚度:外側(cè)及前端:4.5mm,內(nèi)側(cè):2.5mm(過渡層和堆焊層合計(jì))。

      先后共研制樣品8個(gè),均通過質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容:焊道無損探傷、水壓試驗(yàn)(Max:1.9MPa,30min)流量試驗(yàn)(1.3MPa,36m3/h)。

      3.2 工業(yè)試驗(yàn)

      利用2座4000m3高爐不同休風(fēng)檢修機(jī)會(huì),分批用長壽風(fēng)口樣品替換損壞風(fēng)口,進(jìn)行工業(yè)應(yīng)用試驗(yàn)。考察風(fēng)口工作狀況并統(tǒng)計(jì)使用時(shí)間。

      試驗(yàn)結(jié)果:

      (1)所有試驗(yàn)風(fēng)口的工作性能穩(wěn)定,冷卻水流量和溫差處于正常范圍。

      (2)扣除1個(gè)高爐事故燒損風(fēng)口,其余風(fēng)口的最長使用時(shí)間是396天,最短使用時(shí)間是242天,平均是314天。

      (3)對比同期普通風(fēng)口平均使用壽命188天,長壽風(fēng)口平均壽命提高126天,提高了67%。

      試驗(yàn)結(jié)果達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),證明了本長壽風(fēng)口研制技術(shù)方案的正確性。但考慮到試驗(yàn)風(fēng)口數(shù)量少,以及高爐運(yùn)行對風(fēng)口破損影響的復(fù)雜性,長壽風(fēng)口的代表性壽命還有待更多的應(yīng)用數(shù)據(jù)來確定。

      4 節(jié)能風(fēng)口技術(shù)開發(fā)

      4.1 問題的提出

      高爐風(fēng)口在最惡劣工況下得以穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵是在使用純銅材質(zhì)基礎(chǔ)上的高強(qiáng)度冷卻。一座擁有38個(gè)風(fēng)口的4000m3高爐,每個(gè)風(fēng)口的冷卻水流量達(dá)40t/h,總冷卻強(qiáng)度在40GJ/h左右。高強(qiáng)度冷卻保證了風(fēng)口表面在與高于銅熔點(diǎn)(1083℃)的熱風(fēng),特別是高達(dá)2000℃~2400℃的回旋區(qū)火焰接觸時(shí)保持長期穩(wěn)定運(yùn)行。

      然而,如此高強(qiáng)度冷卻所帶走的熱量卻是一個(gè)不應(yīng)忽視的代價(jià),特別是這部分熱量全部來自寶貴的熱風(fēng)和煤氣的高溫?zé)?。以全部熱量來自熱風(fēng)進(jìn)行推算,在本廠4000m3高爐運(yùn)行條件下,相當(dāng)于降低風(fēng)溫高達(dá)67℃。如果推算到對焦比的影響,保守估算會(huì)則達(dá)7kg/t左右。顯然,此問題是相當(dāng)嚴(yán)重的。因此,如何在不影響風(fēng)口工作狀況和使用壽命的情況下,采取何種方式降低該熱量損失,以及能取得多大的節(jié)能效果,成為本研究的基本出發(fā)點(diǎn)。

      4.2 節(jié)能技術(shù)原理及方案試驗(yàn)研究

      本研究確定的風(fēng)口節(jié)能技術(shù)原理是在風(fēng)口熱風(fēng)通道設(shè)置隔熱層,減少高溫?zé)犸L(fēng)與銅風(fēng)口之間的熱交換,在不改變風(fēng)口冷卻水流量的前提下,降低冷卻水溫差,減少冷卻水帶走的熱量,從而降低熱風(fēng)因熱量損失造成實(shí)際入爐溫度和熱量降低。

      為此,設(shè)計(jì)了在風(fēng)口熱風(fēng)通道內(nèi)增設(shè)不同種類隔熱層的方案,并對每種方案進(jìn)行了試驗(yàn)室試驗(yàn)和工業(yè)試驗(yàn)。其中,圖3是套筒式隔熱方案及工業(yè)試驗(yàn)效果。計(jì)算比較,該風(fēng)口熱流損失降低19.2%,折算減少風(fēng)溫溫降14.2℃。

      圖3 隔熱套筒安裝及試驗(yàn)結(jié)果(右圖:縱坐標(biāo),KJ/h,橫坐標(biāo):天)

      圖4是一體式隔熱方案工業(yè)試驗(yàn)效果,風(fēng)口熱流損失降低31.26%,減少風(fēng)溫溫將23℃。

      圖4 一體式方案工業(yè)試驗(yàn)效果

      4.3 新型節(jié)能風(fēng)口工業(yè)應(yīng)用試驗(yàn)

      根據(jù)各種方案的試驗(yàn)室和工業(yè)試驗(yàn)結(jié)果,確定對一體式方案進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化和工業(yè)試驗(yàn)。分別研制了兩種新型節(jié)能風(fēng)口樣品,并在4000m3高爐上進(jìn)行了工業(yè)應(yīng)用試驗(yàn)。

      試驗(yàn)過程顯示:

      (1)試驗(yàn)風(fēng)口長期運(yùn)行穩(wěn)定,未出現(xiàn)任何質(zhì)量問題,使用壽命正常。

      (2)試驗(yàn)風(fēng)口冷卻水流量不變,冷卻水溫差大幅下降,熱流損失大幅降低,見圖5和圖6。A型風(fēng)口熱流損失減少45.35%,減少風(fēng)溫溫降36℃,B型風(fēng)口熱流損失減少48.5%,減少風(fēng)溫溫將34℃。

      圖5 A型節(jié)能風(fēng)口效果(37#:試驗(yàn)風(fēng)口)

      圖6 B型節(jié)能風(fēng)口效果(12#:試驗(yàn)風(fēng)口)

      一體式節(jié)能風(fēng)口的試驗(yàn)效果突出,減少熱流損失近50%,具有大幅度提高實(shí)際入爐風(fēng)溫和有效降低焦比的作用。

      5 長壽節(jié)能風(fēng)口效果及效益分析

      高爐風(fēng)口壽命的有效延長和實(shí)際入爐風(fēng)溫的提高會(huì)給高爐生產(chǎn)帶來明顯的降成本和節(jié)能效益。

      針對本廠試驗(yàn)的4000m3高爐,如風(fēng)口壽命普遍提高67%時(shí),年風(fēng)口消耗數(shù)量將減少約30個(gè),價(jià)值約80萬元。更重要的是,風(fēng)口破損的大幅減少將有效降低因休風(fēng)更換風(fēng)口造成的高爐產(chǎn)量損失和燃料比損失,其潛在效益巨大。

      風(fēng)口的節(jié)能效益體現(xiàn)在通過提高實(shí)際入爐風(fēng)溫來降低焦比上。按平均提高35℃入爐風(fēng)溫估算,可降低焦比3.5kg/tHM。對于本廠4000m3高爐的年節(jié)焦效益將達(dá)2170萬元,減少CO2排放3.46萬噸/年。經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。

      6 結(jié)論

      研究開發(fā)高爐風(fēng)口長壽節(jié)能技術(shù)是一項(xiàng)有重要意義的工作。本文對風(fēng)口破損機(jī)理的分析支撐了長壽風(fēng)口技術(shù)方案的設(shè)計(jì)。長壽風(fēng)口試驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了機(jī)理分析的合理性和技術(shù)方案的正確性,同時(shí)體現(xiàn)了工業(yè)應(yīng)用價(jià)值。在多種風(fēng)口節(jié)能技術(shù)方案中,一體化節(jié)能風(fēng)口方案的節(jié)能效果最佳。新風(fēng)口的應(yīng)用會(huì)帶來顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

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