呂秀榮,孟祥勝,于 娟
(中國(guó)石油克拉瑪依石化有限責(zé)任公司煉油化工研究院,新疆 克拉瑪依 834000)
加熱器、冷卻器、冷凝器、蒸發(fā)器和再沸器等換熱設(shè)備經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間使用后,由于水質(zhì)原因機(jī)器上會(huì)出現(xiàn)水垢,長(zhǎng)時(shí)間不清理會(huì)嚴(yán)重影響換熱器的使用效率和使用壽命。水垢構(gòu)成的主要原因是因?yàn)樗泻腥芙舛容^小的Ca、Mg鹽類,此類鹽的溶解度隨水溫升高而下降,且變成難溶的鹽類[1]。
水垢附在傳熱面上難于清除且增加了檢修費(fèi)用,不規(guī)范的清洗會(huì)使受熱面遭到損傷,降低換熱器壽數(shù);水垢發(fā)生后,會(huì)減小傳熱面表里流轉(zhuǎn)截面,增加了傳熱面表里循環(huán)水的流轉(zhuǎn)阻力[2],嚴(yán)峻時(shí)流轉(zhuǎn)截面很小,甚至完全被堵塞,就會(huì)使換熱器不能正常運(yùn)行[3]。
水垢導(dǎo)熱功能很差,比鋼鐵導(dǎo)熱功能小30~50倍,有水垢存在就會(huì)使受熱面?zhèn)鳠嶙儔?,因而使傳熱面不能達(dá)到理想的溫度降。依據(jù)有關(guān)材料試驗(yàn),發(fā)生1 mm厚的水垢,換熱器效率將下降10%。由于機(jī)泵葉輪表面覆蓋有顏色為鐵銹紅色均勻垢層,自2014年底以后甲醇回收塔底泵出現(xiàn)過(guò)機(jī)泵電流快速升高的問(wèn)題,達(dá)到或接近機(jī)泵額定電流,裝置被迫采用降低萃取水流量的方式降低機(jī)泵負(fù)荷,機(jī)泵流量由正常14 t/h降低到9 t/h(機(jī)泵設(shè)計(jì)正常流量27 m3/h,額定流量30 m3/h),后期滿足裝置操作需要,被迫采用雙泵運(yùn)行的方式,但仍然不能阻止機(jī)泵電流持續(xù)上升。為了緩解機(jī)泵葉輪結(jié)垢該車間通過(guò)在葉輪表面增加熱固化涂層,試圖通過(guò)改變機(jī)泵電磁效應(yīng),緩解機(jī)泵葉輪。經(jīng)過(guò)熱固化的葉輪機(jī)泵穩(wěn)定運(yùn)行20 d以后,機(jī)泵電流開(kāi)始快速上升,通過(guò)機(jī)泵解體檢查發(fā)現(xiàn)葉輪上的熱固化涂料脫落嚴(yán)重,脫落部位又重新被垢層覆蓋。
輕汽油醚化裝置用于萃取甲醇用循環(huán)水量為20~30 t,且在甲醇回收塔(C-103)塔底有循環(huán)水外放口。按裝置的操作要求每3~4周需將循環(huán)水進(jìn)行置換,置換量以放空甲醇回收塔塔底液位為準(zhǔn),約10 t。在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作中每2周進(jìn)行1次置換,置換頻率高于操規(guī)要求。
為了了解問(wèn)題發(fā)生原因,對(duì)以上裝置的工藝流程及工藝過(guò)程中的換熱設(shè)備作了分析,取相關(guān)垢樣判斷其組成及形成原因,提出預(yù)防處理措施。
輕汽油醚化裝置主要由原料凈化、醚化反應(yīng)、催化蒸餾、甲醇萃取及回收等4部分組成。
位于催化蒸餾部分的蒸餾下塔塔底的再沸器E-104,管程為醚化汽油(TAME),殼程為低壓蒸汽(122.5℃),在其上游、下游相連的為醚化反應(yīng)2塔(R-102)和蒸餾上塔(C-101A),在2臺(tái)塔中均裝填有酸性陽(yáng)離子交換樹(shù)脂(粒徑0.355~1.250 mm),其功能基團(tuán)為-SO3H。醚化反應(yīng)2塔(R-102)反應(yīng)器入口溫度為50℃,蒸餾上塔(C-101A)再沸器殼程為凝結(jié)水(75.6℃),較E-104殼程溫度均偏低。
甲醇回收塔(C-103)塔底的再沸器E-110管程為甲醇溶液,殼程為低壓蒸汽(133.6℃),塔頂出甲醇,塔底出循環(huán)水(供甲醇萃取塔使用)。在甲醇回收塔上游與萃取水凈化器(R-105A/B)相連,其中裝填有酸性陰離子交換樹(shù)脂(粒徑為0.40~1.25 mm),功能基團(tuán)為CH3N CH3COOH。
從2種離子交換樹(shù)脂的功能基團(tuán)上看均為酸性基團(tuán),且都屬于水溶性較好的酸性物質(zhì)。
(1)氧化鎳,光譜純;(2)氧化銅,光譜純;(3)氧化鈷,光譜純;(4)氧化鋅,光譜純;(5)氧化鉬,光譜純;(6)三氧化鉬,光譜純;(7)三氧化二鐵,光譜純;(8)氧化鎂,光譜純;(9)氯化鈉,光譜純;(10)氯化鉀,光譜純;(11)碳酸鈣,光譜純;(12)四氧化錳,光譜純;(13)鋁箔,純度99%;(14)偏釩酸銨,保證試劑;(15)鹽酸,優(yōu)級(jí)純;(16)硝酸,優(yōu)級(jí)純;(17)水,1次蒸餾水在經(jīng)陰陽(yáng)離子交換樹(shù)脂處理;(18)氬氣,高純氣;(19)四氯化碳,分析純;(20)硅酸鎂(60~80目),分析純;(21)無(wú)水硫酸鈉,分析純。
垢樣的項(xiàng)目及分析內(nèi)容見(jiàn)表1。
表1 垢樣的項(xiàng)目及分析
2020年2月在醚化裝置現(xiàn)場(chǎng)取樣,分別為醚化產(chǎn)品蒸餾下塔塔底再沸器E-104和甲醇回收塔塔底再沸器E-110中管束中的垢樣。2垢樣均為黑色,E-104垢樣相對(duì)干燥,顆粒較小,外觀呈片狀,易于研磨,可浮在水上。E-110垢樣為帶有弧度的堅(jiān)硬片狀物,垢樣中攜帶上游甲醇凈化器中的陰離子交換樹(shù)脂,由于垢樣中混有一定量的酸性樹(shù)脂顆粒和油性物質(zhì),E-110垢樣有明顯的汽油味。
3.1.1 垢樣的機(jī)械處理及溶解性分析為了測(cè)定樣品的組成,實(shí)驗(yàn)室對(duì)該垢樣進(jìn)行研磨,在研磨的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)E-104垢樣質(zhì)地較軟,可輕松研成粉末,E-110垢樣在研磨過(guò)程中無(wú)法完全研碎。
取少量烘干研磨后粉末用正庚烷和甲苯進(jìn)行溶解,結(jié)果發(fā)現(xiàn)2溶劑對(duì)垢樣沒(méi)有任何溶解作用。其中,甲苯溶液用質(zhì)譜分析也沒(méi)有吸收峰出現(xiàn)。后用去離子水進(jìn)行溶解,發(fā)現(xiàn)2垢樣均無(wú)法溶解,且E-104垢樣浮在水面上難以下沉。在磁力攪拌子的吸引下,E-110的垢樣被牢牢吸引,而E-104的吸引力較弱。
用pH試紙粗略測(cè)量溶液的pH發(fā)現(xiàn)均為弱酸性。為進(jìn)一步確定2垢樣的酸性,取烘干后樣品,并用95%乙醇溶解并過(guò)濾,再用KOH的乙醇溶液滴定2溶液的酸值,具體結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 垢樣的酸值分析數(shù)據(jù)
結(jié)合正庚烷、甲苯、水、95%乙醇對(duì)樣品的溶解情況以及研磨時(shí)的狀態(tài)認(rèn)為,烘干后的2垢樣中不含小分子烴類,而攜帶有不同程度的酸性物質(zhì)。
3.1.2 垢樣的灼燒分析取烘干后垢樣,于950℃馬弗爐內(nèi)灼燒0.5 h,測(cè)量樣品的燒失情況,結(jié)果發(fā)現(xiàn)E-104垢樣燒失率達(dá)到93.45%,E-110垢樣燒失率基本為0。
因此判斷E-104中含有大量大分子烴,且此部分烴類無(wú)法被有機(jī)溶劑所溶解,而E-110垢樣基本上是鐵銹。
3.1.3 垢樣的組成分析測(cè)定其金屬和非金屬元素,同時(shí)采用紅外對(duì)其官能團(tuán)進(jìn)行了鑒定。該垢樣經(jīng)粉碎后的元素組成分析數(shù)據(jù)見(jiàn)表3,樣品的紅外譜圖見(jiàn)圖1、2。
表3 垢樣的組成及分析
表3中數(shù)據(jù)顯示,E-104垢樣中大部分為非金屬元素C和O,而金屬元素中又以Fe元素居多,少量的Ca和微量的Na和Al。E-110垢樣中基本全是鐵,另外是少量的Al,Ca,Mg,非金屬元素又以N元素為主。104垢樣的紅外分析結(jié)果見(jiàn)圖1,110垢樣的紅外分析結(jié)果見(jiàn)圖2。
圖2 110垢樣的紅外分析譜圖
對(duì)圖1、2中垢樣的紅外譜圖進(jìn)行分析,結(jié)果E-104的吸收峰較多,說(shuō)明了它的組分比較復(fù)雜。在1 034.03~1 699.15 cm-1區(qū)間有密集的吸收峰存在,為不同碳數(shù)醚類物質(zhì)中C=O鍵伸縮振動(dòng)產(chǎn)生。2 954.66 cm-1的吸收峰是羧酸中的C=O鍵伸縮振動(dòng)產(chǎn)生。3 405.65 cm-1的吸收峰是酰胺中N-H鍵伸縮振動(dòng)產(chǎn)生,表明E-104垢樣中含有醚類物質(zhì)和酸性物質(zhì)。E-110的吸收峰較少,在1 023.43 cm-1的吸收峰是醚類物質(zhì)中的C=O鍵伸縮振動(dòng)產(chǎn)生,表明E-110垢樣中含有一定量反應(yīng)產(chǎn)物。此外,從紅外譜圖中可以看出,各組分的紅外特征吸收峰并不明顯,可以判定該垢樣基本上由無(wú)機(jī)物構(gòu)成。
圖1 104垢樣的紅外分析譜圖
3.1.4 垢樣水溶液中陰離子分析為了弄清垢樣中陰離子的實(shí)際種類,取水溶液采用陰離子色譜法進(jìn)行測(cè)定,結(jié)果發(fā)現(xiàn)2種垢樣中陰離子均以SO42-為主,少量的NO3-和Cl-。
樣品的溶解性情況,組成分析,以及陰離子分析情況,初步認(rèn)為E-104垢樣為大量的烴類縮合物包裹少量Fe2(SO4)3,按照H/C認(rèn)為縮合物可能是烯烴的縮合物。E-110垢樣為大量鐵銹和少量的陰離子交換樹(shù)脂。
基于以上垢樣結(jié)構(gòu)分析、垢樣形成原因分析及換熱器具的結(jié)垢處理方法,認(rèn)為為減少或預(yù)防結(jié)垢問(wèn)題的存在及結(jié)垢問(wèn)題造成的不利結(jié)果,要以預(yù)防處理為主,并采用更為科學(xué)簡(jiǎn)便的方式方法加強(qiáng)對(duì)結(jié)垢的問(wèn)題換熱器具件進(jìn)行清理處理。
(1)優(yōu)化上游C5烯烴的純度,減少其它烯烴的引入;
(2)適當(dāng)提高裝置甲醇和C5烯烴的投加比,盡量保證烯烴能夠充分發(fā)生醚化反應(yīng),減少其副反應(yīng)縮合反應(yīng)的產(chǎn)生;
(3)在萃取水凈化器(R-105A/B)和甲醇回收塔(C-103)中間增設(shè)過(guò)濾器,將萃取水凈化器中的酸性陰離子交換樹(shù)脂進(jìn)行攔截;
(4)適當(dāng)提高萃取水凈化器(R-105A/B)出口溫度,減小同再沸器E-110的溫差。
(1)加藥軟化處理,具有辦法簡(jiǎn)單、效率高、經(jīng)濟(jì)性好和不需要專門的制水設(shè)備等特色,是實(shí)用性很強(qiáng)的防垢水處理辦法。依據(jù)加藥的辦法不同,分校正劑處理和防垢處理2種。
(2)離子棒防垢水處理,離子棒防垢水處理是種新式、先進(jìn)的水處理設(shè)備。在熱水循環(huán)體系、中央空調(diào)體系、循環(huán)冷卻水體系中使用,在有效使用的情況下能獲得滿足的防垢效果。
(3)磁化防垢處理,磁化防垢處理原理是使用水分子具有的極性,即水分子是共價(jià)化合。當(dāng)水流轉(zhuǎn)過(guò)高強(qiáng)度的磁場(chǎng)之后,水中的多分子締合體和離子磁場(chǎng)的作用,本來(lái)單散的多離子組成的締合體被拆散為單個(gè)的或短暫的締合體,它們以一定的速度筆直切開(kāi)外界磁場(chǎng)的磁力線而發(fā)生感應(yīng)電流。因此,每個(gè)離子按與外界磁場(chǎng)同方向建立新的磁場(chǎng),相鄰的帶極性的離子分子,就有秩序地彼此緊縮和招引,從而導(dǎo)致結(jié)晶條件的改動(dòng),構(gòu)成的結(jié)晶物很松懈,抗壓、抗拉才能差,而且很脆,其粘結(jié)力和附著力也很弱,它們不易附著在受熱面上構(gòu)成水垢。
基于中國(guó)石油克拉瑪依石化公司輕汽油醚化裝置裝置的工藝流程情況,結(jié)合樣品的溶解性情況,組成分析,以及陰離子分析情況,得到以下研究結(jié)論。
(1)E-104垢樣成因。
E-104垢樣主要成分為烯烴類縮合物包裹少量Fe2(SO4)3,認(rèn)為是醚化反應(yīng)器和蒸餾上塔內(nèi)的酸性陽(yáng)離子交換樹(shù)脂的功能基團(tuán)-SO3H伴隨物料產(chǎn)生流失,在裝置溫度高點(diǎn)即E-104內(nèi)產(chǎn)生腐蝕,生成Fe2(SO4)3鹽。生成的Fe2(SO4)3鹽又作為烯烴聚合的引發(fā)劑,使得原料之中的C5烯烴或其它烯烴產(chǎn)生縮合,導(dǎo)致再沸器管程的堵塞。
(2)E-110垢樣成因
對(duì)于E-110垢樣,其主要成分為大量鐵銹和少量的陰離子交換樹(shù)脂。成因認(rèn)為是上游萃取水凈化器(R-105A/B)中的酸性陰離子交換樹(shù)脂產(chǎn)生泄漏,在E-110中堆積并導(dǎo)致該再沸器的腐蝕。另外,E-110溫度屬于裝置的最高溫點(diǎn),上游的上游萃取水凈化器(R-105A/B)出口溫度為40℃,2者溫差過(guò)大也有可能是導(dǎo)致垢樣產(chǎn)生的原因。