呂棟騰,雷濤峰
(1.陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院,陜西 西安 710300;2.大唐西安第二熱電廠,陜西 西安 710065)
減少并控制SO2的排放與污染,提高環(huán)境與空氣質(zhì)量,是我國社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展和公民健康的基本保證[1]。對煤燃燒后的煙氣進行脫硫,可以有效地降低SO2的排放,減少酸雨形成,保證空氣質(zhì)量,為民眾的工作和生活創(chuàng)造良好的環(huán)境。煙氣脫硫的效率受許多因素影響,其中包括煙氣流量流速、SO2濃度、液氣比、漿液pH和煙氣溫度,同時也受脫硫系統(tǒng)的穩(wěn)定性影響[2]。脫硫系統(tǒng)的穩(wěn)定性由脫硫工藝、檢測手段及自動控制模塊決定。石灰石-石膏濕法脫硫在我國也只有不到20年的歷史。脫硫工藝和控制技術(shù)還有很大的發(fā)展空間,其軟件、硬件和子系統(tǒng)需要優(yōu)化改進的地方也很多。
某火電廠1#、2#機組(2×300 MW)煙氣采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝。通過增壓風機提高煙氣壓力,并將煙氣通入煙氣換熱器降溫,之后煙氣會被送入吸收塔進行脫硫。經(jīng)過脫硫后的煙氣變?yōu)閮魺煔?,將其送入煙氣換熱器升溫后再排入大氣。同時會對脫硫過程中產(chǎn)生的廢水進行處理,達到標準后進行循環(huán)使用。
脫硫裝置中的吸收塔使用較為經(jīng)典的逆流噴淋空塔技術(shù),該項技術(shù)中包含有脈沖懸浮系統(tǒng)及吸收塔漿池分區(qū)技術(shù)2項工藝[3]。吸收塔中的吸收池分為上、下2部分,上部分為氧化區(qū),為化學反應提供氧化劑;吸收池的下部分加入新的漿液吸收劑,并對漿液循環(huán)利用。濕式球磨機將石灰石研磨成漿液,研磨好的石灰石漿液通過泵輸入到吸收塔內(nèi)。石灰石與二氧化硫反應后形成的石膏可通過泵從吸收塔輸出,經(jīng)過旋流站和真空皮帶脫水機二級脫水后,使用濾餅將石膏中的氯化物等雜物去除。
本次設(shè)計的煙氣脫硫控制系統(tǒng)主要組成有3部分:電氣系統(tǒng)、熱工系統(tǒng)和煙氣排放監(jiān)測系統(tǒng)。整個系統(tǒng)采用分布式控制,在現(xiàn)場配置工業(yè)要求的就地控制表盤及附屬設(shè)備,通過以太網(wǎng)連接,將數(shù)據(jù)輸送到操作員間和工程師間,以便集中管理[4]。
電氣系統(tǒng)主要由4部分組成,分別為供電系統(tǒng)、直流電源系統(tǒng)、交流電源系統(tǒng)和停電備用電源系統(tǒng)。為了確保脫硫裝置的安全停運,當主供電系統(tǒng)停電時,設(shè)備中的輔助系統(tǒng)需要持續(xù)供電,以確保系統(tǒng)不受損傷。除此之外,電氣的UPS電源和DCS系統(tǒng)也要求備有保安電源。通常會在系統(tǒng)備有獨立的保安段電源,如裝備200 MW的柴油發(fā)電機組,以確保系統(tǒng)安全[5]。爐后與主廠房直流系統(tǒng)的較遠地方會配備有脫硫島,一般會給2爐的脫硫島配備1套直流系統(tǒng),給脫硫島內(nèi)的供電系統(tǒng)供給電源。脫硫系統(tǒng)中的直流系統(tǒng)均使用單母線連接及220 V電壓。
脫硫系統(tǒng)的熱工控制系統(tǒng)包括數(shù)據(jù)采集及處理系統(tǒng)、模擬量控制系統(tǒng)、順序控制系統(tǒng)和保護報警等部分。數(shù)據(jù)采集和處理主要是實時采集現(xiàn)場儀表數(shù)據(jù)并處理返回,以便操作人員實時監(jiān)測系統(tǒng)運行狀態(tài),及時發(fā)現(xiàn)故障,保證系統(tǒng)正常運行。模擬量控制系統(tǒng)由增加風機、漿液pH值等一系列閉環(huán)控制回路組成,保證各分系統(tǒng)按照工藝要求穩(wěn)定運行。順序控制包括子組控制、聯(lián)鎖保護及設(shè)備自動切換,分為4個功能組,分別為吸收塔、石膏脫水系統(tǒng)、石灰石制備系統(tǒng)和廢水處理系統(tǒng)。當系統(tǒng)中某些部分運行異常,系統(tǒng)進行聯(lián)鎖保護,保證系統(tǒng)不會因故障而受損[6]。
煙氣排放監(jiān)測系統(tǒng)實時監(jiān)測煙氣中二氧化硫的濃度、煙氣的濕度和溫度、煙氣壓力等,為計算二氧化硫濃度和閉環(huán)控制提供了重要數(shù)據(jù)。煙氣監(jiān)測系統(tǒng)由煙氣污染物監(jiān)測子系統(tǒng)、煙塵監(jiān)測子系統(tǒng)、煙氣排放參數(shù)監(jiān)測子系統(tǒng)、系統(tǒng)控制及數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng)組成[7]。
本次設(shè)計的脫硫控制系統(tǒng)模擬量控制主要包括增壓風機模擬量控制、石灰石漿液濃度控制和吸收塔漿液pH值控制。對于增加風機補償進入脫硫系統(tǒng)前的煙氣壓力損失,采用復合控制方式進行控制。將鍋爐負荷作為前饋控制信號,反饋信號為增加風機入口煙氣壓力值時通過比較器得到的差值信號。加上前饋信號得到控制量,來控制風機的葉片調(diào)節(jié)機構(gòu),保證增加風機入口壓力值維持在設(shè)定值。石灰石制漿過程中,濕式球磨機的進水量是固定的,通過控制石灰石的給料量來控制石灰石漿液濃度。
吸收塔內(nèi)漿液pH值是由石灰石漿液的流量控制調(diào)節(jié)的,合適的pH值可以達到最高的石灰石利用率、實現(xiàn)最高的二氧化硫脫硫率和提高脫硫系統(tǒng)適應鍋爐負荷變化的能力。吸收塔中石灰石漿液輸入量增大,pH值減小,脫硫率降低,而減小石灰石漿液輸入量后,pH值增大,脫硫率提高。同時,脫硫裝置中的煙氣量和二氧化硫濃度也會影響pH值的變化。當石灰石漿液的供給量不變,煙氣量的增加會減小pH值,反之會增大pH值;二氧化硫濃度主要緣于煤含硫量的不同,但煤質(zhì)變化幅度不大,故二氧化硫濃度變化不會太大。根據(jù)漿液pH值的影響因素,選定漿液pH值為反饋值,石灰石漿液流量為被控對象,鍋爐負荷變化、煙氣量和二氧化硫濃度為前饋控制量。儀器檢測的漿液pH值與給定值比較得到差值信號,疊加上前饋信號后形成復合控制量控制石灰石漿液流量,達到實測漿液pH值滿足給定值的要求。
由于漿液中pH值的變化要經(jīng)過化學反應,以其作為反饋值會有一定的遲滯性,通過引入石灰石漿液流量構(gòu)成內(nèi)部回路可以提高調(diào)節(jié)速度。改進后的控制回路如圖1所示, 二級回路引入石灰石漿液流量可以預防pH值的過調(diào)。在該控制系統(tǒng)中,二級控制器的輸出疊加到一級控制器中,可以有效地縮短調(diào)節(jié)時間,提高控制質(zhì)量。
圖1 漿液pH值串級控制結(jié)構(gòu)
為提高吸收塔漿液pH值控制系統(tǒng)的自適應能力,推導了小腦神經(jīng)網(wǎng)絡自適應控制器,考慮到高階微分對噪聲的敏感性,控制器中只保留比例、積分和微分項,該魯棒控制器兼有PID控制性能。本設(shè)計提出了基于小腦神經(jīng)網(wǎng)絡的魯棒自適應控制方法,使PID控制的缺陷得到有效解決。
3.2.1 CMAC神經(jīng)網(wǎng)絡
CMAC(小腦神經(jīng)網(wǎng)絡)可以用來表示復雜非線性函數(shù),同時它具有表格查詢功能,該表格可根據(jù)學習算法來更改內(nèi)容,并可進行分類儲存信息[8]。在CMAC網(wǎng)絡中,將每個狀態(tài)變量進行量化,同時將狀態(tài)空間進行離散化。輸入量被量化并離散化后,會有相應的地址配合,從而激活聯(lián)想強度,以此來恢復輸入的狀態(tài)量。
3.2.2 魯棒自適應PID控制器設(shè)計
考慮如下非線性不確定系統(tǒng):
bu+f(y,…,y(n-1)+d(t)+Δ
(1)
f(y,…,y(n-1))為未知光滑非線性函數(shù);d(t)為未知外部干擾;ai(i=0,1,…,n-1)已知;Δ為系統(tǒng)發(fā)生狀態(tài)改變時所產(chǎn)生的不確定性??刂颇繕藶樵谙到y(tǒng)存在未知非線性、不確定性以及外部干擾的條件下,使得系統(tǒng)漸近跟蹤期望輸出yd,期望輸出yd及其各階導數(shù)光滑有界。
定義跟蹤誤差e=yd-y,由式(1)可得
(2)
(3)
(4)
由式(3)構(gòu)成的不確定非線性系統(tǒng)的標稱系統(tǒng)為
(5)
在分析該標稱系統(tǒng)的時候,本設(shè)計采用極點配置理論、特征結(jié)構(gòu)配置理論、最優(yōu)控制理論等方法設(shè)計反饋控制器,有效提升了標稱系統(tǒng)的控制性能。同時,為了避免系統(tǒng)的非線性和不確定項對傳統(tǒng)PID控制系統(tǒng)的干擾,以及提高系統(tǒng)穩(wěn)定性,本設(shè)計使用了基于魯棒性的自適應控制器。
(6)
結(jié)合系統(tǒng)(4),魯棒自適應控制器設(shè)計為
(7)
圖2 魯棒自適應控制結(jié)構(gòu)
針對非線性不確定系統(tǒng)(1),采用魯棒自適應控制器(7),并選取魯棒參數(shù)η>|ε|時,可確保pH值閉環(huán)控制系統(tǒng)趨于穩(wěn)定,期望輸出軌跡的跟蹤誤差和神經(jīng)網(wǎng)絡權(quán)值誤差收斂趨于0。上述提出的魯棒自適應控制器中,標稱系統(tǒng)反饋控制增益K為n+1維,即系統(tǒng)為全狀態(tài)反饋。此時,當系統(tǒng)階數(shù)較高時,需要對期望輸出軌跡yd及實際輸出y之間的誤差求n-1階導數(shù),而測量實際輸出必然存在噪聲,此噪聲在高階求導運算中易被放大,對系統(tǒng)的控制產(chǎn)生不利影響。對上述魯棒自適應控制器做適當優(yōu)化,可以得到魯棒自適應PID控制器,調(diào)整誤差的PID項,降低控制系統(tǒng)的噪聲影響。
3.2.3 系統(tǒng)仿真
為了與模糊自適應控制器和傳統(tǒng)PID控制器進行對比,并驗證本設(shè)計提出的魯棒自適應控制器的性能,進行系統(tǒng)仿真[9]。結(jié)合系統(tǒng)實際運行情況,被控模擬量(吸收塔漿液pH值)可由一階滯后慣性環(huán)節(jié)近似表示,即
(8)
通過仿真,不斷調(diào)整比例、微分、積分的系數(shù),最終得到理想的控制參數(shù)為KP=0.099,KI=0.01,KD=0.000 5。
使用MATLAB/Simulink系統(tǒng)仿真工具,設(shè)置仿真步長為0.001 1 s,仿真算法采用Runge-Kutta methods(龍格-庫塔法)算法進行推導[10]。
a.階躍響應。脫硫效果最理想的吸收塔漿液pH值在5.2~5.3之間。階躍最終穩(wěn)定在5.0,仿真結(jié)果如圖3所示。由圖3可知,本設(shè)計提出的魯棒自適應控制器有更好的超調(diào)量和調(diào)節(jié)時間,優(yōu)于常規(guī)和模糊自適應控制。
圖3 控制器階躍響應對比
b.抗擾性能。為防止脫硫系統(tǒng)在運行時產(chǎn)生振蕩,降低外界干擾,系統(tǒng)需要具備較強的抗干擾能力。本設(shè)計中在t=40 s時,對比常規(guī)、模糊自適應和魯棒自適應控制器的抗干擾能力,仿真結(jié)果如圖4所示。魯棒自適應控制器趨于穩(wěn)定耗時最短,各項指標明顯優(yōu)于其他2種控制器。
圖4 控制器抗干擾能力對比
自動控制模型的研究和子系統(tǒng)的優(yōu)化,可以提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和脫硫劑的使用效率,有效促進企業(yè)的安全生產(chǎn),減少企業(yè)的生產(chǎn)成本,具有重要的經(jīng)濟意義和社會意義。石灰石-石膏法工藝成熟,適合各種煤型,成本低廉,系統(tǒng)運行可靠性高。吸收塔中漿液的pH值直接決定著脫硫效率,針對漿液pH值控制過程中的遲滯性、非線性特性,設(shè)計了基于小腦神經(jīng)網(wǎng)絡的PID控制器。通過仿真分析可知,該控制器能夠有效地提高漿液pH值控制的準確性與穩(wěn)定性。