王 政,楊少輝,楊 洋,郎 泳
(國網(wǎng)山東省電力公司濱州供電公司,山東 濱州 256600)
高壓開關(guān)是輸變電設(shè)備中唯一以機械運動實現(xiàn)電氣功能的電器設(shè)備,高壓組合電器中的斷路器是帶觸頭的電器,通過觸頭的分、合動作達到開斷和關(guān)合電路的目的。氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備(Gas Insulated Substation,GIS)由本體(含滅弧室)、機構(gòu)箱、彈簧機構(gòu)、傳動連桿等結(jié)構(gòu)組成。在高壓組合電器中,斷路器一般采用彈簧操作機構(gòu)(252 kV 及以下)和液壓操作機構(gòu)(252 kV 及以上),其中彈簧機構(gòu)主要分為:電機儲能系統(tǒng)、主軸系統(tǒng),輸出軸系統(tǒng),分合閘脫扣系統(tǒng),合閘彈簧裝配和分閘彈簧裝配等部分。
經(jīng)調(diào)查研究發(fā)現(xiàn),近年來,由于GIS 斷路器彈簧機構(gòu)拒動引發(fā)的故障頻發(fā),當分閘命令觸發(fā)后,將導(dǎo)致斷路器失靈保護、母差保護動作,跳開相應(yīng)母線上所有支路的開關(guān),若母線其他開關(guān)同時拒動,將會跳開線路對側(cè)開關(guān),導(dǎo)致停電大范圍擴大,對供電區(qū)域內(nèi)的電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)造成極大沖擊,甚至發(fā)生解列。對相關(guān)文獻中故障案例進行研究發(fā)現(xiàn),常見的GIS 斷路器機構(gòu)拒動原因主要有以下幾點:控制電源未送電或電壓不足,一級閥電磁鐵卡滯,分、合閘回路中接地電阻值較大,分、合閘回路有元器件損壞,輔助開關(guān)接線松脫,機構(gòu)或輔助開關(guān)損壞,二級閥卡澀等[1-5]。
對常見的故障原因從結(jié)構(gòu)方面進行了深入分析,總結(jié)GIS 斷路器液壓彈簧操作機構(gòu)拒分閘的原因,并結(jié)合一起機構(gòu)由于主拐臂軸銷脫扣安裝孔材質(zhì)硬度不足,脫扣軸銷裝配滾針軸承不合格,導(dǎo)致傳動卡滯,不能分閘的故障實例進行分析,對類似故障缺陷的分析和處理提供實際借鑒意義,使得檢修人員充分了解斷路器機械結(jié)構(gòu),理解機構(gòu)分合閘動作過程,提高處理此類故障速度。
彈簧操作機構(gòu)按各結(jié)構(gòu)的功能不同可分為二次控制單元、儲能單元、合閘控制單元、分閘控制單元、能量轉(zhuǎn)換及傳動輸出單元、輔助及連鎖單元,如圖1所示。
圖1 CT26型彈簧操作機構(gòu)功能構(gòu)成
二次控制單元起到控制和檢測的功能,CT26型彈簧操作機構(gòu)的二次控制單元分包括控制回路、儲能回路、加熱回路。儲能單元結(jié)構(gòu)有棘輪棘爪式、蝸輪蝸桿式、齒輪傳動式等多種形式,CT26 型彈簧操作機構(gòu)的儲能單元為棘輪棘爪式,并且是雙列棘輪、雙棘爪結(jié)構(gòu)。分閘控制單元和合閘控制單元在結(jié)構(gòu)及原理上都類似,都由能量保持掣子、脫扣掣子等構(gòu)件組成。目前幾乎所有彈簧操作機構(gòu)的合閘能量轉(zhuǎn)換都采用凸輪推動滾輪的結(jié)構(gòu)。輔助及連鎖單元主要包括合閘連鎖、機械防跳躍裝置、分合閘緩沖裝置等。
CT26 型彈簧操作機構(gòu)的機構(gòu)架為整體鑄鋁支架式結(jié)構(gòu),機構(gòu)的各零部件都組裝在鑄鋁支架上,儲能單元和合閘控制單元分布在鋁支架右側(cè),其下面對應(yīng)合閘彈簧;機構(gòu)傳動單元和分閘控制單元分布在鋁支架中間;分閘彈簧和油緩沖以及行程開關(guān)、輔助開關(guān)等分布在鋁支架左側(cè)。機構(gòu)固定有上裝和后裝兩種安裝方式,機構(gòu)輸出可以從中間大拐臂輸出也可以從側(cè)面拐臂輸出。各部分結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 CT26型彈簧操作機構(gòu)各部件組成
合閘操作原理是儲能結(jié)束棘輪上的滾子扣在儲能保持掣子的弧面上,使儲能保持掣子產(chǎn)生順時針的轉(zhuǎn)動趨勢,從而使儲能保持掣子上的滾輪扣到合閘掣子上。當接到合閘指令,合閘電磁鐵推動合閘掣子逆時針轉(zhuǎn)動給儲能保持掣子讓開位置,儲能保持掣子被棘輪上的滾子推開棘輪脫扣,從而合閘彈簧能量釋放進行合閘,如圖3所示。
圖3 合閘控制單元
分閘操作原理是合閘后大拐臂上的扣接銷扣到合閘保持掣子上,并使合閘保持掣子產(chǎn)生逆時針轉(zhuǎn)動趨勢,從而使合閘保持掣子上的滾輪扣到分閘掣子上。當接到分閘指令分閘電磁鐵推動分閘掣子逆時針轉(zhuǎn)動給合閘保持掣子讓開位置,合閘保持掣子被大拐臂上的滾子推開而脫扣,分閘彈簧能量釋放進行分閘,如圖4所示。
圖4 分閘控制單元
以CT26 型彈簧操作機構(gòu)為例,常見的拒分閘原因有:控制回路沒有接通,應(yīng)檢查何處斷路,然后進行針對處理;分閘電磁鐵鐵芯有卡滯現(xiàn)象,應(yīng)調(diào)整電磁鐵鐵芯;分閘電磁鐵頂桿與分閘摯子的間隙過大,鐵芯吸合到底時,分閘摯子仍不能解扣的,應(yīng)對間隙進行調(diào)整;分閘回路參數(shù)配合不當,分閘線圈端電壓達不到規(guī)定數(shù)值(不低于65%額定操作電壓);分閘線圈斷線或燒毀等[6-8]。
當分閘按鈕電磁鐵不動作時,應(yīng)分別檢查電源、連接線、分閘回路各電氣元件、電磁鐵。當分閘按鈕電磁鐵動作,而分閘保持摯子不脫扣時,應(yīng)先觀察分閘摯子是否為分閘保持摯子充分讓開空間,不能讓開時說明分閘摯子有問題,如果已讓開而不能脫扣說明大拐臂的滾子與分閘保持摯子的摩擦轉(zhuǎn)角或摩擦力過大(如分閘保持摯子的滾針軸承壞),可更換分閘保持摯子或軸承。當分閘過程中停止,可能為輸出軸卡滯或傳動卡滯,可根據(jù)分閘的程度和具體情況,從軸承、油緩沖、傳動拐臂、本體內(nèi)部件等方面逐一排除。
某220 kV 變電站事故前220 kV GIS 為雙母線接線方式,共有4 回出線;110 kV GIS 為雙母線接線方式,共有2回出線;35 kV 為單母線分段接線方式。220 kV GIS 斷路器為ZF11B-252(L)型,配彈簧操作機構(gòu),彈簧操作機構(gòu)利用已儲能的彈簧動力,實現(xiàn)斷路器的分合閘。
2020 年9 月16 日08:30,調(diào)控中心人員下令將1 號主變壓器由運行狀態(tài)轉(zhuǎn)檢修狀態(tài),運維人員依次操作1號主變壓器301開關(guān)、1號主變壓器101開關(guān)及1號主變壓器201開關(guān)。08:42,運維人員操作拉開1 號主變壓器201 開關(guān),一組人員后臺機處進行操作,另外一組人員在220 kV 高壓室內(nèi)遠程觀察設(shè)備動作狀況。操作完成后,運維人員檢查電氣指示發(fā)現(xiàn)開關(guān)B 相處于合位未分開,A、C 兩相處于分位,隨即現(xiàn)場檢查1 號主變壓器201 開關(guān)的機械位置指示,實際A、C 相為分位,B 相為合位,機構(gòu)箱內(nèi)B相兩套分閘線圈都已燒毀。
檢修人員到達現(xiàn)場,檢查發(fā)現(xiàn)1 號主變壓器201開關(guān)B相機構(gòu)兩套共用一個銜鐵的分閘線圈均已燒毀;合閘線圈有高溫烘烤的痕跡;分閘線圈、合閘線圈、儲能電機的二次線已燒毀,機構(gòu)本體傳動部分無明顯異?,F(xiàn)象。1 號主變壓器201 開關(guān)B 相機構(gòu)內(nèi)部情況,如圖5所示。
圖5 開關(guān)B相機構(gòu)內(nèi)部情況
為了順利將開關(guān)轉(zhuǎn)檢修,檢修人員對開關(guān)進行手動分閘,嘗試扳動開關(guān)B 相機構(gòu)內(nèi)的分閘鎖閂,如圖6 所示,將開關(guān)B 相分閘,多次嘗試后無果,未能完成分閘操作。
圖6 分閘鎖閂及機構(gòu)模擬圖
現(xiàn)場比對了B 相機構(gòu)銜鐵位置及分閘鎖閂位置,發(fā)現(xiàn)線圈內(nèi)銜鐵已動作,機構(gòu)內(nèi)分閘鎖閂已動作,說明一級分閘系統(tǒng)動作無問題,懷疑二級分閘系統(tǒng)故障導(dǎo)致。初步懷疑拒分原因為開關(guān)機構(gòu)設(shè)備的自身質(zhì)量和軸承設(shè)計缺陷所致。
由于1號主變壓器201開關(guān)B相不能通過手動扳動分閘鎖閂來完成分閘操作,檢修人員用工具以分閘止位銷為支點,撬動分閘保持掣子,完成分閘操作。機構(gòu)分閘并泄壓之后,檢修人員首先在保證分閘行程不變的情況下對燒毀的分合閘線圈、儲能電機二次線進行了更換,用無水酒精清洗了線圈支架。檢修人員將脫扣軸銷從主拐臂中拆出后,如圖7所示。檢查發(fā)現(xiàn)B相機構(gòu)主拐臂脫扣軸銷的安裝孔內(nèi)有三道明顯凹痕,如圖8 所示,用手摸凹感明顯,其余兩相沒有明顯壓痕,判斷是B 相軸承滾動摩擦力增大,導(dǎo)致機構(gòu)的卡澀,未能分閘。
圖7 主拐臂脫扣軸銷安裝位置及脫扣軸銷軸承
圖8 主拐臂脫扣軸銷安裝位置三道凹痕
判斷主拐臂脫扣銷軸配套軸承存在問題后,對三相的軸承進行了更換,由不帶軸承外圈的K202820 滾針軸承更換為帶軸承外圈的NK20∕20滾針軸承,如圖9—圖10所示。
圖9 新舊脫扣軸銷對比(左側(cè):舊202820滾針軸承右側(cè):新NK20/20滾針軸承)
圖10 新脫扣軸銷分解
更換完成后,對其余傳動部件的傳動及安裝尺寸進行了系統(tǒng)檢查,首先對開關(guān)進行了10 次分合閘操作,無異常,并對1號主變壓器201開關(guān)進行機械特性試驗,分合閘時間及三相同期數(shù)據(jù)均滿足技術(shù)標準文件的要求,試驗數(shù)據(jù)合格。
分閘操作時分閘銜鐵撞擊分閘鎖閂,分閘鎖閂向下壓縮彈簧,釋放分閘保持掣子,根據(jù)圖中標注的各元件受力方向,分閘保持掣子和主拐臂之間通過脫扣軸銷的轉(zhuǎn)動來產(chǎn)生位移,釋放主拐臂進行分閘操作[9-11],如圖11所示。
圖11 分閘過程機構(gòu)各部件運動情況(斷路器合閘位置)
該GIS 斷路器主拐臂為雙層結(jié)構(gòu),脫扣軸銷兩端軸承部位安裝于主拐臂的兩個孔內(nèi),掣子則與脫扣軸銷的軸接觸,分閘操作時,脫扣軸銷的軸承與軸之間進行轉(zhuǎn)動,使產(chǎn)生位移。如圖12所示。
圖12 脫扣軸銷部位接觸方式
因此判定此次開關(guān)B相拒分閘的原因為:主拐臂軸銷脫扣安裝孔材質(zhì)硬度不足,脫扣軸銷裝配滾針軸承不合格。斷路器處于合位時,分閘保持掣子與脫扣軸銷接觸,脫扣軸銷的軸承在主拐臂內(nèi)有受力現(xiàn)象。開關(guān)長時間處于合位,軸銷的軸承不帶外圈,導(dǎo)致脫扣軸銷在主拐臂內(nèi)的受力點處形成了壓痕。變形后主拐臂銷軸無法轉(zhuǎn)動,導(dǎo)致分閘保持掣子不能產(chǎn)生位移(向右移動),導(dǎo)致傳動卡滯,不能分閘。分閘操作未完成,分閘回路持續(xù)通電,導(dǎo)致分閘線圈燒毀[11-15]。
GIS斷路器彈簧操作機構(gòu)故障的主要原因有:1)主拐臂軸銷脫扣安裝孔材質(zhì)硬度不足,機構(gòu)多次動作后安裝孔處磨損變形;2)脫扣軸銷裝配滾針軸承不合格,導(dǎo)致分閘脫扣系統(tǒng)主拐臂銷軸與軸承間的摩擦系數(shù)增大超出正常值導(dǎo)致傳動卡滯,不能分閘。
為防止此類故障發(fā)生,應(yīng)做好以下幾項工作:針對現(xiàn)存的ZF11B-252(L)斷路器列入停電計劃,申請輪停進行治理。對在建工程所有ZF11B-252(L)型斷路器的操作機構(gòu)進行排查,如有不帶外圈的分閘拐臂軸承,一律進行軸承、軸銷更換。針對新投運220 kV GIS 開關(guān),開展投運后1 年期傳動試驗工作,驗證開關(guān)可靠動作性。之后嚴格執(zhí)行反措要求,每三年開展一次傳動試驗。