胡善苗,韋紅旗,沙遠(yuǎn)超,汪 超
(東南大學(xué) 能源與環(huán)境學(xué)院,南京 210096)
在國家“節(jié)能減排”的號召下,人們越來越重視大型火電機(jī)組煙道流場優(yōu)化。煙道的設(shè)計(jì)不僅決定風(fēng)煙系統(tǒng)的阻力,并且會(huì)影響機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和安全性。引風(fēng)機(jī)出口煙道的結(jié)構(gòu)決定了其內(nèi)部流場特性,并且會(huì)直接影響引風(fēng)機(jī)的運(yùn)行狀態(tài);同時(shí),出口煙道的流場特性還會(huì)影響脫硫塔內(nèi)的流場,進(jìn)而影響脫硫效率[1]。因此,對引風(fēng)機(jī)出口煙道流場進(jìn)行數(shù)值模擬研究,保證流場分布均勻,對解決機(jī)組振動(dòng)、提高脫硫效率、減少煙道阻力、保證機(jī)組經(jīng)濟(jì)安全運(yùn)行等具有重要意義。
近年來,對鍋爐尾部煙道數(shù)值模擬的研究越來越完善[2-6]。但在以往的流場優(yōu)化研究中,缺乏客觀的流場評價(jià)與分析標(biāo)準(zhǔn),并且在描述優(yōu)化效果時(shí),對簡單流場的分析存在人為誤差,具有一定的片面性。筆者以某電廠600 MW機(jī)組為研究對象,針對其引風(fēng)機(jī)振動(dòng)嚴(yán)重、煙道流場紊亂、管道阻力大的問題,利用計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(CFD)數(shù)值模擬技術(shù),將脫硫塔內(nèi)的噴淋層簡化為多孔介質(zhì)模型,對引風(fēng)機(jī)出口煙道流場進(jìn)行數(shù)值模擬,提出煙道優(yōu)化改造方案,并通過計(jì)算煙道煙氣的速度、湍動(dòng)能與速度偏差系數(shù)等參數(shù),對優(yōu)化后的煙道流場進(jìn)行分析與評價(jià),為煙道流場優(yōu)化改造提供合理的設(shè)計(jì)方案與理論依據(jù)。
該600 MW機(jī)組配備2臺引風(fēng)機(jī),引風(fēng)機(jī)采用雙級動(dòng)葉可調(diào)軸流式風(fēng)機(jī),其設(shè)計(jì)參數(shù)見表1,其中:T.B工況為風(fēng)機(jī)額定工況,BMCR工況為鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量工況,THA工況為汽輪機(jī)熱耗驗(yàn)收工況。煙氣從引風(fēng)機(jī)引出,經(jīng)匯流后進(jìn)入脫硫塔,引風(fēng)機(jī)出口煙道為方形煙道,不設(shè)增壓風(fēng)機(jī)、煙氣旁路及煙氣換熱器。機(jī)組在實(shí)際運(yùn)行過中,存在引風(fēng)機(jī)軸承箱振動(dòng)劇烈、出口煙道振動(dòng)大的問題,影響著機(jī)組的安全運(yùn)行。
表1 引風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)參數(shù)
利用三維建模軟件,根據(jù)現(xiàn)場施工圖紙按1∶1進(jìn)行建模(見圖1)。
圖1 原結(jié)構(gòu)模型
在滿足工程要求的前提下,為便于建模與模擬,對該煙道作出如下假設(shè):
(1)將煙氣視為不可壓縮牛頓流體,定常流動(dòng)。
(2)假設(shè)引風(fēng)機(jī)出口煙氣速度分布均勻。
(3)忽略煙道中支撐桿等對流場影響較小的內(nèi)部構(gòu)造。
(4)導(dǎo)流板的厚度相對煙道尺寸較小,模擬時(shí)忽略其厚度影響。
采用六面體結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格對煙道計(jì)算區(qū)域進(jìn)行網(wǎng)格劃分(見圖2),對近壁面網(wǎng)格進(jìn)行加密處理,第一層網(wǎng)格厚度為5 mm,法向增長率為1.5,以適應(yīng)邊界層處煙氣速度的變化。將煙道阻力作為特征參數(shù),進(jìn)行網(wǎng)格無關(guān)性驗(yàn)證,最終確定網(wǎng)格數(shù)量為246萬。采用標(biāo)準(zhǔn)k-ε方程模擬煙氣的湍流流動(dòng)。脫硫塔內(nèi)漿液液滴對煙氣流動(dòng)的作用采用多孔介質(zhì)模型進(jìn)行模擬[7-9]。通過設(shè)置不同方向上的黏性阻力與慣性阻力,以保證模擬時(shí)的阻力與實(shí)際運(yùn)行情況相近,阻力系數(shù)按噴淋層壓降設(shè)置,噴淋層壓降為1 800 Pa。
圖2 原結(jié)構(gòu)網(wǎng)格
入口邊界條件設(shè)置為均勻速度入口,速度按BMCR 工況下的設(shè)計(jì)煙氣量進(jìn)行計(jì)算;出口邊界條件設(shè)置為大氣壓力出口;壁面、導(dǎo)流板、隔板均設(shè)置為標(biāo)準(zhǔn)無滑移壁面。采用SIMPLEC算法模擬速度場與壓力場的耦合,迭代過程采用低松弛迭代的變松弛因子法。
采用速度偏差系數(shù)來評價(jià)煙道內(nèi)部流場的均勻性。速度偏差系數(shù)越小,表示速度分布越均勻[10-11]。速度偏差系數(shù)的具體計(jì)算公式為:
(1)
為確保引風(fēng)機(jī)即使在BMCR工況下也不會(huì)出現(xiàn)帶負(fù)荷能力不足問題,進(jìn)而也能保證鍋爐在其他工況下的安全穩(wěn)定運(yùn)行,因此選用BMCR工況下的設(shè)計(jì)煙氣量作為邊界條件進(jìn)行數(shù)值模擬。
原結(jié)構(gòu)數(shù)值模擬結(jié)果見圖3。
圖3 原結(jié)構(gòu)數(shù)值模擬結(jié)果
由圖3(a)可得:原結(jié)構(gòu)中,引風(fēng)機(jī)出口至脫硫塔入口的煙道內(nèi)流線紊亂,多處形成渦流,主要集中在區(qū)域1~區(qū)域4。區(qū)域 1、區(qū)域2 處渦流是因?yàn)楣战翘師煹澜Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,煙氣沿豎直煙道爬升后經(jīng)拐角進(jìn)入水平煙道,導(dǎo)致拐角處氣流紊亂;區(qū)域 3 處渦流是因?yàn)閮蓚?cè)流體直接對沖匯流;區(qū)域4處渦流是因?yàn)闊煔庠谥苯菬煹擂D(zhuǎn)彎時(shí)受到離心力的作用。渦流的存在導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)出口煙道流場分布不均勻,影響引風(fēng)機(jī)的運(yùn)行狀態(tài),同時(shí)會(huì)增加煙道流動(dòng)阻力。
由圖3(b)可得:煙氣匯流后截面軸向速度分布不均勻,中間存在大面積高速區(qū),兩側(cè)上方形成低速渦流區(qū),總體呈現(xiàn)“中間高,兩側(cè)低”的分布趨勢,截面速度偏差系數(shù)高達(dá)49.8%;煙氣匯流后速度較高且分布不均勻,會(huì)導(dǎo)致煙道振動(dòng)加重和引風(fēng)機(jī)工作效率下降,進(jìn)而影響機(jī)組運(yùn)行的安全性。由圖3(c)可得:脫硫塔入口截面兩側(cè)軸向速度分布不均勻,從B側(cè)到A側(cè)遞增,截面速度偏差系數(shù)為40%;脫硫塔入口截面速度分布不均勻會(huì)影響塔內(nèi)煙氣速度的均勻分布,并且影響脫硫效率。
湍動(dòng)能可以用來衡量煙道內(nèi)部氣流的穩(wěn)定性。湍動(dòng)能越大,說明氣流越不穩(wěn)定,能量損耗越大。由圖3(d)可得:原結(jié)構(gòu)中,在煙氣匯流后截面的中間區(qū)域存在較大的湍動(dòng)能,最大值達(dá)到40 m2/s2,是因?yàn)閮蓚?cè)流體對沖匯流形成了較大的渦流區(qū)域。由圖3(e)可得:原結(jié)構(gòu)中,在脫硫塔入口B側(cè)上部近壁區(qū)域存在較大的湍動(dòng)能,最大值達(dá)到25 m2/s2,脫硫塔入口氣流不穩(wěn)定。
針對原結(jié)構(gòu)流場存在的問題,通過增設(shè)導(dǎo)流板、設(shè)置倒角等方式對原結(jié)構(gòu)煙道進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)[12-15]。優(yōu)化后結(jié)構(gòu)模型見圖4。
圖4 優(yōu)化后結(jié)構(gòu)模型
具體優(yōu)化方案為:
(1)在2臺引風(fēng)機(jī)出口水平煙道拐角處分別新增一組導(dǎo)流板(優(yōu)化導(dǎo)流板1),以改善經(jīng)拐角向豎直煙道爬升的氣流的均勻性。
(2)在兩側(cè)豎直煙道后的拐角處增加一組導(dǎo)流板(優(yōu)化導(dǎo)流板2),以解決煙道拐角處氣流紊亂嚴(yán)重的問題。
(3)在水平煙道匯流處增設(shè)一組導(dǎo)流板(優(yōu)化導(dǎo)流板3),并增加一塊隔板,以解決兩側(cè)氣流直接對沖匯流而引起的中間速度過高、兩側(cè)存在渦流的問題。
(4)在脫硫塔入口水平煙道漸擴(kuò)段新增一組導(dǎo)流板(優(yōu)化導(dǎo)流板4),以改善漸擴(kuò)段煙氣充滿度不高的問題。
(5)在脫硫塔入口拐角處,將直角改為倒角,并增設(shè)一組導(dǎo)流板(優(yōu)化導(dǎo)流板5),以改善脫硫塔入口煙氣的均勻性。
優(yōu)化后結(jié)構(gòu)數(shù)值模擬結(jié)果見圖5。
圖5 優(yōu)化后結(jié)構(gòu)數(shù)值模擬結(jié)果
對比圖3(a)和圖5(a)可得:優(yōu)化后,在引風(fēng)機(jī)出口煙道內(nèi),煙氣明顯分布得更為均勻,拐角處設(shè)置的導(dǎo)流板消除了大范圍的渦流;兩側(cè)煙氣匯流時(shí)經(jīng)導(dǎo)流板與隔板的作用,氣流流動(dòng)相對更加平穩(wěn),在煙道中的充滿度得到了提高。
對比圖3(b)和圖5(b)可得:優(yōu)化后,匯流后截面軸向速度分布變得均勻,中間的高速區(qū)與兩側(cè)的低速渦流區(qū)均已消失,截面速度偏差系數(shù)由49.8%降至14.9%,減輕了高速氣流對煙道的沖擊,有利于提高煙道流場均勻性,減輕煙道振動(dòng)。對比圖3(c)和圖5(c)可得:優(yōu)化后,脫硫塔入口截面軸向速度分布變得更均勻,優(yōu)化后煙道兩側(cè)不存在明顯的速度梯度變化,截面速度偏差系數(shù)由40%減小到20%;優(yōu)化后截面底部依然存在小范圍的高速區(qū),這是因?yàn)闅饬鬟M(jìn)入脫硫塔前經(jīng)過一段斜坡煙道;但是,截面軸向速度保持在12~14 m/s,進(jìn)入脫硫塔的氣流變得均勻,有利于提高脫硫效率。
對比圖3(d)和圖5(d)可得:優(yōu)化后,匯流后截面湍動(dòng)能顯著減小,在匯流處布置導(dǎo)流板與隔板可有效抑制氣流擾動(dòng),消除高湍動(dòng)能區(qū)域,截面湍動(dòng)能最大值由40 m2/s2減小到6.5 m2/s2。
對比圖3(e)和圖5(e)可得:優(yōu)化后,脫硫塔入口截面湍動(dòng)能明顯減小,最大值由25 m2/s2減小到3 m2/s2,氣流流動(dòng)更為穩(wěn)定。
引風(fēng)機(jī)出口煙道的阻力對引風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)及機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性均有一定影響。在BMCR工況下,對優(yōu)化前后引風(fēng)機(jī)出口至脫硫塔入口的煙道阻力進(jìn)行分析對比,結(jié)果見表2。
表2 優(yōu)化前后煙道阻力的對比
由表2可得:優(yōu)化后,煙道阻力有所下降,優(yōu)化后結(jié)構(gòu)的煙道阻力較原結(jié)構(gòu)下降255 Pa,優(yōu)化效果顯著。
根據(jù)鍋爐冷態(tài)自模化原理,采用網(wǎng)格法,在冷態(tài)條件下對煙道內(nèi)主要截面的煙氣速度進(jìn)行測試,優(yōu)化后的測試結(jié)果見圖6。
圖6 優(yōu)化后的測試結(jié)果
數(shù)值模擬計(jì)算是在理想狀態(tài)下進(jìn)行的,忽略煙道中支撐桿等對流場的影響,并且實(shí)際引風(fēng)機(jī)出口煙氣速度分布不均勻,導(dǎo)致數(shù)值模擬結(jié)果與測試結(jié)果存在一定偏差。在不同的特征截面上,測試所得的速度分布與數(shù)值模擬的速度分布基本一致,可以認(rèn)為數(shù)值模擬結(jié)果能夠準(zhǔn)確反映引風(fēng)機(jī)出口煙道流場的分布。
(1)原結(jié)構(gòu)引風(fēng)機(jī)出口后煙道流場分布不均勻,拐角、匯流區(qū)域結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理容易形成渦流區(qū)域、高速區(qū)域,引起煙道振動(dòng),影響引風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)。
(2)通過在拐角、匯流區(qū)域布置導(dǎo)流板、設(shè)置倒角可有效改善引風(fēng)機(jī)出口煙道流場分布,提高煙道內(nèi)速度分布的均勻性,減小煙道流動(dòng)阻力。優(yōu)化后結(jié)構(gòu)的煙道整體阻力比原結(jié)構(gòu)的煙道整體阻力降低255 Pa,降阻效果明顯。