向洪 隋陽(yáng) 王靜 王波 楊雄
1.中國(guó)石油吐哈油田公司工程技術(shù)研究院;2.中國(guó)石油集團(tuán)西部鉆探工程有限公司吐哈井下作業(yè)公司
勝北洼陷位于吐魯番坳陷臺(tái)北凹陷西部,面積約為3 000 km2,是臺(tái)北凹陷重要的富油氣洼陷,油氣成藏條件良好[1]。沉積環(huán)境以辮狀河三角洲前緣水下分流河道沉積為主,自南向北發(fā)育辮狀河-泛濫平原-三角洲沉積體系,具有南北分帶特征??v向上分布J2q 和J2s 2 套致密砂巖氣藏,儲(chǔ)層埋深分布在3 900~4 600 m 之間,儲(chǔ)層巖石以細(xì)砂巖為主,具有較高的彈性模量(33~46 GPa)和中低的泊松比(0.27~0.34)特征,石英平均含量29.7%,巖石脆性特征不強(qiáng),天然裂縫不發(fā)育。儲(chǔ)層物性總體上表現(xiàn)為特低孔、特低滲特征,平均孔隙度6.6%,平均滲透率0.92×10?3μm2,非均值性較強(qiáng)。參照致密油儲(chǔ)層物性分類標(biāo)準(zhǔn),研究區(qū)以Ⅱ類和Ⅲ類致密儲(chǔ)層為主[2]。儲(chǔ)層縱向上以多薄層為主,其中J2q 儲(chǔ)層單砂層厚度5~8 m,有效厚度累計(jì)20~30 m;J2s 儲(chǔ)層單砂層厚度5~15 m,有效厚度累計(jì)50~70 m。區(qū)塊儲(chǔ)層具有高溫高壓特征,壓力系數(shù)1.35~1.41 之間,屬異常高壓系統(tǒng),地層溫度102.8~132.5 ℃之間。儲(chǔ)層生產(chǎn)特征為油氣水三相同出,屬凝析氣藏,凝析油含量431.2 g/m3,沒有統(tǒng)一的氣水界面,構(gòu)造+砂體+斷裂為其主控因素。
勝北區(qū)塊壓裂技術(shù)難點(diǎn):(1)儲(chǔ)層埋藏深、地應(yīng)力高,施工泵壓高,同時(shí)彈性模量高,易導(dǎo)致縫寬較窄,大規(guī)模加砂壓裂砂堵風(fēng)險(xiǎn)高;(2)儲(chǔ)層溫度(120 ℃左右)和井底施工壓力(90~110 MPa)高,對(duì)入井流體和壓裂工具的耐高溫、抗高壓性能要求高;(3)儲(chǔ)層巖石致密,脆性不強(qiáng),兩向水平應(yīng)力差大(10~20 MPa),天然裂縫不發(fā)育,導(dǎo)致難以形成復(fù)雜縫網(wǎng),采取直井改造無法實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)量的有效動(dòng)用,需考慮如何最大限度提高儲(chǔ)層改造體積。
以最大限度提高單井產(chǎn)量為目標(biāo),以保證施工成功為原則,通過實(shí)施長(zhǎng)水平井多段大規(guī)模體積壓裂改造,最大限度地增加水平井筒與地層接觸面積,以提高儲(chǔ)層動(dòng)用程度[3-6]。(1)針對(duì)儲(chǔ)層脆性不強(qiáng),兩向應(yīng)力差大,天然裂縫不發(fā)育的特點(diǎn),改造思路由“打碎”儲(chǔ)層轉(zhuǎn)變?yōu)榧?xì)分切割“剁碎”儲(chǔ)層。采取長(zhǎng)水平井細(xì)分切割體積改造路線,實(shí)施單段多簇,盡可能增大儲(chǔ)層平面上接觸面積,提高改造體積。(2)采取以增加裂縫長(zhǎng)度為主導(dǎo)的大規(guī)模改造,提高改造強(qiáng)度,增加儲(chǔ)層平面上橫向的接觸面積。(3)優(yōu)選壓裂工具以及壓裂液體系,滿足耐高溫高壓的施工需求,同時(shí)減少二次作業(yè),最大程度降低儲(chǔ)層傷害,保護(hù)氣層。(4)采取低成本改造技術(shù)路線,在保證施工成功的基礎(chǔ)上,優(yōu)化改造規(guī)模、液砂比、滑溜水比例、施工砂比等關(guān)鍵參數(shù),降低施工風(fēng)險(xiǎn)和成本。
按壓裂施工工藝劃分,前期區(qū)塊直井壓裂可以分為2 個(gè)階段。
第1 階段:2007—2015 年,采取?89 mm 油管單層壓裂,全凍膠壓裂液,以30/50 目+20/40 目陶粒為主,由于施工泵壓高(平均達(dá)到80 MPa),導(dǎo)致排量低,整體表現(xiàn)為施工難度大,加砂規(guī)模小。該階段壓后單井最高日產(chǎn)氣僅2 000 m3,以低產(chǎn)液為主,直井常規(guī)壓裂方式無法實(shí)現(xiàn)區(qū)塊致密氣藏的有效動(dòng)用。
第2 階段:2016—2019 年,開始探索直井大排量體積壓裂(?139.7 mm 套管/ ?101.6 mm 非標(biāo)油管壓裂),采用混合壓裂液體系,施工排量大幅度提高,泵壓明顯降低,同時(shí)支撐劑粒徑變小,砂比進(jìn)一步降低,單層最大加砂量提高至80.1 m3,壓裂風(fēng)險(xiǎn)明顯降低,施工成功率達(dá)到100%。該階段實(shí)施壓裂后依然未能取得突破,僅見少量氣。
現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐表明,采取直井壓裂改造的方式無法實(shí)現(xiàn)區(qū)塊儲(chǔ)量的有效動(dòng)用,長(zhǎng)期處于有儲(chǔ)量無產(chǎn)量的未動(dòng)用狀態(tài)。
主要通過實(shí)施長(zhǎng)水平段+大排量大規(guī)模體積改造,最大限度地增加水平井筒及人工壓裂裂縫與儲(chǔ)集層的接觸體積,減小儲(chǔ)層流體從基質(zhì)流到裂縫的距離以及所需壓差,以提高儲(chǔ)層動(dòng)用程度,達(dá)到提高單井產(chǎn)量的目的??紤]區(qū)塊儲(chǔ)層特征,是以增加裂縫條數(shù)和縫長(zhǎng)為主導(dǎo)的體積改造,因此在參數(shù)優(yōu)化上選擇FracPro 專業(yè)壓裂軟件。
根據(jù)國(guó)內(nèi)外非常規(guī)油氣藏開發(fā)壓裂實(shí)踐,多采用電纜射孔+橋塞聯(lián)作的分段壓裂技術(shù),該工藝技術(shù)成熟可靠,單井壓裂段數(shù)不受限制,是水平井分段體積改造首選技術(shù),目前大規(guī)模應(yīng)用的橋塞按材質(zhì)可分為速鉆橋塞和可溶橋塞。結(jié)合區(qū)塊儲(chǔ)層特征以及后續(xù)連續(xù)生產(chǎn)的要求,優(yōu)選高溫可溶橋塞分段壓裂工藝,結(jié)合區(qū)塊完井情況,配套形成?127 mm 和?139.7 mm 套管完井2 種尺寸工具,能夠滿足耐高溫120 ℃,耐壓差70 MPa 條件下的壓裂施工,在Cl?濃度為10 000 mg/L 條件下溶解時(shí)間為5~20 d之間。
當(dāng)前圍繞非常規(guī)油氣藏體積改造的總技術(shù)趨勢(shì)是增加水平段長(zhǎng)度和改造段數(shù)、縮短簇間距,提高改造強(qiáng)度,增加“縫控”儲(chǔ)量[7-10]。勝北區(qū)塊深層致密氣藏儲(chǔ)層由于存在天然裂縫不發(fā)育、巖石脆性不強(qiáng)、兩向水平主應(yīng)力較大的特點(diǎn),難以形成復(fù)雜裂縫網(wǎng)絡(luò)。因此,為了最大限度提高區(qū)塊儲(chǔ)層改造體積,壓裂設(shè)計(jì)思路由“大排量打碎儲(chǔ)集體”調(diào)整為“密切割剁碎儲(chǔ)集體”,盡可能增加壓裂裂縫條數(shù)和縫長(zhǎng)規(guī)模,采取細(xì)分切割+分段分簇布縫的具體措施,通過細(xì)分切割縮短段長(zhǎng)和簇間距、縮小致密油氣由基質(zhì)向裂縫的流動(dòng)距離、減小單縫與單縫之間未充分改造區(qū)域,從而提高單井產(chǎn)量和儲(chǔ)量動(dòng)用率。分段方面主要考慮4 個(gè)原則:(1)選擇巖性基本一致的層段,盡可能避開泥巖段;(2)選擇測(cè)井解釋物性條件相近的層段;(3)選擇固井條件較好的層段進(jìn)行分隔;(4)縱向上精細(xì)劃分小層,單段不跨小層,當(dāng)前優(yōu)化區(qū)塊單段長(zhǎng)度50~60 m 之間。分簇射孔方面主要考慮3 個(gè)原則:(1)結(jié)合儲(chǔ)層解釋結(jié)果,優(yōu)選氣測(cè)全烴含量高、測(cè)井解釋好的“甜點(diǎn)”位置射孔;(2)采取單段多簇射孔,增加人工裂縫條數(shù),降低單簇孔數(shù)從而減小射孔簇長(zhǎng),同時(shí)考慮保護(hù)套管,單根套管內(nèi)最多射1 簇,優(yōu)化單段5~8 簇,簇間距10 m 左右;(3)單段控制射孔數(shù),通過增加節(jié)流壓差,提高縫內(nèi)凈壓力,降低各簇破裂壓力差異,保障各簇均勻起裂。
目前致密油氣體積壓裂大多采取單段多簇射孔的方式,為了盡可能保證各個(gè)射孔簇都能有效開啟,提高壓裂裂縫密度,限流射孔則成了必須要考慮的問題。大量文獻(xiàn)研究和實(shí)踐表明,通過減少射孔數(shù)以增大孔眼摩阻是限流射孔技術(shù)的一種有效手段。壓裂施工過程中,孔眼摩阻為
式中,P為孔眼摩阻,MPa;ρ為液體密度,g/cm3;Q為總的流體排量,m3/min;n為射孔總數(shù);d為射孔孔眼直徑,cm;c為孔眼流量系數(shù)。
根據(jù)式(1),按照射孔孔眼直徑為10 mm,孔眼流量系數(shù)取0.85,計(jì)算出不同排量和射孔數(shù)條件下的孔眼摩阻,如圖1 所示。
圖1 不同排量及射孔孔眼數(shù)下的孔眼摩阻Fig.1 Perforation friction at different displacements and perforation numbers
由圖1 可知,孔眼摩阻隨著排量的增加而增大,隨著射孔孔數(shù)的增加而減小。以12 m3/min 排量為例,射孔孔數(shù)由60 孔減少到20 孔時(shí),孔眼摩阻由1.27 MPa 增加至11.41 MPa,這樣將極大提高各射孔簇開啟的概率。根據(jù)勝北區(qū)塊儲(chǔ)層地應(yīng)力特點(diǎn)以及目前配套設(shè)備能力,施工排量能達(dá)到12~14 m3/min,在40 孔的條件下,孔眼摩阻能夠保持在3~4 MPa 之間,間距總孔數(shù)超過50 孔后,孔眼摩阻降低至2 MPa 以內(nèi),因此為了提高各簇的開啟概率,必須優(yōu)化區(qū)塊單段射孔總數(shù)控制在50 孔以內(nèi),同時(shí)采取等孔徑射孔,減少因孔徑不一影響各射孔孔眼的液體注入量,確保壓裂施工和改造的效果。
針對(duì)區(qū)塊深層致密氣藏壓裂液體系選擇,主要考慮4 個(gè)方面的問題:(1)保證高溫高壓條件的下具有良好的流變性能,造縫和攜砂能力較強(qiáng);(2)具備較低的液體摩阻,能夠盡可能降低施工泵壓及難度;(3)盡可能增大儲(chǔ)層改造體積,擴(kuò)大裂縫波及體積;(4)配液方便,可以滿足在線混配,提高施工效率。因此,優(yōu)選高溫滑溜水+交聯(lián)凍膠混合的壓裂液體系。針對(duì)儲(chǔ)層高溫以及工藝技術(shù)要求優(yōu)化調(diào)整液體配方,其中滑溜水優(yōu)選高性能減阻劑,減阻劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)由常規(guī)0.1%提高至0.2%,進(jìn)一步提高高溫條件下液體黏度,同時(shí)降低液體摩阻。室內(nèi)實(shí)驗(yàn)表明,滑溜水在120 ℃高溫條件下黏度保持在8 mPa·s 左右,減阻率可達(dá)到75%以上,滿足低摩阻和在線混配的要求。壓裂液稠化劑則優(yōu)選速溶胍膠,基液的質(zhì)量分?jǐn)?shù)配方采用0.35%羥丙基胍膠+0.3%高溫穩(wěn)定劑+0.3%黏土穩(wěn)定劑+pH 調(diào)節(jié)劑,交聯(lián)凍膠在110 ℃、170 s?1條件下剪切60 min,液體黏度保持在100 mPa·s 以上,具有良好的耐高溫抗剪切性能,同時(shí)通過控制延遲交聯(lián)時(shí)間,可有效降低壓裂液摩阻,能夠滿足研究區(qū)塊大排量施工的需求。
采用FracPro 壓裂軟件模擬研究區(qū)塊儲(chǔ)層在不同滲透率及裂縫長(zhǎng)度條件下的產(chǎn)量情況,分別模擬滲透率為0.1×10?3μm2、0.5×10?3μm2和1×10?3μm2時(shí),裂縫半長(zhǎng)在80~320 m 條件下的單段產(chǎn)氣量,如圖2 所示。根據(jù)模擬結(jié)果表明,日產(chǎn)氣量隨著滲透率和裂縫半長(zhǎng)的增大而增加,當(dāng)半縫長(zhǎng)達(dá)到200 m后,產(chǎn)量增加趨勢(shì)明顯變緩,繼續(xù)增加裂縫長(zhǎng)度對(duì)產(chǎn)氣量的提高量開始變小,因此根據(jù)模擬結(jié)果,優(yōu)化區(qū)塊單段主裂縫半長(zhǎng)200 m 左右。
圖2 勝北區(qū)塊致密氣壓裂裂縫規(guī)模優(yōu)化結(jié)果(單段)Fig.2 Optimization result of hydraulic fracture scale in the tight gas reservoir of Shengbei Block (single stage)
支撐劑是改善油氣滲流通道,形成高導(dǎo)流能力裂縫的重要保障。支撐劑優(yōu)化主要是對(duì)支撐劑類型和粒徑的優(yōu)化[11]。對(duì)于支撐劑的選擇主要是要考察支撐劑在裂縫閉合后的承壓能力和導(dǎo)流能力。勝北區(qū)塊致密氣藏埋深普遍在4 000 m左右,測(cè)井解釋基質(zhì)滲透率平均小于1×10?3μm2,實(shí)際基質(zhì)有效滲透率遠(yuǎn)小于測(cè)井解釋滲透率,根據(jù)軟件模擬基質(zhì)有效滲透率在1×10?3μm2條件下導(dǎo)流能力達(dá)到30 μm2·cm即可,而基質(zhì)有效滲透率在0.1×10?3μm2條件下導(dǎo)流能力達(dá)到10 μm2·cm 即可,因此優(yōu)化區(qū)塊裂縫導(dǎo)流能力為10~20 μm2·cm 之間。前期區(qū)塊施工資料表明,裂縫閉合壓力在80 MPa 左右,考慮生產(chǎn)流壓,計(jì)算支撐劑承壓在50 MPa 左右,因此支撐劑首選中密高強(qiáng)度陶粒??紤]到區(qū)塊致密砂巖氣藏具有較高的彈性模量,形成的縫寬較窄,大粒徑支撐劑施工風(fēng)險(xiǎn)較高,因此選擇70/140 目+40/70 目小粒徑支撐劑組合,70/140 目支撐劑主要支撐微縫和分支裂縫,40/70 目支撐劑主要支撐主裂縫,小粒徑支撐劑用量占50%左右,同時(shí)為了進(jìn)一步降低施工成本,借鑒國(guó)內(nèi)外頁(yè)巖油氣施工經(jīng)驗(yàn),采取石英砂逐步替代陶粒。
采用壓裂軟件對(duì)不同砂比條件下形成的裂縫導(dǎo)流能力進(jìn)行模擬,使用70/140 目+40/70 目組合陶粒分別模擬了平均砂比5%、10%、15%、20%和25%條件下的裂縫導(dǎo)流能力,模擬結(jié)果如圖3 所示。當(dāng)平均砂比達(dá)到10%時(shí),裂縫導(dǎo)流能力可以達(dá)到15.3 μm2·cm,平均砂比達(dá)到15%時(shí),裂縫導(dǎo)流能力可以達(dá)到22.5 μm2·cm,結(jié)合儲(chǔ)層對(duì)導(dǎo)流能力的要求,優(yōu)化平均砂比10%~15%即可。
圖3 裂縫導(dǎo)流能力與平均砂比優(yōu)化結(jié)果Fig.3 Optimization result of fracture conductivity and average proppant concentration
截至2021 年2 月,在勝北深層致密砂巖氣藏共實(shí)施水平井細(xì)分切割體積壓裂3 井26 段,施工成功率100%,單段用液量1 070.3~1 447.8 m3,砂量53~96.2 m3,施 工 排 量10~14.2 m3/min,最 高 砂 比25%,平均砂比12%~15%,停泵壓力44.3~67 MPa。勝北502H 井作為區(qū)塊第1 口水平井,由于對(duì)儲(chǔ)層認(rèn)識(shí)不足和鉆井難度較大,鉆遇水平段長(zhǎng)度只有276.1 m,有效儲(chǔ)層只有217 m,因此改造段數(shù)只有3段。在勝北502H 井的基礎(chǔ)上,通過強(qiáng)化儲(chǔ)層認(rèn)識(shí)和優(yōu)化鉆井方案,勝北503H 井和勝北505H 井水平段長(zhǎng)度大幅度提高,分段數(shù)和分簇?cái)?shù)明顯增加,單段簇?cái)?shù)由2~3 簇提高至最高8 簇,平均簇間距下降至10 m 左右,液砂比由23.8 降低至18 以內(nèi),加砂強(qiáng)度由1.3 t/m 提高至2 t/m 以上。為了進(jìn)一步降低成本,在勝北503H 井開展了石英砂替代陶粒探索試驗(yàn),采用70/140 目石英砂替代陶粒,具體參數(shù)見表1。
表1 勝北致密砂巖氣藏水平井體積壓裂施工參數(shù)Table 1 Construction parameters of horizontal-well volume fracturing in the tight sandstone gas reservoir of Shengbei Block
壓裂改造后3 口井均取得明顯的增產(chǎn)效果。其中,勝北502H 井?3 mm 油嘴自噴生產(chǎn),穩(wěn)定日產(chǎn)氣2.43×104m3,日產(chǎn)油4.58 t,相比直井時(shí)期的單井最高日產(chǎn)氣不足2 000 m3,首次實(shí)現(xiàn)了區(qū)塊單井產(chǎn)量的突破。勝北503H 井通過實(shí)施長(zhǎng)水平段+細(xì)分切割高強(qiáng)度改造技術(shù),儲(chǔ)層改造程度進(jìn)一步提高,單井產(chǎn)量也獲得大幅度提升,初期采取?6 mm 油嘴生產(chǎn),最高日產(chǎn)氣6.3×104m3,日產(chǎn)油40.3 t,油氣當(dāng)量近100 t/d,目前?5.5 mm 油嘴生產(chǎn),穩(wěn)定日產(chǎn)氣4.2×104m3,日產(chǎn)油25 t,截至2021 年2 月已穩(wěn)產(chǎn)307 d。勝北505H 井在J2s 儲(chǔ)層也獲得了單井產(chǎn)量突破(直井時(shí)期壓裂僅見少量氣),目前該井采用了?9 mm 油嘴生產(chǎn),穩(wěn)定日產(chǎn)液140 m3,日產(chǎn)氣2.81×104m3,日產(chǎn)油15 t,具體施工效果見表2。
表2 勝北致密砂巖氣藏水平井體積壓裂效果Table 2 Statistical effect of horizontal-well volume fracturing in the tight sandstone gas reservoir of Shengbei Block
3 口水平井的現(xiàn)場(chǎng)取得了較好的增產(chǎn)效果,證明長(zhǎng)水平段+細(xì)分切割體積改造技術(shù)在勝北深層致密砂巖氣藏具有良好適應(yīng)性,水平井單井日產(chǎn)氣量達(dá)到直井的10 倍以上。勝北503H 井探索石英砂替代陶粒的低成本改造路線,采用70/140 目石英砂替代陶粒,石英砂質(zhì)量分?jǐn)?shù)占支撐劑用量的40.9%,從生產(chǎn)情況看,目前已經(jīng)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)超過300 d,證實(shí)了石英砂支撐劑在區(qū)塊閉合應(yīng)力80 MPa 條件下的短期導(dǎo)流能力,長(zhǎng)期生產(chǎn)情況還需繼續(xù)跟蹤。勝北505H 井示蹤劑監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,該井分12 段改造,每段都有產(chǎn)出,各段產(chǎn)氣量占比分別為4.7%~18.53%,說明各段均得到了有效改造,但是在各段改造規(guī)模相差不大的情況下產(chǎn)氣量差異較大,各段產(chǎn)氣量占比與該段平均全烴值存在一定的正相關(guān)性,下步還需要持續(xù)細(xì)化儲(chǔ)層認(rèn)識(shí),優(yōu)化儲(chǔ)層分類和壓裂方案優(yōu)化設(shè)計(jì),對(duì)全烴顯示較高的層段進(jìn)行重點(diǎn)改造。
(1)勝北區(qū)塊致密氣藏潛力較大,形成了以“細(xì)分切割分段分簇+大規(guī)模體積改造+高溫混合壓裂液體系+高溫可溶橋塞+小粒徑組合粒徑支撐劑+控制施工砂比”為核心的壓裂技術(shù),實(shí)現(xiàn)了單井產(chǎn)量突破,提高了體積改造的有效性。
(2)勝北503H 井的成功,證實(shí)了石英砂在區(qū)塊的短期適應(yīng)性,但長(zhǎng)期適應(yīng)性還需進(jìn)一步跟蹤評(píng)價(jià);勝北505H 井單井產(chǎn)量較直井明顯提高,但相比J2q 儲(chǔ)層,J2s 儲(chǔ)層的潛力還需進(jìn)一步認(rèn)識(shí)和評(píng)價(jià)。
(3)目前勝北區(qū)塊深層致密砂巖氣藏水平井體積壓裂關(guān)鍵技術(shù)仍處于探索試驗(yàn)階段,部分壓裂關(guān)鍵參數(shù)(如改造段長(zhǎng)、簇間距、用液強(qiáng)度、加砂強(qiáng)度等)還需要繼續(xù)優(yōu)化完善,低成本壓裂材料還需要進(jìn)一步優(yōu)選研究,以獲得技術(shù)與經(jīng)濟(jì)的最優(yōu)組合。