盧閆滿
(西山煤電馬蘭礦,山西 古交 030200)
我國煤炭資源儲量豐富,分布較為分散,因地質條件差異,各地的煤層硬度厚度等存在較大的差異[1]。采煤機內齒圈與搖臂連接組件作為采煤機掘進工作的重要結構[2-3],直接關系著采煤機工作以及企業(yè)的產能和效率,得到了煤炭行業(yè)的廣泛關注[4]。內齒圈與搖臂連接組件結構較為復雜,傳統(tǒng)設計計算工作繁重,周期較長,但隨著計算機技術的發(fā)展,計算機仿真技術應運而生,并在結構設計優(yōu)化領域得到了較為廣泛的應用,取得了很好的效果[5-6]。因此,針對某型號采煤機截割較硬煤層時內齒圈與搖臂連接組件經常出現(xiàn)故障的問題,借助ANSYS 有限元仿真開展其強度分析。
搖臂作為采煤機煤炭掘進工作功能實現(xiàn)的關鍵部件,其結構的設計不僅需要考慮底座連接結構,還需考慮截割滾筒結構,故而將其設計成分體式結構。常用的采煤機內齒圈與搖臂之間采用高強度螺栓連接,具體連接方法如下:內齒圈的連接端為法蘭結構,與搖臂殼體對應法蘭盤對接,通過22 個高強度普通螺栓連接在一起。因受到采煤機內齒圈和滾筒結構尺寸、安裝空間的限制,內齒圈連接端部法蘭位置的螺栓孔采用沉孔結構,節(jié)省螺栓連接空間,滿足采煤機整體結構連接的要求。
采煤機內齒圈與搖臂連接組件連接采用了22支高強度螺栓,運用SolidWorks 三維軟件完成內齒圈與搖臂連接組件的模型建立。因內齒圈與搖臂連接組件實際模型較為復雜,為了提高仿真計算的效率,對內齒圈、螺栓進行了實際結構繪制,搖臂僅建立了其與內齒圈連接部分,同時將徑向定位套與搖臂殼體做成一體。
完成內齒圈與搖臂連接組件三維模型建立之后另存為.igs 格式文件導入ANSYS 仿真計算軟件進行材料屬性設置,具體設置參數(shù)如下:內齒圈材料牌號為42CrMo,屈服強度為930 MPa,計算許用應力為465 MPa;GB/T6190 普通螺栓剪切強度為400 MPa,計算許用應力為80 MPa;定位套材料牌號為ZG310-570,屈服強度為310 MPa,計算許用應力為155 MPa。選擇solid92 實體單元類型,采用自由劃分網格方法完成內齒圈與搖臂連接組件的網格劃分,結果如圖1 所示。
圖1 內齒圈與搖臂連接組件有限元分析模型
采煤機內齒圈與搖臂連接組件工作時的受力狀態(tài)較為復雜,本次仿真分析計算重點部位是連接組件之間的受力,僅對極限工作情況進行仿真分析。滾筒工作時的最大截割阻力約為50 kN,最大推進阻力約為40 kN,最大軸向力約為45 kN。內齒圈輸入的行星輪扭矩約為2 500 N·m?;谏鲜鲚d荷數(shù)據,在ANSYS 仿真計算軟件中進行載荷施加。相鄰搖臂實體之間的連接面設置為固定約束,各個組件之間設置為接觸對,摩擦系數(shù)設置為0.3。
完成內齒圈與搖臂連接組件有限元仿真分析前處理工作即可啟動ANSYS 仿真計算軟件自帶求解器進行仿真計算,提取各個組成部件的仿真計算結果,如圖2、圖3、圖4 所示,分別為空心軸套、連接法蘭和螺栓極端工況下的應力分布云圖。由圖2 和圖3 可以看出,空心軸套和連接法蘭的最大工作應力均為95.8 MPa,位置出現(xiàn)在螺栓孔的邊緣位置,相較于空心軸套材料的許用應力155 MPa 較小,具有足夠的安全裕度。
圖2 空心軸套應力(Pa)分布云圖
圖3 連接法蘭應力(Pa)分布云圖
圖4 連接螺栓應力(Pa)分布云圖
由圖4 連接螺栓組的應力分布云圖可以看出,連接螺栓工作過程中所受的最大應力值為107 MPa,在空心軸套和連接法蘭出現(xiàn)最大應力的位置,相較于GB/T 6190—1986 下的普通螺栓材料的許用應力80 MPa,實際工作時螺栓承受的最大應力超出了27 MPa,存在明顯的強度不足問題,使用過程中極易出現(xiàn)螺栓剪斷或者斷裂情況,造成嚴重的事故。因此,對螺栓尺寸與材料進行優(yōu)化改進,以便提高內齒圈與搖臂連接組件的螺栓強度,提高采煤機工作的可靠性。
實際工程應用過程中出現(xiàn)連接螺栓強度不足的問題時改進方法通常包括以下幾種:第一是增大原材質螺栓的直徑,提高其抗拉強度,進而保證連接組件之間足夠的正壓力;第二是保持原螺栓尺寸,選擇材料更好的螺栓,以便提高連接螺栓的整體力學性能;第三是增加原有連接螺栓的個數(shù),以便降低單個連接螺栓的工作載荷,確保各個連接螺栓的工作安全??紤]連接螺栓改進對于內齒圈與搖臂連接組件整體結構的影響程度,此處選擇第二種改進方法,保持原螺栓尺寸不變,選擇力學性能更好的螺栓組。參照GB/T 6191—1986,重新確定了連接螺栓,材料的屈服強度為830 MPa,計算許用應力為166 MPa,基于上述仿真分析結果,該螺栓足以滿足內齒圈與搖臂連接組件可靠工作的要求。
在內齒圈與搖臂連接組件仿真計算結果的基礎上,重新選擇了性能更好的連接螺栓,以便提高連接組件的安全性。為了驗證更換螺栓之后的內齒圈與搖臂連接組件的工作性能,將其應用于某型號采煤機中,進行了為期半年的跟蹤記錄。應用結果表明,內齒圈與搖臂連接組件工作穩(wěn)定可靠,未出現(xiàn)連接螺栓問題。相關統(tǒng)計結果顯示,相較于普通連接螺栓,采用高強度螺栓之后的內齒圈與搖臂連接組件故障率降低近12%,降低了日常維護維修工作量近6%,采煤機的有效工作時間提高近10%,預計為企業(yè)新增經濟效益近100 萬元/年,取得了很好的改進效果。
1)內齒圈與搖臂連接組件經常出現(xiàn)故障的原因是連接螺栓強度不足。
2)通過更換力學性能,將螺栓的對內齒圈與搖臂連接組件進行改進后,內齒圈與搖臂連接組件運行穩(wěn)定可靠,解決了經常出現(xiàn)故障的問題。